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李浩亮
(上海梅山鋼鐵股份有限公司)
摘 要 針對梅鋼四號高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合試驗研究的結(jié)果,對鐵口孔道耐材修復(fù)、風(fēng)口區(qū)域、鐵口區(qū)域耐材修復(fù),在恢復(fù)生產(chǎn)后四號高爐結(jié)合修復(fù)情況,進行實際生產(chǎn)控制,各項指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化。
關(guān)鍵詞 大型高爐爐缸修復(fù)生產(chǎn)實踐
1 引言
梅鋼四號高爐于2009年5月12日投產(chǎn),采用銅冷卻壁和薄爐襯技術(shù),爐缸采用超微孔碳磚和陶瓷墊技術(shù)。4#高爐冷卻設(shè)備分布如下:爐腹下部為四層銅冷卻板,爐腹上部及爐腰為兩段長度為2米的銅冷卻壁(B1、B2),爐身下部為兩段長度為3.07米的銅冷卻壁(S1、S2),每段均設(shè)有 48 塊銅冷卻壁;爐身上部為鑄鐵冷卻壁。四號高爐從2016年6月中旬開始由于冷卻壁(4層銅冷卻壁)大量漏水進入爐缸,爐缸的局部溫度出現(xiàn)劇烈上升,高爐爐況變差,風(fēng)口小套燒壞嚴(yán)重,高爐難以維持正常生產(chǎn),于2016年9月28日停爐進行中修。中修結(jié)束后,高爐快速恢復(fù),雖然爐缸問題持續(xù)困擾生產(chǎn),但是通過努力調(diào)整和控制,近幾年指標(biāo)持續(xù)改善。近三年四號高爐的各項指標(biāo)見表1。
2 強化入爐原燃料管理
2.1 改善原燃料質(zhì)量。
包括用料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,成分穩(wěn)定,高品位低渣比,理化性能和冶金性能指標(biāo)滿足高爐冶煉要求。梅鋼四號高爐燒結(jié)礦比例占83% ,其熱態(tài)性能指標(biāo)中的低溫還原粉化率指標(biāo)對高爐的影響較為關(guān)鍵。燒結(jié)礦低溫還原粉化性能(R D I)是指:燒結(jié)礦Fe2O3在400~600℃中還原到Fe3O4或FeO發(fā)生晶格變化體積增大,同時還存在一氧化碳的析碳反應(yīng),在這種雙重作用下鐵礦石在低溫區(qū)還原時產(chǎn)生裂縫,嚴(yán)重破裂、粉化。這種還原粉化性能使料柱的空隙度降低,透氣性惡化,影響高爐生產(chǎn)指標(biāo)。四號高爐在持續(xù)關(guān)注燒結(jié)礦的理化指標(biāo)情況下,同時強化篩分管理,降低入爐粉末,改善爐料透氣性和預(yù)熱還原。四號高爐入爐燒結(jié)礦指標(biāo)見表2。
2.2 針對入爐原燃料的變化及時應(yīng)對。
2018年9月一座7m焦?fàn)t因環(huán)保管控停產(chǎn),大比例使用外購濕熄焦,最高比例達到50%。12月因國家公祭日環(huán)保管控以及一臺450m2燒結(jié)機年修,大量使用落地?zé)Y(jié)礦,最高比例超過50%,并同步提高球團礦和塊礦比例。四號高爐以穩(wěn)定順行為首要任務(wù),精心操作,在外部條件劣化時,及時退守,調(diào)整幅度以保持高爐穩(wěn)定順行為基準(zhǔn),同時規(guī)范用料結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度和周期管理,做到小幅度長周期過度,期間平衡好爐熱制度和爐渣堿度。
2.3 提高燒結(jié)礦篩分效果。
減少粉末入爐,日常加強對燒結(jié)質(zhì)量的跟蹤檢查,落實好每班對槽下原燃料的檢查跟蹤。每天對燒結(jié)倉逐個排料,對篩下物進行目測檢查,發(fā)現(xiàn)篩下物有大塊,及時聯(lián)系點檢處理。一旦確定篩網(wǎng)跑粗,及時對篩網(wǎng)進行更換。每日對燒結(jié)礦篩分速率進行檢查,發(fā)現(xiàn)給料速率大于3000kg/min,要求槽下對篩分速率進行調(diào)整,保證燒結(jié)充分篩分,減少粉末入爐。
3 確保爐況順行
延長高爐壽命最好的方法是使高爐保持順行、穩(wěn)定。順行的高爐冷卻壁很少破壞,保持順行的關(guān)鍵是保持正常的高爐內(nèi)型。四號高爐爐缸局部高點熱流強度曾經(jīng)高達
