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章鵬程
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司)
摘 要 湘鋼4號高爐8月15日計劃檢修24h,采用分段上料法進行休復風,復風后實現了八小時全風全氧,高爐快速恢復。本文就著重對分段上料法進行闡述,總結分析本次休復風的成功之處和存在的問題,不斷總結優化,為今后的高爐快速休復風提供寶貴的經驗。
關鍵詞 高爐 休復風 分段上料
1 概述
湘鋼4號高爐實際爐容1800m3,自2013年二代爐役開爐以來,高爐基本都處于強化冶煉狀態,生產狀況良好,但隨著服役時間的推移,爐身、爐缸側壁等區域侵蝕嚴重,高爐休復風較為頻繁。2019年8月15日,4號高爐進行24h計劃檢修。本次休風不同于以往采用直接加焦的形式,而是選擇分段上料法進行快速休復風。休風前根據高爐不同區域的特性,計算好每段的減礦比例,同時控制渣系中堿度及Al含量,確保高爐在復風后熱量充沛、渣鐵排放順暢。8月15日采用分段上料法進行休復風后,湘鋼4號高爐實現了8小時全風全氧,高爐短時間內順利恢復正常生產[1]。
2 休風前的準備工作
為確保高爐在休風前爐況穩定、熱量充沛、爐缸活躍,同時為復風后高爐能夠快速恢復,本次檢修前4號高爐開展了以下準備工作[2]:
(1)提前計算好休風料,根據休風料的計算結果,組織槽下備好白云石及硅石;
(2)維持正常的操作制度,休風前一個班保持礦批負荷不變,根據交付檢修時間,按照要求上好休風料,保證休風料下到指定位置;
(3)加強爐前管理,做好渣鐵排放工作,合理安排好鐵次。
(4)休風前確認鼓風加濕閥門正常,同時將加濕壓力提升至0.5MPa。
3 休風料
本次休風采用分段上料法,休風料見表1所示,休風期間礦批維持不變,通過調整焦炭量,減輕各區域的礦焦比,整體減礦比例達到17.4%,其中爐腹、爐腰位置減礦比例最高,分別達到28%和24%,便于復風后輕負荷料快速到達風口區域,改善料柱的透氣透液性,爐況容易恢復。檢修于15日4:30開始拉風,休風前料速7.1,預估上休風料期間料速減慢至6.9,因此從14日21:00開始上休風料,至拉風時共7.5小時,預計正好能上完52批休風料,但實際與計劃偏差較大,上休風料期間,料速減慢較多,初期由7.1的料速逐步減慢至6.5,至15日夜班進一步下降至6.25,料速慢,導致休風料無法按照預期上完,因此臨時調整各部位批數,爐身下部和中部各減1批,總批數減至50批,最終休風料按計劃全部上完。
休風前爐況順行較好,風口狀況良好,風量穩定在3850 m3/min,休風前鐵水溫度有1500℃,最后一次鐵物理熱達到1515℃,熱量較為充沛。
4 復風
4.1 復風進程
本次復風未堵風口,16日4:10開始復風,送風風溫開始用900 ℃,送完煤氣后上頂壓加風,加風風量前期塊,后期慢。復風后4:40開始采用加濕鼓風,9:35停加濕,共計5個小時左右加濕時間,平均流量設定在3000kg/h,加濕濕度控制在15-20g/m3。復風后爐況恢復較好,探尺活動正常,至7:00風量加至3300 m3/min,開始富氧2000 m3/h;風量達到3800 m3/min逐步加至6000,壓量關系平穩,8:00開始逐步上負荷。12:00加風至3750 m3/min;8小時內基本恢復至全風全氧。
