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摘 要 龍鋼1號(hào)高爐于2017年2月14日9:19點(diǎn)火送風(fēng),此次開(kāi)爐準(zhǔn)備充分,制定的開(kāi)爐方案合理,開(kāi)爐后38小時(shí)噴煤,68小時(shí)富氧,75小時(shí)全風(fēng)作業(yè),做到了爐況穩(wěn)定順行,成功實(shí)現(xiàn)了短期內(nèi)達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞 高爐 開(kāi)爐 實(shí)踐
1 前言
龍鋼1號(hào)高爐(1280m3)于2009年1月13日建成投產(chǎn),該高爐采用國(guó)內(nèi)大型高爐先進(jìn)可靠技術(shù),主要有:皮帶上料與SS型串罐無(wú)鐘爐頂;小焦粒、小礦回收技術(shù);嘉恒法渣處理系統(tǒng);干法煤氣除塵和TRT工藝;熱風(fēng)爐為3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐;高爐冷卻采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)等。1號(hào)高爐共有兩個(gè)鐵口,使用操作方式為輪流循環(huán)出鐵;兩套采用澆注料澆注的主鐵溝、支鐵溝和渣溝,分布在南北出鐵場(chǎng)內(nèi)。
該高爐于2015年8月26日因市場(chǎng)原因停爐待產(chǎn),直到 2017年2月14日開(kāi)爐,成功實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)、5天達(dá)效的目標(biāo)。在全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)爐料的情況下,通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)操作和提高綜合管理水平,保持了爐況持續(xù)穩(wěn)定順行,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。截至18日各技術(shù)指標(biāo)如表1:
2 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作
2.1 烘爐及試漏
1#高爐大修開(kāi)爐前嚴(yán)格按烘爐要求烘爐,烘爐完畢后進(jìn)行試壓、試漏,確保開(kāi)爐本體系統(tǒng)正常工作。并全系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車(chē),確保運(yùn)行正常,為快速開(kāi)爐奠定基礎(chǔ)。
2.1.1 高爐烘爐
本次1#高爐烘爐用熱風(fēng)烘爐,熱風(fēng)爐提前2-4小時(shí)燒爐,以熱風(fēng)溫度為基準(zhǔn),用冷風(fēng)閥開(kāi)度及爐頂大放散控制爐頂廢氣流量,執(zhí)行高爐烘爐曲線圖,整個(gè)烘爐時(shí)間計(jì)劃93小時(shí)(3.9天)。 附烘爐曲線圖如下:
2.1.2 打壓試漏
本次打壓試漏分兩部分,一是進(jìn)行高爐本體、煤氣上升管、下降管、重力除塵器至箱體荒煤氣盲板閥管道聯(lián)合打壓檢漏和處理;二是進(jìn)行熱風(fēng)爐系統(tǒng)及其冷風(fēng)、熱風(fēng)管道的初步檢漏和處理。
(1)第一階段(0.19MPa級(jí)打壓)
①打壓分五個(gè)壓力梯度進(jìn)行:0.05—0.1—0.15—0.190MPa。
②升壓過(guò)程中,冷風(fēng)放風(fēng)閥關(guān)閉需留20%開(kāi)度作為出風(fēng)口,然后通過(guò)風(fēng)機(jī)房加風(fēng),在風(fēng)機(jī)喘振區(qū)可適當(dāng)加快風(fēng)壓上升速度減少風(fēng)機(jī)喘振區(qū)間運(yùn)行時(shí)間;每步升壓后穩(wěn)定10min再逐步提高,壓力達(dá)到0.10MPa、0.15MPa、0.190MPa后,要保壓查漏。檢漏人員進(jìn)行檢漏。
③由于重力遮斷閥已封沙,打壓期間關(guān)閉重力遮斷閥,從重力氮?dú)獯祾呖谕ㄈ氲獨(dú)猓瑢H碎_(kāi)關(guān)氮?dú)忾y門(mén),與值班室聯(lián)系,保持重力除塵器及荒煤氣管道壓力與高爐爐內(nèi)壓力同步上升。
