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摘要:對本鋼7號高爐強化冶煉生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。通過采取加強原燃料管理、優(yōu)化高爐基本操作制度、高風(fēng)溫富氧大噴煤、加強爐前及設(shè)備管理等措施,實現(xiàn)了高爐長期安全、穩(wěn)定、高效運行,并取得了燃料比505kg/t良好指標。
關(guān)鍵詞:高爐 強化冶煉 燃料比
1 概括
本鋼7號高爐(2850m3)于2005年9月開爐。該高爐采用了諸多新技術(shù),主要有:PW緊湊型串罐無料鐘爐頂、3座內(nèi)燃式(霍戈文)熱風(fēng)爐、銅冷卻壁、國產(chǎn)陶瓷杯+UCAR小塊炭磚的綜合爐底爐缸結(jié)構(gòu)、新INBA法水沖渣,銅冷卻壁,比肖夫煤氣清洗系統(tǒng),高爐余壓發(fā)電(TRT)等先進工藝設(shè)備。
2014年3月以來,受整體鋼鐵行業(yè)不斷虧損的影響,本鋼也和其他鋼鐵企業(yè)一樣生產(chǎn)形勢非常嚴峻。強化冶煉,提高利用系數(shù),降低生鐵成本成為今后的工作重點。在這種生產(chǎn)形勢下,本鋼7號高爐不斷自主創(chuàng)新,強化高爐長期穩(wěn)定順行,生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。燃料比不斷創(chuàng)造佳績由530 kg/t降到505kg/t以下,創(chuàng)歷史新高。
2 改善入爐原燃料質(zhì)量
精料是高爐穩(wěn)定順行和強化冶煉的基礎(chǔ),同時也是提高煤氣利用率的重要條件。煤氣利用率提高后,爐內(nèi)壓差升高,為保持爐況順行,加強入爐原燃料管理,減少粉末和成分波動至關(guān)重要。
2.1 穩(wěn)定入爐原料成分
7號高爐爐料結(jié)構(gòu)為65%燒結(jié)礦+27.7%球團礦+7.3%天然塊礦,通過調(diào)整燒結(jié)礦和球團礦的配比調(diào)整爐渣堿度,入爐礦石品位穩(wěn)定在59%左右。渣鐵比穩(wěn)定在330kg/t以下,渣量降低有利于改善料柱透氣性和透液性,有利于爐況的穩(wěn)定和順行。燒結(jié)礦主要來自本廠自產(chǎn)75m2和265 m2兩種燒結(jié),我們采取1~6號礦槽主要裝75m2燒結(jié),7~8號礦槽主要裝265 m2燒結(jié),265 m2燒結(jié)礦每批穩(wěn)定在25噸左右。焦炭主要是本鋼焦化廠焦二干熄焦+老爐大塊水熄焦混合使用,這兩種焦的水分、強度差別很大,我們采取焦二焦裝在1~3號焦槽、老爐焦裝在4~5號焦槽,并按比例均勻篩分。采取上述措施有效遏制了因成分波動造成爐況不順的因素。
2.2 加強篩分工作,提高篩分效果
燒結(jié)礦經(jīng)過燒結(jié)、破碎、運輸和落下到槽上礦槽易產(chǎn)生粉末。原燃料的篩分效果差,大量粉末入爐會影響爐況的穩(wěn)定順行,為減少粉末入爐,采取以下措施。
2.2.1 采用棒條篩
8個燒結(jié)礦槽和5個焦槽均設(shè)有振動篩,篩網(wǎng)采用棒條篩。其優(yōu)點是自清理能力強,篩網(wǎng)不易糊死,篩分效果好,大大減少燒結(jié)礦和焦炭的入爐粉末。
2.2.2 合理控制篩速
根據(jù)高爐最大冶煉強度,計算礦石和焦炭用量,通過調(diào)整閘門開度,礦槽篩速控制在5t/min左右,焦槽篩速控制在3t/min左右,既能保證上料速度,又能保證篩分效果。
2.2.3 加強檢查和維護
