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信鋼3#爐爐役后期優化操作

時間:2020-04-23 21:36來源:安鋼集團信鋼公司煉鐵廠 作者:丁德敏 姜海 吳愛 點擊:
摘要:信鋼3#爐從2008年開爐至今,在沒有中修的情況下已經生產8年,截止目前單位爐容產鐵達10000噸/立方,由于爐齡的增長,現爐腹段冷卻壁損壞嚴重,高爐本體安全風險大,高爐的操
  • 摘要:信鋼3#爐從2008年開爐至今,在沒有中修的情況下已經生產8年,截止目前單位爐容產鐵達10000噸/立方,由于爐齡的增長,現爐腹段冷卻壁損壞嚴重,高爐本體安全風險大,高爐的操作困難增加,車間通過采取一系列補救措施,確保了爐役后期的安全生產,高爐中心氣流逐漸打開,產量經濟技術指標也得到一定改善。

    關鍵詞:爐役后期  優化  冷卻棒

    1 概述

    信鋼3#爐從2008年11月開爐投產,實際爐容493立方,設計14個風口,軟水密閉循環,在中途沒經過大修的情況下已經生產8年,期間還經歷了3次較長時間的燜爐開爐操作(一次24天,一次18天,一次10天)。目前生產中存在的主要問題1. 生產安全風險增大,生產中渣皮不穩定導致高爐操作爐型不穩定,經常出現爐皮冒蒸汽,冒火星甚至噴出焦碳等現象,高爐被迫減風減氧來保證爐體安全,給產量指標帶來很好影響。2.中心氣流難打開,煤氣利用差,負荷水平偏低;3.爐況抗風險能力差,爐缸易不活躍,自塌料多;4.小套損壞多,每月更換小套多時達到8個,嚴重制約全風作業率,對生產帶來很大影響;5.休風后的復風操作困難,每次恢復狀態時間很長.

    截止到2016年11月份煉鐵廠3#爐單位爐容產鐵量達10000噸/立方,基本達到長壽高爐水平,具體指標情況見,但隨著時間的增長,爐腹段冷卻壁損壞非常嚴重,具體損壞情況見;

    第五段冷卻壁和第六段冷卻壁是雙層,除了內層的四進四出水管在外層還多了一根單進單出的冷卻面,目的是加強高溫區的冷卻強度,其中8~12段是帶勾頭冷卻壁,從表一可以看出,目前5段只有5塊冷卻壁的外層是完好,其余冷卻壁內外均已經壞完;第8段勾頭也全部壞死;

    2 采取的措施

    1  對水系統進行改造,優化分配

    1.1  對爐外噴水重新架構,在5~8段的每塊冷卻壁上裝兩根外噴水管,外噴水管專門由機修廠加工,水管直徑32mm,每根長2M,沿爐型弧度制作,中間接6公斤凈水,每根管上鉆有直徑5mm的小孔34個對爐皮噴水,并在爐皮上焊上支架,固定好噴水管,架上擋水板,讓噴出的水能順著爐皮往下流,為了加大對水的回收,在風口大套上方重新制作了800mm寬,500mm高的退水槽,退水槽上加有5根180mm的退水管,確保了加大噴水量的情況下水也能全部回收;并在二平臺,三平臺配有8根臨時打水管,裝上噴槍管備用,如有局部冒蒸氣或發紅時,用臨時打水管定點加大打水量,起到快速冷卻固定渣皮的作用;

    1.2  目前3#軟水壓只有450kpa,采取1~4,5~8,9~12分段密閉循環冷卻方式,為了提高冷卻壁冷卻水壓,將原來冷卻爐低的軟水改成了凈水冷卻,但是凈水壓本來也不高,只有600kpa,針對凈水不足情況,和設備科討論后對供水系統進行了改造,將軟水密閉循環的回水管道上加了一個泵,重新制作了一套管道專對風口中小套供水,這樣通過改造和水重新分配后,軟水壓力達到500kpa左右,風口中小套水壓由原來的600kpa提高到目前的1000kpa;

    2  大量加裝冷卻棒

    由于外噴水只能對爐皮的外表加大冷卻,要想保持長期的穩定還要從內部入手,能穩定的掛住渣皮是關鍵,3#爐從2013年開始,利用每次高爐檢修機會加裝2~4個冷卻棒,截止到目前已經裝有52個冷卻棒,基本保證全壞死的冷卻壁上裝有2~3個冷卻棒;

    3  對進風系統進行優化

    3.1  對上翹的風口中套進行調整。

    由于高爐生產近8年,中途又未進行中修,受有害元素的循環富集,每次更換風口中下套時從爐墻邊緣流出的白色金屬物,化驗分析如(表3);

