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湘鋼2號(hào)2580m3高爐銅冷卻壁破損淺析

時(shí)間:2021-02-01 09:14來(lái)源:第十二屆全國(guó)煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
孫永清 趙曉敏 董 樂(lè) 梁高銘 (華菱湘鋼煉鐵廠) 摘 要 結(jié)合對(duì)湘鋼2號(hào)2580m3高爐冷卻壁破損情況研究,重點(diǎn)分析了2號(hào)2580m3高爐銅冷卻壁損壞原因。通過(guò)研究,認(rèn)為湘鋼2號(hào)2580m3高爐銅冷
  • 孫永清  趙曉敏  董  樂(lè)  梁高銘

    (華菱湘鋼煉鐵廠)


    摘  要  結(jié)合對(duì)湘鋼2號(hào)2580m3高爐冷卻壁破損情況研究,重點(diǎn)分析了2號(hào)2580m3高爐銅冷卻壁損壞原因。通過(guò)研究,認(rèn)為湘鋼2號(hào)2580m3高爐銅冷卻壁破損主要與邊緣氣流發(fā)展過(guò)盛、高爐設(shè)計(jì)缺陷以及日常操作不合理等多方面因素有關(guān)。

    關(guān)鍵詞  高爐  銅冷卻壁  磨損  冷卻系統(tǒng)  爐體維護(hù)


    1  引言

    湘鋼2號(hào)高爐爐容2580m3,于2010年3月23日建成投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來(lái),爐況穩(wěn)定性一般,2014年4月27日開(kāi)始爐況發(fā)生波動(dòng),氣流分布失常,雖然采用了多種手段進(jìn)行恢復(fù),但效果一直不理想,高爐依舊長(zhǎng)期處于風(fēng)量不全,燃料消耗偏高、產(chǎn)量低的運(yùn)行狀態(tài),爐缸堆積現(xiàn)象日益嚴(yán)重。鑒于2號(hào)2580m3高爐長(zhǎng)期存在的問(wèn)題,于2017年5月27日開(kāi)始對(duì)高爐進(jìn)行中修,實(shí)施空料線(xiàn)停爐清理爐缸。中修之后,爐況開(kāi)始逐步改善,至2018年底,高爐日產(chǎn)穩(wěn)定在6000t以上,燃料比也降至540kg/t以?xún)?nèi)。但是隨著產(chǎn)量的上升,爐體冷卻壁支管開(kāi)始出現(xiàn)破損,雖然通過(guò)上下部調(diào)節(jié)抑制邊緣氣流,加強(qiáng)高爐操作與爐體硬質(zhì)壓入造襯維護(hù),但是冷卻壁支管破損速率仍未緩解,部分冷卻壁支管完全損壞,爐內(nèi)漏水嚴(yán)重,高爐不得不休風(fēng)處理,嚴(yán)重影響了高爐的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提高。

    2  冷卻壁破損情況

    2.1  冷卻壁支管損壞情況

    湘鋼2號(hào)2580高爐4段共有30個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口標(biāo)高14m,風(fēng)口上方5段標(biāo)高15.4m到17.9m,有44塊冷卻壁,共計(jì)176根支管。2018年下半年,隨著產(chǎn)量的上升,5段冷卻壁支管開(kāi)始陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)損壞的情況,每月?lián)p壞個(gè)數(shù)如圖1所示。

    image.png

    從圖1可以看到,除2019年1月無(wú)支管損壞,其它月份均有不同數(shù)目的支管破損,破損的支管均位于5段位置,且呈現(xiàn)集中分布的特點(diǎn)。

    2.2  冷卻壁鉆孔結(jié)果

    由于5段部分冷卻壁上的四根支管完全損壞,高爐先后多次休風(fēng),采用鉆孔裝銅棒并結(jié)合硬質(zhì)壓入造襯的方式處理后維持生產(chǎn)。2018年10月15日,根據(jù)事先確定的安裝方案,在5段支管完全損壞的冷卻壁上選取12個(gè)點(diǎn)開(kāi)孔安裝銅冷卻棒,開(kāi)孔直徑為φ110mm,開(kāi)孔后取下的部分冷卻壁如圖2所示。

