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本鋼7號高爐強(qiáng)化生產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2020-04-21 11:19來源:本鋼板材股份有限公司煉 作者:謝孔明 點(diǎn)擊:
摘要:對本鋼7號高爐強(qiáng)化冶煉生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過采取加強(qiáng)原燃料管理、優(yōu)化高爐基本操作制度、高風(fēng)溫富氧大噴煤、加強(qiáng)爐前及設(shè)備管理等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐長期安全、穩(wěn)定、
  • 摘要:對本鋼7號高爐強(qiáng)化冶煉生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過采取加強(qiáng)原燃料管理、優(yōu)化高爐基本操作制度、高風(fēng)溫富氧大噴煤、加強(qiáng)爐前及設(shè)備管理等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐長期安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,并取得了燃料比505kg/t良好指標(biāo)。

    關(guān)鍵詞:高爐  強(qiáng)化冶煉  燃料比

    1 概括

    本鋼7號高爐(2850m3)于2005年9月開爐。該高爐采用了諸多新技術(shù),主要有:PW緊湊型串罐無料鐘爐頂、3座內(nèi)燃式(霍戈文)熱風(fēng)爐、銅冷卻壁、國產(chǎn)陶瓷杯+UCAR小塊炭磚的綜合爐底爐缸結(jié)構(gòu)、新INBA法水沖渣,銅冷卻壁,比肖夫煤氣清洗系統(tǒng),高爐余壓發(fā)電(TRT)等先進(jìn)工藝設(shè)備。

    2014年3月以來,受整體鋼鐵行業(yè)不斷虧損的影響,本鋼也和其他鋼鐵企業(yè)一樣生產(chǎn)形勢非常嚴(yán)峻。強(qiáng)化冶煉,提高利用系數(shù),降低生鐵成本成為今后的工作重點(diǎn)。在這種生產(chǎn)形勢下,本鋼7號高爐不斷自主創(chuàng)新,強(qiáng)化高爐長期穩(wěn)定順行,生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。燃料比不斷創(chuàng)造佳績由530 kg/t降到505kg/t以下,創(chuàng)歷史新高。

    2 改善入爐原燃料質(zhì)量

        精料是高爐穩(wěn)定順行和強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),同時(shí)也是提高煤氣利用率的重要條件。煤氣利用率提高后,爐內(nèi)壓差升高,為保持爐況順行,加強(qiáng)入爐原燃料管理,減少粉末和成分波動(dòng)至關(guān)重要。

    2.1 穩(wěn)定入爐原料成分

    7號高爐爐料結(jié)構(gòu)為65%燒結(jié)礦+27.7%球團(tuán)礦+7.3%天然塊礦,通過調(diào)整燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的配比調(diào)整爐渣堿度,入爐礦石品位穩(wěn)定在59%左右。渣鐵比穩(wěn)定在330kg/t以下,渣量降低有利于改善料柱透氣性和透液性,有利于爐況的穩(wěn)定和順行。燒結(jié)礦主要來自本廠自產(chǎn)75m2和265 m2兩種燒結(jié),我們采取1~6號礦槽主要裝75m2燒結(jié),7~8號礦槽主要裝265 m2燒結(jié),265 m2燒結(jié)礦每批穩(wěn)定在25噸左右。焦炭主要是本鋼焦化廠焦二干熄焦+老爐大塊水熄焦混合使用,這兩種焦的水分、強(qiáng)度差別很大,我們采取焦二焦裝在1~3號焦槽、老爐焦裝在4~5號焦槽,并按比例均勻篩分。采取上述措施有效遏制了因成分波動(dòng)造成爐況不順的因素。

    2.2 加強(qiáng)篩分工作,提高篩分效果

    燒結(jié)礦經(jīng)過燒結(jié)、破碎、運(yùn)輸和落下到槽上礦槽易產(chǎn)生粉末。原燃料的篩分效果差,大量粉末入爐會(huì)影響爐況的穩(wěn)定順行,為減少粉末入爐,采取以下措施。

    2.2.1 采用棒條篩

    8個(gè)燒結(jié)礦槽和5個(gè)焦槽均設(shè)有振動(dòng)篩,篩網(wǎng)采用棒條篩。其優(yōu)點(diǎn)是自清理能力強(qiáng),篩網(wǎng)不易糊死,篩分效果好,大大減少燒結(jié)礦和焦炭的入爐粉末。

    2.2.2 合理控制篩速

    根據(jù)高爐最大冶煉強(qiáng)度,計(jì)算礦石和焦炭用量,通過調(diào)整閘門開度,礦槽篩速控制在5t/min左右,焦槽篩速控制在3t/min左右,既能保證上料速度,又能保證篩分效果。

    2.2.3 加強(qiáng)檢查和維護(hù)

