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摘要水鋼2500m3高爐由于生產(chǎn)耽誤,原料質(zhì)量波動,高爐長期鋅負荷、堿負荷重等原因影響,高爐爐況順行變差,氣流不穩(wěn)、爐溫波動大,高爐接受風(fēng)量的能力下降,表現(xiàn)出爐缸堆積,爐況嚴(yán)重失常。通過采取退負荷、加組焦、縮礦批、提爐溫、停鈦球、瑩石洗爐、休風(fēng)堵風(fēng)口等措施,爐況逐步恢復(fù),但在治理爐缸堆積時出現(xiàn)反復(fù),過程漫長,損失較大。
關(guān)鍵詞高爐爐況失?;謴?fù)
1 前言
水鋼2500m3高爐于2011年3月29日投產(chǎn),高徑比2.253,設(shè)有3個出鐵場(兩用一備),30個風(fēng)口,在設(shè)計中,采用了“精料、高壓、高風(fēng)溫、富氧、大噴吹”的冶煉工藝及相應(yīng)的技術(shù)裝備:上料系統(tǒng)采用了PW并罐無料鐘爐頂;水系統(tǒng)采用了銅冷卻壁、軟水密閉循環(huán)系統(tǒng);爐缸、爐身采用陶瓷杯+水冷碳磚綜合爐缸、薄壁爐襯;送風(fēng)系統(tǒng)采用了頂燃式熱風(fēng)爐;煤氣系統(tǒng)采用了干法除塵、TRT余壓發(fā)電;水渣處理采用了沖渣系統(tǒng)等多項新技術(shù)、新設(shè)備,其中多項新工藝為煉鐵廠首次使用。2017年以來水鋼原料鋅負荷、堿負荷長期偏高,加之燒結(jié)質(zhì)量波動、生產(chǎn)耽誤影響,爐缸工作惡化,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)嚴(yán)重下滑,通過采取堵風(fēng)口、提高爐溫水平、退焦炭負荷、縮小礦批,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣、中心,降低爐渣堿度使用錳礦、螢石洗爐等措施,高爐風(fēng)量水平逐步上升,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)改善。2017年高爐恢復(fù)期間主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)情況見表1。
2 爐況演變
從2017年1月份過,2500 m3高爐爐況經(jīng)過調(diào)整爐況順行可,尤其在單爐生產(chǎn)以來高富氧率情況下(最高達5.0 %),高爐日產(chǎn)達6500 t/d水平,進入3月中旬,6#燒結(jié)機EMC改造結(jié)束,投入生產(chǎn),停7#機檢修。但6#投產(chǎn)以來頻繁停機,造成燒結(jié)槽下降及產(chǎn)生大量開停機料,燒結(jié)率最低降至62 %。爐況基礎(chǔ)變差,期間有煉鋼停爐影響,出現(xiàn)大幅度降低鈦比例,導(dǎo)致熟料率波動。
進入4月2日休風(fēng)處理氣密箱傾動油缸、3日5#制氧機停等因素的影響,爐況出現(xiàn)小幅度的波動,通過收角度、退批重和減輕焦炭負荷,爐況相對穩(wěn)定,但風(fēng)量偏少。4月14日開始出現(xiàn)爐況大幅度的波動,夜班出氣流,減風(fēng)恢復(fù)風(fēng)量過程中發(fā)生懸料,通過退負荷、批重,收礦焦角0.5度,中班風(fēng)量加回4920 m3/min。白班對水系進行普查發(fā)現(xiàn),新增11棵水冷管壞??紤]爐況長壽,在中班恢復(fù)正常風(fēng)量后外移礦焦角2°。