亚洲国产AV一区二区三区,爽死你个荡货h,色黄大色黄女片免费看直播,免费二人世界刺激战场

中國煉鐵網歡迎您!

中國煉鐵網

當前位置: 主頁 > 技術文摘庫 >

宣鋼煉鐵廠降低燒結能耗的生產實踐

時間:2020-03-25 09:56來源:河鋼宣鋼公司煉鐵廠 作者:溫善學 高文娟 點擊:
摘 要 節能降耗是中國鋼鐵永恒的主題,也是企業降低成本、提高市場競爭力的有效手段,更是企業可持續發展和環境保護的需要。本文主要介紹了河鋼宣鋼煉鐵廠1#、2#360m2燒結機2015年
  • 摘  要  節能降耗是中國鋼鐵永恒的主題,也是企業降低成本、提高市場競爭力的有效手段,更是企業可持續發展和環境保護的需要。本文主要介紹了河鋼宣鋼煉鐵廠1#、2#360m2燒結機2015年至2017年,通過實行標準化操作、技術改造、指標攻關、加強各種節能措施的落實等措施,實現了燒結能耗的逐步降低;現將河鋼宣鋼煉鐵廠1#、2# 360m2燒結機逐步降低燒結工序能耗采取的措施做一簡單介紹。

    關鍵詞  能耗  燒結  標準化操作  技術改造  節能


    Practice of reducing sintering energy consumption in 

    Xuangang Iron Refinery


    Wenshanxue   Gaowenjuan   Guoyuxin

    (Xuangang Iron Refinery, Xuanhua 075100, Hebei)


    Summary  Energy conservation and consumption reduction is the eternal theme of Chinese steel and steel. It is also an effective means for enterprises to reduce their costs and improve their market competitiveness. This paper mainly introduces the sintering machine of 1 #, 2 # 360m2 in Xuangang Iron Refinery from 2015 to 2017. The measures taken to reduce the energy consumption in sintering process by the sintering machines of 1 # and 2 # 360m2 in Xuangang Iron Refinery are briefly introduced.

    Keywords  energy consumption; Sintering; Standardization of operations; Technical adaptation; Energy conservation

    1  前言

    鋼鐵工業是我國工業能耗大戶,而燒結工序能耗又占整個鋼鐵能耗的10--20%之間,因此,降低燒結工序能耗對整個鋼鐵工業的節能降耗起著舉足輕重的作用。為降低河鋼宣鋼的整個生產工序能耗,2015-2017年,宣鋼煉鐵廠通過進行一系列的技術改造、推行標準化操作,及加強各種節能措施的落實,使得燒結的各項能耗指標均得到進一步的降低。

    2015年至2017年,宣鋼煉鐵廠燒結能耗指標完成情況:見表1

    image.png

    2  降低能耗的主要措施

    2.1  降低固體燃耗的措施

    (1)利用降低燒結礦FeO含量控制,降低燒結固體燃耗

    改變原來用高FeO保證燒結礦強度的觀念。燒結FeO的控制(8-10%)由原來的上限控制(10%),改為現在的中、下限控制(8.5-9%)。實踐證明,燒結礦的FeO控制8.5%-9%之間,燒結礦不僅強度沒有降低,還原度還得到一定的提高,燒結礦還原度可間斷性的達到80%以上。另外,加強操作過程的參數控制、增加機尾看礦頻次、將燒結礦的FeO穩定率納入考核,使燒結礦FeO穩定率達到95%以上。

    image.png

    (2)完善破碎工藝設施,確保燒結燃料的粒度組成,降低燒結固體燃。

    燃料粒度不僅可以影響燒結過程中燃燒層的厚度及高溫保持時間,同時也是影響燒結礦產、質量水平的重要因素。因此,為保證燒結礦的產質量,同時降低燒結固體燃耗,宣鋼煉鐵廠在目前的原料條件下,經過生產實踐跟蹤摸索,確定了入燒燃料粒度-3mm控制在70±3%較為適宜。在此粒度范圍之內,為確保燃料粒度受控率達到90%以上,煉鐵廠1#、2#360m2燒結機加強對燃料破碎的管理,一是定期對燃料預篩分的篩片進行檢查,對磨損嚴重的篩片進行及時的補焊和更換,杜絕粒度較大的焦、煤塊進入四輥破碎系統,因為粒度較大的焦、煤塊進入四輥不僅影響破碎效果,且易損壞四輥破碎機,影響四輥破碎能力。二是加強進廠焦、煤粉的管理,杜絕焦、煤粉混料現象,保證燃料分破、分用。適宜的燃料粒度同時有利于降低燒結固體燃耗。