    image.png

    5段冷卻壁原始厚度80mm,燕尾槽厚度30mm。根據(jù)鉆孔取下的冷卻壁,測(cè)量其剩余厚度,再對(duì)比原始厚度,得出分析結(jié)果如表1所示。

    image.png

    從表1可以看到,5段冷卻壁的磨損呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,下部標(biāo)高15.4m到16.4m處冷卻壁燕尾槽都完好無(wú)缺,均未磨損,而破損區(qū)域主要集中在5段冷卻壁中上部,標(biāo)高16.8到17.9m區(qū)域燕尾槽均被磨平,銅冷卻壁均不同程度的受到磨損,其中定位銷(xiāo)(標(biāo)高17.1m)與上部的固定螺母(標(biāo)高17.4m)之間是整塊冷卻壁損壞最為嚴(yán)重的區(qū)域,最嚴(yán)重的地方,冷卻壁剩余厚度不足原先70%!冷卻壁的破損區(qū)域主要集中在爐腰、爐腹交界部位,也與前人研究結(jié)論相一致[1-5]。

    3  冷卻壁破損原因分析

    3.1  邊緣氣流的發(fā)展

    湘鋼2號(hào)2580高爐長(zhǎng)期爐況順行差,爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定,且分布不合理,主要表現(xiàn)在中心氣流不強(qiáng),邊緣氣流發(fā)展。從圖3可以看到,2018年1-5月2號(hào)2580高爐邊緣平均溫度達(dá)到180℃以上,相比較下1-5月的中心氣流僅為390℃,邊緣氣流明顯發(fā)展過(guò)盛。邊緣氣流的過(guò)分發(fā)展,不利于熱制度的穩(wěn)定,容易造成爐況波動(dòng)失常,損壞冷卻設(shè)備,同時(shí)邊緣熱流強(qiáng)度的增大,造成可以形成的渣皮厚度減薄以及渣皮頻繁大面積脫落,降低了冷卻壁的壽命[6]。6月雖經(jīng)過(guò)調(diào)整,弱化了邊緣氣流,但長(zhǎng)期的邊緣氣流發(fā)展已經(jīng)造成爐缸側(cè)壁溫度升高,冷卻壁受到不可逆的損壞,另外從9月開(kāi)始,2號(hào)2580m3高爐產(chǎn)量的進(jìn)一步上升,更是加劇了冷卻壁的破損速率,導(dǎo)致從2018年9月開(kāi)始,2號(hào)2580m3高爐冷卻壁支管開(kāi)始出現(xiàn)損壞,威脅爐缸運(yùn)行安全。

    image.png

    3.2  高爐設(shè)計(jì)的缺陷

    目前國(guó)內(nèi)2000m3以上的薄壁高爐的爐腹角一般在74-75℃居多,而湘鋼2號(hào)2580m3高爐爐腹角達(dá)到79°10′37",在高爐設(shè)計(jì)之初,湘鋼2號(hào)2580m3高爐的爐腹角就存在一定的缺陷,導(dǎo)致?tīng)t腹位置不容易掛住渣皮,集中表現(xiàn)在邊緣水溫差居高不下。如圖3所示,在正常生產(chǎn)時(shí),2號(hào)2580m3高爐水溫差維持在6℃以上的水平,2018年1-5月,邊緣水溫差一度達(dá)到9℃以上,爐腹渣皮穩(wěn)定性明顯變差,銅冷卻壁熱面渣皮頻繁脫落后,將導(dǎo)致銅冷卻壁溫度升高,加之爐料的膨脹,使得銅冷卻壁被嚴(yán)重磨損,久而久之,銅冷卻壁逐漸減薄[7]。失去了渣皮的保護(hù),冷卻壁直接受到高溫煤氣流、渣鐵接觸沖擊,長(zhǎng)期經(jīng)受機(jī)械磨損與化學(xué)侵蝕的破壞,爐腹部位的熱負(fù)荷增大,致使冷卻壁局部水管發(fā)生破損,雖經(jīng)過(guò)封堵?lián)尵龋鋮s強(qiáng)度的下降不可避免,導(dǎo)致冷卻壁壁體溫度升高,進(jìn)一步惡化了冷卻壁的掛渣能力,大大縮短了冷卻壁的壽命。