并加負荷至4.716 t/t,上礦批至45 t。15日發(fā)生4#風(fēng)機停風(fēng),2500 m3高爐撥風(fēng)給三高爐130分鐘,風(fēng)量恢復(fù)后又發(fā)生2號泵止回閥故障減風(fēng)處理,恢復(fù)風(fēng)量過來表現(xiàn)出不透氣,爐況進一步惡化,恢復(fù)困難。通過堵風(fēng)口、退批重負荷、集中加焦等,爐況逐步好轉(zhuǎn)。進入4月下旬出氣流、懸料等現(xiàn)象逐步消除,采取恢復(fù)焦炭負荷及礦批后但高爐表現(xiàn)出不透氣,做爐溫困難,高爐順行狀況差,風(fēng)量、產(chǎn)量水平下降。
進入5月,2日休風(fēng)檢查布料溜槽,堵風(fēng)口恢復(fù)爐況后在5日進行預(yù)休風(fēng)和降料面操作,更換布料器和爐身噴補,發(fā)現(xiàn)9段下部局部有爐身結(jié)厚現(xiàn)象。10日恢復(fù)送風(fēng)后,制度上以內(nèi)收角度和小礦批輕負荷恢復(fù)風(fēng)量,根據(jù)爐身結(jié)厚情況,考慮低風(fēng)量時間長,爐缸不活躍,采取集中加焦和使用錳礦、瑩石洗爐,風(fēng)量基本維持4600 m3/min,進入5月下旬,風(fēng)量有所回升,維持4700—4800 3/min。制度調(diào)整上開始外移角度,相應(yīng)增加礦石批重和焦碳負荷,爐況又出現(xiàn)了反復(fù),高爐不透氣,采取輕負荷、小礦批,加組焦、錳礦、提爐溫繼續(xù)洗爐,并縮小最大礦焦角,在6月下旬風(fēng)量水平上升至4850 m3/min水平。隨著高爐產(chǎn)能上升,燒結(jié)產(chǎn)能不足,加之需儲槽組織燒結(jié)機檢修,被迫降低燒結(jié)率生產(chǎn)。最低時燒結(jié)率僅為66%水平,由于燒結(jié)率下降,爐料透氣性下降,造成高爐風(fēng)量水平下降,7月中旬僅為4650 m3/min水平。通過采取退負荷、收小礦焦角,縮礦批后風(fēng)量在下旬達到4850 m3/min,又采取加負荷、上礦批措施。
礦批負荷加上后,高爐不接受,進入8月高爐風(fēng)量再次萎縮,8月上旬、中旬風(fēng)量為4730 m3/min水平,由于長時間鼓風(fēng)動能不足,高爐爐缸日趨顯現(xiàn)堆積,爐墻顯粘結(jié),表現(xiàn)出中心不開,高爐不透氣,風(fēng)量少,兩鐵口溫度相差大,高爐被迫采取退負荷、降低噴煤比、提爐溫等爭取風(fēng)量的措施,但由于爐缸問題未得到改善,上部制度調(diào)整效果差,持續(xù)維持輕負荷生產(chǎn),8月下旬通過上部調(diào)整,收小礦焦角,增加外環(huán)焦炭量,中心氣流得到改善,但邊緣氣流不穩(wěn),頻繁發(fā)生管道、懸料,26日采取休風(fēng)堵風(fēng)口措施,氣流轉(zhuǎn)穩(wěn),風(fēng)量水平上升至4800 m3/min水平。8月28日高爐計劃休風(fēng)。9月計劃休風(fēng)恢復(fù)過來由于爐況基礎(chǔ)不好,爐況恢復(fù)不理想,透氣性較差,出氣流、崩滑料頻繁,調(diào)整布料制度效果不好,9月2日受5號風(fēng)機停機影響,加劇爐況恢復(fù)難度,9月4號采取休風(fēng)堵3個風(fēng)口恢復(fù)后,爐況順行逐步好轉(zhuǎn),但穩(wěn)定性差,仍堵一個風(fēng)口鞏固爐況;進入中旬爐況穩(wěn)定性仍然差,順行不穩(wěn),采取內(nèi)收角度、外移角度沒有效果,頻繁出氣流得不到有效解決。
