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李浩亮
(上海梅山鋼鐵股份有限公司)
摘 要 針對(duì)梅鋼四號(hào)高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合試驗(yàn)研究的結(jié)果,對(duì)鐵口孔道耐材修復(fù)、風(fēng)口區(qū)域、鐵口區(qū)域耐材修復(fù),在恢復(fù)生產(chǎn)后四號(hào)高爐結(jié)合修復(fù)情況,進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)控制,各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化。
關(guān)鍵詞 大型高爐爐缸修復(fù)生產(chǎn)實(shí)踐
1 引言
梅鋼四號(hào)高爐于2009年5月12日投產(chǎn),采用銅冷卻壁和薄爐襯技術(shù),爐缸采用超微孔碳磚和陶瓷墊技術(shù)。4#高爐冷卻設(shè)備分布如下:爐腹下部為四層銅冷卻板,爐腹上部及爐腰為兩段長(zhǎng)度為2米的銅冷卻壁(B1、B2),爐身下部為兩段長(zhǎng)度為3.07米的銅冷卻壁(S1、S2),每段均設(shè)有 48 塊銅冷卻壁;爐身上部為鑄鐵冷卻壁。四號(hào)高爐從2016年6月中旬開(kāi)始由于冷卻壁(4層銅冷卻壁)大量漏水進(jìn)入爐缸,爐缸的局部溫度出現(xiàn)劇烈上升,高爐爐況變差,風(fēng)口小套燒壞嚴(yán)重,高爐難以維持正常生產(chǎn),于2016年9月28日停爐進(jìn)行中修。中修結(jié)束后,高爐快速恢復(fù),雖然爐缸問(wèn)題持續(xù)困擾生產(chǎn),但是通過(guò)努力調(diào)整和控制,近幾年指標(biāo)持續(xù)改善。近三年四號(hào)高爐的各項(xiàng)指標(biāo)見(jiàn)表1。
2 強(qiáng)化入爐原燃料管理
2.1 改善原燃料質(zhì)量。
包括用料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,成分穩(wěn)定,高品位低渣比,理化性能和冶金性能指標(biāo)滿足高爐冶煉要求。梅鋼四號(hào)高爐燒結(jié)礦比例占83% ,其熱態(tài)性能指標(biāo)中的低溫還原粉化率指標(biāo)對(duì)高爐的影響較為關(guān)鍵。燒結(jié)礦低溫還原粉化性能(R D I)是指:燒結(jié)礦Fe2O3在400~600℃中還原到Fe3O4或FeO發(fā)生晶格變化體積增大,同時(shí)還存在一氧化碳的析碳反應(yīng),在這種雙重作用下鐵礦石在低溫區(qū)還原時(shí)產(chǎn)生裂縫,嚴(yán)重破裂、粉化。這種還原粉化性能使料柱的空隙度降低,透氣性惡化,影響高爐生產(chǎn)指標(biāo)。四號(hào)高爐在持續(xù)關(guān)注燒結(jié)礦的理化指標(biāo)情況下,同時(shí)強(qiáng)化篩分管理,降低入爐粉末,改善爐料透氣性和預(yù)熱還原。四號(hào)高爐入爐燒結(jié)礦指標(biāo)見(jiàn)表2。
2.2 針對(duì)入爐原燃料的變化及時(shí)應(yīng)對(duì)。
2018年9月一座7m焦?fàn)t因環(huán)保管控停產(chǎn),大比例使用外購(gòu)濕熄焦,最高比例達(dá)到50%。12月因國(guó)家公祭日環(huán)保管控以及一臺(tái)450m2燒結(jié)機(jī)年修,大量使用落地?zé)Y(jié)礦,最高比例超過(guò)50%,并同步提高球團(tuán)礦和塊礦比例。四號(hào)高爐以穩(wěn)定順行為首要任務(wù),精心操作,在外部條件劣化時(shí),及時(shí)退守,調(diào)整幅度以保持高爐穩(wěn)定順行為基準(zhǔn),同時(shí)規(guī)范用料結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度和周期管理,做到小幅度長(zhǎng)周期過(guò)度,期間平衡好爐熱制度和爐渣堿度。
2.3 提高燒結(jié)礦篩分效果。
減少粉末入爐,日常加強(qiáng)對(duì)燒結(jié)質(zhì)量的跟蹤檢查,落實(shí)好每班對(duì)槽下原燃料的檢查跟蹤。每天對(duì)燒結(jié)倉(cāng)逐個(gè)排料,對(duì)篩下物進(jìn)行目測(cè)檢查,發(fā)現(xiàn)篩下物有大塊,及時(shí)聯(lián)系點(diǎn)檢處理。一旦確定篩網(wǎng)跑粗,及時(shí)對(duì)篩網(wǎng)進(jìn)行更換。每日對(duì)燒結(jié)礦篩分速率進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)給料速率大于3000kg/min,要求槽下對(duì)篩分速率進(jìn)行調(diào)整,保證燒結(jié)充分篩分,減少粉末入爐。
3 確保爐況順行
延長(zhǎng)高爐壽命最好的方法是使高爐保持順行、穩(wěn)定。順行的高爐冷卻壁很少破壞,保持順行的關(guān)鍵是保持正常的高爐內(nèi)型。四號(hào)高爐爐缸局部高點(diǎn)熱流強(qiáng)度曾經(jīng)高達(dá)
