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冷鋼燒結礦的運輸和篩分管理

時間:2020-04-14 16:28來源:湖南冷鋼煉鐵廠 作者:彭勇 彭靖 寧朝 點擊:
摘 要 隨著高爐進一步強化和操作技術的進步,高爐產量增加。由于燒結機的設計產能不足,燒結機作業率和利用系數雖大幅提升,但仍然制約著高爐指標的進一步提升。秉著不浪費一
  • 摘  要 隨著高爐進一步強化和操作技術的進步,高爐產量增加。由于燒結機的設計產能不足,燒結機作業率和利用系數雖大幅提升,但仍然制約著高爐指標的進一步提升。秉著不浪費一粒燒結礦的宗旨,冷鋼煉鐵廠對燒結礦皮帶運輸,槽下篩分做了一系列改進,充分利用4mm~6mm燒結礦,使燒結礦基本能滿足高爐需要。達到了增產降耗的目的。

    關鍵詞 小粒級燒結礦  槽下篩分  增產降耗


     目前,冷鋼(湖南博長控股有限集團公司)現有450 m3高爐2座,530 m3高爐2座,600 m3高爐1座,2臺130 m2燒結機,1座連篦機-回轉窯球團生產線。年產300萬t生鐵產能。入爐綜合品位大約52%,一年需要礦石約540萬t,其中球團礦年產能約100萬t,平均8%的生礦配比,所以還要400萬t燒結礦,才能滿足生產需要。由于綜合料場場地狹小與采購成本、礦粉品種限制,致使燒結礦轉鼓強度偏低(68%左右),燒結礦粉末和小粒級燒結礦較多。表1是2015年3月份在燒結環冷機出口和高爐槽下取樣分析燒結礦轉鼓及粒級組成。可以看出入爐燒結礦小于4mm燒結礦達到10%左右,4mm~16mm占35%。為了保證高爐能“吃飽”,大量小粒級燒結礦入爐,致使高爐長期處于亞健康狀態,高爐生產成本難以下降,同時倒逼燒結提高產量,致使燒結礦質量極不穩定。針對這種狀況,煉鐵廠在努力提高燒結礦產量和質量的同時,對燒結礦的運輸、篩分工序上提出新的要求:一杜絕小于4mm燒結礦入爐;二杜絕大于5mm燒結礦進入返礦。要求一提出,全煉鐵所有員工都圍繞1mm獻計獻策。

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    1  減少運輸環節燒結礦的破碎

        我廠從環冷機到高爐料倉距離大約1000m~2000m,皮帶8~10根。由于我廠占地狹小,資金緊張,技改周期長,在皮帶運輸系統也有很多見縫插針式的布局。這種凌亂的布局增加了運輸成本,更增加了燒結礦破碎的幾率。因此,優化皮帶布局顯得非常重要。主要從以兩個方面改進:一盡量減少皮帶數量與長度;二降低皮帶與皮帶之間的落差。經過皮帶重新布局,使每座高爐的運輸皮帶減少大約100m,皮帶數量也減少1~2根。

    2  控制高爐料倉庫存

        5座高爐滿負荷生產把燒結礦庫存控制在2000t左右,即平均每個料倉存料100~120t。這樣既降低燒結礦進倉時的落差,避免燒結礦摔碎,又能保證料倉里的燒結礦在4h內入爐,減少燒結礦自然粉化。

    3  對槽下振動篩進行改造

    3.1 控制振動篩的給料量

    料倉給料出口增加閘欄,能夠隨意調整給料大小,保證燒結礦均勻穩定地通過振動篩面,實踐證明給料量控制在15~18kg/s時,篩分效果比較好,能達到控制目的。

    3.2 增加二次,三次篩分

    我廠以前只有一道篩面,由于燒結礦中小于10mm粒級的量比較多(約20%),通過一道篩面很難把小于4mm粒級的燒結礦篩除干凈,而大于4mm粒級的燒結礦很多被篩除了。特別在燒結礦供應緊張的時候,高爐為了“填飽肚子”增加給料速度,致使大量小于4mm燒結礦入爐。因此必須增加篩分次數才能滿足生產要求了。同時對篩面篩條間距也進行了調整,篩面也全部采用自制篩面,根據生產需要隨時調整篩條間距和坡度。經過多次實驗,把一次篩面篩條間距由原來的上層篩條間距8mm,下層篩條間距4.5mm,改為上層篩條間距8mm,下層篩條間距5.5mm,這樣一篩過后保證小于4mm的燒結礦全部被篩除。再在一次返礦皮帶后安裝了二次振動篩,二次篩面采用自制單層篩面。二次篩分的主要作用是確保大于5mm的小粒級燒結礦全部入爐,二次篩面篩條間距4mm。二次篩下全部返回燒結爐作為鋪底料,二次篩上通過皮帶運輸至專用料倉。這個料倉里的燒結礦粒級大部分小于6mm。在此料倉下安裝三次振動篩,篩面采用自制單層篩面,篩條間距4.5mm。三次篩分的主要任務是杜絕4mm以下的燒結礦入爐。通過三道篩分,基本上杜絕了小于4mm燒結礦入爐,杜絕了大于5mm燒結礦進入返礦。在2015年4月份連續10次取樣分析粒級,篩分效果(取平均值)見表2。

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    4  二、三次篩面的清理

        由于二、三次篩分的量比較多,燒結礦粒級與篩條間隙相差很小。在生產過程中,經常出現篩條之間卡料的現象,導致篩面“板死”。所以要求操作工每班都要對篩面清理2次以上,同時經過多次實驗,二、三次篩面采用單層比雙層效果更好,而且更容易清理。

    5  小粒級燒結礦的入爐

    表3是各高爐2015年4月至2016年3月份小粒級燒結礦入爐情況。4~6mm燒結礦入爐剛開始的時候按每批料均勻入爐,致使小粒級的燒結礦大部分填充在大顆粒的爐料之間,使高爐料柱透氣性明顯變差,高爐出現風量萎縮,料速不均勻現象。后經過不斷摸索,最后把小粒級燒結礦和焦丁每10批料集中入爐一次,批重由小粒級燒結礦的量決定,并根據堿度情況配以適量的球團礦。裝料順序是先焦丁,后小粒級燒結礦,同角度入爐,把小粒級燒結礦布在焦丁上面,避免小粒級燒結礦填充在大顆粒爐料之間,同時布料的時候盡量注意避免小粒級燒結礦落入中心或邊緣。這樣高爐順行狀態也得到改善。

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    注:2015年4月~8月4號高爐停產檢修

    6 效益對比

    表4是2015年參照2014年返礦量及加工成本計算出來的效益對比。

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    我廠通過對燒結礦運輸篩分的改進,除了解決了燒結礦供應緊張的被動局面,還減少了返礦量,直接降低了生產成本,同時高爐順行狀態一直良好。

    7  結語

    湖南冷鋼煉鐵廠在原有的設備基礎上,通過小的改造和增加篩分次數,提高篩分效率,使小粒級的燒結礦得到有效利用。在2015年全行業低迷時期,幫助我廠渡過難關做出了不可估量的貢獻。

    (責任編輯:zgltw)
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