10月由于持續(xù)了爐況不順,風(fēng)量水平進一步降低,降至4650m3/min,高爐氣流不穩(wěn)狀況仍然未得到解決,采取大礦焦角穩(wěn)氣流效果不好,邊緣氣流弱,高爐仍然頻繁出氣流,懸料,7日白班再調(diào)布料至C37.53353332312272232O372352332312291,1.78,中班出氣流,8日夜班號外,爐溫上升不透氣,白班外移礦焦角2°,9日風(fēng)少,收礦焦角2°,白班退負荷至4.458,縮礦批至45t,停鈦球,再收礦焦角1°,風(fēng)量回升維持輕負荷小礦批,高爐順行狀況改善,11日開風(fēng)口全風(fēng)生產(chǎn),繼續(xù)堅持小礦批,輕負荷,穩(wěn)定充沛爐溫,高爐風(fēng)量逐步上至4850m3/min,高爐基本正常。
3 高爐爐缸堆積的表現(xiàn)
3.1 高爐接受風(fēng)量的能力變差
高爐從4月份開始逐步表現(xiàn)出高爐氣流不穩(wěn),風(fēng)壓冒尖,管道行程頻繁,高爐透氣性降低,通過采取上部制度調(diào)整,效果不明顯。高爐接受風(fēng)量的能力明顯降低。
3.2 東西鐵口溫度相差大
東西鐵口溫度不均勻,鐵溫相差時大時小,高時硅相差0.3 %以上水平,鐵水物理熱相差30 ℃以上。
3.3 氣流不穩(wěn),頻繁吹出管道,順行狀況變差
壓量關(guān)系不對稱,高爐接受風(fēng)量壓差能力下降,高爐不透氣,壓差偏高,高正常生產(chǎn)時風(fēng)量4900m3/ min ,壓差195 kPa水平。4月份過來壓差只能維持180 kPa水平,稍高就易出現(xiàn)氣流;料速不勻,出現(xiàn)懸料。高爐崩滑料明顯增加,9月出氣流達29次。
3.4 風(fēng)口損壞數(shù)量增加
我廠2500m3高爐從4月開始,風(fēng)口損壞數(shù)量增加,1-3月風(fēng)口未出現(xiàn)損壞,從4月至10月,累計損壞風(fēng)口13個,大部分壞在風(fēng)口下部外緣。
4 高爐爐缸堆積的原因
4.1 原料條件變化影響
進入2017年,四高爐年初爐況相對穩(wěn)定。在一季度,三高爐大修期間,外圍條件相對較好,同時高爐保持高富氧率生產(chǎn),技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)較好,隨著三高爐大修投產(chǎn),在二季度,2500 m3高爐富氧率大幅下降,煤氣分布發(fā)生變化,同時因一燒燒結(jié)機改造,燒結(jié)生產(chǎn)不穩(wěn)定,停機頻繁,燒結(jié)冶金性能發(fā)生波動(RDI+3.15由76 %下降至71 %水平);燒原料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,未引起重視燒結(jié)三氧化二鋁上升,造成爐渣鎂鋁比降低(由0.50降低至0.45)導(dǎo)致爐渣穩(wěn)定性變差;一燒節(jié)能改造完畢后,為優(yōu)化生產(chǎn)工藝,停止二燒生產(chǎn),高爐燒結(jié)率下降影響高爐表現(xiàn)出不透氣,引發(fā)高爐發(fā)生爐況波動。
4.2 冷卻設(shè)備發(fā)生漏水
2017年2月份中旬開始高爐處于高富氧、高冶煉強度狀態(tài),上部布料角度偏小,邊緣氣流較為發(fā)展,高溫煤氣流對爐墻的沖刷較為激烈,同時加劇對冷卻設(shè)備的損壞,4月14日查出11根水冷管壞,5月4日查出24根水冷管壞,其中10段壞了10根,1-3月份軟水補水量一般在6-10噸/24 h,4月中旬開始軟水補水逐步上至10-15噸/24 t,高時達到18噸/24 t,漏水量增加后加劇爐涼及爐墻粘結(jié),粘結(jié)后風(fēng)量下降,爐缸狀況進一步惡化。
