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走訪煉鐵--走進貴港鋼鐵集團公司

時間:2023-04-13 07:21來源:未知 作者:zgltw 點擊:
把今天的工作做得盡善盡美,這就是能應付未來的唯一方法 廣西貴港鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“貴鋼集團”)位于廣西貴港市南平路,緊鄰華南第一大內河港口——貴港港,擁有鐵
  • 把今天的工作做得盡善盡美,這就是能應付未來的唯一方法

    廣西貴港鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“貴鋼集團”)位于廣西貴港市南平路,緊鄰華南第一大內河港口——貴港港,擁有鐵路專線和專用港口碼頭,與324國道、南(寧)梧(州)高速公路、南(寧)廣(州)高速鐵路和國家鐵路干線黎湛鐵路交匯相通,交通運輸便捷,具有獨特的區位優勢。

    集團公司成立于2003年3月,其前身是始建于1958年的貴縣鋼鐵廠,有60多年鋼鐵產品生產歷史,是一家集煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的民營鋼鐵企業,主要鋼鐵生產裝備有長流程生產線(球團、燒結、高爐、轉爐)和短流程生產線(電爐)各一條及建筑鋼材軋制生產線三條(二棒一線),具備年產450萬噸鋼生產能力,主要產品為“桂寶”牌系列建筑用鋼材。貴鋼集團是廣西優秀企業和貴港市最大的工業企業、納稅大戶,在2022廣西民營企業100強排名第3位、廣西民營企業納稅10強第4位,廣西企業100強第15位,廣西制造業企業100強第8位,連續六年入圍中國制造業企業500強,是貴港市首家進入中國民營企業500強的企業。

    貴鋼集團煉鐵廠目前有煉鐵高爐兩座, 2 號高爐有效容積 1080m3,設有風口14個,2個鐵口,2011年7月22日建成投產,3號高爐有效容積530m3,設有14個風口,1個鐵口,石家莊華遠串罐式無料鐘爐頂;冷卻系統采用開路循環水冷卻,冷卻結構型式爐缸為光面冷卻壁,爐腹以上為磚冷卻壁,其中爐身6-8段帶銅棒鑲磚冷卻壁,2013年10月13日投產。

    一、凝心、聚力,謀發展

    2022年以來,煉鐵廠真正把提產降耗工作落到了實處,通過不斷優化工藝參數和操作制度、大力實施低成本配礦戰略,實現了煉鐵產量提升、成本下降的歷史性突破:創造了兩座高爐平均日產的歷史紀錄;鐵水成本低于國內同類型鋼鐵企業300元以上,為貴鋼在激烈的市場競爭中求生存、謀發展做出了突出貢獻。

    廠部領導率先垂范,以高度的敬業精神帶動全體員工勤于工作、甘于奉獻,毫無保留地向員工傳授煉鐵知識;以“業績捍衛尊嚴”激勵團隊改善指標、奮勇爭先;提出勿以善小而不為,以務真求實的態度做好管理中的每一件小事、以“高標準永無止境”的責任心處理好每個細節,以團隊的力量實現了煉鐵廠經濟技術指標、現場文明環境、員工精神面貌的大幅改善。

    高爐操作上不斷優化工藝參數和操作制度,推行高頂壓,穩定中心氣流,爐況得到長期穩定順行。4月份3#高爐平均利用系數4.23,2#高爐平均利用系數4.24,創煉鐵廠高爐產量歷史記錄。

    全國鋼鐵大環境以及疫情影響,煉鐵廠以降低鐵水成本為工作主題。積極調整思路,進行技術攻關,全方位降低鐵水成本。首先兩座高爐分階段進行提煤降焦攻關活動,進行煤比攻關,2號高爐煤比實現了最高196kg/t,3號高爐平均達到180kg/t以上煤比;再制定適合高煤比的操作方針,煤氣利用率由43.47%升高到二高爐47.93%和三高爐的48%;2#高爐焦比由402公斤降低到346公斤,焦比降低56公斤,達到了同行業先進水平。

    同時在全年煉鐵行業全面低迷的情況下,煉鐵與全公司共度難關,燒結全面配加高鈦、高鋁等礦粉,通過精心組織、合理安排,高爐仍然逐步提高煤比、降低成本,實現鐵水成本低于其他同類型企業鐵水成本300元以上。

    二、勤學習、創革新

    為確保爐況順行,煉鐵主抓入爐原燃料質量成分穩定性;不斷優化入爐原燃料結構,根據焦炭價格差價,開始配加低價高硫焦和低固定碳焦炭,降低鐵水成本40元以上。嚴把進廠原燃料質量關,加大進廠原燃料檢查,保證進廠原燃料灰分、硫份、反應后強度、反應性等指標滿足煉鐵生產要求,對高爐主焦合理安排堆放,減少原燃料倒運,及時與供銷部門溝通進廠信息,努力為高爐生產提供充足優質的原燃料。燒結工序通過改進壓料蓋板、優化厚料層燒結技術以及嚴抓燒結重點穩定率控制,燒結礦品位、氧化亞鐵、堿度等指標均得到明顯改善。

