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章鵬程
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司)
摘 要 湘鋼4號高爐8月15日計(jì)劃檢修24h,采用分段上料法進(jìn)行休復(fù)風(fēng),復(fù)風(fēng)后實(shí)現(xiàn)了八小時(shí)全風(fēng)全氧,高爐快速恢復(fù)。本文就著重對分段上料法進(jìn)行闡述,總結(jié)分析本次休復(fù)風(fēng)的成功之處和存在的問題,不斷總結(jié)優(yōu)化,為今后的高爐快速休復(fù)風(fēng)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 高爐 休復(fù)風(fēng) 分段上料
1 概述
湘鋼4號高爐實(shí)際爐容1800m3,自2013年二代爐役開爐以來,高爐基本都處于強(qiáng)化冶煉狀態(tài),生產(chǎn)狀況良好,但隨著服役時(shí)間的推移,爐身、爐缸側(cè)壁等區(qū)域侵蝕嚴(yán)重,高爐休復(fù)風(fēng)較為頻繁。2019年8月15日,4號高爐進(jìn)行24h計(jì)劃檢修。本次休風(fēng)不同于以往采用直接加焦的形式,而是選擇分段上料法進(jìn)行快速休復(fù)風(fēng)。休風(fēng)前根據(jù)高爐不同區(qū)域的特性,計(jì)算好每段的減礦比例,同時(shí)控制渣系中堿度及Al含量,確保高爐在復(fù)風(fēng)后熱量充沛、渣鐵排放順暢。8月15日采用分段上料法進(jìn)行休復(fù)風(fēng)后,湘鋼4號高爐實(shí)現(xiàn)了8小時(shí)全風(fēng)全氧,高爐短時(shí)間內(nèi)順利恢復(fù)正常生產(chǎn)[1]。
2 休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作
為確保高爐在休風(fēng)前爐況穩(wěn)定、熱量充沛、爐缸活躍,同時(shí)為復(fù)風(fēng)后高爐能夠快速恢復(fù),本次檢修前4號高爐開展了以下準(zhǔn)備工作[2]:
(1)提前計(jì)算好休風(fēng)料,根據(jù)休風(fēng)料的計(jì)算結(jié)果,組織槽下備好白云石及硅石;
(2)維持正常的操作制度,休風(fēng)前一個(gè)班保持礦批負(fù)荷不變,根據(jù)交付檢修時(shí)間,按照要求上好休風(fēng)料,保證休風(fēng)料下到指定位置;
(3)加強(qiáng)爐前管理,做好渣鐵排放工作,合理安排好鐵次。
(4)休風(fēng)前確認(rèn)鼓風(fēng)加濕閥門正常,同時(shí)將加濕壓力提升至0.5MPa。
3 休風(fēng)料
本次休風(fēng)采用分段上料法,休風(fēng)料見表1所示,休風(fēng)期間礦批維持不變,通過調(diào)整焦炭量,減輕各區(qū)域的礦焦比,整體減礦比例達(dá)到17.4%,其中爐腹、爐腰位置減礦比例最高,分別達(dá)到28%和24%,便于復(fù)風(fēng)后輕負(fù)荷料快速到達(dá)風(fēng)口區(qū)域,改善料柱的透氣透液性,爐況容易恢復(fù)。檢修于15日4:30開始拉風(fēng),休風(fēng)前料速7.1,預(yù)估上休風(fēng)料期間料速減慢至6.9,因此從14日21:00開始上休風(fēng)料,至拉風(fēng)時(shí)共7.5小時(shí),預(yù)計(jì)正好能上完52批休風(fēng)料,但實(shí)際與計(jì)劃偏差較大,上休風(fēng)料期間,料速減慢較多,初期由7.1的料速逐步減慢至6.5,至15日夜班進(jìn)一步下降至6.25,料速慢,導(dǎo)致休風(fēng)料無法按照預(yù)期上完,因此臨時(shí)調(diào)整各部位批數(shù),爐身下部和中部各減1批,總批數(shù)減至50批,最終休風(fēng)料按計(jì)劃全部上完。
休風(fēng)前爐況順行較好,風(fēng)口狀況良好,風(fēng)量穩(wěn)定在3850 m3/min,休風(fēng)前鐵水溫度有1500℃,最后一次鐵物理熱達(dá)到1515℃,熱量較為充沛。
4 復(fù)風(fēng)
4.1 復(fù)風(fēng)進(jìn)程
本次復(fù)風(fēng)未堵風(fēng)口,16日4:10開始復(fù)風(fēng),送風(fēng)風(fēng)溫開始用900 ℃,送完煤氣后上頂壓加風(fēng),加風(fēng)風(fēng)量前期塊,后期慢。復(fù)風(fēng)后4:40開始采用加濕鼓風(fēng),9:35停加濕,共計(jì)5個(gè)小時(shí)左右加濕時(shí)間,平均流量設(shè)定在3000kg/h,加濕濕度控制在15-20g/m3。復(fù)風(fēng)后爐況恢復(fù)較好,探尺活動正常,至7:00風(fēng)量加至3300 m3/min,開始富氧2000 m3/h;風(fēng)量達(dá)到3800 m3/min逐步加至6000,壓量關(guān)系平穩(wěn),8:00開始逐步上負(fù)荷。12:00加風(fēng)至3750 m3/min;8小時(shí)內(nèi)基本恢復(fù)至全風(fēng)全氧。