休風前最后一次鐵于15日3:00開口,5:25堵口,最后一次鐵硅速0.6,物理熱1515℃,且爐溫呈上升趨勢,達到休復風方案中的要求。復風后爐前渣鐵排放情況要明顯好于之前加凈焦模式的檢修,主要體現在以下幾個方面:首先是開口較好,選用60鉆頭開口,一桿鉆穿,第一次鐵口深度達到3m,鐵口基本不噴濺;其次爐渣來的早,5:52開口,6:52下渣,雖間隔了1小時,但考慮到6:02爐內滑料導致6:15鐵口起噴,堵口重開,6:46重開打開鐵口后即來渣,爐渣來的時間較上次檢修明顯好轉。再者渣鐵流動性好于上次,未出現渣子流不動,出鐵期間需要挖機配合的局面,大大降低了爐前崗位人員勞動強度。
本次休復風取前后三爐渣鐵樣進行化驗,從渣鐵樣化驗結果上看,采用分析分段上料法計算的爐渣堿度、Al2O3及MgO含量與實際化驗數據整體接近,特別是爐渣堿度,計算值與化驗數據基本相同,表明本次檢修休風料計算較為準確,休風料基本下到指定位置,有利于后續的爐況恢復。
休風后從渣鐵樣化驗結果與爐前出鐵情況來看,休風期間減礦比例不夠,尤其是風口下區域,在復風后第一次鐵Si較高,但物理熱不足,渣子雖然能流動,但流動性很差,不拉絲,明顯渣溫不夠,說明在經歷了較長時間檢修后,熱量損失較大,特別是本次9段造襯,大量冷態料進入爐缸,加劇了熱量損失。而本次上休風料時,風口下區域按照1.2硅速,1.05的堿度控制,負荷調整至3.68,減礦比例8%,對比之下,風口下區域的減礦比例不夠,硅速控制還是偏低一些,在下次檢修時要增加風口下區域的減礦比例,同時為改善渣鐵的流動性,休風料中風口下區域的堿度還可以適當下調至1.0。
5 存在的問題
本次復風后爐前渣鐵排放情況基本良好,爐內8小時達到全風全氧,爐況恢復情況整體較好,但由于采用分段上料法進行休復風次數較少,經驗不足,本次休復風期間還是存在以下幾個問題,需要優化改進[3]:
(1)減礦比例的調整。本次檢修爐內熱量略顯不足,加濕時間僅5h,時間偏短,同時復風后物理熱偏低,最低未達到1400℃,硅速不高,與預期偏差較大,爐內熱量還是不足,考慮到高爐的特殊性,下次檢修休風料中各區域要進一步增加減礦比例,特別是風口下區域,硅速要控制在1.5,減礦比例要控制在12%以上,其他區域減礦比例上調2個點為宜。
(2)堿度的調整。本次復風前后化驗堿度與理論堿度相差不大,但風口下區域的堿度可適當下調,由1.05降低至1.0,由此進一步改善復風后渣鐵的流動性。
(3)優化上休風料時間。本次休風前對料速的減慢幅度判斷失誤,考慮不周全,導致休風料未按照要求全部布完,雖然期間臨時調整,但爐身上部仍有幾批料未按照方案布下,下次檢修時要計算好料批總數,同時控制好上休風料的時間。
6 結語
本次檢修湘鋼4號高爐采用分段上料法進行休復風,從實踐結果上看,采用分段上料法休復風相比較于以往加凈焦模式有較大的優勢,不用堵風口,大大減輕爐前爐內勞動強度,復風后采用加濕的方式,實現了高爐快速恢復,爐內8小時達到全風全氧,整體爐況恢復情況較好,同時爐前渣鐵排放情況改善明顯。后續湘鋼將繼續改進、完善休風減礦標準,為高爐順利休風、復風奠定堅實的技術基礎。
7 參考文獻
[1] 周傳典. 高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2002:337-338.
[2] 朱仁良,等. 寶鋼大型高爐操作與管理(第一版)[M] . 北京:冶金工業出版社,2015:184.
[3] 唐志宏,莫朝興,雷發榮. 柳鋼高爐高效冶煉技術的應用分析[J].柳鋼科技,2018(2):5.
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