4.3 高爐有害元素長期超標(biāo)嚴(yán)重
近年來,高爐有害元素持續(xù)超標(biāo)(2017年高爐有害元素統(tǒng)計見表2),特別是2017年5月份前超標(biāo)更嚴(yán)重。受其影響,焦炭在高爐內(nèi)的熱強度下降,造成高爐透氣性下降,爐缸發(fā)生堆積。
受上述原因影響,高爐爐況不順,由于采取措施不徹底,回負荷、上礦批,外移礦焦角過早,造成高爐爐況反復(fù),風(fēng)量持續(xù)偏低,鼓風(fēng)動能不足,高爐一直未達到一個正常穩(wěn)定狀態(tài),高爐爐缸工作狀況逐步變差,直致發(fā)展到爐缸堆積。
5 采取的技術(shù)措施
通過分析,我廠造成2500m3高爐爐缸工作不活躍的原因主要是長期慢風(fēng)生產(chǎn)、燒結(jié)質(zhì)量不穩(wěn)、有害元素長期偏高、高爐鐵水物理熱不足,造成高爐爐缸不活,爐墻粘結(jié)所致。并有針對性地采取措施:
5.1 縮小風(fēng)口面積,提高鼓風(fēng)動能,活躍爐缸中心
4月19日視恢復(fù)困難,采取休風(fēng)堵風(fēng)口,風(fēng)口面積由0.355m2縮小至0.330m3,高爐根據(jù)爐況恢復(fù)進風(fēng)情況,風(fēng)量達到目標(biāo)風(fēng)量,高爐順行穩(wěn)定后,開風(fēng)口、提頂壓上風(fēng)。由于開風(fēng)口、回負荷過早,高爐出現(xiàn)反復(fù),多次堵風(fēng)口恢復(fù),為避免反復(fù),9月4日休風(fēng)堵風(fēng)口后,我們減慢開風(fēng)口速度,9月5日開風(fēng)口1個,9月8日開風(fēng)口1個,10月11日實現(xiàn)全風(fēng)口工作,同時利用休風(fēng)機會,縮小風(fēng)口面積,全風(fēng)口面積由0.355m2縮小至0.353m2。
5.2 停止使用鈦球,使用錳礦,降低爐渣堿度、螢石洗爐
發(fā)生爐缸堆積后,我們采取停至使用鈦球,改用普球,同時使用部分錳礦進行洗爐,5月使用錳礦1811.3噸,螢石371.3噸, 6月使用319.3噸,同時將爐渣堿度由1.20倍水平降低至1.18倍水平,通過洗爐,高爐爐缸工作得到改善,但由于洗爐時間短,在恢復(fù)過程中上礦批、回負荷過早,爐缸工作未得到持續(xù)改善,風(fēng)量水平未能持續(xù)保持4800以上水平。
5.3 提高爐溫,保證熱量充沛
從4月份過來,高爐持續(xù)風(fēng)量偏少,采取提高爐溫溫措施,由正常0.3 %,提高至0.5 %水平,但由于在初步取的效果的時后,采取壓邊、擴礦批、加負荷、降爐溫措施,造成高爐恢復(fù)反復(fù)。10月通過堅持保證鐵水物理熱控制在1500 ℃水平,嚴(yán)禁爐溫低于1480 ℃,鐵水硅控制0.4 %,通過提高鐵水溫度,實現(xiàn)高爐熱量保證充沛,改善渣鐵流動性,實現(xiàn)提高爐缸中心溫度,爐缸工作逐步得到改善。
5.4 加組焦,退負荷,縮小礦批,改善料柱透氣性
治理爐缸,必須在保證熱量充沛的情況下,持續(xù)增加風(fēng)量,擴大清洗效果。大風(fēng)量是治理爐缸的重要條件。通過采取加組焦,退負荷,降低煤比。4月、5月、6月我們均采取加組焦措施,大退負荷的措施,4月最低退至4.0 t/t水平,5月退至4.3 t/t,6月最低退至4.4 t/t水平。同時采取小礦批。高爐取得一定效果,風(fēng)量多次上至4850 m3/min水平,但由于回負荷,礦批過早,爐缸工作未得到完全改善,造成高爐爐況反復(fù)。
