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摘 要 受資源持續緊張及市場形勢影響,龍鋼鐵前成本壓力巨大。2016年通過優化燒結混勻礦、優化爐料結構和高爐燃料結構、細化高爐操作、優化設備管理等措施,高爐生鐵成本整體下降,尤其是加工費用方面大幅度降低。
關鍵詞 高爐 成本 實踐
1 前言
面對日益嚴峻的鋼鐵市場形勢,龍鋼煉鐵廠以供銷差價最大化、生產成本最小化為方針,以求生存、保穩定、提效益為目標,以“鐵前系統攻關,降低生鐵成本”為核心,開展降低生鐵成本攻關。2016年生鐵成本比2015年降低93.9元/噸,加工費用降低28.35元/噸,全年成本降低1.48億元。
2 高爐生產優化
2.1 完善高爐指標數據庫。
(1)燒結工序建立了混勻礦配比、外購原燃料質量、燒結中間參數、原燃料消耗、燒結礦冶金性能等25個數據庫;
(2)煉鐵工序相繼建立了高爐過程參數、原燃料消耗、鐵水質量、煤氣成份、高爐技術指標等20個數據庫;同時還建立了和全國先進企業指標對標的數據庫,為日常生產提供參考依據。
2.2 原料優化
2.2.1 完善進廠和入爐原燃料質量監管機制
從2016年1月起實行“零庫存”生產,針對原燃料庫存量小、供應不穩定、成分變化大的情況,堅持做好混勻礦、燒結礦冶金性能分析和爐料優化,嚴格堅持原燃料質量標準紅線和底線不突破,為高爐、燒結機的指標穩定創造條件。
2.2.2 持續優化爐料結構
從2015年12月月份通過燒結過程使用低價位礦粉,配加生石粉和高鎂石粉,高爐配15-20%的二級焦炭,和塊礦,配加高揮發煙煤、焦面等低成本物料,減少高價球團礦比例,提高原燃料性價比。
2.2.3 采取物料進廠直供
通過與供應方溝通,在焦炭、煤粉、塊礦、燒結礦粉、石灰等原燃料進參上采取直供,物料直接進行地倉口,減少料場堆放和中間轉運環節,降低轉運費用,燒結機、高爐原燃料采用零庫存運行,減少資金積壓。
2.2.4 提高混勻礦質量
通過采取堆料機提速、流量控制、物料供應等方式,促進原料二區混勻礦堆料層數由280層提升至340層,混勻礦合格率達到86.08%,較去年提升9.19%,有利于燒結礦質量的穩定。
2.2.5 積極探索燒結礦冶金性能研究
2016年年初高爐順行嚴重變差,通過認真分析研究,轉變了只重視焦炭質量忽視燒結礦質量的思想,加大對燒結礦RDI指標的分析和研究,對每次燒結配礦變化,進行取樣做燒結礦RDI實驗,建立數據庫,分析找出影響燒結礦RDI的因素,為后序燒結礦配礦和高爐操作調劑提供參考依據,燒結礦RDI(>3.15㎜)從2月份54%左右提高到70%以上。為后半年高爐經濟技術指標的突破和產量提升提供了保障。
2.2.6 深挖燒結工序潛能,降低燒結礦成本
作為高爐主要含鐵原料的燒結礦,其成本的高低對鐵水成本影響巨大。為進一步降低燒結礦成本,通過降低原燃料庫存,科學配礦,提升燒結料層,延長臺車保溫罩,優化返礦配比,優化熔劑種類等手段有效促進了燒結礦質量的提高,全年燒結礦返沫比例減2.93%。
2.3 轉變高爐操作理念、優化高爐操作,實現參數優化和突破
高爐生產以“優質、高產、低耗”為目標,“強化內部管理、維持爐況長期穩順”為手段,不再單純的追求某一指標的突破,而是從細化高爐操作、優化操作參數入手,在高爐爐料結構、造渣、爐缸活躍度、裝料、冷卻制度等的調劑上靈活把控,集中表現的成果就是高風壓、高風溫、大礦批的使用和低硅冶煉、高煤比等的成功實施。
尤其是從4月份起,進一步調整操作思路,樹立了以“活躍爐缸、穩定爐況、分區管理、適時突破”的生產理念,各項指標逐步改善,創近年來最穩、最好成績。
2.3.1 大礦批冶煉
因礦批大,整個高爐料柱在界面減少,大礦批界面效應也減少,有利于提高煤氣利用率,保高爐穩定順行。通過翻閱大量技術資料,借鑒兄弟企業成功經驗,在以往技術數據的基礎上,制定大礦批操作指導方針,1280高爐礦批穩定在30-34噸,1800高爐礦批穩定在52-57噸,產量、系數提高明顯。
