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林春山 程洪全 羅德慶 王榮剛 宋小來 王彬
(首鋼股份有限公司,河北,064400)
摘 要 首鋼股份三高爐于12月14日組織停風(fēng)檢修,于5:31分停風(fēng),18日5:06分送風(fēng)恢復(fù),實際悶爐95h35min。本次停爐后三高爐對設(shè)備進(jìn)行了檢修強(qiáng)化。通過完善休、復(fù)風(fēng)方案,優(yōu)化休、復(fù)風(fēng)操作,合理安排組織渣鐵排放,送風(fēng)恢復(fù)順利,至19日3時達(dá)到全風(fēng)狀態(tài),25日爐內(nèi)負(fù)荷達(dá)到5.0,29日負(fù)荷成功突破5.10,為近半年來最好水平,27日計算產(chǎn)量成功突破9300t/d,實現(xiàn)了快速穩(wěn)定的恢復(fù)和達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞 大高爐 燜爐休風(fēng) 快速恢復(fù) 達(dá)產(chǎn)
首鋼股份三高爐有效容積4000m3,于2010年1月8日投產(chǎn),設(shè)有4個鐵口,36個風(fēng)口,采用了無料鐘并罐爐頂設(shè)備,爐體系統(tǒng)爐底水冷、爐缸、爐身采用軟水閉路循環(huán)冷卻系統(tǒng),爐缸及爐腹重點部位采用銅冷卻壁裝置并且應(yīng)用分段軟水冷卻技術(shù);熱風(fēng)爐系統(tǒng)含有4座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐和兩座預(yù)熱爐,操作方式靈活,煤氣除塵系統(tǒng)采取全干法除塵技術(shù),主要設(shè)備包括重力除塵器、旋風(fēng)除塵器以及布袋除塵器;噴煤系統(tǒng)采用管式膠帶機(jī)運輸,三罐并列式噴吹;另外高爐還運用了首鋼自主開發(fā)的高爐智能專家系統(tǒng)。開爐以來,經(jīng)過不斷摸索大高爐操作制度,優(yōu)化操作參數(shù),高爐各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷攀升。2018年12月14日因三高爐爐頂裝料系統(tǒng)煤氣、粉塵回收項目的施工與設(shè)備接點,高爐悶爐休風(fēng)95h35min,高爐復(fù)風(fēng)后,僅用時22小時即將高爐恢復(fù)到全風(fēng)水平,經(jīng)過一系列的調(diào)整使負(fù)荷和產(chǎn)量均取得了一定的突破。
1 長期休風(fēng)爐況恢復(fù)過程中的難點[1,2]
1.1 此次休風(fēng)為3高爐開爐以來時間最長的一次,與正常冶煉時相比,長期休風(fēng)后料柱整體被擠壓,導(dǎo)致軟熔帶的焦窗的透氣性和透液性變差,復(fù)風(fēng)后壓差高,爐缸接受風(fēng)量的能力變差,爐況恢復(fù)緩慢。
1.2 復(fù)風(fēng)后煤氣通道需要重新構(gòu)建,煤氣流重新分布,前期風(fēng)量和煤氣發(fā)生量太小,且風(fēng)口循環(huán)區(qū)深度小,主要依靠爐內(nèi)邊緣通路實現(xiàn)煤氣上升,導(dǎo)致煤氣流分布不合理,造成下料不均,料尺工作狀態(tài)差,若強(qiáng)行加風(fēng),易造成崩料、管道、懸料現(xiàn)象。
1.3 休風(fēng)時間長,爐內(nèi)熱損失大,導(dǎo)致高爐復(fù)風(fēng)后,爐缸熱度不足,尤其是鐵水物理熱低,渣鐵粘稠,流動性差,爐缸渣鐵出不凈,爐缸有效空間縮小,影響了高爐接受風(fēng)量的能力,進(jìn)而延緩了恢復(fù)進(jìn)度。
2 休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作
休風(fēng)前的爐況順行穩(wěn)定是長期休風(fēng)送風(fēng)恢復(fù)的基礎(chǔ)。所以在休風(fēng)前首先確保爐缸工作狀態(tài)良好,爐溫合適,鐵水物理熱充足,煤氣流分布合理穩(wěn)定,保證充沛的爐缸熱量。其次,要調(diào)整好爐渣的二元堿度,匹配好爐溫,確保渣鐵流動性良好。同時優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),控制鐵水中的[Ti]含量下限,防止長期休風(fēng)恢復(fù)時鐵水中的[Ti]隨著[Si]的升高而升高,造成渣鐵粘稠度升高,影響渣鐵的排放。
2.1 休風(fēng)前高爐狀態(tài)
停風(fēng)前高爐穩(wěn)定順行,各項參數(shù)正常,風(fēng)量6408m3/min,風(fēng)溫1123℃,風(fēng)壓0.377MPa,頂壓0.237MPa,礦批95t/批,焦批33.2t/批,負(fù)荷2.86,爐溫0.64%,物理熱1505℃,壓量關(guān)系穩(wěn)定,透氣性指數(shù)良好,爐缸熱度充足。12日第105批開始同時停鈦礦,停40-鋼渣,13日6點35批開始退負(fù)荷,具體情況如下表1所示:
