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摘 要 文中介紹了邢鋼煉鐵廠對高爐使用的燒結礦、球團礦和塊礦的冶金性能進行研究的情況,對于燒結礦堿度的選擇、各種爐料高溫性能的改善等提出了自己的看法。
關鍵詞 邢鋼 爐料 冶金性能
1 前言
邢鋼煉鐵廠擁有1050m3、450 m3高爐各1座,420 m3高爐2座, 配套180㎡、198㎡燒結機各一臺,8㎡豎爐一座。具有年產270萬噸生鐵、360萬噸燒結礦、40萬噸球團的生產能力。高爐爐料結構中燒結礦占75%、塊礦15%、球團礦10%。各種礦石的冶金性能不盡相同,對高爐生產技術經濟指標產生重大影響,其中:燒結配料后,燒結礦的強度、粒度、低溫還原粉化、還原性、軟熔區間等性能變化較大;球團礦的品位、SiO2和MgO含量等指標對其冶金性能也有影響;另外,隨著塊礦比例和種類的增加,各單位對塊礦的冶金性能分析也逐步完善。因而,在生產過程中對入爐料的冶金性能進行分析,逐步摸索出較佳的原料配比和提高入爐料質量的方法非常重要。
2 燒結礦的冶金性能摸索
2.1 堿度對燒結礦理化性能指標的影響
2016年5月份我廠對在現有燒結原料結構下進行燒結礦降低堿度燒結杯實驗,實驗結果如下:
從實驗結果來看燒結礦堿度低于1.8倍后燒結礦轉鼓強度明顯降低。
2.2 燒結礦高溫性能監測情況
自2016年4月份開始燒結用原料基本上以巴西礦(巴卡、巴粗和巴混)和澳礦(超特、紐曼和PB)為主要原料,在根據煉鋼對鐵水的成分要求和降成本需求配加小部分其它礦粉(麥克、南非和印度等)進行調劑,每周對燒結礦的高溫性能進行監測,從實踐情況來看燒結礦高溫性能保持相對穩定可控(見表4)。
3 球團礦軟熔區間研究
為摸索球團礦的冶金性能,我廠于2006年對球團礦冶金性能進行了大量的實驗,相應的結論在生產中得到驗證(相對應的球團礦化學成分見表5)。
數據總數n=18,則查相關系數檢定表【1】,n-2=16時
rn(1%)=0.590
rn(5%)=0.468
球團礦MgO和軟化區間的相關系數rMgO=-0.634
|rMgO|=0.666> rn(1%)> rn(5%)
可以看出:球團礦MgO和軟化區間為線性關系很好的負相關,其回歸系數為149.13,也就是說球團礦MgO每升高0.01%,軟化區間降低1.49℃;
另外球團礦SiO2和軟化區間的相關系數rSiO2=0.410,雖然
rn(1%)> rn(5%)>|rSiO2|
但可以看出球團礦SiO2和軟化區間仍有一定的正相關性,其回歸系數為-39.05,即球團礦SiO2每增加0.01%,軟化區間約增加0.39℃;
其他因素和軟化區間相關關系較差,或者有非線性關系,其回歸系數也沒有實際物理意義。
4 塊礦冶金性能分析
隨著降低鐵水成本的壓力不斷加大,各廠家入爐塊礦比例也在不斷增加,同時大家都提高了對入爐塊礦的高溫性能關注度,2016年我廠也參考燒結礦的實驗方法,摸索著對塊礦的高溫性能進行檢測,取得初步的數據(見表7)。
從檢測結果看:不同的塊礦高溫性能也有較大的差距,而且相對于燒結礦,塊礦的軟熔區間和低溫還原指標(尤其是RDI-0.5)相對較差,所以在實際配加中塊礦配比應根據高爐接受情況加以限制。
5 結語
(1)從實驗結果來看燒結礦堿度低于1.8倍后燒結礦轉鼓強度明顯降低,不建議生產低于1.8倍堿度的燒結礦。
(2)提高球團礦MgO和降低球團SiO2,均有利于改善球團高溫性能,尤其是提高球團礦MgO,可以在相同爐渣堿度的情況,降低燒結礦MgO,對提高燒結礦質量有利;
(3)隨著塊礦比例的增加,加大對塊礦高溫性能檢驗力度,是保證爐況順行和煉鐵經濟指標所必需的。
6 參考文獻
[1]郎志正.質量控制方法與管理 國防工業出版社 1984年1月 106-121
[2]周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊 冶金工業出版社 2002年8月 45-52
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