    從分析可以看出,鉛是主要成分,鉛滲透到耐材縫隙導致耐材上浮,從中小套處將中小套往上頂,幾乎所有的中小套均出現不同程度上翹,最嚴重的中套下沿吃進大套20~30mm,這樣導致小套也上翹厲害,對高爐的初始氣流分布影響很大,主要表現了爐缸中心不活躍,中心氣流打不開,爐溫波動大,高爐易懸料,甚至易燒壞小套下內沿,車間為了解決上翹問題,每次檢修卸掉4~5個上翹的風口中小套,沿大套沿將上漲的耐材打掉再回裝中小套,經過半年時間,目前中小套上翹的問題已經全部解決;

    3.2  調整風口小套長度,直徑和角度

       為了減緩對爐墻的侵蝕,打透中心,活躍爐缸,對風口小套進行了加長,由最先的340mm改為370mm長,最后加長到目前的380mm長,風口直徑由原來的115mm*12和110mm*2調整為目前的115mm*1和110mm*13,進風面積由原來的0.1436平方米調整到目前的0.1339平方米;風口小套角度由原來的斜5度調整到目前的斜7.5度;

    4  布料的優化

    3#爐從自2008年開爐到2010年一直走單環2K302P30,布料角度整體偏小,礦批也小,基本在15.5~16t;由于是新爐子,這樣布料中心氣流也有,同時邊緣氣流也很旺,大的順行有,但是爐況的穩定性差,易產生管道;在2008~2010年間共產生大的管道8次,每次管道造成的爐涼對生產指標帶來很大影響,燃料比高達550kg/tfe;同時爐腹段冷卻壁損壞特別嚴重,2年時間里爐腹的第五段損壞有38根,對高爐的長壽是一大威脅;隨著爐齡的增長,原燃料質量變差,高爐原有的布料模式難以滿足生產需要,出現中心氣流打不開,邊緣渣皮難以穩定,操作爐型難以規整,周期性出現崩塌料,懸料,爐缸堆積等,高爐爐況難以長期穩定順行,為了應對爐齡增長及增強高爐抗風險能力,高爐開始摸索更加合理的布料模式,重點進行了優化布料矩陣為主的整料制度調整;具體調整見表四:

    從表上可以看出,第一步從單環過度到多環,角度不大,最大礦35焦34度,為了更好的打開中心,帶有中心加焦,負荷水平較單環時提高了0.2左右,后逐步增大角度,擴大礦焦角差,最大走到礦38焦36度,進一步打開中心,但仍然是焦四礦三,中心加焦繼續;從2015年后,同時擴礦焦角到2K337 335 332.53 29.5 3 26 2P4393 37 334.5331.5,改焦五礦四,取消中心加焦,拓寬布料平臺,得到較深的漏斗,改善透氣性與中心氣流,負荷水平目前達到4.6左右,高爐燃料比降到515kg/tfe。

    5  強化外圍管理

    5.1  抓好槽下篩分管理

    對槽下所有燒結礦倉加裝給料機,并對料流進行合理控制,在保證供上料線的前提下減薄篩分料層,對供料要求做好半倉供料工作,對上料工要求所有倉都用上,平均帶料,槽下燒結礦篩分粒度組成。

    5.2  抓好出鐵管理

    出好鐵是高爐穩定順行的前提,隨著爐齡的增長,爐缸侵蝕嚴重,特別是鐵口區域更加突出,鐵口深度維護越加困難,為此,車間出臺了專項出鐵管理規定,重點是統一三班操作,杜絕跑冒泥,烤干鐵口,嚴禁潮鐵口出鐵,要求鐵口深度控制在1700mm~1800mm;并制定了車間考核的幾個指標:1.出鐵間隔控制在35min內;2.第一罐出鐵時間控制在30min內;出鐵時間控制在40~60min內;通過車間堅持不懈的抓,目前要求的幾個指標能達到.

    5.3  抓好車間的設備管理

    生產八年的高爐,很多設備都到了一個壽命周期,車間利用好檢修機會,將到了周期壽命的都定期更換,如熱風爐的大型閥門,上下密封組合等;平時加強點巡檢,特別是高溫高壓設備,關鍵單一設備等,2016年到目前3#爐休風率只有0.8%。

    3  結語:

    3#爐雖然已經生產近八年,但通過對布料制度優化,水體統改造,冷卻棒的加裝,很好的解決了高爐后期的一些操作難題,目前高爐本體冒蒸汽現象基本杜絕,爐缸熱流強度在控,高爐中心氣流強勁,爐況長周期穩定順行;指標也在逐步優化。

    4 參考文獻

    [1] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊. [M]北京:冶金工業出版社,2002.

    [2] 王筱留.鋼鐵冶金學(煉鐵部分)[M]. 北京:冶金工業出版社,2005.

    (責任編輯:zgltw)
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