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武鋼2號高爐空料線回收煤氣停爐

時間:2020-04-13 10:32來源:武鋼有限煉鐵廠 作者:彭 浩 張建鵬 點擊:
摘 要 武鋼2號高爐采用空料線回收煤氣方法進行停爐。在停爐過程中,采用高頂壓、大風量、富氧加快料面下降,并通過控制合理的風量、壓差,配合適宜的爐頂打水量,確保煤氣流平
  • 摘  要  武鋼2號高爐采用空料線回收煤氣方法進行停爐。在停爐過程中,采用高頂壓、大風量、富氧加快料面下降,并通過控制合理的風量、壓差,配合適宜的爐頂打水量,確保煤氣流平穩、爐頂溫度適宜、爐頂煤氣中的H2和O2含量保持在安全范圍內,有效延長了回收煤氣時間,且實現空料線過程全程無爆震,實現了安全、環保、快速停爐。

    關鍵詞  高爐回收煤氣  空料線  停爐


    武鋼2號高爐于2010年12月21日點火開爐,高爐設計爐容1536m3,因在上代爐齡的基礎上進行恢復性大修,仍然沿用原有的工業水冷卻系統。高爐投產后,爐況一直保持穩定順行,各項技術經濟指標保持較好的水平。2014年冷卻壁開始出現破損,主要集中在七段勾頭,2015年,七段勾頭損壞趨勢加大,并向八段發展。至2016年初,七段勾頭損壞率高達85%,八段勾頭損壞高達50%,冷卻壁壁體六到八段也有不同程度的損壞。爐身因冷卻壁破損嚴重,七段爐皮經常會出現溫度高發紅,被迫進行外部打水冷卻。2016年8月26日,武鋼2號高爐按去產能計劃,正式停爐。

    1  停爐前的準備

    為確保安全、順利停爐,對爐頂打水系統做了重新設計,增加打水量,并利用Mn礦進行洗爐,并調低爐渣堿度、調整布料制度,保持爐況順行,渣鐵排放順利。

    1.1  爐頂打水系統準備

    2號高爐原有的打水系統打水能力僅120t/h,且部分打水管道已經堵塞。為了確保停爐過程中打水能力滿足要求,并進一步改善打水的霧化效果,對爐頂打水系統進行全面改造,適當加大爐頂打水主管道管徑,并配置兩臺增壓泵(一用一備),使爐頂最大打水能力可達到180m3/h。同時,對爐頂打水噴頭進行重新設計,采用六個霧化打水噴頭環向均勻分布于爐喉,對每個打水頭單獨安裝電動閥,并實現主控室手動閥操作控制。電動閥設置正、反向兩個按鈕,通電動作,斷電停止,確保操作過程中能自如調整閥門開度來控制爐頂打水量。

    1.2  停爐前的操作調整

    2016年8月24日,開始使用Mn礦,加入量為600kg/批(礦批26.6t),堿度由原來的1.15下調至1.10。焦炭由原來的干濕混上改為全干焦冶煉,為了保持兩股氣流的穩定,中心焦相應由3環減至2環。用Mn礦后,鐵水中Mn含量由原來的0.15%左右上升至0.6%左右。使用Mn礦后,爐底溫度略有所升高(見表1)。

    image.png

    另外,正常生產時,鐵口角度為10.5°為了確保停爐過程中最大限度出凈爐缸渣鐵,在停爐前,分兩次逐步加大鐵口角度,至24日,鐵口角度調至12.2°。

    2  空料線停爐

    2.1  上停爐料

    24日23:30,開始全焦冶煉,焦炭負荷3.5,同時理論堿度進一步下調至1.05,并于24:00以海南代燒結12t。

    25日1:30開始上停爐料,調輕焦炭負荷至2.5(10.4t),中心焦由2環減至1環。由于2號高爐是用料車上料,最大焦批只能達到7t,在上料過程中,采取以每兩批料加一次凈焦的方式來補足焦批。根據冶煉周期計算停爐料共需加料43批,按要求對料槽進行備料,確保小休風前,停爐料正好到達風口區域,料槽中料正好用空。4:30停煤,煤槍空吹N2。6:00,Mn礦槽用空,因組織Mn礦再進槽難以滿足全部槽空的要求,停用Mn礦,并保持原有堿度及負荷不變。7:30開鐵口準備小休風時,因公司煤氣嚴重不足,煤氣平衡困難,高爐小休風時間推遲,遂于8:30堵口后,9:20開鐵口出鐵,至10:40才按正常程序休風,爐頂點火趕荒煤氣。休風時料線3.5m。期間上停爐料累計54批,并于最后上7t凈焦蓋住料面。最后一次鐵時,停爐料已經下達。最后兩次鐵水爐渣主要成份見表2。

    image.png

    2.2  空料線操作

    26日14:00開始送風,14:30,風量恢復至2250m3/min,頂壓恢復至0.185MPa,壓差0.100MPa,O2用3000m3/h。隨著料面下降,根據風壓變化情況,適當增加風量,至15:30,風量加至2750m3/min。

    在降料面過程中,每半小時通過人工取樣對煤氣成份進行分析。并安排專人負責爐頂打水控制。根據爐頂溫度、氣密箱溫度情況適時進行爐頂打水,根據上升管四個點的溫度變化情況,調節對應部位霧化頭的電動閥,使上升管四個點的溫度均控制在350-450℃范圍。

