亚洲国产AV一区二区三区,爽死你个荡货h,色黄大色黄女片免费看直播,免费二人世界刺激战场

中國(guó)煉鐵網(wǎng)歡迎您!

中國(guó)煉鐵網(wǎng)

當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 技術(shù)文摘庫(kù) >

漣鋼2200m3高爐爐役后期護(hù)爐保產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2020-04-06 13:25來(lái)源:漣源鋼鐵股份有限公司 作者:易 宏 李文斌 朱 點(diǎn)擊:
1 前言 漣鋼6號(hào)高爐2003年12月建成投產(chǎn),爐容2200m3。于2018年2月1日停爐大修,歷時(shí)14年零兩個(gè)月,單位有效容積產(chǎn)鐵量達(dá)到12510t/m3,是國(guó)內(nèi)目前極少數(shù)達(dá)到這一水平無(wú)中修的2000 m3級(jí)以上高
  • 1  前言

    漣鋼6號(hào)高爐2003年12月建成投產(chǎn),爐容2200m3。于2018年2月1日停爐大修,歷時(shí)14年零兩個(gè)月,單位有效容積產(chǎn)鐵量達(dá)到12510t/m3,是國(guó)內(nèi)目前極少數(shù)達(dá)到這一水平無(wú)中修的2000 m3級(jí)以上高爐。2012下半年開(kāi)始爐缸側(cè)壁溫度開(kāi)始升高,2013爐缸7895標(biāo)高內(nèi)2上升至702℃后消失、2015年3月插入碳磚深度650mm、標(biāo)高8807mm的3#位熱電偶溫度曾達(dá)到816℃、2012年11月補(bǔ)裝的×8(插入碳磚深度為25mm)達(dá)到584℃,爐殼溫度也變化異常,位于7895mm標(biāo)高的2#位左1000mm處曾超過(guò)100℃,1#、3#鐵口下方也接近100℃。為此采取一系列護(hù)爐措施,爐缸側(cè)壁內(nèi)環(huán)(熱電偶插入碳磚深度650mm)溫度逐步穩(wěn)定在650℃以下,爐殼溫度穩(wěn)定在70℃以下,實(shí)現(xiàn)了公司科學(xué)護(hù)爐、安全高效的目的。護(hù)爐期的各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表。下面介紹此次護(hù)爐保產(chǎn)實(shí)踐。

    image.png

    2  高爐狀況

    2.1  爐底爐缸設(shè)計(jì)

    6#高爐爐底爐設(shè)1層厚度為1200mm半石墨碳磚(立砌)、1層800mm微孔碳磚(立砌)、兩層400mm剛玉莫來(lái)石磚(陶瓷杯底),爐底設(shè)5層厚度為400mm微孔環(huán)碳磚,爐缸設(shè)10層厚度為455mm、長(zhǎng)度910 mm微孔環(huán)碳磚,死鐵層深度2115 mm,爐底設(shè)48根Φ170mm的水冷管。

    2.2  爐底爐缸熱電偶分布

    設(shè)計(jì)時(shí)爐底爐缸分布88支熱電偶,縱向8層、間距0.8米,圓周6點(diǎn)分布、弧長(zhǎng)間距7.2米。由于檢測(cè)盲區(qū)較大,加之原熱電耦損壞較多于2013年和2014年及2017年下半年又在爐底、爐缸增加安裝104支熱電耦。具體分布見(jiàn)圖1。

    2.3  護(hù)爐前高爐狀況

     2013年6#高爐生產(chǎn)進(jìn)入10個(gè)年頭,單位爐容產(chǎn)鐵已超9000t/m3當(dāng)時(shí)整個(gè)鋼鐵行業(yè)不景氣、漣鋼也處于虧損時(shí)期、6#高爐產(chǎn)能占公司產(chǎn)能的30%左右。若高爐進(jìn)行大修、則要影響當(dāng)年50多萬(wàn)噸產(chǎn)能、失去部分市場(chǎng),當(dāng)時(shí)大修準(zhǔn)備工作也完全沒(méi)做。若高爐繼續(xù)維持生產(chǎn)、則存在一定的安全隱患,必需要采取一些護(hù)爐手段,勢(shì)必影響產(chǎn)能的發(fā)揮和成本的上升、造成虧損加劇。如何平衡這種關(guān)系就顯得十分重要。就當(dāng)時(shí)情況,公司廣范征集專(zhuān)家意見(jiàn)并形成決策:科學(xué)護(hù)爐、安全高效捌字原則。

    image.png

    2.4  護(hù)爐目標(biāo)