    在日常生產(chǎn)中,加強(qiáng)原燃料系統(tǒng)的檢查和維護(hù),每班定時(shí)檢查原燃料設(shè)備,及時(shí)清理振動(dòng)篩,以確保篩分效果,保證小于5mm的燒結(jié)粉末能及時(shí)返回?zé)Y(jié)車間,焦丁和焦粉及時(shí)回收利用。

    3 優(yōu)化高爐操作

     3.1 大礦批操作

    批重對爐料在爐喉分布影響很大。批重太小布料不均,小到一定程度.將使邊緣和中心無礦石。批重增大,相對加重中心而疏松邊緣,而且軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減少,有利于改善料柱透氣性。客觀上來講,每座高爐都有一個(gè)臨界批重,當(dāng)批重大于臨界值時(shí),高爐順行難以得到保障.當(dāng)批重小于臨界值時(shí),高爐指標(biāo)難以得到優(yōu)化。

    3.1.1焦批重的選擇 

    焦層的厚度由批重決定,大高爐的爐喉焦炭層厚在0.60m~0.75m,不宜小于0.5m。七號高爐的爐喉直徑為8.40m,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)焦炭批重(t)約等于0.03d3(d為爐喉直徑,m),可知七爐的焦炭批重應(yīng)該接近17.7噸,而正常生產(chǎn)時(shí)焦炭水分穩(wěn)定在6%~8%,因此確定干焦炭批重為16.3t,爐喉焦炭層厚度為0.626m。

    3.1.2礦批重的選擇

    本鋼七號高爐的爐料粉末比較多,料柱透氣性較差,為防止微變區(qū)批重可能使邊緣和中心都發(fā)生堵塞,選用緩變區(qū)批重,外圍的少許波動(dòng)不至于引起氣流較大的變化,適當(dāng)批重還可以調(diào)節(jié)煤氣流分布。

    焦炭批重16.3t確定之后可根據(jù)國內(nèi)外同類型高爐生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、目標(biāo)為焦比(325kg/t)及礦焦比計(jì)算礦石批重。

    礦石綜合入爐品位 59.2%

    礦批重: 噸

    由此可知七號高爐的礦批重在焦炭批重為16.3噸是最高可以達(dá)到85噸。

    3.2 高風(fēng)溫操作

    提高風(fēng)溫一方面可使理論燃燒溫度提高,加快煤粉揮發(fā)物揮發(fā)速度和燃燒速度,為提高噴煤比創(chuàng)造條件,另一方面由于煤粉的加熱、氣化和分解吸熱反應(yīng),更有利于接受高風(fēng)溫,同時(shí)風(fēng)溫帶入的熱量可以替代一部分燃料產(chǎn)生的熱量,減少焦炭消耗,使渣鐵物理溫度明顯提高,鐵水[Si]含量逐步降低和趨于穩(wěn)定。

    3.2.1 充分發(fā)揮助燃空氣預(yù)熱作用

        為提高熱風(fēng)爐的熱效率,也為了提高風(fēng)溫,通過熱風(fēng)爐廢氣(溫度350℃)預(yù)熱助燃空氣、預(yù)熱高爐煤氣,目前預(yù)熱后溫度達(dá)到180℃,當(dāng)廢氣溫度適當(dāng)高時(shí),最高可達(dá)200℃以上。從而提高了理論燃燒溫度,達(dá)到提高風(fēng)溫的目的。

    3.2.2 規(guī)范工藝操作,選擇合理工作周期,加強(qiáng)熱風(fēng)爐操作管理

        為規(guī)范工藝操作,制定合理工藝操作參數(shù),要求拱頂溫度不大于1400℃;煙道溫度控制在350℃,最高不超過400℃;換爐風(fēng)壓波動(dòng)不大于10Kpa;煤氣壓力6Kpa~9Kpa;空氣過剩系數(shù)在1.05~1.1。

    增加換爐次數(shù)縮短工作周期,減少換爐時(shí)間是強(qiáng)化熱風(fēng)爐的操作過程,可以提高風(fēng)溫水平。2015年風(fēng)溫使用情況如下圖,都穩(wěn)定在1200℃以上。

    3.3 富氧大噴煤

    高富氧大噴吹是提高產(chǎn)量、降低焦比和成本的重要手段。由于兩者對冶煉過程的影響大部分是相反的,兩者有機(jī)結(jié)合,可相輔相成,互為補(bǔ)充;一是可增加焦炭燃燒強(qiáng)度,大幅增產(chǎn);二是促使噴吹燃料氣化,在不降低理論燃燒溫度的情況下擴(kuò)大噴吹量,進(jìn)一步降低焦比。7號高爐2014年富氧率基本穩(wěn)定在4.2%左右,煤粉噴吹量穩(wěn)定在165kg/t以上。高富氧大噴吹必然會(huì)對高爐的順行狀況產(chǎn)生一些影響,主要表現(xiàn)在:富氧增加后風(fēng)量下降、壓差升高,邊緣煤氣流發(fā)展,同時(shí)噴吹量的增加使焦炭負(fù)荷加重,料柱骨架作用減弱,透氣性變差,影響爐況順行。針對以上變化,7號高爐通過調(diào)整布料矩陣、擴(kuò)大批重、精料等措施,較好地克服了以上缺點(diǎn),使高爐保持長期穩(wěn)定順行。

