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摘 要 達(dá)鋼5號(hào)高爐(1780m3)高爐2015年12月7日停爐中修,2016年10月26日15:56點(diǎn)火開(kāi)爐。此次開(kāi)爐準(zhǔn)備充分、方案制定科學(xué)合理、方案執(zhí)行有力,開(kāi)爐過(guò)程非常順利,送風(fēng)后3小時(shí)料動(dòng),9小時(shí)引煤氣,14小時(shí)出第一次鐵,53小時(shí)噴煤,第四天利用系數(shù)達(dá)到2.30t/(m3.d),實(shí)現(xiàn)了安全順利開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞 中修 開(kāi)爐 達(dá)產(chǎn)
1 前言
達(dá)鋼5號(hào)高爐設(shè)計(jì)爐容1780m3,第一代爐齡于2010年10月開(kāi)爐生產(chǎn),2015年12月因市場(chǎng)行情不好,停爐中修。期間將爐缸殘鐵扒到鐵口平面,并將兩鐵口連通,鐵口通道兩側(cè)鐵口平面以上還有約1米厚的殘?jiān)F。更換了第九段全部鑄鋼冷卻壁,并對(duì)鐵口到爐身上部侵蝕內(nèi)襯采取了整體澆注修復(fù)工藝。停爐期間熱風(fēng)爐采取了燒爐保溫措施。
2016年10月26日15:56點(diǎn)火開(kāi)爐,此次開(kāi)爐順利,送風(fēng)后3小時(shí)料動(dòng),9小時(shí)引煤氣,14小時(shí)出第一次鐵,53小時(shí)噴煤,第四天利用系數(shù)達(dá)到2.30t/(m3?d),實(shí)現(xiàn)了安全、順利開(kāi)爐的目標(biāo)。達(dá)鋼5號(hào)高爐開(kāi)爐7天主要技術(shù)指標(biāo)如表1。
2 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作
此次5號(hào)高爐開(kāi)爐,2016年7月就成立了開(kāi)爐組織機(jī)構(gòu),確定了各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,并開(kāi)始制定各項(xiàng)技術(shù)方案(設(shè)備檢修及試車(chē)方案、高爐烘爐方案、高爐及熱風(fēng)爐試漏試壓方案、高爐開(kāi)爐方案、開(kāi)爐配料計(jì)算及裝料方案、爐前操作方案、引煤氣方案),經(jīng)過(guò)四次討論、修改、完善。開(kāi)爐前還對(duì)5號(hào)高爐的全部崗位人員進(jìn)行了安全、技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。為開(kāi)爐做好了充分的準(zhǔn)備工作。
2.1 高爐烘爐及系統(tǒng)試漏工作
5號(hào)高爐此次中修采取了鐵口到爐身上部整體澆注的新工藝,烘爐曲線與新修高爐區(qū)別較大,低溫?cái)鄷r(shí)間較長(zhǎng)。7月4日19:00開(kāi)爐烘爐,按烘爐曲線7月16日19:00應(yīng)結(jié)束烘爐,但由于排鉛口還有明水,實(shí)際烘爐持續(xù)到7月25日8:00結(jié)束。烘爐曲線如圖1。
烘爐結(jié)束后由于外圍不具備開(kāi)爐條件,直到10月19日才確定準(zhǔn)確開(kāi)爐時(shí)間, 10月20日10:30-12:00進(jìn)行了高爐、熱風(fēng)爐、煤氣系統(tǒng)的試壓撿漏,共進(jìn)行了兩次撿漏,最高壓力試到200KPa,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)較大的漏點(diǎn),對(duì)幾個(gè)小漏點(diǎn)進(jìn)行處理后,試壓工作很快結(jié)束。
