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摘 要 針對265m2燒結(jié)機(jī)煙氣氮氧化物排放量超標(biāo)的情況,通過一系列的工業(yè)試驗,探索出了在目前生產(chǎn)工藝裝備和原燃料條件下降低煙氣氮氧化物排放量的措施,減少中和料中除塵灰配加量。改進(jìn)后煙氣氮氧化物實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞 燒結(jié)機(jī) 煙氣 氮氧化物 減排
Measures of Reducing NOX Content in Flue Gas of 265m2 Sintering Machine
Gong wenlei
(The Yinshan Steel Ironmaking Plant of Laiwu Iron and steel Group Corporation)
Abstract: The iron making mill of laiwu Steel Co,. is facing the problem of NOX excessive emission in sintering machine gas. Through a series of industrial experiment, the way to reduce NOX emission under present equipment, material and fuelcondition was found out. After the improvements, achieving emission standards.
Key words: sinter machine; flue gas; nitrogen oxide; emission reduction
1 簡介
隨著全國環(huán)境保護(hù)治理工作的深入,污染物達(dá)標(biāo)排放是鋼鐵企業(yè)的首要任務(wù)。氮氧化物作為燒結(jié)機(jī)主要的污染物之一,根據(jù)《山東省工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2375—2013),其排放濃度最高不超過300mg/m3(以NO2計)。而目前燒結(jié)脫氮技術(shù)仍在試驗階段,不具備成熟應(yīng)用條件。為此,萊鋼銀山型鋼煉鐵廠通過對氮氧化物成因的全面分析,從原料和工藝上采取改進(jìn)措施,有效的控制了265m2燒結(jié)機(jī)氮氧化物的排放量,實現(xiàn)了零超標(biāo)。
2 燒結(jié)氮氧化物的成因分析
根據(jù)氮元素的來源,燒結(jié)煙氣中的NOx來自兩個方面:一方面燃料中的氮化物與空氣中的氧發(fā)生氧化反應(yīng),釋放出NOx;另一方面,空氣中的氮?dú)馀c氧氣在高溫條件下分解結(jié)合生成NOx。因此,從氮氧化物的化學(xué)反應(yīng)過程,可以將燃燒過程中NOx的產(chǎn)生分為三種類型,即熱力型、燃料型和快速型NOx[1]。
2.1 熱力型NOx分析
空氣中的氮?dú)夂脱鯕庠诟邷貤l件下反應(yīng)生成NOx,此類型的NOx為熱力型NOx(Thermal NOx)。有研究資料表明,在絕對溫度小于1730K 也即1450℃時,幾乎不產(chǎn)生熱力型NOx,在型鋼煉鐵廠實際燒結(jié)過程中,根據(jù)低溫?zé)Y(jié)工藝要求,燒結(jié)溫度一般在1350℃左右,最高不超過1500℃,產(chǎn)生熱力型NOx可能性極低。所以只要按照工藝技術(shù)規(guī)程操作,熱力型NOx影響可忽略不計,勿需額外控制。
2.2 快速型NOx分析
在燃燒過程中,空氣中的氮?dú)猓∟2)與燃料中的碳?xì)浠鶊F(tuán)(CH)反應(yīng)生成HCN、CN等NO的前驅(qū)物,這些前驅(qū)物繼而被氧化為NOx,此類型的NOx被稱為快速型NOx(Prompt NOx)。
快速型NOx特點(diǎn)是反應(yīng)時間短暫,且并非是單純的氧化反應(yīng)。原因是在燒結(jié)過程中產(chǎn)生了大量的CO氣體,和一定的H2。CO和H2對NO都有還原作用,它們可將NO還原為N2。因此,控制快速型NOx是非常復(fù)雜的,而且根據(jù)其他學(xué)者實驗表明,快速型NOx含量不超過總含量的5%,因此,對于這部分的控制不再進(jìn)行。
2.3 燃料型NOx分析
燃料中的氮元素在燃燒過程中被氧化成NOx,這類NOx被稱之為燃料型NOx(Fuel NOx)。燃料型NOx是氮氧化物最主要的來源,從理論上分析控制方法有兩個途徑:(1)減少來自空氣中的氮元素含量;(2)減少來自燒結(jié)燃料中的氮元素含量。