2.2 休風(fēng)期間的保溫工作[3]
(1) 全部風(fēng)口密封后刷黃油,嚴(yán)防漏風(fēng)。風(fēng)口每2小時檢查一次,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口密封不好的,爐前及時重新密封。隨時監(jiān)控料線,發(fā)現(xiàn)料線下降快,及時通知爐前檢查密封情況。
(2) 停風(fēng)期間全面檢查設(shè)備是否漏水,確保不向爐內(nèi)漏水。
①停風(fēng)期間對所有冷卻設(shè)備進(jìn)行檢查和處理,確保不向爐內(nèi)漏水。
②停風(fēng)期間要認(rèn)真檢查爐頂打水截門是否關(guān)嚴(yán),嚴(yán)防向爐內(nèi)漏水。
③停風(fēng)期間要認(rèn)真檢查爐頂十字測溫和爐頂氣密箱,嚴(yán)防向爐內(nèi)漏水。
(3)休風(fēng)期間熱風(fēng)爐區(qū)域的保溫工作嚴(yán)格執(zhí)行專業(yè)制定的保溫措施。
(4)停風(fēng)2小時后,上部軟水流量減至2000m3/h,下部軟水流量不變。
3 送風(fēng)恢復(fù)
3.1 送風(fēng)前準(zhǔn)備工作
(1)高爐送風(fēng)前調(diào)整礦批。礦批85t,焦批干基29.7 t,螢石0.6t/批,負(fù)荷不變,生礦比5.29%,爐渣堿度1.10(爐溫1.0%校核)。同時調(diào)整裝料,取消礦35°站位,αk 35°33°31°29°27°(3 3 3 2 2 )調(diào)整為αk 33°31°29°27°(3 3 2 2 )
(2)送風(fēng)前堵5#、6#、15#、16#、24#、25#、32#、33#共8個風(fēng)口(見圖1),風(fēng)口面積0.3637m3(全開風(fēng)口面積為0.4700 m3),送風(fēng)風(fēng)口面積占比77.38%。
(3)要求熱風(fēng)爐提前燒爐,以提高風(fēng)溫的供應(yīng)水平。
(4)1#、3#、4#三個鐵口均具備出鐵條件,干渣坑烤干備用。第一次出鐵采用1號鐵口出鐵,使用Φ70鉆頭,根據(jù)鐵水流動及渣鐵分離情況,做好渣鐵混出走干渣的準(zhǔn)備。
3.2 恢復(fù)過程
3.2.1 風(fēng)量方面
12月18日5:06開始送風(fēng),料尺工作狀態(tài)良好,料線趕到后,開始有規(guī)律的走動,按尺作業(yè), 7:30風(fēng)壓0.26MPa,風(fēng)量加至4400m3/min后, 8:25后捅開5#、8:28捅開25#風(fēng)口,9:06捅開15#風(fēng)口,10:45風(fēng)量達(dá)到4700m3/min,11:38捅開24#風(fēng)口;13:00捅開32#風(fēng)口,16:00風(fēng)量5000m3/min捅開16#風(fēng)口,18:00風(fēng)量5300m3/min捅開6#風(fēng)口,22:00風(fēng)量5800 m3/min捅開25#風(fēng)口。19日5:00風(fēng)量達(dá)到6100m3/min水平,8:00風(fēng)量達(dá)到6350m3/min,恢復(fù)到休風(fēng)前水平。水平恢復(fù)過程參數(shù)如下圖2所示:
3.2.2 出鐵方面
12月18日,8:00入爐風(fēng)量4400m3/min,達(dá)到全風(fēng)時的68%,8:16打開1#場出第一次鐵,出鐵時長121min,出渣12min,渣鐵流動性較好,爐溫1.59%,硫0.016%左右。10:481#場連出第二次鐵,時長86min,出渣79min,爐溫1.53%,流動性良好。
3.2.3 負(fù)荷方面
高爐送風(fēng)后,隨爐況的提升和風(fēng)量的提高,逐步加重焦炭負(fù)荷,負(fù)荷調(diào)整情況如下表3所示。
4 達(dá)產(chǎn)階段
由于爐缸的活躍度一直沒有達(dá)到理想狀態(tài),化學(xué)溫度和鐵水物理溫度不匹配,爐缸活躍度差,導(dǎo)致爐內(nèi)的初始煤氣分布受到了一定的影響,壓量關(guān)系緊張,中心通路不暢,邊緣煤氣穩(wěn)定性差,渣皮脫落增多,影響了高爐指標(biāo)的強(qiáng)化和產(chǎn)能的釋放。20日開始對裝料進(jìn)行了一定的調(diào)整(見表4),主要是逐步疏導(dǎo)中心和邊緣,調(diào)整過后,效果比較明顯,壓量關(guān)系趨于穩(wěn)定,煤氣通路順暢,爐溫基本穩(wěn)定在0.4%左右,鐵水物理溫度在22日達(dá)到1490℃以上(見圖3),爐缸狀態(tài)逐步得到改善。23日開始向上加負(fù)荷強(qiáng)化,產(chǎn)能也得到了一定的釋放。負(fù)荷由4.45逐步強(qiáng)化至5.16,負(fù)荷達(dá)到今年5月份以來最好水平,計算產(chǎn)量在27日成功突破9300t,達(dá)到達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。(見圖4)