6 經(jīng)驗教訓(xùn)
本次爐況波動從4月開始發(fā)生爐況不順,至10月底,爐況相對穩(wěn)定下來,仍未達到4900 m3/min正常生產(chǎn)時的風(fēng)量水平。從此次爐況恢復(fù)過程觀察,采取處理爐缸堆積的措施在一定程度上取得了效果,但由于恢復(fù)過急,多次造成反復(fù),造成時間長,損失大。通過成功恢復(fù)和前期處理來看,發(fā)現(xiàn)存在認(rèn)識不夠,處理措施不狠,恢復(fù)過急,具體表現(xiàn)有以下幾方面。
6.1 必須保持爐缸活躍
高爐只有保持一定的風(fēng)量、冶煉強度,才能活躍爐缸,在風(fēng)量不足時,在制度上必須采取改善透氣性,爭取風(fēng)量措施,采取輕負荷、小礦批,保證風(fēng)量。如果遇到外圍變化,高爐爐況不好,風(fēng)量持續(xù)偏低,應(yīng)積極主動堵風(fēng)口,提高鼓風(fēng)動能,活躍高爐中心。如果爐況無改善,應(yīng)及時使用普礦冶煉,必要時加洗爐劑進行洗爐。
6.2 要高度重視爐溫
爐溫是高爐冶煉的基礎(chǔ),只有保持充沛的爐溫,各種物理化學(xué)反應(yīng)才能正常進行,特別是在爐況基礎(chǔ)差時更應(yīng)重視爐溫;普通礦冶煉建議四高爐日常管理鐵水物理熱應(yīng)保持1500 ℃左右,嚴(yán)禁持續(xù)低于1480 ℃。釩鈦礦冶煉,在全風(fēng)水平下可適當(dāng)降低20度下限爐溫,如風(fēng)量不全<4800 m3/min,必須降鈦球比例,提高物理熱。
6.3 治理爐缸堆積,必須堅持小礦批、輕負荷,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣,保證兩道煤氣流
10月過來,高爐堅持小礦批、輕負荷,小礦焦角,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣的措施,多觀察,少調(diào)整負荷及礦批,積極上風(fēng)量,爭取爐缸活躍,當(dāng)風(fēng)量加上去后,出現(xiàn)不透氣時,及時退負荷,高爐風(fēng)量逐步恢復(fù)正常。在恢復(fù)過程中切記不能上礦批、加負荷過快,必須強調(diào)風(fēng)量正常,爐溫充沛,逐步緩慢回負荷、礦批。
6.4 處理爐缸堆積,必須果斷停鈦球
對于使用釩鈦礦的高爐,在高爐風(fēng)量持續(xù)偏少,爐況不順,有爐缸堆積的苗頭時,必須及時停止使用鈦球,改普通礦冶煉。因爐況不順,必須提高鐵水硅水平,這將增強釩鈦冶煉效應(yīng),停止使用鈦球,降低釩鈦礦冶煉的釩鈦效益,有利于改善渣鐵流動性。
6.5 要有效控制有害元素水平
有害元素帶入量長期過高,在高爐內(nèi)的循環(huán)富集,將增強焦炭反應(yīng)性,影響礦石軟熔性能,造成焦炭強度下降,軟熔帶上移等不利影響。
7 結(jié)語
通過此次爐缸堆積的處理,可看出高爐在處理爐缸堆積時,根據(jù)堆積程度除采取堵風(fēng)口,退負荷,降低堿度、提爐溫、錳礦螢石洗爐、提高焦炭質(zhì)量等處理措施外。在處理過程中恢復(fù)爐況不能過急,特別是負荷、礦批的恢復(fù)應(yīng)謹(jǐn)慎,必須堅持輕負荷、小礦批、在順行條件下積極上風(fēng)量擴大洗爐效果。同時在高爐日常管理中,應(yīng)加強對冷卻設(shè)備、高爐有害元素負荷,原燃料質(zhì)量、爐身溫度等的監(jiān)控。
(責(zé)任編輯:zgltw)