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宣鋼2號高爐低風溫操作技術研究

時間:2020-03-31 09:32來源:河鋼宣鋼公司 作者:裴生謙 禹忠劍 點擊:
摘 要 2017年10月以來宣鋼2#高爐熱風爐持續惡化,雙預熱退出熱風爐系統,送風溫度大幅下降,本文分析了熱風溫度下降的原因。在低風溫條件下,研究高爐操作制度,優化送風參數,調
  • 摘  要  2017年10月以來宣鋼2#高爐熱風爐持續惡化,雙預熱退出熱風爐系統,送風溫度大幅下降,本文分析了熱風溫度下降的原因。在低風溫條件下,研究高爐操作制度,優化送風參數,調整上部裝料制度,實現了高爐穩定順行,指標優化。

    關鍵詞  高爐  熱風爐  低風溫  操作制度研究


    1  前言

    河鋼集團宣鋼公司2#2500m3高爐自2010年9月建成投產,配備使用3座改進型高溫內燃式熱風爐,預留第四座熱風爐位置,使用單一高爐煤氣作為燃燒介質,19孔高效格子磚,配置高溫板式預熱器。熱風爐采用雙預熱裝置,設置高溫煙氣+高溫燃燒爐+板式空氣、煤氣雙預熱裝置。高爐煤氣利用熱風爐廢煙氣,通過板式換熱器預熱到180~200℃;助燃空氣利用熱風爐廢煙氣和燃燒爐產生的高溫煙氣,通過板式換熱器預熱到450~500℃,達到高風溫要求的拱頂溫度。熱風爐球頂溫度1400℃,煙道溫度<350℃,高爐煤氣壓力>7kPa,凈高爐煤氣含塵量質量標準≯10mg/m3,助燃空氣壓力>7kPa,確保在燃燒全高爐煤氣的條件下實現1250℃高風溫的目標。熱風爐結構特點是懸鏈線形拱頂,“眼睛”型燃燒室,采用組合磚及高溫耐磨剛玉澆注料結構自立式隔墻,內襯設置合理的滑動結構和膨脹結構,矩型陶瓷燃燒器。熱風爐主要技術參數見表1。

    image.png

    2  熱風爐風溫下降原因分析

    2#高爐開爐后,熱風爐初期使用煤氣量單爐在100000 Nm3/h ~120000Nm3/h,空氣量90000 Nm3/h左右,在煤氣壓力定8Kpa時煤氣調節閥全開,熱風爐能夠提供較高的風溫。2016年6月公司轉爐煤氣有富余量,考慮全公司煤氣平衡,減少煤氣放散,2#高爐熱風爐開始配加轉爐煤氣10000Nm3/h左右。配加轉爐煤氣后,風溫呈下降趨勢,此時風溫1060℃~1100℃,基本上能滿足高爐生產要求,2017年9月份后,熱風溫度顯著下降,冬季時風溫只有950℃~1000℃,對高爐操作影響較大。開爐后熱風溫度見表1。

    image.png

    分析熱風溫度下降的原因:

    (1)2017年10月熱風爐因煤氣換熱器因換熱板之間積滿灰塵、腐蝕,換熱效率下降,不能正常工作,退出熱風爐系統后,熱風溫度熱風溫度呈下降趨勢。造成換熱器積灰、腐蝕的原因是轉爐煤氣含塵較高,轉爐煤氣回收標準是含塵≤30mg/m3,遠遠高于高爐煤氣低于10mg/m3的標準。換熱器損壞情況見圖1。

    image.png

    (2)轉爐煤氣熱值偏低,不穩定,階段性不能配加燒爐。轉爐煤氣熱值見圖2。

    image.png

    (3)熱風爐工況表現為不接受大煤氣量燒爐,超過一定量后,助燃風量會自動降低,拱頂溫度升高塊,煙道溫度上升慢,送風壓差升高,由原來在冷熱壓壓差10kPa升高至15kPa,熱風爐不接受煤氣量。3座熱風爐主要操作參數見表3、表4。結合煤氣含塵情況,由此判斷熱風爐格子磚出現渣化現象,格孔堵塞。