    3.3  操作的不合理性

    由于邊緣氣流的發(fā)展,湘鋼2號(hào)2580m3高爐熱效率較低,2018年煤氣利用率維持在40%左右的水平,消耗偏高。同時(shí)爐況不穩(wěn),邊緣多次出現(xiàn)氣流,高爐熱制度不易把握,為穩(wěn)定熱制度,2號(hào)2580m3高爐采取了大量噴吹煤粉的操作方式,2018年平均煤比達(dá)到了150kg/t。筆者認(rèn)為,在原燃料條件一般的情況下,采用高煤比的冶煉方式并不可取,因?yàn)榇罅繃姶档拿悍郏菀讐浩妊h(huán)區(qū),使循環(huán)區(qū)縮小、下料活躍的焦炭漏斗區(qū)域變小,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t缸中心方向的氣流受阻,容易形成邊緣氣流,不利于冷卻壁的維護(hù)。另外,從循環(huán)區(qū)附近吹出的粉末,容易集中到死料堆形成低透液區(qū)域,阻礙鐵水及爐渣透過(guò)死料堆,使得爐缸邊緣的渣鐵流量增加,也會(huì)進(jìn)一步加劇爐缸的沖刷,不利于高爐的長(zhǎng)壽。

    4  結(jié)論

    通過(guò)對(duì)湘鋼2號(hào)2580m3高爐冷卻壁破損研究,從銅冷卻壁破損形貌及破損原因等方面進(jìn)行了分析,得出的主要結(jié)論如下:

    (1)湘鋼2號(hào)2580m3高爐氣流分布不合理,邊緣氣流發(fā)展過(guò)盛,高溫高速的煤氣流帶著焦炭劣化后產(chǎn)生的粉末對(duì)爐墻產(chǎn)生沖刷作用,導(dǎo)致邊緣熱流強(qiáng)度增大,渣皮變薄,冷卻壁出現(xiàn)磨損。

    (2)由于高爐的設(shè)計(jì)缺陷,5段冷卻壁不易掛渣,失去渣皮的保護(hù),湘鋼2號(hào)2580m3高爐冷卻壁長(zhǎng)期直接接觸高溫煤氣流的沖刷與渣鐵接觸沖擊,致使冷卻壁局部水管發(fā)生破損,加劇了冷卻壁的破損速率。

    (3)原料條件尤其是焦炭指標(biāo)一般的情況下,2號(hào)2580m3高爐采取高煤比的冶煉方式并不可取,大量噴吹煤粉短期雖能補(bǔ)充熱量,但是長(zhǎng)期噴吹導(dǎo)致?tīng)t缸中心氣流受阻,促進(jìn)了邊緣氣流的發(fā)展,不利于冷卻壁的維護(hù)。

    (4)邊緣氣流的發(fā)展,會(huì)加重邊緣氣流對(duì)冷卻壁的沖刷,特別是湘鋼2號(hào)2580m3高爐存在設(shè)計(jì)缺陷,不易掛渣的情況下,更應(yīng)該避免采用過(guò)度發(fā)展邊緣氣流的操作方式。

    5  參考文獻(xiàn)

    [1] 鄧勇,焦克新,張建良,等.高爐銅冷卻壁損壞的原因及解決對(duì)策.2017,36(4):10-15.

    [2] 張建良,楊天鈞,王筱留,等.鋼鐵冶金分學(xué)科發(fā)展:煉鐵//[C].2012-2013冶金工程技術(shù)學(xué)科發(fā)展報(bào)告,北京,2014.

    [3] 魏麗.我國(guó)高爐使用銅冷卻壁10年來(lái)的回顧[J].煉鐵.2012,31(3):13-16.

    [4] 康磊,車(chē)玉滿(mǎn),王寶海,等.高爐銅冷卻壁取樣研究及破損原因分析,2014,49(12):28-32.

    [5] 佘京鵬,陳鋼,許領(lǐng)舜,等.對(duì)高爐銅冷卻壁應(yīng)用特性的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)[J].煉鐵.2012,32(4):22-28.

    [6] 郭光勝,張建良,劉彥祥,等.湘鋼1號(hào)高爐銅冷卻壁破損機(jī)理研究.2016,35(3):19-24.


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