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精細管理、降本增效、節能低碳、持續發展

時間:2018-10-11 08:00來源: 作者:廣西貴鋼集團煉鐵廠 點擊:
  • 廣西貴港鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“貴鋼集團”)位于廣西貴港市南平路,緊鄰華南第一大內河港口——貴港港,擁有鐵路專線和專用港口碼頭,與324國道、南(寧)梧(州)高速公路、南(寧)廣(州)高速鐵路和國家鐵路干線黎湛鐵路交匯相通,交通運輸便捷,具有獨特的區位優勢。       

    貴鋼集團成立于2003年3月,其前身是始建于1958年的廣西貴縣鋼鐵廠,有50多年鋼鐵產品生產歷史,是一家集煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的民營鋼鐵企業。公司員工2100人,占地面積100多萬m2,產品為“桂寶“牌系列建筑用鋼材,具備年產450萬噸鋼的生產能力。

    2015年是鋼鐵行業的寒冬,貴鋼集團公司通過狠抓精細化管理,技術創新,多舉措降本增效,堅持走節能低碳發展路子,公司實現了保本微利的生產經營目標。

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    一、精細管理、技術創新是企業節能低碳發展的需要                                  

    貴鋼集團重視環保治理和資源綜合利用,始終把發展循環經濟、加強環境保護作為履行社會責任、落實科學發展觀的重大戰略任務,在技術改造的同時同步進行環保治理,對余熱、余壓、余氣、廢水、含鐵物質和固體廢棄物充分循環利用,目前企業已實現了高爐、轉爐、燒結余熱發電,礦渣、鋼渣處理回收,燒結煙氣脫硫,廢水循環使用,實現廢水、廢渣的零排放,廢氣達標排放。            

    貴鋼集團煉鐵廠目前高爐年產鐵水200萬噸,配套有現代化原料場和高爐煤氣余壓(TRT)發電,以及燒結煙氣機頭、機尾電除塵、燒結機頭煙氣石灰石-石膏濕法脫硫、鐵口、槽下除塵等環保設施,通過推行高爐循環冷卻水節能改造等節能減排技術,有效改善了煉鐵廠的工作環境,降低了生產成本,提升了企業的市場競爭力。                

    二、多舉措降低生產成本是企業生存的根本

     煉鐵工序的成本和能耗占長流程鋼鐵企業的65%左右,污染排放總量占企業的70%左右,因此多舉措降低生產成本、節能減排是企業生產的根本。

    2.1工藝技術方面

    (1)建立合理的爐料結構評價體系,抓住重點、有的放矢、優化配料,在堅持精料方針的同時,合理利用低品質礦石、資源回收降低煉鐵成本,高爐爐料結構方面采用高、低堿度燒結礦搭配入爐,以及增加塊礦使用量,減少酸燒使用,利用塊礦價差,可降低噸鐵成本,生產長期以“穩定、順行、高效、低耗、低成本”的模式運行。

    (2)通過調整燒結一篩篩板孔徑,減少內返約6%,每天增產140t,折算噸燒結成本約1.4元/t。

    (3)帶燒高堿度配用一定量的鋼渣,提高燒結FeO含量及成品率。根據試燒測算,每日減少內返300t,按噸燒結65元測算(溶劑成本扣除),折算噸燒結成本3.0元。

    (4)調整高爐槽下篩板孔徑,3#爐更換后返礦由每日22車降低至15車,燒結增加產量約100t/天,按噸燒結加工成本65元測算(溶劑成本扣除),折合噸燒結成本約1.0元;2#爐每日增加燒結入爐產量150t,折合噸燒結成本約1.5元。

    (5)燒結配用非主流礦澳粉降成本。 高結晶水澳粉因其多孔、密度低、吸水多的特點,燒結強度較巴西粉差,因而價格比巴西粉低約60元,我們通過對鋪料、機速、流量等燒結工藝攻關,燒結質量得以保障,滿足高爐生產,降低成本,經計算,每噸燒結礦降低成本10.24元。

    (6)在高爐生產管理方面,以低碳煉鐵為理念,通過采用高頂壓、脫濕鼓風、適宜的富氧噴煤、低Si冶煉、快速復風等先進技術,在同級別高爐中達到較低燃料比生產。

    2.2 物流管理方面

    (1)改進原料物流設施,將原料碼頭上料能力提高到7100t/ 天,替代鐵路等運輸方式,并可減少裝載車、廠內貨車的開動率,較鐵路等其它物流方式,僅計直接節省成本,約噸料4元,約每天節省26000元。

