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高爐中轉料倉導料裝置的創新

時間:2020-09-15 09:06來源:河北冶金 作者:zgltw 點擊:
李鳳濤 (河鋼集團承鋼公司煉鐵事業部) 摘 要 針對河鋼承鋼高爐中轉料倉現有導料裝置操作不方便、 揚塵大, 設計過于復雜、 耗電量高的問題,提出了使用簸箕,以溜槽當溜料斜面
  • 李鳳濤

    (河鋼集團承鋼公司煉鐵事業部)


    摘  要  針對河鋼承鋼高爐中轉料倉現有導料裝置操作不方便、 揚塵大, 設計過于復雜、 耗電量高的問題,提出了使用簸箕,以溜槽當溜料斜面 在簸箕下口增加轉軸擋板,實現給、停料的自動導料裝置。該裝置無需能量驅動,物流連續、 穩定、不易卡堵、密封性好、 無揚塵,維護、操作簡單,年可創效63.4萬元, 具備節能、 環保、 高效的多重效果。

    關鍵詞  高爐;中轉料倉;導料裝置;簸箕;能耗


    由于高爐礦槽、焦槽容量有限,在實際生產中,一般設置燒結礦、球團礦及焦炭的中轉儲料倉,簡稱中轉料倉,用以儲存前道工序生產的富余燒結礦或者球團礦。其對前、后道工序起到緩沖作用,可減少燒結機、豎爐、焦爐停機、斷料等對高爐生產的影響,同時可解決高爐因故停產而導致原料無處存放的問題[1] 。

    中轉料倉的原料通過導料裝置傳送到其下方設置的皮帶運輸機,再輸往高爐礦、 焦槽。導料裝置的運行高效與否直接影響著高爐生產的順行。因此,本文通過分析河鋼承鋼現有導料裝置存在的問題,研發了一種高效易操作的高爐中轉料倉導料裝置,可滿足生產的需要[2]。

    1  中轉料倉導料裝置現狀

    目前,燒結礦、球團礦、焦炭中轉料倉的導料裝置有兩種結構。第一種結構由溜管、扇形閥、簸箕組成,如圖1所示。

    image.png

    預埋螺栓把溜管上口法蘭固定在中轉料倉底部水泥板外壁上,溜管和中轉料倉連通, 扇形閥安裝在溜管底部,簸箕一端的轉軸安裝在扇形閥下方,另一端側邊設置有長度可調節的鋼絲繩,吊掛在中轉料倉底部水泥板外壁上,用以調節簸箕的傾斜角度。由扇形閥的弧板和簸箕的傾斜角度共同調節溜管的下料大小。由于溜管截面、扇形閥和簸箕的外形尺寸均相對較小。該導料裝置向帶式輸送機導料時,易發生卡堵狀況,不好處理,且產生較多的撒料和揚塵[3]。

    第二種導料裝置由溜管、插板閥、振動給料機組成,相當于將第一種導料裝置的扇形閥和簸箕替換成了振動給料機,如圖2所示。

    image.png

    物料從溜管溜下來后,經過振動給料機,下落到皮帶輸送機。生產時必須啟動振動給料機,電能消耗較高,同時各部件要定期進行維護、更換[4]。此外,物料從溜管下落到振動給料機后,只要振動給料機的角度合適,物料仍然可以繼續下落, 無需再給驅動力,僅僅是利用皮帶機進行物料的轉移,不涉及到精確計量,鑒于此,振動給料機屬于過于精密設計。

    2 改進措施

    針對中轉料倉原有導料裝置使用過程中存在的不足,結合燒結礦、球團礦和焦炭等自身流動性較好的特性,提出了以下改進措施[5]:

    (1)將與中轉料倉連通的溜管口徑加大,溜管中間安裝插板閥,下方安裝簸箕形狀溜槽。溜槽上方裝有密封蓋板,蓋板上設有短接,溜管下口插入短接內,兩者夾縫用膠皮唇板密封。

    (2)溜槽位于皮帶機上方,溜槽四角兩組高低不同的支撐立柱跨在皮帶機兩側, 立柱和簸箕之間設置彈簧膠墩,用以減緩物料的下落動能,減小溜槽底板的磨損。 本設計中溜槽的4個支撐立柱也可設計成拉伸向上的吊掛支撐。