    2014年8月公司正式下發(fā)6#高爐護(hù)爐方案,目標(biāo)是:

    (一)不發(fā)生爐底爐缸以及爐殼燒穿事故;

    (二)完成公司下達(dá)的月度生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù);

    (三)安全運(yùn)行到2016年底。

    后又視護(hù)爐狀況多次推遲、最后于2018年2月1日安全停爐大修。

    3 護(hù)爐實(shí)踐

    3.1  提高冷卻強(qiáng)度

    (1)利用現(xiàn)有供水能力提高冷卻水量針對(duì)爐缸區(qū)域整體溫度上升,2014年下半年將現(xiàn)有的兩用一備的供水方式改為三臺(tái)水泵同時(shí)供水的方式。水量由4000m3/h提高到4400m3/h。板式冷卻器的清洗利用高爐定修輪換進(jìn)行保證了水量、水質(zhì)的供用。

    (2)提高局部高溫區(qū)的冷卻強(qiáng)度。

    2014年年低在局部高溫區(qū)的冷卻水管上安裝加壓泵,提高該部位的冷卻強(qiáng)度。針對(duì)2#位溫度高、我們?cè)?#位的進(jìn)水管上安裝了8臺(tái)加壓泵,后有在1#位安裝了8臺(tái)加壓泵,能使單跟水管流量增加5m3/h,根據(jù)熱電偶、爐殼溫度、水溫差采用選擇性使用靈活調(diào)節(jié)冷卻強(qiáng)度。

    3.2  爐缸冷卻壁冷面灌漿、封堵煤氣

    針對(duì)2#位及1#、2#鐵口下方爐殼溫度高,我們于2013年9月和2014年8月分別在該區(qū)域的風(fēng)口下方及1、2段冷卻壁開(kāi)孔進(jìn)行冷面灌漿、封堵煤氣。

    3.3  降低冶煉強(qiáng)度、縮小進(jìn)風(fēng)面積、短期堵1-2個(gè)風(fēng)口

    降低冶煉強(qiáng)度是護(hù)爐行之有效的主要措施。產(chǎn)量計(jì)劃從5800t/d逐步調(diào)整到5300t/d。實(shí)際需要時(shí)全停富氧維持4000t/d。堵1-2個(gè)高溫區(qū)上方風(fēng)口,分別是2#位上方的6#,7#風(fēng)口。堵風(fēng)口和縮小進(jìn)風(fēng)面積是為了不降低鼓風(fēng)動(dòng)能,減少爐缸中的死料柱,有利于增加爐缸的透液性,減少爐缸的環(huán)流和底流,減少鐵水對(duì)爐缸爐底的沖刷和侵蝕。但堵風(fēng)口的效果并不明顯、同時(shí)對(duì)爐況有所影響,只在短期使用過(guò)。

    3.4  加釩鈦塊礦

    高爐實(shí)際上在2012年就開(kāi)始使用釩鈦礦,早期由于經(jīng)驗(yàn)不足加入量并不穩(wěn)定、時(shí)間上也是斷斷續(xù)續(xù),爐缸側(cè)壁溫度上升幅度大且上升快、加入量就大,處于下降趨勢(shì)時(shí)加入量就小、甚至停加,也沒(méi)有結(jié)合爐溫的控制來(lái)控制鐵水中的含鈦量。公司成立護(hù)爐小組后、基本穩(wěn)定釩鈦礦加入量在1.2%_1.5%、結(jié)合爐溫控制使鐵水中含鈦控制在0.12%。利用鈦與C、N生成高熔點(diǎn)物質(zhì),富集在爐缸、爐底來(lái)護(hù)爐。

    3.5  提高含硅量控制標(biāo)準(zhǔn)、提高生鐵一級(jí)品率

    2014年下半年將硅含量控制標(biāo)準(zhǔn)從而0.35-0.45%調(diào)整到0.45-0.55%,基本保證使用釩鈦礦的同時(shí)鐵水中含鈦控制在0.12%左右。一級(jí)品率、硅穩(wěn)定率分別達(dá)到85%和95%,一級(jí)品率的提高、實(shí)際上是降低了鐵水中的硫含量,能保證其他措施的護(hù)爐效果。