    在降料面初期,H2%含量較低,基本保持在2%以內。O2含量約0.3%左右。參數控制上,持續保持風量在2750m3/min以上,隨著料線的不斷降低,風壓逐漸下降,操作上適當降低頂壓,同時降低對壓差的控制。降料面過程中各操作參數控制見表3。

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    image.png

    16:30,取樣檢測發現爐頂煤氣中H2%、O2%含量突然上升,分別達到5.5%和1.2%,對風口區域進行檢查,發現10#風口損壞,立即停O2,并對損壞風口進行閉水操作后,H2%含量迅速下降至3.0%左右,O2%含量降至0.40%左右。同時,將壓差控制由0.090MPa降至0.080MPa,此時,風量2750m3/min,頂壓0.175MPa,料線8.5m。

    17:30,爐頂煤氣中H2%含量再次突然上升至4.44%,經檢查發現14#風口損壞。對其進行閉水操作后,H2%降至0.31%。同時,將壓差進一步降低至0.070MPa控制,此時風量2750m3/min,頂壓0.170MPa,料線11.56m。

    17:25,開鐵口出鐵,至18:25鐵口噴,堵口。

    18:30,料線達到14.53m時,兩個探尺均被燒壞,后繼料線通過燃燒的焦炭量來估算。同時,隨著爐料的繼續下降,料層越來越薄,有小管道產生。20:00,當料線達到17m左右時,爐頂H2%含量上升到10%左右,逐漸減風至2300m3/min,同時退頂壓至0.15MPa,壓差控制在0.050MPa。伴隨著料線的逐步步加深,適當控制打水量,并相應減風,降低壓差控制,維持H2%在10-12%。

    20:40開第二次鐵口。直至休風前將鐵口堵上。

    22:00,爐頂煤氣中CO2%出現拐點,有較明顯的上升。22:30達到了8.98%,表明爐料已經降到了爐腹,估算料線約21m左右。

    23:00,煤氣分析中H2%含量達到13.14%,高爐于23:10開放散、切煤氣。后將風量加至2400-2500m3/min。27日2:00,煤氣中氮氣含量上升至61.84%,觀察到風口變暗,部分風口已經開始掛渣,2:30煤氣中氮氣達到70.14%,判斷料面已降至風口以下,逐步減風,3:10休風,空料線完畢,歷時13小時。停爐降料面過程中爐頂煤氣成份變化如圖1所示。

    image.png

    3  結論

    武鋼2號高爐通過采用空料線回收煤氣法停爐,共歷時13h,回收煤氣9h,全程未發生爆震,實現了停爐過程快速、安全、環保、高效。通過對整個停爐過程的分析,總結經驗如下:

    (1)在上停爐料期間合理控制各項參數,優化料面布局,是穩定煤氣流的有效保證。在上停爐料過程中,以每兩批加一次凈焦的方式補充焦批,使料層能夠均勻、合理分布,同時,通過控制較低的壓差,均衡了爐內氣流分布,保持了較好的爐況,也減少了停爐過程中出現管道行程的機率,為安全順利停爐創造了良好的條件;小休風前,爐渣堿度適當下調,并保持了1480℃以上的物理熱,充分保證了鐵水的流動性。

    (2)空料線前期適當控制高頂壓、大風量、低壓差,有利于料線快速下降。隨著料面的降低,合理控制較低的壓差,有利于爐內氣流的均衡分布,在料層變薄過程中,有效降低了產生管道的概率。

    (3)良好的爐頂打水裝置是安全停爐的保障。停爐前對爐頂打水裝置進行了改造,使用的六個水頭霧化效果很好,且能夠單獨水量控制,能較準確地控制打水量和打水部位,使爐頂溫度及煤氣成份中的H2%及O2%含量得到了有效控制。在整個空料線過程中,沒有發生明顯的爆震現象,為空料線降料面的安全提供了保障,并有利于長時間維持大風量作業,增加煤氣回收,加快降料面過程。

    (4)準確、及時判斷煤氣成分,并采取有效應對措施,決定了回收煤氣時間及停爐安全。本次停爐過程中,一直采用煤氣分析儀實時監控煤氣成分中H2%、N2%、CO%、CO2%的含量,并半小時人工取樣做一次全分析。通過實時監控及時發現H2%含量大幅升高,并準確判斷出風口損壞,及時采取措施應對。在空料線后期,煤氣分析中H2%曾到了11%,但考慮到煤氣中O2%含量很低,僅0.1%左右,且煤氣流穩定,無爆震現象發生,仍然堅持煤氣回收,有效延長了回收煤氣時間。

    (5)空料線過程中必須把握適宜的開鐵口時間。在本次空料線過程中,出現了兩個壞風口,這在正常停爐過程中是很少發生的。經分析,主要原因是小休風送風后,歷時3.5h才開鐵口,導致爐缸內還原的渣鐵過多沒有及時排放,導致了風口燒壞。如果能在送風后2h左右開鐵口出鐵,有可能避免風口損壞。但由于對壞風口及時發現并閉水處置,有效避免了壞風口向爐缸漏水。同時,也警示在停爐過程中,要密切關注風口等冷卻設備狀況,發現異常必須快速采取措施,避免對空料線過程造成影響。

    (責任編輯:zgltw)
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