2.2 開(kāi)爐方式、開(kāi)爐爐料結(jié)構(gòu)及開(kāi)爐配料參數(shù)的確定
此次開(kāi)爐采取干雜木填充爐缸的開(kāi)爐方式, 10月23日-24日兩天裝木材作業(yè)。25日10:00-26日10:00裝開(kāi)爐料,預(yù)留4.8米料線,進(jìn)行了料流軌跡測(cè)試的工作。
開(kāi)爐料爐料結(jié)構(gòu)為:枕木、凈焦、空焦、3*(1負(fù)荷料+2空焦)+1*(空焦+負(fù)荷料)、負(fù)荷料共6段。空焦為焦炭+白云石;負(fù)荷料焦比1000Kg/t,爐料結(jié)構(gòu)包括75%燒結(jié)礦+10%塊礦+15%球團(tuán)礦+硅石+白云石+錳礦,其中燒結(jié)礦中TiO含量0.75%。焦炭采用100%的干熄搗固焦(CSR59.8%、灰份13.5%)。
開(kāi)爐參數(shù)設(shè)定:全爐焦比為3.5t/t、空焦堿度1.0倍、負(fù)荷料堿度1.05倍。
開(kāi)爐料裝料位置:硬質(zhì)干雜木材,要求加到風(fēng)口中心線以下0.5m,風(fēng)口區(qū)域用2.0米左右的雜木斜擺放以保護(hù)風(fēng)口,在中心部位再堆積成2.0米高的圓臺(tái)形狀(圓臺(tái)離爐墻1.5米);爐缸剩余部分、爐腹及爐腰中部填充凈焦;爐腰中部以上至爐身下沿3.8米之間全部裝入空料,爐身中部裝入負(fù)荷料+空焦,爐身中上部裝入負(fù)荷料。
實(shí)際裝料校核結(jié)果:全爐焦比為3.471t/t,全爐二元堿度為0.83倍(不計(jì)凈焦為1.02倍)、全爐渣比952Kg/t。
2.3 送風(fēng)參數(shù)的選擇
5號(hào)高爐共24個(gè)風(fēng)口(13個(gè)φ120,11個(gè)φ115總面積0.2613 m2)。開(kāi)14個(gè)風(fēng)口送風(fēng),東鐵口方向開(kāi)8個(gè)、西鐵口方向開(kāi)6個(gè)(1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15號(hào)、16#、22#、23#、24#),其余10個(gè)(4#、5號(hào)、6#、7#、8#、17#、18#、19#、20#、21#)全部堵死,送風(fēng)面積為0. 1527m2,送風(fēng)比58%。
3 開(kāi)爐操作過(guò)程
3.1 送風(fēng)點(diǎn)火操作
10月26日14:09送冷風(fēng),15:56送熱風(fēng)點(diǎn)火,初期風(fēng)量1000m3/min、風(fēng)溫570℃,送熱風(fēng)后5分鐘風(fēng)口陸續(xù)著火,16:30送風(fēng)14個(gè)風(fēng)口全亮,17:00風(fēng)溫達(dá)到820℃,鐵口導(dǎo)出管大噴吹。
19:00料動(dòng),料線下降到7.5米,20:00風(fēng)量加到1400 m3/min,18#、19#風(fēng)口吹穿,20:30左右東西鐵口見(jiàn)渣(爐缸殘?jiān)F),堵鐵口,空吹鐵口時(shí)間4小時(shí)40分。堵鐵口后風(fēng)量加到1700 m3/min左右趕料線,23:00料線正常,27日1:00爐頂溫度上升到150℃,1:30引煤氣。
3.2 出鐵出渣操作及加風(fēng)進(jìn)程
26日22:00、27日1:00開(kāi)鐵口2次,有出5噸左右的鐵水,流動(dòng)性及爐溫很差,全是鐵、沒(méi)有渣(爐缸殘鐵熔化排出)。27日3:50開(kāi)第三次鐵,鐵量增加(約20噸),出鐵后期目測(cè)鐵水溫度明顯提高。