    3.6  提高爐前工作質(zhì)量、保證鐵口深度、穩(wěn)定鐵水流速、結(jié)合使用含鈦炮泥護(hù)爐

    護(hù)爐階段、爐前勞動(dòng)強(qiáng)度有所提高,對(duì)爐前的要求更嚴(yán)。

    (1)鐵口深度控制:2800 -3200 mm。

    (2)鐵流速度4.5-5.2t/min。

    (3)出鐵間隔小于30 min。

    (4)禁止連鐵和燜炮。由于含鈦炮泥的不穩(wěn)定,只間斷使用過(guò)(深度難于保證、開(kāi)口性能不好等),僅在停爐前連續(xù)使用了三個(gè)月。通過(guò)加入含鈦炮泥,增加鐵口區(qū)域的含鈦量,有利于鐵口區(qū)域鈦的富集。

    3.7  增加爐底、爐缸溫度檢測(cè)點(diǎn)

    當(dāng)時(shí)爐底、爐缸僅設(shè)88支熱電偶,縱向8層、間距0.8米,圓周6點(diǎn)分布、弧長(zhǎng)間距約7.2米。由于檢測(cè)盲區(qū)較大,在高爐爐缸我們又先后增加安裝104支熱電偶,同時(shí)在相對(duì)高溫區(qū)安裝了多支爐殼熱電偶測(cè)溫、指導(dǎo)我們判斷溫度變化,給護(hù)爐提供判斷依據(jù)。

    3.8  爐殼測(cè)溫、水溫差實(shí)測(cè)

    由于爐底中心溫度熱電偶數(shù)據(jù)僅存5米標(biāo)高一個(gè)點(diǎn)、原裝及補(bǔ)裝的熱電偶缺失數(shù)據(jù)較多、我們加強(qiáng)了風(fēng)口下方爐殼定期巡檢,主要測(cè)爐殼溫度(用測(cè)溫槍?zhuān)┦欠裾#瑺t殼是否開(kāi)裂,有無(wú)煤氣泄漏,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。每星期由技術(shù)科主管和高爐工藝工程師實(shí)地測(cè)量一次,特殊情況檢測(cè)多次;高爐一瓦撕每四小時(shí)測(cè)量一次。看水工對(duì)重點(diǎn)部位的冷卻壁水溫差每班進(jìn)行兩次測(cè)量。

    3.9  加強(qiáng)爐內(nèi)操作管理

    (1)加強(qiáng)原燃料的過(guò)篩管理,及時(shí)清篩,保證爐況順行,爐缸中心活躍,增加爐缸的透液性。由于6#高爐是三坐高爐中最小的高爐、原材料是高爐中相對(duì)較差的、大量使用外購(gòu)焦,燒結(jié)礦也是最差的,我們只能從控制篩分入手。

    (2)明確高爐操作以穩(wěn)定為主、確保操作技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定,只求穩(wěn)產(chǎn)不求高產(chǎn),穩(wěn)定壓倒一切。

    (3)協(xié)調(diào)爐內(nèi)與爐前的配合,做到相互配合、相互促進(jìn)。

    4  效果

    采取通過(guò)一系列措施后,爐底溫度5米標(biāo)高溫度數(shù)據(jù)穩(wěn)定在100℃以下,6.290米溫度有數(shù)據(jù)的穩(wěn)定在500℃以下。爐缸側(cè)壁溫度插入碳磚深度大于600mm的低于650℃,插入碳磚深度250mm的低于400℃,達(dá)到可控水平。爐底、爐缸冷卻壁平均水溫差從1.0℃下降到0.7℃,護(hù)爐期間的冶煉指標(biāo)均達(dá)到要求。達(dá)到了和超越了我們的護(hù)爐目標(biāo)。

    5  護(hù)爐效果分析及改進(jìn)