    4 采用合理的布料矩陣

    7號高爐所選擇的裝料制度是經(jīng)過較精確計(jì)算得出,嚴(yán)格按爐喉等面積計(jì)算選定11個(gè)布料標(biāo)準(zhǔn)檔位。在裝料時(shí)又經(jīng)過實(shí)際測料面,對所測得數(shù)據(jù)經(jīng)過認(rèn)真分析討論,確定了7號高爐裝料制度。在生產(chǎn)實(shí)踐的過程中,根據(jù)爐況的變化和爐身溫度的變化情況,逐步微調(diào),不斷優(yōu)化,使得裝料制度更加合理,焦、礦分布均勻,料層厚度合適,礦焦比合適,達(dá)到煤氣利用良好、燃料比較低、爐況長期穩(wěn)定順行。

    5 日常操作和管理

    5.1 出鐵管理

    強(qiáng)化爐前渣鐵管理,保證出鐵時(shí)間在110min~150min之間,盡量縮短開口間隔,一般要求在10 分鐘之內(nèi)打開鐵口。維護(hù)好鐵口泥套,杜絕冒泥現(xiàn)象,保證鐵水流速,第一罐鐵水平均流速要求大于4.0t/min,如遇爐溫波動(dòng)較大或存渣鐵情況,則考慮選擇較大直徑鉆頭,如φ55mm。把爐前渣鐵處理擺到更重要的位置上,要求爐前作業(yè)區(qū)制定相應(yīng)操作規(guī)范,保證鐵口的合格率和準(zhǔn)點(diǎn)率。加大爐前人員對于鐵口深度的認(rèn)識,將鐵口深度由原來的3.0m提高到3.5m以上,要求鐵口打泥量適當(dāng)穩(wěn)定,打泥量不小于50塊(特殊爐況除外)。

    5.2 冷卻壁溫度控制

    加強(qiáng)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的管理,制定合適的冷卻制度,保證爐體各段水溫差的穩(wěn)定,達(dá)到冷卻設(shè)備運(yùn)行良好,從而實(shí)現(xiàn)高爐的穩(wěn)定順行,首先應(yīng)控制好進(jìn)水溫度,密切關(guān)注爐身和冷卻壁溫度,根據(jù)水溫差范圍合理控制;其次監(jiān)控好補(bǔ)水情況,若補(bǔ)水量超限,檢查軟水系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)損壞部位及時(shí)處理,防止事故發(fā)生;再次保證軟水質(zhì)量,穩(wěn)定水量和水溫,防止燒壞冷卻設(shè)備。控制好水溫差的范圍,高爐可以形成穩(wěn)定的渣皮,保證高爐的穩(wěn)定順行,為高爐長壽奠定了良好的基礎(chǔ)。

    5.3 爐溫和爐渣堿度的控制

    高爐冶煉時(shí)保持充足而穩(wěn)定的爐溫,是改善渣鐵流動(dòng)性和保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提,過低或過高的爐溫都會(huì)惡化渣鐵流動(dòng)性,最終導(dǎo)致爐況不順。本鋼7號高爐自開爐以來,經(jīng)常吃兩種燒結(jié)礦和兩種球團(tuán)礦,原料成分時(shí)有波動(dòng),為此7號高爐一直強(qiáng)調(diào)爐溫的充足和穩(wěn)定,將生鐵[Si]控制在0.40%左右,鐵水溫度控制在1520℃以上,確保渣鐵流動(dòng)性,爐況長期保持穩(wěn)定順行。

    合理的爐渣堿度,就是要在爐渣的流動(dòng)性、脫硫能力以及有利于渣皮的形成之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。經(jīng)過長期的實(shí)踐證明,7號高爐爐渣二元堿度控制在1.10~1.20之間比較合適。

    6 效果分析

    通過采取以上措施,本鋼7號高爐實(shí)現(xiàn)了長期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷優(yōu)化。目前七號高爐焦比降低到320kg/t,燃料比降低到505kg/t,實(shí)現(xiàn)了節(jié)耗、增產(chǎn)的雙重目標(biāo)。

    7  參考文獻(xiàn)

    [1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

    [2] 董一誠,全泰炫,魏升明,陳德泰,余紹儒.高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

    [3] 葛玉春.唐鋼1號高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐[J].河南冶金,2008.

    [4] 張建鵬.武鋼5號高爐高效高產(chǎn)操作實(shí)踐[J].武鋼技術(shù),2010.      

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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