27日6:32第一次過(guò)撇渣器,鐵水入罐。鐵水[Si] 4.0%,鐵水能夠順利流到罐中,但物理熱不足(1325℃),來(lái)渣后鐵口卡塞、噴濺嚴(yán)重,大溝及渣溝積渣嚴(yán)重,采取桶鐵口,氧氣燒鐵口,同時(shí)用挖機(jī)清理渣鐵溝, 9:10鐵溝無(wú)法堅(jiān)持,爐渣沒(méi)有排凈的情況下被迫堵東鐵口。8:59-9:39打開(kāi)西鐵口放干渣場(chǎng),渣量較大,渣溫明顯比東鐵口好,但鐵口仍卡塞、噴濺。東西鐵口輪流打開(kāi), 13:00鐵水溫度回升(1415℃),16:00鐵水溫度達(dá)到1436℃,因[Si]高、堿度高(見(jiàn)附表2),鐵口噴濺明顯,渣鐵無(wú)法順利排出,爐內(nèi)蹩風(fēng)嚴(yán)重,減風(fēng)到1300 m3/min維持料尺正常下料。爐前工作量大,人力、機(jī)具無(wú)法滿(mǎn)足兩個(gè)鐵口出鐵,決定維持東鐵口單邊出鐵;西鐵口作為備用鐵口, 27日20:00鐵水溫度達(dá)到1500℃以上,使用鼓風(fēng)加濕降爐溫,東鐵口排渣鐵情況逐爐好轉(zhuǎn),爐內(nèi)受風(fēng)能力提高。
28日7:00風(fēng)量恢復(fù)到2800 m3/min,[Si]下降到2.0%左右,東鐵口出鐵順暢,啟用西鐵口過(guò)撇渣器一次性成功,兩個(gè)鐵口均恢復(fù)正常工作后,開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)進(jìn)程加快,28日9:16風(fēng)量達(dá)到3072m3/min,16:48風(fēng)量加到3350 m3/min(風(fēng)壓360KPa)。
2.3 開(kāi)風(fēng)口進(jìn)程(見(jiàn)表3):
26日20:00送風(fēng)不久18#、19#風(fēng)口吹穿(16個(gè)風(fēng)口送風(fēng)),27日7:00第一次過(guò)撇渣器時(shí)開(kāi)4#風(fēng)口(17個(gè)風(fēng)口送風(fēng)),但爐前渣鐵排放不暢,沒(méi)有開(kāi)風(fēng)口機(jī)會(huì),到28日5:48、6:20、7:50、9:16分別開(kāi)8#、17#、7#、21#風(fēng)口(21個(gè)風(fēng)口送風(fēng))16:10、18:43再開(kāi)6#、20#(23個(gè)風(fēng)口),僅5#風(fēng)口打不穿。
2.4 焦炭負(fù)荷調(diào)整
開(kāi)爐負(fù)荷料焦比1000Kg/t,負(fù)荷1.85t/t(輔料算負(fù)荷),26日15:56送風(fēng)料動(dòng)后的負(fù)荷為2.0t/t(礦批20噸、焦批10噸、焦比880 Kg/t),27日 2:30加負(fù)荷到2.3t/t(礦批20噸、焦批10噸、焦比730 Kg/t),27日6:30負(fù)荷加至2.6t/t(礦批26噸、焦批10噸、焦比730 Kg/t)。
28日0:30加負(fù)荷至2.8t/t(礦批28噸、焦批10噸、焦比600 Kg/t),3:00加負(fù)荷到2.9t/t(礦批32噸、焦批11噸、焦比580 Kg/t),12:00加負(fù)荷至2.96t/t(礦批35.5噸、焦批12噸、焦比570 Kg/t),17:00加負(fù)荷至3.0t/t(礦批36噸、焦批12噸、焦比560 Kg/t)。
28日20:00加噴煤負(fù)荷3.79t/t(礦批43噸、焦批11噸、焦丁0.5噸、焦比445Kg/t),22:02順利噴煤。
2.5 開(kāi)爐期間裝料制度的選擇
開(kāi)爐裝料料制:凈焦按溜槽最小角度單環(huán)下料,空焦料制(C30 1555),負(fù)荷料料制(C18 1555↓O20 15 44)。