    image.png

    (4)冬季生產期間,煤氣用戶、用量增加,熱風爐燒爐用的高爐煤氣壓力降低,流量下降,熱風爐不能正常燒爐,影響熱風溫度的供給。

    為提高熱風溫度,高爐煤氣壓力提高至11kPa~17kPa,轉爐煤氣壓力高于高爐煤氣2 kPa -5 kPa,冬季期間鏈篦機-回轉窯停一條生產線,2018年4月雙預熱改為管式換熱器并投入使用,盡力提高風溫。

    3  低風溫對高爐操作的影響

    高風溫操作是現代高爐生產的突出特點之一,是高爐降低成本、增加產量的保證[1]。提高熱風溫度是高爐進行強化冶煉的重要手段之一,提高風溫能降低高爐軟融帶高度,擴大間接還原區,降低高爐壓差,提高煤氣利用率,降低高爐燃耗。提高風溫后,爐缸溫度升高,渣鐵物理熱充沛,提高風溫與噴吹技術相結合,相得益彰,相互促進,而且還是提高煤粉置換比的重要手段之一[2]。經驗表明,熱風溫度每提高100℃可降低焦比4%~ 7%,增產3% ~5%。熱風溫度在高爐內能100%的利用。

    但是如果對高爐操作影響很大。風溫降低后,軟融帶位置升高,高爐能耗升高,產量下降。低風溫冶煉會造成風速、鼓風動能大幅度降低;低風溫時邊緣氣流易發展,由于爐腹煤氣量不足,會造成中心氣流不足,風口前的理論燃燒溫度下降,爐缸熱量降低[3]。

    4  低風溫條件下高爐操作制度研究

    熱風爐風溫降低后,短期內難以提高。從低風溫對高爐的影響出發,研究、調整高爐送風制度,合理上下部制度調整,應對低低風溫對高爐生產的影響。

    4.1  加長風口長度,縮小風口面積

    風溫能提高鼓風動能,風溫低則鼓風動能下降。2017年11月29日為提高鼓風動能,縮小風口面積,風口面積由0.3321m2縮小至0.3248m2,在保持風量不變或略有增加的情況下,鼓風動能達到了11000kg/m?s-12000 kg/m?s。2017年12月至2018年3月鼓風動能趨勢見圖3:

    image.png

    風溫降低后,高爐風速、鼓風動能隨之降低,風口燃燒帶縮短,促使高爐邊緣煤氣流發展,中心氣流減弱。為此,增加風口長度,風口長度由L585mm加長至L615mm,2017年11月29日使用10個長風口,2018年4月19日再次使用18個長風口,使風口前回旋區深度向爐缸中心延伸,有利于發展中心氣流。

    按照有關文獻資料介紹,風口回旋區的長度和鼓風動能噴吹燃料比、風口數存在一定的關系,其經驗公式為為[4]:

    D=0.88+0.0029E-0.176M/n

    式中:D——風口回旋區長度,m

    E——鼓風動能,kJ/s

    M——煤比,kg/t

    n——風口數量,個

    風口回旋區高度的經驗公式為[4]:

    H=70.865( /9.8 )-0.404/D0.286

    式中:H——回旋區高爐,m

    V——風速,m/s

     ——裝入焦炭平均粒度,m

    D——風口回旋區長度,m

    按照上述經驗公式計算,宣鋼2#高爐回旋區長度1.10m~1.15m之間,回旋區高度0.7m左右。按照文獻資料[5],2#高爐回旋區截面積占爐缸面積的40.45%,處于合理范圍內。