146000KJ/m2.h,遠高于國內(nèi)同行高爐。無論從風(fēng)口區(qū)狀況,還是從爐缸熱流強度、炭磚殘厚來看,四號高爐已進入爐役后期,爐缸狀態(tài)不容樂觀。但是高爐指標(biāo)需要優(yōu)化,產(chǎn)量需要維持,這就對四號高爐提出了更高的要求。
3.1 高爐指標(biāo)優(yōu)化與護爐工作的協(xié)調(diào)
提高四號高爐爐缸象腳位置熱流強度監(jiān)測精確性,實時跟蹤炭磚侵蝕情況。根據(jù)實際的護爐情況,更改生產(chǎn)組織模式,目前四號高爐的日均產(chǎn)量基本維持在7100噸。具體護爐措施:
1)適當(dāng)降低富氧率,同時長期堅持大風(fēng)量活躍爐缸的指導(dǎo)思想。布料制度采用穩(wěn)定中心氣流適當(dāng)疏松邊緣的模式。
2)增大爐缸區(qū)域冷卻強度,軟水1系3臺供水泵全開,保證供水壓力不小于0.60MPa,進水溫度控制在37℃以內(nèi)。
3)鐵口深度控制,側(cè)壁溫度對應(yīng)鐵口保證鐵口深度3500±100mm并且穩(wěn)定,使用含Ti炮泥,其他鐵口保證鐵口深度3300-3600mm。
3.2 優(yōu)化用礦結(jié)構(gòu)
四號高爐始終將降低鐵水成本作為重點工作,四號高爐塊礦比始終維持在17.0%-17.5%之間,2019年高爐熔劑消耗13.67kg/t。結(jié)合生產(chǎn)實績摸索四號高爐合適的鎂鋁比,鎂鋁比的控制范圍不能只局限于大于0.5,無論是爐渣的流動性還是爐渣的脫硫效果,都要基于一個前提,那就是保證充足的鐵水溫度和渣溫,大型高爐在這方面有先天優(yōu)勢,相比小型高爐熱量消耗少,散熱少,能量利用好,這些都是保證鐵水溫度高的有效條件,是改善爐渣流動性和提高硫磺在爐渣中的分配系數(shù)最關(guān)鍵的因素。四號高爐在此基礎(chǔ)上,熔劑持續(xù)降低,在2020年也提出了更高的要求。
3.3 優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)
2019年四號高爐焦比為373.68kg/tFe,煤比135.32kg/tFe,燃料比為508.99kg/tFe。2020年煤比已經(jīng)提升到153kg/tFe。認真執(zhí)行高爐爐熱管理,用足風(fēng)溫,確保校正焦比在合理范圍,實際操作燃料比在合理下限,杜絕燃料和能源浪費。加強焦炭補水分作業(yè)管理,以實際外購焦、濕熄焦水分補熱量精心操作,匹配好風(fēng)溫、濕分、煤量、氧量各參數(shù)。提高風(fēng)溫,減少設(shè)備故障導(dǎo)致停燒、減燒次數(shù)。優(yōu)化燒爐煤氣比例,平衡好拱頂溫度與廢氣溫度關(guān)系,實現(xiàn)經(jīng)濟燒爐。
3.4 風(fēng)口面積的調(diào)整及全風(fēng)口噴吹
通過日常煤槍調(diào)整規(guī)范,規(guī)定煤槍漏出套管長度控制在40~60mm,確保煤槍位置調(diào)整正常,確保煤流在風(fēng)口小套中心線;用好風(fēng)口區(qū)域監(jiān)控、風(fēng)口攝像,進一步完善煤流監(jiān)控手段,完善二次補氣量操作,確保煤槍冷卻氣體量。目前風(fēng)口面積0.3974m2,并配合大風(fēng)量活躍爐缸,改善中心死料柱的透液性及降低爐缸鐵水環(huán)流的不良影響。
3.5 重視護爐的基礎(chǔ)工作
每次利用計劃休風(fēng)機會對爐缸壓入優(yōu)質(zhì)碳油,填充氣隙。每次定修焊補管根漏煤氣,定修前協(xié)同施工單位到現(xiàn)場確認漏煤氣位置,并做好標(biāo)記,便于休風(fēng)后處理。在原有的預(yù)防爐缸燒穿預(yù)案基礎(chǔ)上重新修定了四號高爐爐缸燒穿預(yù)案,形成了炭磚電偶溫度與冷卻壁熱流強度并行的預(yù)警體系,針對預(yù)案也開展了多次現(xiàn)場演練。
4 結(jié)語
四號高爐通過努力,在護爐的情況下,各項指標(biāo)在近兩年都有不同程度的提升。2020年是四號高爐具有挑戰(zhàn)的一年,爐缸的安全和指標(biāo)優(yōu)化并存的一年。成本對標(biāo)也要求四號高爐在安全生產(chǎn)的前提下,做到成本最優(yōu)化。
5 參考文獻
[1] 劉云彩:高爐布料規(guī)律修訂版,北京冶金工業(yè)出版社,1993.
[2] 劉云彩:再談末期高爐操作.
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