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摘要:影響燃料比的有諸多因素,本文通過原料條件改善,提高綜合入爐品位,降低噸鐵渣量, 優(yōu)化高爐操作,改善煤氣分布,提高煤氣利用率,實(shí)現(xiàn)降低綜合燃料比。
關(guān)鍵詞:綜合入爐品位 噸鐵渣量 煤氣利用率 燃料比
1 前言:
在當(dāng)前鋼鐵企業(yè)處于環(huán)保和成本兩大“困境”時(shí)期,高爐如何實(shí)現(xiàn)以低燃料比為中心的冶煉方針,是企業(yè)在這一時(shí)期生存和發(fā)展的戰(zhàn)略問題,因此降低高爐煉鐵的能耗,實(shí)現(xiàn)低燃料比煉鐵,對(duì)鋼鐵企業(yè)具有重大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保價(jià)值【1】(改為[1],下同)。高爐煉鐵的原料和能源消耗占煉鐵成本的30%-40%(比例應(yīng)更高,請(qǐng)酌處或引證更新的參考文獻(xiàn)),降低高爐煉鐵的燃料比,低碳煉鐵不僅降低了煉鐵成本,同時(shí)取得低燃料比,低碳煉鐵的巨大社會(huì)效益【2】。
冀南鋼鐵集團(tuán)文豐主廠區(qū)2號(hào)高爐:爐容460m3,設(shè)有16個(gè)風(fēng)口,無鐘爐頂設(shè)備,開路循環(huán)水冷卻系統(tǒng),爐底采用半石墨碳?jí)K,微孔模壓小炭塊+陶瓷杯復(fù)合型爐底結(jié)構(gòu)。
2013年、2014年因受鋼鐵市場的影響,原料組織結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦品位偏低,綜合入爐品位偏低,生產(chǎn)指標(biāo)不理想,2015年末、2016年重新調(diào)整原料組織結(jié)構(gòu),改善燒結(jié)礦質(zhì)量,提高綜合入爐品位,生產(chǎn)指標(biāo)有明顯改善。
應(yīng)用2013年、2014年和2016年中的8月、9月、10月、11月份的生產(chǎn)指標(biāo)來對(duì)比分析,分析改善原料質(zhì)量,對(duì)降低燃料消耗,降低燃料比,降低生產(chǎn)成本的影響。2015年同期因高爐設(shè)備檢修,所以沒有列入對(duì)比。
2生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比
2.1燃料消耗
可以看出,通過2015年末、2016年的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整,改善含鐵料質(zhì)量,2016年4個(gè)月燃料比平均值分別比2013年,2014年4個(gè)月的平均值低78.25kg/t ,38.75kg/t。
2.2燃料 指標(biāo)
2.2.1燃料質(zhì)量
看出:焦炭灰份含量2016年與2013年和2014年相比較分別升高0.06%和0.13% ,噴吹煤粉中灰份含量2016年與2013年相比降低0.07% ,與2014年相比升高016% 。焦炭硫含量2016年與2013年和2014年相比較分別升高0.03%和0.031% 。焦炭M25,2016年與2013年和2014年相比較分別降低0.228%和0.05% 。焦炭M10,2016年與2013年和2014年相比較分別升高0.135%和0.01% 。焦炭各成份值相比差值有波動(dòng),由理論計(jì)算可知,焦炭的灰分比2016年比2013年、2014年分別升高0.06%和0.13%,影響燃料比分別是0.536kg/t和1.085kg/t 。焦炭的含硫量2016年比2013年、2014年分別升高0.030和0.031,影響燃料比分別是0.15kg/t和0.155kg/t,M252016年比2013年、2014年分別降低0.228%和0.05%,影響燃料比分別是1.14kg/t和0.25kg/t。M10 2016年比2013年、2014年分別升高0.135和0.01,影響燃料比分別是0.4726 kg/t和0.035kg/t。通過以上比較合計(jì),焦炭質(zhì)量影響燃料比分別比2013和2014年升高2.09和1.53kg/t,可見焦炭質(zhì)量有下降趨勢,有改善空間,需提高焦炭質(zhì)量。
2.2.2原料品位
冀南鋼鐵集團(tuán)文豐主廠區(qū)2號(hào)高爐高爐原料結(jié)構(gòu)一般為燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦組成,燒結(jié)礦大致比例在76.08%—79.92%。球團(tuán)礦大致在10.96%—19.25% ,生礦的比例大致在5.27%—11.58% 。
燒結(jié)礦品位2016年與2013年和2014年相比較分別升高5.54%和5.112% 。球團(tuán)礦品位2016年與2013年和2014年相比較分別升高2.82%和3.64% 。塊礦品位2016年與2013年和2014年相比較分別升高1.623%和0.283% 。
2016年綜合入爐品位比2013年和2014年同期提高了4.858%和4.633%,由理論計(jì)算可知,綜合品位提高后,影響燃料比2016年8—11月份比2013年、2014年同期分別降低了43.43kg/t,和38.67kg/t。
2.2.3 噸鐵渣量
2016年8—11月份噸鐵渣量比2013年和2014年同期分別減少了114.1kg/t和124.9kg/t。由理論計(jì)算可知降低噸鐵渣量后,2016年8—11月份比2013年、2014年同期燃料比分別降低了45.64 kg/t和49.96kg/t。
改善綜合入爐品位,降低渣量,改善料柱透氣性和透液性,有利于高爐長期穩(wěn)定順行,增加噴吹燃料,提高置換比,是高爐降低燃料比的前提條件。低品位,大渣量,對(duì)高爐順行有影響,渣量增加,這僅使焦比升高,而且還降低了軟熔帶和滴落帶的透氣性和透視性,影響高爐順行和噴吹燃料【3】。降低噸鐵渣量,可以提高軟熔帶溫度,降低軟熔帶,使得間接還原時(shí)間延長,從而提高煤氣利用率,改善透氣性和透液性,達(dá)到進(jìn)一步降低燃料比的作用【4】。