    (3)溜槽出料口伸入位于皮帶機上方的密封罩內,兩者夾縫用膠皮唇板密封。密封罩下方設有溜斗,上部設有吸塵管,其上安裝耐磨手動蝶閥。

    (4)溜槽出料口安裝轉軸、擋板。轉軸穿過溜斗密封罩兩端,由軸承座支承;擋板通過固定螺栓與轉軸連接。轉軸一端焊接扳把,扳把上設有掛環,掛環與固定的掛鉤相對。

    改進后的導料裝置如圖3所示。

    image.png

    image.png

    1.中轉料倉;2.溜管;3.溜槽;4.溜斗;5.溜槽蓋板;6.短接;7.溜管下口膠皮唇板;8.溜槽出口擋板;9.溜斗密封罩;10.溜斗密封罩入口膠皮唇板;11.吸塵管;12.立柱;13.彈簧膠墩;14.懸臂;15.懸臂托;16.軸承座;17.扳把;18.前掛鉤;19.±掛環;20.長條鋼板;21.皮帶機;22.耐磨手動蝶閥;23.溜斗支架;24.走梯平臺;25.前觀察孔;26.溜槽岀口端面;27.側觀察孔;28.手動插板閥;29.轉軸;30.掛鉤;31.下掛環

    圖3高爐中轉料倉導料裝置


    與現有裝置相比, 改進后的導料裝置的優點如表1所示。

    image.png

    3  改進導料裝置的操作要點

    (1)當皮帶機開啟需要上料時,打開耐磨手動蝶閥,手握扳把,摘開長條鋼板的前掛鉤和扳把的下掛環的連接,解除扳把的閉鎖狀態,然后扳把逆時針轉動180°,將長條鋼板的后掛鉤和扳把的上掛環相接。

    (2)當皮帶機停止上料時,摘開長條鋼板的后掛鉤和扳把的上掛環的連接,扳把順時針轉動180°,將長條鋼板的前掛鉤和扳把的下掛環相接,使扳把處于閉鎖狀態,關閉耐磨手動蝶閥。

    (3)手動插板閥一般處于全開位置,當手動插板閥下方設備需要檢修時,關閉手動插板閥,切斷物料。

    4  實施效果

    物料從中轉料倉經過溜管下落到溜槽,逐漸平鋪開并向下流動,料流連續、穩定, 不易卡堵大塊物料和雜物;物料沿傾斜溜槽流動,無需能量驅動;手動插板閥一般處于常開位置,利用溜槽出口擋板的開啟和關閉實現給料和停料,操作方便;導料裝置密封效果好,無粉塵外溢。

    以煉鐵事業部某作業區8#線為例,設置了24個地下焦炭中轉料倉,每個中轉料倉出料口設置1套卸料器,每套卸料器含有2臺2.5kW的電機、1套卸料器襯板、1個卸料器進口調節閘門。卸料器以50000元/套計算,年折舊和維護成本計算如下:

    若卸料器的使用壽命為10年, 則年折舊成本為24×50000÷10 = 12(萬元)。

    每套卸料器襯板每年需要更換2次,成本為5000元,則襯板總年成本為24×5000 = 12(萬元)。

    以卸料器每天工作16 h, —年360天,每度電0.57元算,則24套卸料器年耗電量為:2.5×2×16×24×360×0. 57≈39.4(萬元)。

    總年創效為: 12 + 12 +39.4 =63.4(萬元)。

    5  結語

    結合燒結礦、球團礦和焦炭物料自身流動性較好的特性,其中轉料倉下部導料裝置可以統一設計成本文所述結構,無需能量驅動,物料自流,連續、穩定、不易卡堵,密閉性好,無揚塵,系統設計簡易,維護、操作簡單,年可創效63.4萬元。

    6  參考文獻

    [1]  李鳳濤.一種高爐焦炭中轉料倉的導料裝置[P].中國ZL201720413928.1

    [2]  石秀芹,李民,李茂忠,等.提高高爐料倉給料準確度的方法[J].山東冶金,2005,(02):52 -53.

    [3]  蘭金亮.高爐料倉下除塵系統的改進[N].世界金屬導報,2017-09-05(B12).

    [4]  謝志江,杜曉康,馮濤.高爐料倉料位在線檢測及其變化趨勢分析[J].鋼鐵研究,2007,(03):17~19 +23.

    [5]  李鳳濤.一種高爐中轉料倉的導料裝置[P].中國ZL201620098589.8


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