    (2)科學管理料場,合理規劃爐料堆放,減少二次轉運,降低運輸成本。

    2.3能源綜合利用

    (1)充分利用高爐余熱、余壓、煤氣發電,年發電量達42000萬KW.h,沖減成本21000萬元。

    (2)利用帶燒余熱發電,既減少熱氣排放,減少帶冷風機使用,節省了用電,每天約3.2萬kw.h,且將余熱回收生產中低壓蒸汽送汽輪機發電,每天發電9.31萬kw.h,發電增益每天增加發電12.5萬kw.h,約7.3萬元。

    (3)煉鐵廠所有冷卻水循環使用,年減少新水用量1200萬m3 。

    2.4努力拓展進出口渠道,降低礦石采購成本和擴大出口銷售,增加銷售收益

    利用公司靠在黃金水道西江邊的自有碼頭,進口礦石直接在珠海送達公司保稅倉,極大地降低了采購成本,出口產品可直達港、澳,提高了銷售收益。

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    三、節能低碳,綠色發展是企業持續發展的保障

    3.1 節能技術應用

    (1)燒結主抽風機、冷卻風機、高爐冷卻循環水泵以及鐵口除法、槽下除塵全部進行了變頻技術改造,據測算,噸鐵生產可節約用電3KW.h,年可節約成本400萬元。

    (2)燒結機滑道密封改造。將原有的軌道剛性滑塊方式密封改為石墨膠板潤滑密封方式,改造后的漏風率下降20%,噸燒結礦節電4KW.h,年節約潤滑油100噸,年節約成本開支600多萬元。

    (3)脫濕鼓風技術應用  南方氣候,每年從4月起至10月止,即進入潮濕的天氣,濕度最大可達70%,嚴重影響高爐冷風輸送量,2014年公司投入1000萬元,由清華同方公司總包建設高爐冷風脫濕系統,將風溫降至10.5℃以下,達到脫水,提高風量的目的,經測算,冷風脫濕后,風量增加100m3/min,噸鐵水節焦8公斤。

    (4)2#高爐TRT發電裝置采用煤氣阻垢技術,消除因煤氣透平機頻繁結垢,引起振動,造成停機的設備事故。每年加入阻垢劑的費用約15萬元,可多發電300萬kw.h,折合人民幣200萬元。

    3.2 環保設施

    (1)燒結煙氣是鋼鐵企業最大的污染源,建設環境綠色生態企業,必須有效治理燒結煙氣污染,為此,貴鋼公司在2012年即投入3000萬元資金,建設燒結煙氣脫硫系統,采用成熟的石灰石-石膏濕法脫硫技術,以確保煙氣污染物達標排放。2013年投入使用后。燒結煙氣經過脫硫裝置處理后,外排粉塵濃度(24 mg/m3,25 mg/m3)、二氧化硫濃度(62 mg/m3,73 mg/m3)達到《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》(GB28662-2012)相關標準要求,脫硫裝置的脫硫效率達到90%以上%。

    (2)將22MW機組化水間廢水、煤氣柜污水引入高爐沖渣池,經檢驗,水質合格可用,每天節約用水約554m3,節約成本332元/天。

    (3)近年來共投入300多萬元資金,完成了高爐冷卻循環水系統的改造,將原來敞開式自然冷卻+大量補充新水的用水方式,全部改為強冷式+補充少量新水+閉路循環使用的用水方式,年減少新水用量1200萬m3以上。

    (4)投入150萬元,完善機械化料場防風抑塵系統,確保干燥風大天氣,料場不揚塵。

    (5)全面推行植樹種草綠化,廠界周邊全部植樹,廠內空地全部種草,打造綠色生態新貴鋼。

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    堅持走精細管理、技術創新、降本增效、節能低碳路子,是貴鋼持續發展的永恒主題。煉鐵廠正計劃在帶燒點火爐加裝煤氣、空氣預熱爐,使用預熱爐將當前50℃左右的煤氣溫度及常溫空氣,分別預熱到到300℃、250℃,進一步降低煤耗。

    誠然,貴鋼煉鐵廠在降本增效、節能低碳的路上取得了長足進步,但我們與國內先進鋼企對比,仍然有很長的差距,這同時也意味著我們還有很大的潛力空間,節能增效、節能低碳路上我們在前進,永不止步!

    (責任編輯:zgltw)
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