    護(hù)爐的壓力集中在2014年和2015年,我們?cè)Q鹾痛蠓鶞p風(fēng)來(lái)控制爐缸溫度的上升、一度靠?jī)蓚€(gè)月一次的24小時(shí)檢修來(lái)涼爐。2016年和2017年護(hù)爐壓力明顯減輕。這主要是各種護(hù)爐措施發(fā)揮作用、達(dá)到一種新的平衡,從而有效的控制了爐缸溫度的上升。一度較長(zhǎng)時(shí)間停止使用釩鈦礦,體現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的護(hù)爐效果。

    (1)降低冶煉強(qiáng)度是護(hù)爐的主要措施之一。降低冶煉強(qiáng)度實(shí)際上是降低生產(chǎn)水平。降低生產(chǎn)水平、減少絕對(duì)熱量的輸出、同時(shí)降低環(huán)流沖刷的影響,但必需各種操作手段跟上以保證爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定和順行。但長(zhǎng)期大幅降低冶煉強(qiáng)度得不償失。

    (2)提高冷卻強(qiáng)度、增加側(cè)壁冷凝層厚度,將1150度等溫線推出碳磚熱面是護(hù)爐的主要措施之一,也是最高效的措施。這從停爐后爐缸壁的冷凝層厚度可以明顯得到驗(yàn)證。但局部冷卻的管道增壓泵安裝并不合理,太過(guò)集中。冷卻水量加大一年后效果很顯巨。但要考慮大型高爐冷卻強(qiáng)度的提高是變更了冷卻制度,操作上要有相應(yīng)的調(diào)節(jié)才能保證爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

    (3)釩鈦礦護(hù)爐對(duì)爐底的效果很明顯,但對(duì)爐缸側(cè)壁溫度的控制不太理想,部位越高效果越差。同時(shí)長(zhǎng)期使用釩鈦礦護(hù)爐是不經(jīng)濟(jì)的。

    (4)提高爐前工作質(zhì)量、穩(wěn)定維護(hù)鐵口深度、縮短出鐵間隔時(shí)間、控制好鐵流速度可減少爐缸絕對(duì)儲(chǔ)熱量、降低環(huán)流沖刷、在促進(jìn)爐內(nèi)操作的同時(shí)能起到一定的護(hù)爐作用

    (5)能力大,若放松對(duì)生鐵硫的控制,會(huì)大大減弱其它措施的護(hù)爐效果和作用。

    (6)使用含鈦炮泥其作用大小還有待探討。鐵口區(qū)域的保護(hù)主要還是靠保證鐵口深度形成泥包得以保護(hù)。

    (7)在大幅降低冶強(qiáng)時(shí),調(diào)整進(jìn)風(fēng)面積,提高鼓風(fēng)動(dòng)能,有利于爐況順行,爐缸活躍,有利于護(hù)爐。對(duì)于長(zhǎng)期堵風(fēng)口,本人認(rèn)為不是一種好的選擇。

    6  結(jié)語(yǔ)

       (1)合理分布檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)施,收集、分析監(jiān)控參數(shù)是提供高爐護(hù)爐重要依據(jù)。

    (2)高爐的護(hù)爐應(yīng)根據(jù)具體情況而定,護(hù)爐措施的采取宜早不宜遲。爐底、爐缸的護(hù)爐很重要,但其它部位的護(hù)爐不容忽視。

    (3)降低冶煉強(qiáng)度是護(hù)爐的主要措施之一、對(duì)任何部位都是有效的。

    (4)提高冷卻強(qiáng)度是最高效的護(hù)爐措施、對(duì)任何部位都是有效的。

    (5)釩鈦礦的護(hù)爐對(duì)爐底更有效、對(duì)其它部位不明顯。

    (6)含鈦炮泥其作用大小還有待繼續(xù)探討。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢(mèng)二維碼生成器
主站蜘蛛池模板: 会理县| 利川市| 陆良县| 河北省| 壶关县| 长宁区| 陇川县| 景宁| 噶尔县| 衡阳县| 佛冈县| 延津县| 汾阳市| 延庆县| 拜泉县| 曲靖市| 长乐市| 理塘县| 醴陵市| 潜江市| 吴川市| 遂川县| 盖州市| 新疆| 肇州县| 新源县| 芒康县| 棋牌| 灵宝市| 邵阳县| 湖南省| 额敏县| 东乡族自治县| 武威市| 泰州市| 鄄城县| 丰城市| 视频| 蓝田县| 黄浦区| 田阳县|