    (3)實施厚料層燒結,充分發揮燒結過程的自動蓄熱作用,降低燒結固體燃耗。

    實施厚料層燒結充分發揮燒結過程的自動蓄熱作用,是現如今普遍采用的降低燒結固體燃耗的措施。宣鋼煉鐵廠1#、2#360m2燒結機為了達到厚料層操作的條件,做了如下工作:一是采用生石灰及蒸汽相結合的方法預熱混合料,使入燒混合料溫度達到露點以上;二是二混采用霧化加水方式,強化混合制粒控制,改善燒結料層透氣性;三是采用泥輥加九輥的布料方式,解決布料過程橫向偏析問題,有利于燃料的合理分布;四是將燒結機擋板高度由過去的750mm增加到現在的800mm,五是在混料機上加裝振打裝置,將混料滾筒粘料情況降到最低限度,六是加強煙道漏風的治理,將煙道漏風治理常態化。以上工作的實施,為實現厚料層操作發揮燒結過程的自動蓄熱作用,創造了有利的條件。

    通過降低燒結礦FeO含量控制、完善破碎工藝設施,確保燒結燃料的粒度組成,以及實施厚料層燒結,充分發揮燒結過程的自動蓄熱作用等各項措施的實施,有效的促進了燒結固體燃耗的降低。 

    image.png

    2.2  降低煤氣單耗的措施

    (1)利用降低點火溫度標準控制,降低煤氣消耗。

    改變原來用高點火溫度保證料面點火質量的觀念,將點火溫度由原來的控制1100±50度,改為現在的控制1050±50度。合理的點火溫度既能把混合料點燃,又不至于讓點火料面過熔而影響整個燒結過程的透氣性。另外,將點火溫度與煤氣單耗納入考核,促進點火溫度受控并降低煤氣單耗。

    (2)加強操作管理,降低煤氣消耗。

    在保證點火溫度符合要求的前提下,合理控制火嘴的開度。當空氣不足時,既影響燒結點火溫度,同時也會造成煤氣的浪費;當空氣過剩時,也會造成點火溫度的降低,只有合適的空燃比點火溫度最高。因此,在操作過程中要根據煤氣壓力的變化,及時調整空燃比。確保點火溫度在受控范圍,促進煤氣單耗的降低。

    (3)通過對點火保溫爐進行技術改造,降低煤氣消耗。

    煉鐵廠1#360m2燒結機于2008年3月投產。點火保溫爐至今已使用9年有余,已遠遠超出設計使用壽命(5年)。點火保溫爐超期服役,保溫爐耐材燒損嚴重,爐頂耐火內襯出現裂紋,從頂部已能看到火光。另外,燒嘴噴頭燒損嚴重,造成空氣、煤氣混合及燃燒效果都差。并且由于耐火材料大面積剝落,爐殼表面熱損失大、能耗高。為降低點火煤氣消耗,在2017年年修期間對1#360m2燒結機點火保溫爐進行改造。具體改造項目:一是更換新燒嘴、閥門;二是對點火保溫爐頂進行了填縫澆注。點火保溫爐檢修后,解決了生產過程中燒嘴噴頭燒損嚴重的問題,同時煤氣與空氣的混合效果較好,大大降低了噸礦煤氣消耗。 

    2.3  節電措施

    (1)加強設備巡、點檢,減少設備空轉,降低燒結電耗。

    嚴禁各種機械設備及皮帶機空轉,提高設備作業率。對崗位特別是辦公室要做到人走燈滅,在能保證安全可視的前提下,盡量減少照明時間。

    (2)減少環冷鼓風機開機臺數,降低燒結電耗。

    環冷鼓風機作為燒結系統的耗電大戶,燒結作業一區共有10臺功率為900kW的鼓風機(兩臺環冷機,每臺環冷機配5臺鼓風機),在保證燒結礦排礦溫度小于規定溫度(150℃)的前提下,作業區根據實際情況,實行環冷鼓風機夏季開3備2,冬季開2備3的規定,有效的減少了燒結電量的消耗。

