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敬業集團13號高爐開爐快速達產實踐

時間:2020-03-31 10:04來源:敬業集團鐵前技術中心 作者:曹立東 黃振山 點擊:
摘要系統總結1080m3高爐開爐達產的實踐經驗,通過調整優化開爐料和開爐操作制度,實現了順利開爐、快速達產的目標,開爐第3天日產量達到3049t,達到了正常生產水平。 關鍵詞高爐開
  • 摘要系統總結1080m3高爐開爐達產的實踐經驗,通過調整優化開爐料和開爐操作制度,實現了順利開爐、快速達產的目標,開爐第3天日產量達到3049t,達到了正常生產水平。

    關鍵詞高爐開爐達產


    1  概況

    敬業集團13#高爐,實際爐容1080m3,由于爐缸侵蝕,爐缸側壁溫度升高,爐體冷卻設備破損,于2017年11月15日停爐進行大修,更換了爐體破損的冷卻壁及爐缸重新砌筑。于2018年3月18日高爐點火開爐。開爐后恢復順利,爐況穩定順行,快速達產,各項技術經濟指標提高較快。24小時內風口全開,全風操作并噴煤富氧,20日產量達到3049.15噸,利用系數3.81,創造集團開爐達產最好記錄(見表1)。

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    2  烘爐試漏

    13號高爐于3月7日21:16開始烘爐至3月14日8:00烘爐結束,共用時154小時,在烘爐過程中由于環保檢查有三次無計劃休風,烘爐未能持續進行,導致烘爐曲線波動大,烘爐時間延長了24小時達到了預期烘爐效果,在14日烘爐結束涼爐末期進行了打壓:熱風、高爐、箱體聯合試漏,風壓190kp,保壓30分鐘發現多處漏點,休風后進行了補漏處理。

    3  開爐配料計算

    3.1  開爐料成分

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    3.2  開爐主要參數

    (1)正常料配比:燒結礦75% 球團礦25%

    (2)正常料焦比:0.8t/t

    (3)正常料堿度:0.98

    (4)全爐堿度:0.98

    (5)總焦比:2.8t/t

    (6)礦批:10t

    (7)空焦段以上:MgO 13%

    (8)全爐渣鐵比:680kg/t

    (9)生鐵預定成分:Fe 92%  Si 3%  S 0.03%  Mn 0.8%

    (10)Fe還原率:99.5%  Mn還原率60%

    (11)壓縮率:凈焦、空焦13.5% ,正常料13%

    3.3  配料計算

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    高爐各部位裝料容積及品種

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    3.4  裝料及各段組成

    (1)凈焦(J)37批

    (2)空焦(K)17批

    (3)9(K+Z)

    (4)5(K+2Z)

    (5)2(K+3Z)

    (6)3Z

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    3.5  裝料

    3月17日14點帶風裝料,風量1750m3/min,風溫110℃,凈焦37批裝至爐腰下部15.2米處,為確保料線準確,休風開人孔實測15.7米,少裝0.5米又追加2×5040kg焦炭。空焦17批裝至爐身下部13.02米處,休風實測料線13.40米,又追加5040kg焦炭。后續負荷料裝至3.5米裝料完畢休風。計算料線3.31米,休風后實測3.5米,通過三次實測誤差很小。由于配料計算選取參數準確(實際爐容大,沒有砌磚只噴涂造襯5cm),各段實際裝入高度與理論測算差別小。

    4  送風點火

    3月18日18:18送風點火,堵2#、5#、8#、11#、14#、17#六個風口,送風初期風量1080m3/min,熱風壓力67kPa,頂壓1.6kPa,透指16,風溫600℃,頂溫42℃,兩鐵口(氧槍長3.9米,外徑80mm、內徑25mm,內襯澆注料)插入自制氧槍通入壓縮空氣(壓縮空氣壓力0.25MPa,氧氣壓力0.15MPa,隨著冶煉進程逐步調小空氣加大氧氣)加熱爐缸熔化爐缸殘渣鐵。

    5  出鐵及開風口工作

    外圍準備充分組織得力,2:26北鐵口氧槍拔出,鐵水自動流出約50噸,流動性好。3:20南鐵口氧槍拔出,鐵水自動流出且流動性好。在19日當天出鐵均未燒鐵口,渣鐵流動性較好,熱量充沛。16:18北撇渣器順利過鐵投用,18:46南撇渣器順利過鐵投用,至此爐前工作基本走入正常。

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    備注:S總=0.215m2,2#4#6#8#11#13#15#17#為∮120mm,其余為∮115mm。

    引煤氣:19日1:26平均頂溫200℃,熱風干法引煤氣,煤氣安全順利進入箱體并入外網,8:57頂壓達80Kpa,TRT成功并網發電,TRT投用后穩定了頂壓給加風創造了條件。

    上負荷噴煤富氧情況:白班第4批9:00上噴煤負荷,礦批14噸,焦批5200kg,配比75:25,負荷2.99,料線1.8米,焦比551kg/t;白班16批11:00礦批16噸,焦批5200kg,負荷3.42,焦比482kg/t;14:16送煤,17:05送氧。

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    6  經驗總結

    (1)開爐前準備充分,生產組織得力,開爐前對開爐方案多次進行討論、優化,人員分工、責任明確,確保了開爐點火順利,開爐期間安全無事故。

    (2)點火后爐況轉入順行快,開風口快,12:30已開全風口作業,17:00已全風作業,風量2337m3/min,把握進程準確。

    (3)開鐵口出鐵順利,得益于以下幾點:①配料計算準確,實際生鐵、爐渣成分與預定生鐵、爐渣成分相符(具體對照見下表)。②爐溫充沛,渣鐵流動性好。③雙鐵口埋入氧槍加熱爐缸快。

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    (4)全風作業快:爐況順行后開風口加風具備以下條件:①爐況順。②鐵口好開,渣鐵熱量充沛流動性好,外圍勞動量不大。③料線恢復正常快。

    (5)噴煤富氧快:爐況順行料動正常上噴煤負荷早,14:16送煤,17:05富氧。

    (6)爐溫控制到位快:按照集團要求在確保安全的前提下,3月19日中班爐溫降至適宜水平。配比調整到位,開爐期間鐵水質量全部合格。

    (7)外圍準備充分,工具齊全,員工工作積極主動,為加快爐況恢復進程創造了有利條件。

    7  達產實踐

    13#高爐在開爐點火之前,就制定出了各種預案和嚴格的操作制度,在裝料制度選擇上,采用疏導邊緣兼顧中心氣流的思路,形成以中心氣流為基礎,兼顧邊緣氣流為輔助,達到氣流合理分布的目的,同時采取逐步加大批重及提高頂壓的方法,改善煤氣利用改進高爐冶煉進程,穩重求進逐步加重負荷提高冶強,提高煤比增大富氧量,保持適宜的鼓風動能,確保氣流穩定順行,爐缸工作狀態均勻活躍,渣鐵物理熱充沛,流動性良好,強化工藝紀律,優化爐內爐前操作,穩定鐵口深度,及時出凈渣鐵,爐內精心操作,爐況順行生產穩定,實現了24小時噴煤富氧作業,48小時達產達效,快速達產穩產的預期目標。

    (責任編輯:zgltw)
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