5 小結(jié)
此次停風(fēng)檢修是三高爐開爐以來休風(fēng)時間最長一次,給恢復(fù)帶來了一定的困難。但是從恢復(fù)的結(jié)果來看無疑是成功的。
5.1 保持爐缸熱度
首先,在停風(fēng)前確保爐況的穩(wěn)定順行,按計劃退負(fù)荷,同時附加足夠焦炭,為爐缸熱度提供一個有效的基礎(chǔ)。
其次,在停風(fēng)期間嚴(yán)格執(zhí)行好檢修期間的保溫措施,爐前做好風(fēng)口的密封工作;看水做好冷卻設(shè)備的檢查和維修工作;值班室確保爐頂?shù)睦鋮s設(shè)備沒有向爐內(nèi)漏水。確保了風(fēng)口不漏風(fēng),設(shè)備不漏水。從料線的變化來看保溫工作取得了一定的成效(表7)。
最后,熱風(fēng)爐在休風(fēng)期間,嚴(yán)格執(zhí)行保溫措施。在整個恢復(fù)過程,一直最大限度的使用風(fēng)溫,在送風(fēng)前熱風(fēng)爐提前進(jìn)行了燒火操作,為送風(fēng)時提供風(fēng)溫做足了準(zhǔn)備。
5.2 確保爐內(nèi)煤氣穩(wěn)定
本次送風(fēng)以后,料線較深,東雷達(dá)探尺3.63m,南雷達(dá)探尺3.37m,但是趕尺至料線后,沒有塌料的情況,為保證爐缸熱度打下了良好的基礎(chǔ)。
首先,停風(fēng)前爐內(nèi)順行狀態(tài)良好,煤氣通路穩(wěn)定;
第二,在送風(fēng)后對裝料制度進(jìn)行了調(diào)整,以疏導(dǎo)邊緣煤氣為主;
第三,送風(fēng)后礦批由95t/批縮至85t/批。
從十字測溫看,中心、邊緣溫度都比較活躍(見圖5),高爐表現(xiàn)為吃風(fēng)能力較好,壓量關(guān)系寬松,為快速上風(fēng)創(chuàng)造了條件。
5.3 風(fēng)口面積掌握合理
風(fēng)口面積的大小由休風(fēng)前的爐況、休風(fēng)時間的長短及高爐恢復(fù)過程中上風(fēng)水平?jīng)Q定,本次恢復(fù),爐內(nèi)煤氣穩(wěn)定也得益于堵風(fēng)口操作,送風(fēng)后有節(jié)奏的逐步捅開風(fēng)口為爐內(nèi)煤氣的穩(wěn)定和上風(fēng)創(chuàng)造了有利條件。但是由于煉鋼影響,限制了鐵水的產(chǎn)能發(fā)揮,后期捅風(fēng)眼的節(jié)奏有所控制,最后堵一個風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積0.4567㎡(見表8)
5.4 渣鐵的及時排放
本次爐況恢復(fù)進(jìn)程的加快得益于爐外渣鐵的有序排放,風(fēng)量達(dá)到4400m3/min后出第一次鐵,由于爐溫水平控制合適,渣鐵流動性良好,鐵水進(jìn)罐,爐渣走水,避免了走有效避免了鐵水的浪費,隨著三個出鐵場的依次投入,爐缸活躍性增強(qiáng),接受風(fēng)量能力提高,為快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
6 結(jié)語
在長時間的悶爐休風(fēng)恢復(fù)過程中,我們要杜絕出現(xiàn)急躁的心理狀態(tài),避免恢復(fù)過程中出現(xiàn)爐況反復(fù)的情況,這會給爐況的恢復(fù)帶來困難,要先確保恢復(fù)穩(wěn)定,然后再快速的恢復(fù)和強(qiáng)化。爐缸狀態(tài)的活躍和穩(wěn)定要放在恢復(fù)的首位,即有一定的化學(xué)熱和物理熱,特別是物理熱,它是爐缸活躍狀態(tài)的一個重要表征。其次是在恢復(fù)的過程中對煤氣的調(diào)整一定要確保中心和邊緣煤氣通暢,為快速上風(fēng)提供一個穩(wěn)定順暢的煤氣通路。最后爐外出鐵要準(zhǔn)備充分,因為渣鐵的有效排放,也是活躍爐缸的一個有效手段,也為快速上風(fēng)提供了下部空間。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 黃曉宇,張海燕,賈雪梅 宣鋼1800m3高爐長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)爐況實踐。中國冶金,2012(8):54-57.
[2] 張賀順,馬洪斌首鋼2號高爐長期休風(fēng)及爐況恢復(fù)實踐。2010年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會議暨煉鐵學(xué)術(shù)年會文集(上)485-487+494.
[3] 張壽榮,于仲潔等編著 《高爐失常于事故處理》2012年1月第一版,18.
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