送風(fēng)后料制的變化過(guò)程:送風(fēng)初期C28 26 24 22 932222O262422333 ,27日12:00因爐內(nèi)出現(xiàn)邊緣管道,風(fēng)量萎縮,為了解決高爐受風(fēng)的問(wèn)題,將料制調(diào)整為C26 24 22 204332O24 22 20333;28日17:00風(fēng)口增加、風(fēng)量加大逐漸拓寬布料布料平臺(tái),將料制C27.526.324.823.24333O25.824.222.6333 ,隨著煤比的提高,礦批擴(kuò)大,逐漸抑制邊緣氣流C27.526.324.823.23333O26.925.824.222.61344→C27.526.324.823.23333O26.925.824.222.62334→C27.826.625.123.53333O27.226.124.522.92333→C28.326.625.1233333O28.326.625.1233333
3 達(dá)產(chǎn)過(guò)程
10月28日22:02順利噴煤,5號(hào)高爐進(jìn)入達(dá)產(chǎn)階段,11月28日-30日為了確保高爐爐缸的足夠的溫度,將[Si]控制在0.5-1.0%,并要求鐵水溫度達(dá)到1500℃,煤比控制在80Kg/t以?xún)?nèi),爐況保持穩(wěn)定順行。但休風(fēng)次數(shù)多、鐵口噴濺及鐵口淺、焦炭質(zhì)量變差等不利因素影響高爐強(qiáng)化進(jìn)程。
因送風(fēng)吹管法蘭漏風(fēng)休風(fēng)7次(10月31日5:35-10:40休風(fēng)更換漏風(fēng)的送風(fēng)吹管并打開(kāi)5號(hào)風(fēng)口,11:10-11:35因19#吹管法蘭盤(pán)密封墊圈吹穿休風(fēng)處理;11月2日18:31-18:48、19:05-19:41兩次休風(fēng)處理14#吹管法蘭盤(pán)墊圈;11月3日11:10-11:28休風(fēng)更換13#吹管法蘭盤(pán)墊圈;11月7日2:30-4:10休風(fēng)更換9#小套及14#吹管;11月11日17:54-18:16休風(fēng)更換15號(hào)吹管法蘭盤(pán)墊圈),盡管休風(fēng)次數(shù)多,但每次加風(fēng)恢復(fù)都較順利,說(shuō)明爐缸工作狀態(tài)較好,逐漸加礦批負(fù)荷,至11月11日礦批上到46噸、焦負(fù)荷4.11t/t、煤比105Kg/t。
爐前鐵口噴濺嚴(yán)重的問(wèn)題,分析是停爐時(shí)打水較多爐底水汽(排鉛口有水排出)竄到鐵口所致,鐵口噴濺同時(shí)也造成鐵口泥套工作環(huán)境差,堵鐵口時(shí)經(jīng)常跑泥,淺鐵口次數(shù)多(5號(hào)高爐鐵口正常深度為3.0米,開(kāi)爐期間為2.0-2.8米),11月11日4:00-4:40因泥套破損無(wú)法堵口將風(fēng)壓減到30KPa才堵上鐵口。11月15日爐底水汽逐漸排干,并通過(guò)改善炮泥質(zhì)量,鐵口噴濺基本消除。
4 開(kāi)爐及達(dá)產(chǎn)期間存在的問(wèn)題
4.1 決定開(kāi)爐到開(kāi)爐時(shí)間準(zhǔn)備時(shí)間較短,原燃料條件沒(méi)有完全達(dá)到開(kāi)爐要求,燒結(jié)礦中含釩鈦,焦炭質(zhì)量波動(dòng)大。
4.2 開(kāi)爐初期第一次鐵渣鐵溫度低影響渣鐵排放,爐前工作量大,開(kāi)爐加風(fēng)進(jìn)程緩慢。
原因是:
(1)爐缸扒爐不徹底,殘?jiān)F多,消耗大量熱量,爐缸熱量蓄積不足。
(2)停爐、扒爐時(shí)爐內(nèi)打水量過(guò)多,爐缸、爐底耐材及殘?jiān)F吸收了大量的水分。開(kāi)爐過(guò)程鐵口長(zhǎng)期噴濺也是由于爐底水分蒸發(fā)竄到鐵口所致。
(3)開(kāi)爐木材沒(méi)有完全晾干,24日裝入的木材(約30噸)被雨淋濕,水分重。
(4)裝料時(shí)因監(jiān)管不嚴(yán),氣密箱的水漏入爐內(nèi)約2.0噸。
