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燒結廢氣主要成分測定實踐

時間:2021-02-01 08:27來源:第十二屆全國煉鐵系統高 作者:zgltw 點擊:
李吉能 (武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司技術中心) 摘 要 采用氣體分析法對燒結機各個風箱篦條下的廢氣成分進行測定實踐,描繪出燒結機不同位置廢氣中主要成分的分布規律,為燒
  • 李吉能  

    (武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司技術中心)


    摘  要  采用氣體分析法對燒結機各個風箱篦條下的廢氣成分進行測定實踐,描繪出燒結機不同位置廢氣中主要成分的分布規律,為燒結生產者掌握不同廢氣成分的主要產生區域,特別是污染物防治提供技術支撐。

    關鍵詞  燒結廢氣  成分  測定  實踐


    1  前言

    鐵礦石燒結是在抽風系統作用下將空氣從上往下抽入燒結料層,使表面點火后的料層繼續往下燃燒,燒結料層以氧化性氣氛為主、局部為還原氣氛,燒結過程發生復雜的化學反應,導致燒結廢氣組成成分多,其中含SO2、NxO等有害氣體,在外排時必須經過脫硫、脫硝技術處理,才能滿足國家環保標準的要求。中南大學對燒結試驗過程中的O2、CO2、CO進行了測定[1],但在廢氣成分未涉及環保要求的項目。對燒結機生產過程中廢氣主要成分的測定鮮有報道,所以對其進行測定實踐是有技術意義和現實需要的。

    在燒結過程中某一位置的氣體氣氛,可以通過測定相應燒結臺車篦條下部的廢氣成分來獲得。國內測定燒結廢氣的方法中以氣體分析法最常用,武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司技術中心采用Testo t350XL型全自動煙塵采樣器對燒結廢氣組成進行了測定,以期達到對燒結機各部位的廢氣成分進行定量表征,將沿燒結臺車行進方向各點的數據收集、整理,形成廢氣成分的趨勢變化曲線,有利于掌握燒結過程中不同廢氣成分變化趨勢和濃度峰產生的位置。

    2  廢氣成分測定過程

    2.1  測定方法

    當燒結機處于正常生產狀態時,當打有取樣孔的臺車運行到各風箱中點位置時,將取樣管插入臺車篦條下的取樣孔內,對臺車篦條下和機頭除塵器前大煙道內的廢氣成分進行在線分析,對各點數據按順序繪圖。

    2.2   測定裝置

    氣體分析法的測定裝置為Testo t350XL型全自動煙塵采樣器1套。 

    3  測定結果

    3.1  廢氣中O2測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的氧氣含量測定結果,見圖1。

    從圖1可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,氧氣含量為燒結機頭、尾高,主要因為帶式燒結機頭、尾部的漏風嚴重所致;從3#風箱到19#風箱呈逐漸增加趨勢(6#、11#風箱存在漏風,空氣被吸入導致數據異常,下同),表明隨著燒結過程的進行、燃燒帶的不斷下移,抽入料層的空氣中氧的過剩系數逐漸增大。機頭除塵前煙道內氧氣含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現降低。

    3.2  廢氣中CO測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的CO含量測定結果,見圖2。

    從圖2可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,CO含量為燒結機頭、尾低,主要因為帶式燒結機頭、尾部的漏風嚴重所致。從3#風箱到14#風箱(點火后、大約為前2/3風箱)為CO的峰值區,表明隨著燒結過程的進行、燃燒帶的不斷下移,抽入料層的空氣中氧的過剩系數逐漸增大,固體燃料的燃燒條件也逐漸改善,從理論上有利于固體燃料的完全燃燒、CO濃度應有降低,可能與燃料配加量偏大、燃燒不完全,以及過濕層的存在透氣性差、抽入風量偏小,使得濃度偏高有關。15#風箱CO濃度大幅降低,與過濕層消失有關;而15#風箱到18#風箱濃度有升高趨勢,主要與料層下層燃料粒度比上層粗、燃料不完全有關。機頭除塵前煙道內CO含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現降低。