休風(fēng)前最后一次鐵于15日3:00開口,5:25堵口,最后一次鐵硅速0.6,物理熱1515℃,且爐溫呈上升趨勢,達(dá)到休復(fù)風(fēng)方案中的要求。復(fù)風(fēng)后爐前渣鐵排放情況要明顯好于之前加凈焦模式的檢修,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:首先是開口較好,選用60鉆頭開口,一桿鉆穿,第一次鐵口深度達(dá)到3m,鐵口基本不噴濺;其次爐渣來的早,5:52開口,6:52下渣,雖間隔了1小時(shí),但考慮到6:02爐內(nèi)滑料導(dǎo)致6:15鐵口起噴,堵口重開,6:46重開打開鐵口后即來渣,爐渣來的時(shí)間較上次檢修明顯好轉(zhuǎn)。再者渣鐵流動性好于上次,未出現(xiàn)渣子流不動,出鐵期間需要挖機(jī)配合的局面,大大降低了爐前崗位人員勞動強(qiáng)度。
本次休復(fù)風(fēng)取前后三爐渣鐵樣進(jìn)行化驗(yàn),從渣鐵樣化驗(yàn)結(jié)果上看,采用分析分段上料法計(jì)算的爐渣堿度、Al2O3及MgO含量與實(shí)際化驗(yàn)數(shù)據(jù)整體接近,特別是爐渣堿度,計(jì)算值與化驗(yàn)數(shù)據(jù)基本相同,表明本次檢修休風(fēng)料計(jì)算較為準(zhǔn)確,休風(fēng)料基本下到指定位置,有利于后續(xù)的爐況恢復(fù)。
休風(fēng)后從渣鐵樣化驗(yàn)結(jié)果與爐前出鐵情況來看,休風(fēng)期間減礦比例不夠,尤其是風(fēng)口下區(qū)域,在復(fù)風(fēng)后第一次鐵Si較高,但物理熱不足,渣子雖然能流動,但流動性很差,不拉絲,明顯渣溫不夠,說明在經(jīng)歷了較長時(shí)間檢修后,熱量損失較大,特別是本次9段造襯,大量冷態(tài)料進(jìn)入爐缸,加劇了熱量損失。而本次上休風(fēng)料時(shí),風(fēng)口下區(qū)域按照1.2硅速,1.05的堿度控制,負(fù)荷調(diào)整至3.68,減礦比例8%,對比之下,風(fēng)口下區(qū)域的減礦比例不夠,硅速控制還是偏低一些,在下次檢修時(shí)要增加風(fēng)口下區(qū)域的減礦比例,同時(shí)為改善渣鐵的流動性,休風(fēng)料中風(fēng)口下區(qū)域的堿度還可以適當(dāng)下調(diào)至1.0。
5 存在的問題
本次復(fù)風(fēng)后爐前渣鐵排放情況基本良好,爐內(nèi)8小時(shí)達(dá)到全風(fēng)全氧,爐況恢復(fù)情況整體較好,但由于采用分段上料法進(jìn)行休復(fù)風(fēng)次數(shù)較少,經(jīng)驗(yàn)不足,本次休復(fù)風(fēng)期間還是存在以下幾個(gè)問題,需要優(yōu)化改進(jìn)[3]:
(1)減礦比例的調(diào)整。本次檢修爐內(nèi)熱量略顯不足,加濕時(shí)間僅5h,時(shí)間偏短,同時(shí)復(fù)風(fēng)后物理熱偏低,最低未達(dá)到1400℃,硅速不高,與預(yù)期偏差較大,爐內(nèi)熱量還是不足,考慮到高爐的特殊性,下次檢修休風(fēng)料中各區(qū)域要進(jìn)一步增加減礦比例,特別是風(fēng)口下區(qū)域,硅速要控制在1.5,減礦比例要控制在12%以上,其他區(qū)域減礦比例上調(diào)2個(gè)點(diǎn)為宜。
(2)堿度的調(diào)整。本次復(fù)風(fēng)前后化驗(yàn)堿度與理論堿度相差不大,但風(fēng)口下區(qū)域的堿度可適當(dāng)下調(diào),由1.05降低至1.0,由此進(jìn)一步改善復(fù)風(fēng)后渣鐵的流動性。
(3)優(yōu)化上休風(fēng)料時(shí)間。本次休風(fēng)前對料速的減慢幅度判斷失誤,考慮不周全,導(dǎo)致休風(fēng)料未按照要求全部布完,雖然期間臨時(shí)調(diào)整,但爐身上部仍有幾批料未按照方案布下,下次檢修時(shí)要計(jì)算好料批總數(shù),同時(shí)控制好上休風(fēng)料的時(shí)間。
6 結(jié)語
本次檢修湘鋼4號高爐采用分段上料法進(jìn)行休復(fù)風(fēng),從實(shí)踐結(jié)果上看,采用分段上料法休復(fù)風(fēng)相比較于以往加凈焦模式有較大的優(yōu)勢,不用堵風(fēng)口,大大減輕爐前爐內(nèi)勞動強(qiáng)度,復(fù)風(fēng)后采用加濕的方式,實(shí)現(xiàn)了高爐快速恢復(fù),爐內(nèi)8小時(shí)達(dá)到全風(fēng)全氧,整體爐況恢復(fù)情況較好,同時(shí)爐前渣鐵排放情況改善明顯。后續(xù)湘鋼將繼續(xù)改進(jìn)、完善休風(fēng)減礦標(biāo)準(zhǔn),為高爐順利休風(fēng)、復(fù)風(fēng)奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:337-338.
[2] 朱仁良,等. 寶鋼大型高爐操作與管理(第一版)[M] . 北京:冶金工業(yè)出版社,2015:184.
[3] 唐志宏,莫朝興,雷發(fā)榮. 柳鋼高爐高效冶煉技術(shù)的應(yīng)用分析[J].柳鋼科技,2018(2):5.
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