在日常生產(chǎn)中,加強原燃料系統(tǒng)的檢查和維護,每班定時檢查原燃料設(shè)備,及時清理振動篩,以確保篩分效果,保證小于5mm的燒結(jié)粉末能及時返回燒結(jié)車間,焦丁和焦粉及時回收利用。
3 優(yōu)化高爐操作
3.1 大礦批操作
批重對爐料在爐喉分布影響很大。批重太小布料不均,小到一定程度.將使邊緣和中心無礦石。批重增大,相對加重中心而疏松邊緣,而且軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減少,有利于改善料柱透氣性。客觀上來講,每座高爐都有一個臨界批重,當批重大于臨界值時,高爐順行難以得到保障.當批重小于臨界值時,高爐指標難以得到優(yōu)化。
3.1.1焦批重的選擇
焦層的厚度由批重決定,大高爐的爐喉焦炭層厚在0.60m~0.75m,不宜小于0.5m。七號高爐的爐喉直徑為8.40m,根據(jù)經(jīng)驗焦炭批重(t)約等于0.03d3(d為爐喉直徑,m),可知七爐的焦炭批重應(yīng)該接近17.7噸,而正常生產(chǎn)時焦炭水分穩(wěn)定在6%~8%,因此確定干焦炭批重為16.3t,爐喉焦炭層厚度為0.626m。
3.1.2礦批重的選擇
本鋼七號高爐的爐料粉末比較多,料柱透氣性較差,為防止微變區(qū)批重可能使邊緣和中心都發(fā)生堵塞,選用緩變區(qū)批重,外圍的少許波動不至于引起氣流較大的變化,適當批重還可以調(diào)節(jié)煤氣流分布。
焦炭批重16.3t確定之后可根據(jù)國內(nèi)外同類型高爐生產(chǎn)經(jīng)驗、目標為焦比(325kg/t)及礦焦比計算礦石批重。
礦石綜合入爐品位 59.2%
礦批重: 噸
由此可知七號高爐的礦批重在焦炭批重為16.3噸是最高可以達到85噸。
3.2 高風(fēng)溫操作
提高風(fēng)溫一方面可使理論燃燒溫度提高,加快煤粉揮發(fā)物揮發(fā)速度和燃燒速度,為提高噴煤比創(chuàng)造條件,另一方面由于煤粉的加熱、氣化和分解吸熱反應(yīng),更有利于接受高風(fēng)溫,同時風(fēng)溫帶入的熱量可以替代一部分燃料產(chǎn)生的熱量,減少焦炭消耗,使渣鐵物理溫度明顯提高,鐵水[Si]含量逐步降低和趨于穩(wěn)定。
3.2.1 充分發(fā)揮助燃空氣預(yù)熱作用
為提高熱風(fēng)爐的熱效率,也為了提高風(fēng)溫,通過熱風(fēng)爐廢氣(溫度350℃)預(yù)熱助燃空氣、預(yù)熱高爐煤氣,目前預(yù)熱后溫度達到180℃,當廢氣溫度適當高時,最高可達200℃以上。從而提高了理論燃燒溫度,達到提高風(fēng)溫的目的。
3.2.2 規(guī)范工藝操作,選擇合理工作周期,加強熱風(fēng)爐操作管理
為規(guī)范工藝操作,制定合理工藝操作參數(shù),要求拱頂溫度不大于1400℃;煙道溫度控制在350℃,最高不超過400℃;換爐風(fēng)壓波動不大于10Kpa;煤氣壓力6Kpa~9Kpa;空氣過剩系數(shù)在1.05~1.1。
增加換爐次數(shù)縮短工作周期,減少換爐時間是強化熱風(fēng)爐的操作過程,可以提高風(fēng)溫水平。2015年風(fēng)溫使用情況如下圖,都穩(wěn)定在1200℃以上。
3.3 富氧大噴煤
高富氧大噴吹是提高產(chǎn)量、降低焦比和成本的重要手段。由于兩者對冶煉過程的影響大部分是相反的,兩者有機結(jié)合,可相輔相成,互為補充;一是可增加焦炭燃燒強度,大幅增產(chǎn);二是促使噴吹燃料氣化,在不降低理論燃燒溫度的情況下擴大噴吹量,進一步降低焦比。7號高爐2014年富氧率基本穩(wěn)定在4.2%左右,煤粉噴吹量穩(wěn)定在165kg/t以上。高富氧大噴吹必然會對高爐的順行狀況產(chǎn)生一些影響,主要表現(xiàn)在:富氧增加后風(fēng)量下降、壓差升高,邊緣煤氣流發(fā)展,同時噴吹量的增加使焦炭負荷加重,料柱骨架作用減弱,透氣性變差,影響爐況順行。針對以上變化,7號高爐通過調(diào)整布料矩陣、擴大批重、精料等措施,較好地克服了以上缺點,使高爐保持長期穩(wěn)定順行。