2.3.1 空氣中氮元素分析
為了進(jìn)一步分析途徑(1)的可行性,我們選取了原燃料相似的但氮氧化物排放較低的某企業(yè)265m2燒結(jié)機(jī)和400m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行單位耗風(fēng)量的對比(見表1),結(jié)果如下:
(1)去除漏風(fēng)率影響,265燒結(jié)機(jī)的噸礦耗風(fēng)高34.64%。,說明我廠265燒結(jié)處于強(qiáng)氧氛圍中,過量的空氣也必然帶來過高的N2,這可以認(rèn)為是氮氧化物產(chǎn)生多的原因。
(2)查閱檢驗記錄可知,煤的含氮量一般在0.5-3%,而焦的含氮量則為0.8-1.8%。因此用煤替代焦炭理論上氮收入增加70%左右,這是燃料影響氮氧化物產(chǎn)生多的原因。
3 措施實施與效果
燒結(jié)過程中產(chǎn)生的煙氣具有NOx濃度低但排放量大、溫度波動大、粉塵含量高、含濕量大、含腐蝕性及有毒氣體、排放不穩(wěn)定等特點(diǎn)[1]。針對燒結(jié)過程中NOx的生成機(jī)理及產(chǎn)生的煙氣特點(diǎn),對NOx排放控制主要從以下兩方面入手:原燃料控制和工藝控制。
3.1 原燃料控制
根據(jù)前文分析可知,降低燃料中帶入的氮是降低排放的根本法則。盡管處于成本考慮,燒結(jié)采用無煙煤替代焦粉,但是在排放臨界值出現(xiàn)時,盡可能采用低氮含量的焦粉代替煤粉或使用揮發(fā)分低的煤粉是可以達(dá)到降低氮氧化物排放的作用。
其次,控制配料中含氮高的料種也要予以控制,根據(jù)排放數(shù)值,制定配加上限,避免集中配加。2017年4月23日進(jìn)行了實驗驗證這一問題,因為22日晚階段性超標(biāo),23日上午七時,通知1#265停配某除塵灰,2#265正常配,作為對比。實驗數(shù)據(jù)如表2。
通過停配除塵灰,1#265氮氧化物前后降低11.26mg/m3,2#265前后升高了13.3mg/m3。從這個實驗結(jié)合前期理論計算,可以認(rèn)為停配除塵灰可降低10-15mg/m3。
3.2 工藝控制
3.2.1 加強(qiáng)堵漏風(fēng)治理,降低有效風(fēng)量
控制燒結(jié)工藝條件,在燒結(jié)過程中利用CO和H2等還原性氣體,將煙氣中的NO還原為N2也是一個途徑。從這個角度出發(fā),通過堵漏風(fēng)治理,降低有效風(fēng)量,改變強(qiáng)氧氛圍必然促進(jìn)了燒結(jié)過程中的N的還原反應(yīng),降低了氮氧化物的產(chǎn)量。型鋼煉鐵廠把漏風(fēng)率由53.8%降低到48%±,觀察近三個月數(shù)值,氮氧化物平均下降25± mg/m3。
3.2.2 降低點(diǎn)火強(qiáng)度
點(diǎn)火溫度包含兩個方面的影響,一是點(diǎn)火溫度,二是點(diǎn)火強(qiáng)度,即跟單位面積單位時間的受熱面有關(guān),也就是和機(jī)速影響較大。
混合料中的碳在700℃以上即開始著火燃燒,燃料顆粒的燃燒屬于氣一固相反應(yīng),服從氧分子擴(kuò)散到固體燃料表面,氧分子被吸附,被吸附氧分子與碳發(fā)生反應(yīng)形成中間產(chǎn)物,中間產(chǎn)物斷裂形成氣相反應(yīng)產(chǎn)物,反應(yīng)產(chǎn)物脫附并向廢氣擴(kuò)散的一般規(guī)律。
點(diǎn)火時間增加后,上層的燒結(jié)溫度和燃燒帶厚度增加。隨著燃燒帶的下移和下層的蓄熱作用,中下層的燒結(jié)溫0度是越來越高的,焦炭燃燒也更加劇烈,O2消耗量增多,NOx濃度變大,更多的焦炭參與了和O2的異相氧化反應(yīng),焦炭-N0x的異相還原反應(yīng)減少,N0x總體排放量增大。經(jīng)過試驗表2所示,點(diǎn)火強(qiáng)度由54419 KJ/m3降到46039 KJ/m3后,氮氧化物平均下降20± mg/m3。
4 結(jié)語
通過工藝及原燃料優(yōu)化控制,在一定程度上可以降低氮氧化物排放量。但是隨著環(huán)保減排的深入推進(jìn),遠(yuǎn)期只有新增脫硝設(shè)施才能從根本上解決氮氧化物超標(biāo)問題。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 劉振林,周長強(qiáng),等. 降低120m2燒結(jié)機(jī)煙氣氮氧化物含量的措施[J].山東冶金.2017(39):45-47.
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