2.3煤氣利用率
煤氣利用率是反映高爐生產(chǎn)水平的重要指標(biāo)之一,煤氣利用高時(shí),燃料比一般較低,而煤氣利用率除了與原料條件有關(guān)外,當(dāng)然與操作水平也是息息相關(guān)【5】。原料條件達(dá)到改善,優(yōu)化高爐操作制度,結(jié)合高爐下部送風(fēng)制度,搞好上部調(diào)劑,上、下部調(diào)劑相結(jié)合,合理分布煤氣。
2013年,2014年8—11月份的煤氣利用率平均值分別是39.42%和42.88% ,在原料結(jié)構(gòu)的改善,提高入爐品位,降低噸鐵渣量,以改善原料成份為基礎(chǔ),優(yōu)化高爐上部調(diào)劑,逐步調(diào)整布料平臺(tái),從表17中看出,礦,焦角由8度角差,逐步調(diào)整為9,11角差,以中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,調(diào)整后爐況穩(wěn)定性得到改善,從表16中看出2016年8—11月份的煤氣利用率分別是46.74% ,47.60% ,47.74% ,48.51% ,平均值是47.65% 。比2013年,2014年平均值分別提高8.23%和4.77% 。
上部調(diào)劑是通過原料的強(qiáng)度,粒度和轉(zhuǎn)入制度,形成爐喉料面大平臺(tái)加小漏斗的布料模式,主張邊緣和中心的煤氣流都得到發(fā)展,目的在于形成煤氣在高爐上部第三次合理分布,充分提高煤氣化學(xué)能和熱能的利用率。煤氣利用率每提高1%,即可降低焦比4—5kg/t ,有利于降低燃料比和低碳煉鐵【6】【7】。2016年煤氣利用率比2013和2014年分別提升8.23%和4.77%,由理論計(jì)算可知燃料比分別降低32.97 kg/t和19.08kg/t
2.4休風(fēng)率
高爐正常生產(chǎn)時(shí)需要有基礎(chǔ)平臺(tái)支撐,如何達(dá)到平衡各平臺(tái)相互關(guān)系,煉鐵管理者要有50%的精力放到燒結(jié)上,20%的精力放到高爐操作上,20%的精力放到設(shè)備管理上,10%的精力放到其它管理上【8】,由此看出,高爐生產(chǎn)原料是關(guān)鍵,操作是重點(diǎn),也需要有設(shè)備作業(yè)率作保障。設(shè)備管理是保證高爐作業(yè)率的前提,減少高爐休風(fēng)率,也就減少了高爐爐況被動(dòng)的機(jī)率,除計(jì)劃檢修之外,加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)巡檢工作,加強(qiáng)設(shè)備隱患排查,為高爐正常生產(chǎn)爭取有效的時(shí)間,為爐況穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)降低休風(fēng)率降低燃料消耗,降低燃料比。
2.5優(yōu)化粒度
提高含鐵原料的冶金性能,降低燒結(jié)礦低溫還原粉化率,降低球團(tuán)礦還原膨脹指數(shù),加強(qiáng)槽下篩分,在保證高爐穩(wěn)定順行的前提下,縮小入爐礦的粒度,小而均勻的成品礦入爐有利于提高煤氣利用率,對(duì)于500—2500立方的中小高爐,正常的入爐粒度應(yīng)以10—25mm為宜【9】,2016年8—11月份燒結(jié)礦平均粒度在15.5—16.5mm之間,有利于提高煤氣利用率,降低燃料比。
3 結(jié)語
通過對(duì)原料組成結(jié)構(gòu)的調(diào)整,改變過去的低品位,劣質(zhì)料。提高綜合入爐品位,高爐穩(wěn)定順行,生產(chǎn)指標(biāo)得到明顯的改善,降低了燃料消耗,降低燃料比,實(shí)現(xiàn)了低成本,低碳生產(chǎn)。
(1)提高綜合入爐品位,減少噸鐵渣量,降低軟熔帶厚度,改善透氣性、透液性,提高間接還原,降低燃料比。
(2)原料基礎(chǔ)得到改善,優(yōu)化高爐操作,應(yīng)用大平臺(tái)加小漏斗的布料矩陣,提高煤氣利用率,降低燃料比。
(3)提高原料的冶金性能,降低燒結(jié)礦的低溫還原粉化率,降低球團(tuán)礦還原膨脹指數(shù),加強(qiáng)槽下篩分,縮小入爐礦粒度,有利提高煤氣利用率,降低燃料比。
(4)加強(qiáng)設(shè)備管理,加大點(diǎn)巡檢工作質(zhì)量,降低休風(fēng)率,保證高爐長期穩(wěn)定順行,減少爐況因休風(fēng),造成的爐況波動(dòng),提高高爐穩(wěn)定性,降低燃料比。
4 參考文獻(xiàn)
【1】張建良.高爐噴吹以蘭碳粉的節(jié)能減排潛力評(píng)估《2016年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)交流會(huì)暨煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)文集》,2016.廈門.
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【6】朱仁良.高爐優(yōu)化操作與低碳生產(chǎn).《2012年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會(huì)議暨學(xué)術(shù)年會(huì)文集》(17).
【7】 朱仁良.寶鋼高爐科學(xué)管理穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐.煉鐵,2016.8,NO4(1).
【8】王筱留.有關(guān)影響高爐長壽的主要因素的解析.2016.10,重慶科技學(xué)院.
【9】許滿興.低燃料比,高爐煉鐵的實(shí)施舉措.
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