(5)開(kāi)爐料計(jì)算時(shí)對(duì)爐內(nèi)殘?jiān)F需要的熱量考慮不充分,凈焦、空焦位置偏低。
(6)送風(fēng)初期料線深,料動(dòng)后趕料線時(shí)間長(zhǎng)影響爐料預(yù)熱,也是導(dǎo)致引煤氣時(shí)間延后的原因。
(7)18#、19#風(fēng)口送風(fēng)不久就吹開(kāi),東鐵口方向送風(fēng)風(fēng)口多,爐缸殘?jiān)F熔化量大,爐缸熱量補(bǔ)充不足。
4.3 送風(fēng)吹管密封法蘭變形且安裝不合理,導(dǎo)致高爐強(qiáng)化過(guò)程中多次休風(fēng)處理,嚴(yán)重影響達(dá)產(chǎn)進(jìn)度。
4.4 開(kāi)爐及達(dá)產(chǎn)期間鐵口淺,渣鐵排放不干凈,爐內(nèi)加減風(fēng)頻繁。還因淺鐵口出鐵造成了一次環(huán)保事故。
4.5 開(kāi)爐全風(fēng)作業(yè)后,TRT系統(tǒng)因進(jìn)口閥門(mén)故障,遲遲無(wú)法發(fā)電,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。
4.6 此次裝料測(cè)試料流軌跡時(shí)發(fā)現(xiàn)布料溜槽正反轉(zhuǎn)存在角度偏差,還需要進(jìn)一步查找原因。
4.7 開(kāi)爐料裝木材時(shí)對(duì)風(fēng)口的保護(hù)措施沒(méi)有做好,裝開(kāi)爐料時(shí)沒(méi)有安裝送風(fēng)吹管,10月31日休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)部分風(fēng)口小套被擠壓變形。18#、19#吹管與風(fēng)口中心線偏差大,堵風(fēng)口操作困難,也是送風(fēng)后不久18#、19#風(fēng)口吹穿的原因。
5 開(kāi)爐成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
5.1 開(kāi)爐前開(kāi)爐方案科學(xué)、合理,可操作性強(qiáng)。
5.2 設(shè)備及外圍組織保證有力,送風(fēng)到全風(fēng)期間沒(méi)有休慢風(fēng)。
5.3 爐前機(jī)具人力分配合理。在爐前工作量最大的時(shí)期,堅(jiān)持東鐵溝單鐵口出鐵,西鐵溝做為備用的方案。避免兩個(gè)鐵口同時(shí)出鐵,人力機(jī)具跟不上,兩個(gè)鐵口均無(wú)法出鐵的被動(dòng)局面。
5.4 快速上負(fù)荷降焦比降爐溫,使用加濕降[Si]期間堅(jiān)持保持1500℃以上的鐵水溫度,有利于爐缸活躍。
5.5 開(kāi)爐送風(fēng)制度及裝料制度選擇合理,開(kāi)爐及達(dá)產(chǎn)期間,探尺下料一直順暢,沒(méi)有出現(xiàn)崩料、懸料。爐內(nèi)堅(jiān)持以順行優(yōu)先的操作原則,不貪、不頂;爐前渣鐵排放不好時(shí),堅(jiān)決不能開(kāi)風(fēng)口,爐內(nèi)必須給爐前清理鐵溝爭(zhēng)取充足的時(shí)間。
6 結(jié)語(yǔ)
此次高爐開(kāi)爐前做了充分的準(zhǔn)備和方案的論證工作,開(kāi)爐過(guò)程設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定 ,爐前、爐內(nèi)操作制度選擇合理,實(shí)現(xiàn)了開(kāi)爐安全、順利開(kāi)爐,快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。
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