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    3.3  廢氣中CO2測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的CO2含量測定結果,見圖3。

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    從圖3可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,CO2含量為燒結機頭高,主要因為帶式燒結機頭點火爐氣體燃燒后被抽入所致。從3#風箱到19#風箱CO2濃度逐漸降低,與CO濃度形成高低對應。機頭除塵前煙道內CO2含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現升高。

    3.4  廢氣中NOX的測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的NOX含量測定結果,見圖4。

    image.png

    從圖4可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,NOX含量為燒結機頭、尾低,主要因為帶式燒結機頭、尾部的漏風嚴重所致。從3#風箱到12#風箱(點火后、大約為前2/3風箱)為NOX的峰值區,表明固體燃料的燃燒,以及過濕層的存在透氣性差、抽入風量偏小,使得濃度偏高有關。12#風箱到18#風箱NOX濃度逐漸降低,與燃料從上到下逐漸減少、過濕層消失有關。機頭除塵前煙道內NOX含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現升高。

    3.5  廢氣中SO2的測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的SO2含量測定結果,見圖5。

    image.png

    從圖5可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,SO2含量為燒結機頭、尾低,主要因為帶式燒結機頭、尾部的漏風嚴重所致。從11#風箱到18#風箱(冷卻前、大約為后2/5風箱)為SO2的峰值區,表明過濕層的消失使得被吸收的、以H2SO3形式存在的SO2又分解釋放出來,使得濃度偏高有關。1#風箱到8#風箱SO2濃度逐漸增加,與過濕層的逐漸減薄,吸收SO2能力逐漸減弱有關。機頭除塵前煙道內SO2含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現升高。

    3.6  廢氣中H2S的測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的H2S含量測定結果,見圖6。

    從圖6可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣中,H2S含量為燒結機頭、尾低,主要因為機頭關固體燃料剛開始燃燒、機尾處固體燃料已經燃燒完,以及帶式燒結機頭尾部的漏風嚴重所致。從4#風箱到15#風箱(點火后、大約為前2/3風箱)為H2S的峰值區,表明隨著燃燒帶的下移及溫度的升高,在過濕帶區域局部料層中S被水蒸汽分解產生H2還原生成H2S。16#風箱到18#風箱H2S濃度逐漸降低,與過濕層的逐漸消失,料層透氣性大大提高、還原性氣氛逐漸減弱有關。機頭除塵前煙道內H2S含量因各風箱含量高低以及漏風影響,混合后出現升高。

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    3.7  廢氣溫度測定結果

    燒結機各風箱、機頭除塵前煙道的溫度含量測定結果,見圖7。

    image.png

    從圖7可知,燒結各風箱中點位置處爐篦條下的廢氣溫度從1#風箱到11#風箱基本為一條水平線、且低于65℃,表明過濕層的存在使得廢氣溫度變化不大,12#風箱到18#風箱廢氣溫度逐漸增加直到燒結終點的出現,與燃燒帶的不斷下移和“自動蓄熱”的雙重作用,過濕層逐漸減薄、消失有關。機頭除塵前煙道內NOX含量因各風箱溫度的高低以及漏風影響,混合后出現降低。

    4  結論

    通過對燒結廢氣主要成分的測定、分析,得出如下結論:

    (1)點火后、大約為前2/3風箱為CO、NOX和H2S、的峰值區;

    (2)CO2峰值出現在燒結機頭,主要因為帶式燒結機頭點火爐氣體燃燒后被抽入所致;

    (3)冷卻前、大約為后2/5風箱為SO2的峰值區;

    (4)CO濃度偏高表明燃料配加量偏大、燃燒不完全,也找到了本公司燒結固體燃料單耗居高不下的根源。

    5  參考文獻

    [1] 姜濤. 鐵礦造塊學[M].中南大學出版社, 2016.6第1版,P121.


    (責任編輯:zgltw)
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