4 采用合理的布料矩陣
7號高爐所選擇的裝料制度是經(jīng)過較精確計算得出,嚴格按爐喉等面積計算選定11個布料標準檔位。在裝料時又經(jīng)過實際測料面,對所測得數(shù)據(jù)經(jīng)過認真分析討論,確定了7號高爐裝料制度。在生產(chǎn)實踐的過程中,根據(jù)爐況的變化和爐身溫度的變化情況,逐步微調(diào),不斷優(yōu)化,使得裝料制度更加合理,焦、礦分布均勻,料層厚度合適,礦焦比合適,達到煤氣利用良好、燃料比較低、爐況長期穩(wěn)定順行。
5 日常操作和管理
5.1 出鐵管理
強化爐前渣鐵管理,保證出鐵時間在110min~150min之間,盡量縮短開口間隔,一般要求在10 分鐘之內(nèi)打開鐵口。維護好鐵口泥套,杜絕冒泥現(xiàn)象,保證鐵水流速,第一罐鐵水平均流速要求大于4.0t/min,如遇爐溫波動較大或存渣鐵情況,則考慮選擇較大直徑鉆頭,如φ55mm。把爐前渣鐵處理擺到更重要的位置上,要求爐前作業(yè)區(qū)制定相應(yīng)操作規(guī)范,保證鐵口的合格率和準點率。加大爐前人員對于鐵口深度的認識,將鐵口深度由原來的3.0m提高到3.5m以上,要求鐵口打泥量適當穩(wěn)定,打泥量不小于50塊(特殊爐況除外)。
5.2 冷卻壁溫度控制
加強軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的管理,制定合適的冷卻制度,保證爐體各段水溫差的穩(wěn)定,達到冷卻設(shè)備運行良好,從而實現(xiàn)高爐的穩(wěn)定順行,首先應(yīng)控制好進水溫度,密切關(guān)注爐身和冷卻壁溫度,根據(jù)水溫差范圍合理控制;其次監(jiān)控好補水情況,若補水量超限,檢查軟水系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)損壞部位及時處理,防止事故發(fā)生;再次保證軟水質(zhì)量,穩(wěn)定水量和水溫,防止燒壞冷卻設(shè)備。控制好水溫差的范圍,高爐可以形成穩(wěn)定的渣皮,保證高爐的穩(wěn)定順行,為高爐長壽奠定了良好的基礎(chǔ)。
5.3 爐溫和爐渣堿度的控制
高爐冶煉時保持充足而穩(wěn)定的爐溫,是改善渣鐵流動性和保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提,過低或過高的爐溫都會惡化渣鐵流動性,最終導(dǎo)致爐況不順。本鋼7號高爐自開爐以來,經(jīng)常吃兩種燒結(jié)礦和兩種球團礦,原料成分時有波動,為此7號高爐一直強調(diào)爐溫的充足和穩(wěn)定,將生鐵[Si]控制在0.40%左右,鐵水溫度控制在1520℃以上,確保渣鐵流動性,爐況長期保持穩(wěn)定順行。
合理的爐渣堿度,就是要在爐渣的流動性、脫硫能力以及有利于渣皮的形成之間找到一個平衡點。經(jīng)過長期的實踐證明,7號高爐爐渣二元堿度控制在1.10~1.20之間比較合適。
6 效果分析
通過采取以上措施,本鋼7號高爐實現(xiàn)了長期穩(wěn)定順行,各項技術(shù)經(jīng)濟指標不斷優(yōu)化。目前七號高爐焦比降低到320kg/t,燃料比降低到505kg/t,實現(xiàn)了節(jié)耗、增產(chǎn)的雙重目標。
7 參考文獻
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