146000KJ/m2.h,遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同行高爐。無(wú)論從風(fēng)口區(qū)狀況,還是從爐缸熱流強(qiáng)度、炭磚殘厚來(lái)看,四號(hào)高爐已進(jìn)入爐役后期,爐缸狀態(tài)不容樂(lè)觀。但是高爐指標(biāo)需要優(yōu)化,產(chǎn)量需要維持,這就對(duì)四號(hào)高爐提出了更高的要求。
3.1 高爐指標(biāo)優(yōu)化與護(hù)爐工作的協(xié)調(diào)
提高四號(hào)高爐爐缸象腳位置熱流強(qiáng)度監(jiān)測(cè)精確性,實(shí)時(shí)跟蹤炭磚侵蝕情況。根據(jù)實(shí)際的護(hù)爐情況,更改生產(chǎn)組織模式,目前四號(hào)高爐的日均產(chǎn)量基本維持在7100噸。具體護(hù)爐措施:
1)適當(dāng)降低富氧率,同時(shí)長(zhǎng)期堅(jiān)持大風(fēng)量活躍爐缸的指導(dǎo)思想。布料制度采用穩(wěn)定中心氣流適當(dāng)疏松邊緣的模式。
2)增大爐缸區(qū)域冷卻強(qiáng)度,軟水1系3臺(tái)供水泵全開(kāi),保證供水壓力不小于0.60MPa,進(jìn)水溫度控制在37℃以?xún)?nèi)。
3)鐵口深度控制,側(cè)壁溫度對(duì)應(yīng)鐵口保證鐵口深度3500±100mm并且穩(wěn)定,使用含Ti炮泥,其他鐵口保證鐵口深度3300-3600mm。
3.2 優(yōu)化用礦結(jié)構(gòu)
四號(hào)高爐始終將降低鐵水成本作為重點(diǎn)工作,四號(hào)高爐塊礦比始終維持在17.0%-17.5%之間,2019年高爐熔劑消耗13.67kg/t。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)績(jī)摸索四號(hào)高爐合適的鎂鋁比,鎂鋁比的控制范圍不能只局限于大于0.5,無(wú)論是爐渣的流動(dòng)性還是爐渣的脫硫效果,都要基于一個(gè)前提,那就是保證充足的鐵水溫度和渣溫,大型高爐在這方面有先天優(yōu)勢(shì),相比小型高爐熱量消耗少,散熱少,能量利用好,這些都是保證鐵水溫度高的有效條件,是改善爐渣流動(dòng)性和提高硫磺在爐渣中的分配系數(shù)最關(guān)鍵的因素。四號(hào)高爐在此基礎(chǔ)上,熔劑持續(xù)降低,在2020年也提出了更高的要求。
3.3 優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)
2019年四號(hào)高爐焦比為373.68kg/tFe,煤比135.32kg/tFe,燃料比為508.99kg/tFe。2020年煤比已經(jīng)提升到153kg/tFe。認(rèn)真執(zhí)行高爐爐熱管理,用足風(fēng)溫,確保校正焦比在合理范圍,實(shí)際操作燃料比在合理下限,杜絕燃料和能源浪費(fèi)。加強(qiáng)焦炭補(bǔ)水分作業(yè)管理,以實(shí)際外購(gòu)焦、濕熄焦水分補(bǔ)熱量精心操作,匹配好風(fēng)溫、濕分、煤量、氧量各參數(shù)。提高風(fēng)溫,減少設(shè)備故障導(dǎo)致停燒、減燒次數(shù)。優(yōu)化燒爐煤氣比例,平衡好拱頂溫度與廢氣溫度關(guān)系,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)燒爐。
3.4 風(fēng)口面積的調(diào)整及全風(fēng)口噴吹
通過(guò)日常煤槍調(diào)整規(guī)范,規(guī)定煤槍漏出套管長(zhǎng)度控制在40~60mm,確保煤槍位置調(diào)整正常,確保煤流在風(fēng)口小套中心線;用好風(fēng)口區(qū)域監(jiān)控、風(fēng)口攝像,進(jìn)一步完善煤流監(jiān)控手段,完善二次補(bǔ)氣量操作,確保煤槍冷卻氣體量。目前風(fēng)口面積0.3974m2,并配合大風(fēng)量活躍爐缸,改善中心死料柱的透液性及降低爐缸鐵水環(huán)流的不良影響。
3.5 重視護(hù)爐的基礎(chǔ)工作
每次利用計(jì)劃休風(fēng)機(jī)會(huì)對(duì)爐缸壓入優(yōu)質(zhì)碳油,填充氣隙。每次定修焊補(bǔ)管根漏煤氣,定修前協(xié)同施工單位到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)漏煤氣位置,并做好標(biāo)記,便于休風(fēng)后處理。在原有的預(yù)防爐缸燒穿預(yù)案基礎(chǔ)上重新修定了四號(hào)高爐爐缸燒穿預(yù)案,形成了炭磚電偶溫度與冷卻壁熱流強(qiáng)度并行的預(yù)警體系,針對(duì)預(yù)案也開(kāi)展了多次現(xiàn)場(chǎng)演練。
4 結(jié)語(yǔ)
四號(hào)高爐通過(guò)努力,在護(hù)爐的情況下,各項(xiàng)指標(biāo)在近兩年都有不同程度的提升。2020年是四號(hào)高爐具有挑戰(zhàn)的一年,爐缸的安全和指標(biāo)優(yōu)化并存的一年。成本對(duì)標(biāo)也要求四號(hào)高爐在安全生產(chǎn)的前提下,做到成本最優(yōu)化。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 劉云彩:高爐布料規(guī)律修訂版,北京冶金工業(yè)出版社,1993.
[2] 劉云彩:再談末期高爐操作.
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