    4.2  風口前理論燃燒溫度控制研究

    適宜的理論燃燒溫度應能滿足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量。風溫的下降,造成了風口前理論燃燒溫度的降低,爐況表現出渣鐵熱量不足[6]。每100℃風溫影響風口前理論燃燒溫度約80℃,2#高爐風溫下降了約100℃~120℃,風口前理論燃燒溫度下降80℃~100℃。為補償風口前理論燃燒溫度的下降,富氧率由3.8%提高至4.5%,可以提高風口前理論燃燒溫度25℃~32℃,減緩風口前理論燃燒溫度的下降幅度。目前風口前理論燃燒溫度2200℃~2280℃,同時限制煤比的增加,達到了大型高爐正常冶煉的下限要求[7],對高爐操作影響降低至最低限度。富氧率的增加還能提高煤粉的置換比,減少未燃煤粉對高爐的影響。富氧率的增加能縮短風口前回旋區的長度,可以長風口補償其缺陷。風口前的理論燃燒溫度見圖4。

    image.png

    4.3  熱制度、造渣制度的研究

    由于風口前理論燃燒溫度和鼓風動能下降,爐缸熱量將會降低,影響初始氣流的分布,進而影響高爐穩定順行[8]。因此為保證充沛的爐缸溫度和穩定的初始煤氣流, 爐溫控制由0.20%-0.40%提高至0.25%-0.45%,并按照中上限控制,鐵水溫度按照1500℃~1510℃控制,嚴禁低爐溫操作。生鐵[Si]、鐵水溫度見圖5。

    image.png

    4.4  上部裝料制度研究

    合理的裝料制度既能保證順行,又能保證煤氣的有效利用。隨著風溫下降,邊緣煤氣流發展,為保證一定的中心氣流,上部裝料制度可采用發展中心氣流、保持一定的邊緣氣流的制度,具體可通過擴大漏斗、縮小礦批等方法來放開中心。邊緣氣流不能過分抑制,但也不可過分發展,否則極易造成爐墻粘結,需密切關注爐體溫度和熱負荷的變化情況,及時予以調整。在下部調劑的基礎上,通過不斷的研究、探索,礦批61t~63t,班料速54批~56批,利用較快的料速抑制邊緣,布料矩陣 ,維持較多的中心焦量,保障中心氣流。

    4.5  檢查原燃料質量情況

    加大原燃料檢查力度,檢查槽下原料篩分情況,減少入爐含粉,發現問題及時協調解決,為高爐順行穩定創造條件。

    5  效果

    通過不斷的研究、探索,宣鋼2#高爐保持了穩定順行,而且技術經濟指標有所改善,效果良好,見表5:

    image.png

    6  結語

    宣鋼2#高爐風溫低,通過調整上下部制度,保證了風口前理論燃燒溫度和鼓風動能在合理范圍內,避免了爐況的波動,保持了爐況穩定順行,并維持了較高的產量、較低的燃耗,為其它情況相似情況的高爐提供了借鑒經驗。

    7  參考文獻

    [1] 秦偉,陶新婭.熱風爐高風溫操作影響因素分析[J].鞍鋼科技,2009(2):35-37.

    [2] 吳司飛.高風溫技術在新鋼高爐的應用[J].應用科技,2012(21):69.

    [3] 尹憲偉,李曉慧.寧鋼2號高爐低風溫生產實踐[J].山西冶金,2015(4):78-79.

    [4] 賀學兵.酒鋼高爐上下部調劑研究,20.

    [5] 劉云彩.高爐生產知識問答.冶金工業出版社,北京,第2版:257.

    [6] 孫建設,張紅啟,馬振軍,田遠峰.低風溫條件下提升高爐技術經濟指標的分析與實踐[J]. 技術論壇,2013年(04期):24-25.

    [7] 胡先等. 高爐熱風爐操作技術.北京.冶金工業出版社.2008.

    [8] 劉斌,李俊輝. 攀鋼二高爐低風溫操作實踐[J].四川冶金,1999(1):14-16.

    (責任編輯:zgltw)
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