2.3.2 全風操作,合理調整中心溫度
5月份調整送風參數,提高風壓,2#爐控制風壓330-340kpa,頂壓195kpa,3、4、5#爐風壓控制390-400kpa,頂壓225-230kpa。風壓提高風量增大,有利于爐缸活躍均勻和鐵水成分、物理熱的穩定。
2.3.3 全風溫送風
1280m3高爐風溫1170℃,1800m3高爐1180-1200℃以上。風溫提高對改善高爐軟熔帶特性、提高爐缸熱焓、鼓風動能,保證爐缸活躍起到了積極的作用。
2.3.4 控制合適的富氧量,實施煤比攻關
1280m3高爐富氧量控制5000-6000m3/h,1800m3高爐富氧量控制8000-8500m3/h,確保煤比140 kg。
2.3.5 實施中低硅冶煉
在原燃料質量下降、綜合品位降低、渣量增加、供應不平衡的情況下,從4月份起實施中低硅冶煉,生鐵硅穩定下降,同時實現爐況長期穩定,1-12月生鐵硅平均0.45%,6-11月份平均0.42%,均為近三年來最好指標。
2.3.6 高爐低鎂鋁比冶煉、低熔劑冶煉的操作方法得到了全面推廣
從6月份起實施降低爐渣鎂鋁比攻關,其中燒結礦中氧化鎂由2.2%-2.40%降至1.6-1.7%,爐渣氧化鎂由8.0-9.0%降至7.0-8.0%,爐渣鎂鋁比由0.65-0.7倍降至0.50-0.55倍。操作參數的經濟性調整,使燒結的熔劑消耗、固燃消耗大幅度下降。
2.3.7 提高高爐煤氣回收
目前高爐煤氣穩定在1580-1600m3/噸鐵,噸鐵比6月份前提高20-40m3。
2.3.8 降低耐材費用
持續與供應商溝通,在穩定耐材質量的基礎上,從5月份起降低耐材承包價格,減少散料消耗,耐材費用由9.5元降至8.5元/噸鐵,噸鐵費用比年初制定的目標降低1元以上。
2.3.9 提高高爐TRT發電和265、400余熱發電
通過穩定爐況,穩定風壓、頂壓、頂溫,1800m3高爐噸鐵發電量由43-44度提高到15-46度以上;265、400燒結機噸礦余熱發電量穩定在9度/以上。
2.3.10 吸收先進經驗,實現長期休風滿爐料順利開爐
根據2016年初市場形勢,計劃2、4#爐開爐,4月下旬-5月上旬,實現4#爐、2#爐長期封爐后順利開爐,實現三天達產,一周內達效。尤其是2#爐封爐8個月后實現滿爐料順利開爐,開創了龍鋼煉鐵史新的突破。
2.3.11 攻克低品位冶煉難題
從6月份起使用低品位礦,入爐綜合品位降至54-55%,連續7個月保持高爐基本穩定順行。
2.4 優化設備管理
2.4.1 梳理工藝備品備件、清倉利庫,減少庫存積壓
對庫存備件進行盤點梳理,逐項聯合排查,并詳細標出每一項備件的類型、規格、在用情況、定額及儲備定額情況。從備件申報環節嚴格執行公司降成本方針,確保不申報、少申報。
2.4.2 設備啟停機優化
執行“峰、平、谷”制度,采取“峰、平、谷”供料和開停設備,節約電費。
2.4.3 降低休風率
全年高爐平均休風率平均0.99%,比2015年(2.18%)降低1.19%,設備故障休風率僅0.18%,與去年同期下降0.02%。
全年燒結平均停機率0.52%,設備作業率為99.48%,比2015年(82.81%)提高16.67%。
3 結語
2016年,龍鋼高爐在綜合品位降至54-55%,配加15-20%二級焦炭的情況下,高爐基本爐況長期保持基本穩定,各項指標達到國內同類型高爐中上水平。但是在生產中也出現較多問題,還需要我們不斷改進。
(1)直供焦炭存在水分波動大、成分不穩定,容易對爐溫、負荷產生較大影響,調劑難度加大。
(2)燒結混勻礦供應不平衡,混勻礦垛量偏小,造成燒結礦SiO2、堿度波動大。
(3)燒結礦品位下降,減少球團比例,同時使用低品位塊礦后,渣量從400-410kg增大至430-
440kg,不利于降焦炭,因塊礦品種多,成分不穩定,變料頻繁,易造成渣堿波動,影響生鐵質量。
(責任編輯:zgltw)