    提高原煤質量指標,為高爐提煤比打下基礎,我廠原來使用的噴吹煤均為本地供應商,提供的混合煤,為確保高爐生產順行,達到提煤降焦的目的,對比試用多家原煤,最終確定主要煤粉結構,保證主煤配比需達到50%以上。焦炭結構維持以50%天能主焦,配加50%輔焦為主,真正做到生產指導采購。

    高爐生產上,全新的操作理念,首先合理優化裝料制度,布料矩陣從原來的負角差逐步過渡到正2度角差,煤氣利用率上升到了48%,料線、批重等均做了調整,確立了合理穩定的爐料結構,尋找合適本高爐的作業制度。高爐富氧率從4%加到了8%,高爐利用系數提高了0.4以上。再選擇與之相適應的熱制度,爐溫控制上,在保證物理熱的前提下,爐溫由0.3%-0.6%,調整為0.2%-0.35%;高爐穩定性向好,爐溫穩定率達到90%以上,堿度控制水平也有明顯提高。積極探索出兩座高爐不同的進風面積,根據當前入爐原燃料條件,實現高煤氣利用率,降低噸鐵綜合燃料比,進一步優化各項經濟技術指標。同時每周與同行業及自身開展縱向和橫向多維度對標攻關,從爐前出鐵組織到高爐操作,從原材料指標到高爐指標;深度分析指標、成本變化原因,制定嚴峻的市場形勢下,降本增效措施并大力實施;促進生產指標向好,為公司發展所做出積極努力。為下一步如何在嚴峻的市場形勢下提高企業贏利水平,充分發揮自身優勢,不斷增強企業的盈利能力,堅定贏得市場競爭勝利的信心。

    設備管理方面,煉鐵廠加強設備隱患專項排查,對發現隱患限期責令整改消除隱患。制定強化高爐設備點檢管理方案,首先骨干成員發揚不怕苦、不怕累精神,奮勇爭先、攻堅克難,帶頭每天早上提前到崗對設備進行點檢排查隱患,提出多項可實施降本增效方案。其次針對重點設備制定專項點檢方案,設備科、專檢、維修骨干劃分責任片區每天到設備現場排查;另外嚴格落實班組包機人責任制,確保設備維護全員參與。不斷提高設備點檢維護水平,進一步提高全廠設備管理水平,實現全廠重點關鍵設備非計劃停機率“零”,為高爐持續不間斷生產提供設備保障,切實做到保障高爐不因設備故障而減風、休風。

    三、踐行低碳循環發展,打造綠色生態鋼企

    近幾年,貴鋼鋼鐵集團累計投入節能環保資金8億多元,用于污水、廢氣、固廢等方面的綜合利用和節能減排,建設“花園式”工廠,綠色發展取得新成效。污水,實現了由油到清的轉變;廢氣,實現了由空氣污染到清潔能源的轉變;固廢,實現了由廢變寶的轉變;環境,實現了由舊貌到新顏的轉變;辦公,實現了由粗放管理到綠色節能的轉變。

    為回收利用余氣、余熱、余壓,先后建成投產 7000Mw、2.2萬Mw、2.5萬Mw 余氣發電機組,2合2500MW 余壓發電機組,1.5萬m、2萬m’制氧機,5 萬m3轉爐煤氣柜等項目,即將建成的100Mw 超高溫亞臨界煤氣發電項目和15萬m3 新型圓形稀油密封高爐煤氣柜項目,將更加高效回收利用富余的高爐煤氣,可實現年發電量為4.2 億多度,年產值2 億多元,實現大幅節能降碳。同時正在探索利用豐富的太陽能發電項目,計劃在自有廠房、建筑屋頂上建設太陽能光伏發電系統,利用太陽能發電。目前貴鋼可用于光伏發電的面積約 14 萬平方米,光伏發電容量約18MN,最大光伏發電功率約10MW,進一步節能降低碳消耗及排放。

    在污水循環利用和減排方面,我廠配備了齊全的污水處理實施,采取工業廢水深度處理等措施,工業廢水循環利用率達97.6%,目前已實現工業廢水零排放。同時,建立完善麗污分流系統,生產區域初期雨水全部經處理后達標排放。

    加快以“煤進倉、礦進棚、料進庫”等為代表一大批環保項目建設,“用煤不見煤、用礦不見礦、運料不見料”綠色清潔生產的良好局面。在能耗、水耗、污染物排放等關鍵指標方面均達到行業先進水平。其中,燒結煙氣污染物已于 2019 年實現了超低排放,預計 2023 年完成所有工序超低排放改造。

    貴港鋼鐵集團將一如既往推進技術創新和管理創新,加大培養人才力度,突出抓好規范管理、節能降耗、對標挖潛工作,全面提升企業綜合實力和競年能力。同時繼續把主動履行社會責任、提高社會影響力作為企業文化建設的重要工作,把企業建設成為一個內部管理規范、產品質量穩定、資源高效利用、綠色環保安全、勞動關系和諧、有社會影響力的精品鋼鐵企業。

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    (責任編輯:zgltw)
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