    兩臺環冷機年節約電量約為900 kw/h×24h×365d×5臺=39420000kwh

    (3)通過技術改造,降低燒結電耗。

    一是將燒結主抽風機全部由工頻控制改為變頻控制

    燒結主抽風機是燒結系統的耗電大戶,宣鋼煉鐵廠燒結作業一區有兩座360m2燒結機,共有四臺電機功率為6700kW的風機。為降低燒結風機的用電量,將風機由原來的工頻控制改為現在的變頻控制,在保證滿足燒結用風的前提下,盡量將風機功率降到最低,這樣大大減少了電量的消耗。

    二是在滿足動力需求的前提下,用節能型設備代替原來笨重的大型動力設備。

    原南一篩(橢圓等厚篩)是由功率為90kw一臺大型電機帶動,改造后(棒條篩)是由兩臺功率為11kw的節能型小型電機代替;原南二篩(橢圓等厚篩)是由功率為75kw一臺大型電機帶動,改造后(棒條篩)是由兩臺功率為7.5kw的節能型小型電機代替。改造后有利于作業區節能降耗。

    改造前:一篩橢圓等厚篩所用功率為90kw

    二篩所用功率為75kw

    改造后:一篩懸臂篩網振動篩XBSFJ260×580-I所用功率為2×11kw=22kw;

    二篩懸臂篩網振動篩XBSFJ200×580-I所用功率為2×7.5kw=15kw

    由上述數據可以得出一、二篩采用懸臂篩網振動篩每年可以節省電量:

    一篩每年節電:(90-22)kw/h×24h×365d=595680 kwh

    二篩每年節電:(75-15)kw/h×24h×365d=525600 kwh

    image.png

    2.4  節水措施

    (1)配加煉鋼紅泥,降低燒結水耗。

    煉鋼紅泥是煉鋼生產過程中煙氣回收處理后產生的濕塵泥,含水約75%,由于粒度細、粘度大,較難脫水和沉淀。為發展循環經濟效益,杜絕資源浪費,燒結作業一區將煉鋼紅泥倒運過來后,通過泥漿泵(加裝防擁堵裝置),打入一混機代替水,直接進入燒結工序,不僅使紅泥資源在燒結生產中得到有效回收利用,同時也起到了節約燒結水耗的目的。據統計,每生產100t燒結礦可回收利用濕紅泥約19t,節水量約為13t。

    (2)實行低水燒結,降低燒結水耗。

    在保證入燒混合料成球性的基礎上,盡量降低入燒混合料水份,實行低水燒結。為保證入燒混合料水份的穩定,且實現低水燒結,宣鋼煉鐵廠一是在一、二混機分別配置了自動加水設備,改變了以往人工控制截門導致水份不穩的現象;二是在二混機加裝霧化水裝置,在生產中既保證了燒結水份的穩定,減少了水的消耗,也保證了在低水份燒結的條件下,強化物料的制粒,為保證燒結生產的順利進行奠定基礎。另外,不斷加強職工的節水意識,杜絕各種跑、冒、漏現象的發生,也為降低燒結水耗奠定了基礎。

    image.png

    3  結語

    通過實行標準化操作,工藝、設備等技術改造等方式,宣鋼煉鐵廠的燒結工序能耗呈現逐步降低的趨勢,為宣鋼的整體節能降本做出了貢獻。


    (責任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 尖扎县| 重庆市| 偃师市| 抚顺市| 府谷县| 河北省| 望城县| 化隆| 离岛区| 昌图县| 衢州市| 漳浦县| 吴桥县| 阿勒泰市| 横峰县| 富川| 黎川县| 禄丰县| 潼南县| 上高县| 泽普县| 奉贤区| 南华县| 望江县| 云南省| 巴林左旗| 萨迦县| 巍山| 柏乡县| 广昌县| 清远市| 保靖县| 泾川县| 洛扎县| 鄂州市| 青川县| 胶南市| 双江| 桃源县| 河西区|