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摘要:本文主要通過對比分析漢鋼公司2015年全年1#、2#高爐使用的爐料結構條件下的經濟指標及原燃料質量,確定漢鋼公司單雙系統條件下合理的高爐爐料結構。
關鍵詞:爐料結構;高爐;指標
1 前言
漢鋼公司鐵前系統主要設備有兩臺240m2燒結機、1080m3和2280m3煉鐵高爐兩座,14m2、18m2球團豎爐兩座。2015年以來,高爐穩定順行,指標不斷提高,達到以上成績的關鍵原因為高爐爐料結構合理、外圍保障到位[1]。現對2015年以來,漢鋼公司爐料結構進行如下探討。
2 高爐爐料結構及指標
2015年以來,我公司的高爐爐料結構經歷了三種階段,分別為兩座高爐生產階段、1#高爐單系統生產、2#高爐單系統生產。以下對各個階段高爐爐料結構及指標分析。
2.1雙系統生產階段
2015年1月份及4-8月份雙系統生產階段,我公司兩座高爐同時生產。此階段2臺燒結機、2座豎爐共同生產,高爐使用的爐料全部為熟料,基本上能滿足高爐70-75%的燒結礦入爐率,后期燒結工序通過增加燒結礦料層厚度至800mm,梯形布料,增加燒結料用料的透氣性等一系列措施,燒結礦產量、質量逐步提升,最終燒結礦入爐率可滿足76-78%。同時從采購源頭抓起,嚴格控制原燃料的質量,確保高爐指標穩步提升。
2.2 1#高爐生產階段
2015年2月份及9-12月份為單開1#高爐生產階段,生產組織按照單臺燒結機及1#豎爐生產組織,因1#高爐產能較小,燒結礦有富余,1#高爐入爐率能確保80%以上;但考率到產能平衡的問題。燒結礦入爐率維持在80-85%,球團按照生產10天停5天的模式組織生產;因高爐使用部分落地球團礦的同時燒結礦堿度維持在1.77-1.80,對高爐指標造成了一定的影響。
2.3 2#高爐生產階段
2015年3月份因1#高爐大修,安排2#高爐單系統生產,此階段按照一臺燒結機滿負荷生產一臺燒結機間歇性生產、同時開啟球團2#豎爐,燒結礦入爐率控制在81%左右,經濟指標保持了較好水平,其中燃料比更是達到了全年最好水平537kg/t。
3 不同階段原燃料質量情況
3.1 燒結礦質量指標
我公司使用的燒結礦為高堿度燒結礦,鐵品位相對較高,基本維持在55.7-57.2%,配礦時采用一種低SiO2、低Al2O3的赤鐵礦粉和兩種高、中水化程度的褐鐵礦組成,合理控制燒結礦中SiO2和Al2O3的含量,轉鼓指數保持在了76%以上,確保了高爐爐況的長期穩定順行。2015年燒結礦質量指標見附表。
3.2 球團礦質量指標
根據我公司用造球粉供應不足的實際情況,我公司的球團配料采用國內造球粉為主,并適當配加當地性價比較高的高硅礦、高鈦礦,確保了燒結礦的入爐率及球團礦的用料需求,2015年全年球團礦抗壓強度合格率(≥2000N/個)維持在70-75%,滿足高爐生產的要求。球團礦質量指標見下表:
3.3 焦炭質量情況
我公司使用的焦炭因含末量較大、熱態指標、質量指標較差的實際情況,采用了以下措施,確保高爐穩定順行。
⑴所用焦炭必須進入焦炭大棚堆放,不再露天堆放;
⑵焦炭分級入爐,好的一級焦炭裝入高爐中心,保證中心死料柱的透液和透氣性;
⑶在兼顧節能降本又兼顧高爐順行的條件下優化焦炭配比如下:
1#高爐按照50-60%一級焦炭(B)+40-50%二級焦炭(D);2#高爐按照60-80%一級焦炭(A)+20-40%二級焦炭(D)。
4 爐料結構的確定
根據2015年原燃料的質量情況,以及1#、2#高爐結構不斷優化的工業實踐情況,得出以下結論:
(1) 堅持精料方針,根據焦炭質量的優缺互補性,合理搭配,并不斷優化高爐爐料結構,確保高爐穩定順行,指標不斷提高。
(2) 高堿度燒結礦配加自產球團礦是漢鋼公司較為合理的爐料結構;在現有的原料條件以及生產能力下:
單開1#高爐時,按照一臺燒結機和1#豎爐組織生產,建議合理的爐料結構為:80-85%燒結礦+15-20%球團礦;
單開2#高爐時,按照一臺燒結機滿負荷生產、一臺燒結機間歇性生產同時開啟2#豎爐的生產組織模式,建議合理的爐料結構為:75-80%燒結礦+20-25%球團礦;
雙系統生產時,兩臺燒結機兩座豎爐同時生產,建議合理的爐料結構為:76-78%燒結礦+22-24%球團礦。
5 參考文獻
[1]劉傳偉,劉道林等.新鋼高爐合理爐料結構探析[J].煉鐵,2003年8月, ,第22卷第4期:49-51.
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