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韶鋼,坐落于粵北重鎮韶關,是韶關北江河畔一顆閃爍著絢爛光芒的寶石。近日,《煉鐵交流》雜志編輯部一行走進韶關,親身體驗了韶關悠久的歷史文化、俊美壯麗的自然景觀和奇異獨特的民情風俗。在韶鋼煉鐵部領導的陪同下,編輯部工作人員一行深入韶鋼煉鐵廠現場,鐵水四濺,生產線一片繁忙景象,當即請教煉鐵部領導:“你們用什么秘訣,保持了煉鐵事業的持續健康和快速的發展?”韶鋼煉鐵部領導自信的說:“兩個字——創新”。管理創新促發展,技術創新保生產。
隨后,煉鐵部領導向筆者介紹了韶鋼的光榮歷史和韶鋼煉鐵部的現狀。廣東省韶關鋼鐵集團有限公司始建于1966年,歷經40多年的發展,現已成為年產鋼600萬噸能力,集鋼鐵制造、物流、工貿為一體的大型國有企業集團。如今,韶鋼是廣東企業50強、中國企業500強、世界鋼鐵企業100強。是廣東省重要的鋼鐵生產基地。
韶鋼煉鐵廠是韶鋼的主體生產單位,現有5座高爐,總爐容3955m3,2008年年產生鐵392萬噸,另有一座3200m3高爐將于10月底投產,肩負公司所需鐵供應。為深入降低生產成本,改善各項經濟指標,爭取更大的利潤空間,煉鐵廠把問題點當作潛力點和提效點,集思廣益,推陳出新采取了一系列的改革創新措施。
樹立鐵前一盤棋的“大生產”觀,全力完成經營目標,將鐵前原料廠、燒結廠、焦化廠、煉鐵廠整合成立了煉鐵部,各分廠進一步解放思想,融為一體,實現資源共享,使信息更及時、準確的指導高爐生產,為高爐的穩定順行提供強有力的支撐。采取了四個階段高爐優化的技術措施,深入開展班組經濟核算工作。依靠管理創新認真開展班組經濟核算工作,實現成本逐級管理制。
煉鐵部領導介紹完畢,隨手拿起桌上的主要生產經營指標遞給記者。并作出解釋,煉鐵廠2009年1~8月份主要指標,入爐焦比365kg/t.Fe,煤比144kg/t.Fe,鐵成本2063元/.Fe,相對于2008年度有了較大幅度進步。具體數據見表1。
看完數據,煉鐵部領導談到“四個階段”高爐優化的技術措施。主要是創新提效,看準問題,抓住矛盾,牢牢解決成本降低的主要因素,盯住成本空間壓縮比大的板塊。
第一階段:優化煉焦配煤、燒結配礦,改善和穩定了焦炭和燒結礦質量。
·2008年底6m干熄焦投入使用,09年7月份4.3m干熄焦投入使用,以及煉焦分廠優化配煤結構,確保6m焦質量為前提,焦炭的質量有了大幅度地提高。尤其是供7號高爐(2200 m3)的6m干熄焦CSR=70.89%,CRI=23.47%,Mt=1.03%,為7號高爐穩定順行提供了有利支撐。焦炭主要指標見表2。
·優化燒結配礦,實現分系統配礦
在地方礦使用的情況下,為確保7號高爐生產,實現分兩個系統配礦,穩定燒結礦質量,最大限度控制有害元素(尤其是Zn)入爐量,實現低硅燒結,提高燒結礦的品位,從而提高了入爐綜合品位。燒結礦主要指標見表3。
第二階段:優化噴吹煤結構,實現混合噴吹。
2009年4月份開始在7號高爐進行混合煤噴吹試驗生產,取得了較好的成績,7號高爐至2005年8月開爐以來,首次于2009年5月份煤比達150kg/ t·Fe,真正實現了以煤代焦。6號爐實現混合噴吹后,煤比達163 kg /t·Fe。詳可見表4。
第三階段:優化爐料結構,進一步深入降成本。
高爐爐料結構首先要確保高爐穩定順行,在此基礎上,煉鐵走低成本爐料結構之路,選擇低價格的生礦代替球礦,生礦代替燒結礦的生產試驗。首先進行理論分析和計算,能實現成本降低的方案就認真組織高爐生產試驗,再結合高爐生產數據進行統計分析,以期進一步降低生產用料成本。
第四階段:優化管理,優化工藝操作降成本。
利用煉鐵部整合一體的優勢,加強信息溝通,從管理上讓影響生產的因素減到最低。加強對槽下篩分系統的管理和監測,確保入爐粉末不超標,同時可用原料不浪費為原則;7號高爐實現小粒燒分級入爐的方案,實現降成本;克服煤氣壓力波動大因素,通過精心燒爐,勤調節,確保了風溫的穩定和提高。
最后,韶鋼煉鐵部領導談到。通過加大制度創新力度,不斷對組織模式、激勵模式、考核模式進行變革,利用公司開展班組經濟核算工作,加強細化管理,做到“抱西瓜不忘撿芝麻”。統一規范煉鐵班組統計數據,對各類控制目標成本實行一級對一級負責,層層把關,層層分析的原則,對成本異常地方進行分析和改進,促進各項成本可控和進一步提高職工的降成本意識。
筆者看到,經過不懈的努力,韶鋼煉鐵廠在煉鐵技術進步上取得了豐碩的成果,嚴格落實高爐操作所需的精料方針,實現了焦炭和燒結礦質量的穩定,提高了入爐綜合品位。通過混合噴吹,實現富氧噴煤,達到以煤代焦的效果。實施分系統配礦,確保了大高爐的用料改善和質量穩定。但韶鋼煉鐵廠這支鋼鐵意志般的團隊似乎遠遠沒有滿足已有的成績,仍繼續向著創新提效的新目標在進程。
(責任編輯:zgltw)