④打壓檢漏完畢,減壓非常關(guān)鍵,要求降壓要緩慢,降壓速度目標(biāo)為20kpa/min:檢漏結(jié)束后,熱風(fēng)爐關(guān)閉混風(fēng)切斷閥,通過(guò)風(fēng)口盲板漏風(fēng)部位對(duì)熱風(fēng)總管區(qū)域進(jìn)行泄壓;熱風(fēng)爐爐內(nèi)壓力通過(guò)廢氣閥開(kāi)度調(diào)節(jié)降壓速度。第一階段結(jié)束后,冷風(fēng)先送1個(gè)小時(shí),再進(jìn)行第二階段打壓。
(2)第二階段(0.34MPa級(jí)打壓):冷風(fēng)管道、熱風(fēng)爐本體、熱風(fēng)主管、圍管,該系統(tǒng)壓力打到0.34 MPa。
①第一步(0.190MPa級(jí)系統(tǒng)打壓)結(jié)束后,將各送風(fēng)支管松開(kāi)在送風(fēng)裝置與直吹管法蘭間夾專用盲板、墊子封死(要求送風(fēng)裝置上全楔以確保密封性),熱風(fēng)爐系統(tǒng)與高爐本體分離開(kāi)。投產(chǎn)前打壓、試裝階段送風(fēng)裝置用石棉盤(pán)根密封墊片或舊金屬密封墊片,高爐點(diǎn)火投產(chǎn)前送風(fēng)裝置的最后回裝才用全新金屬密封墊片。
②打壓分五個(gè)不同壓力梯度進(jìn)行: 0.10—0.20—0.25—0.30—0.34 MPa分步緩慢進(jìn)行提壓(最高壓力視風(fēng)機(jī)能力核定)。
③每步升壓后穩(wěn)定5min,在0.25MPa時(shí)停頓10-15min,然后逐步提壓達(dá)到規(guī)定最高壓力(0.34MPa)后,保壓查漏。升壓過(guò)程中,若出現(xiàn)大漏點(diǎn),處理完后才能繼續(xù)升壓。
2.2 鐵口噴吹系統(tǒng)
(1)南場(chǎng)鐵口安裝空壓管,送風(fēng)后用空壓向爐內(nèi)鼓風(fēng),當(dāng)出鐵時(shí)只需停止鼓風(fēng)鐵口可自動(dòng)打開(kāi)。
(2)北場(chǎng)鐵口由外向內(nèi)打入¢76*6mm無(wú)縫鋼管,鋼管伸出爐外1-1.5m,做為鐵口煤氣導(dǎo)出管。
3 裝開(kāi)爐料
3.1 木材填充
2017年2月12日9:00爐內(nèi)開(kāi)始裝木材,在裝木材前鋪底焦10t,至20:00爐內(nèi)裝入100木材,1—3層密布,4層開(kāi)始留縫隙共計(jì)8層。
3.2 開(kāi)爐前堵風(fēng)口情況
2月13日堵2#、5#、8#、12#、15#、18#共6個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口配置見(jiàn)表2。
3.3 裝開(kāi)爐料
在裝料過(guò)程中,向高爐送20-30kpa的冷風(fēng),同時(shí)用爐頂機(jī)械探尺對(duì)每段裝爐料進(jìn)行料線探測(cè),然后與理論計(jì)算進(jìn)行比對(duì),每段實(shí)際裝入位置與理論計(jì)算基本一致,布料角度采用首次開(kāi)爐時(shí)神網(wǎng)測(cè)定角度。全爐焦比3.13t,負(fù)荷0.52倍,詳見(jiàn)表3。
4 開(kāi)爐操作
2月14日9:19送風(fēng)堵2#、5#、8#、12#、15#、18#風(fēng)口,送風(fēng)面積0.1347m2(2#風(fēng)口于11:30吹開(kāi),實(shí)際風(fēng)口面積為0.1442 m2),風(fēng)溫指定880℃;12:30料面動(dòng),料線2.1m。20:40煤氣防爆實(shí)驗(yàn)正常,煤氣成分合格,于21:18引煤氣后風(fēng)壓為94kpa,風(fēng)量為1200m3/min,透指為17.4 ,頂壓為25kpa。15日01:40第一爐鐵南場(chǎng)鐵口順利打開(kāi),渣鐵溫度充沛,流動(dòng)性良好。
第一次鐵爐溫4.2%,鐵水溫度1416℃,出鐵量較小,累計(jì)25t(理論計(jì)算爐缸內(nèi)形成鐵量100 t)。后續(xù)達(dá)產(chǎn)過(guò)程經(jīng)歷了降爐溫和強(qiáng)化2個(gè)階段。
4.1 降爐溫過(guò)程:15日第一次鐵后至16日夜班
本階段相繼捅開(kāi)2個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積0.1632 m2,風(fēng)量水平加至2200 m3/min,爐溫降至0.7%水平,保持良好的物理熱和渣鐵流動(dòng)性。隨冶強(qiáng)提高,逐步擴(kuò)礦批至21.5 t,焦炭負(fù)荷上至3.31倍,料制C27325.5223.9222.22133 O25.5 323.9322.22。該階段煤氣利用率保持在36.9—40.7%之間。
4.2 強(qiáng)化冶煉階段:16日夜班至18日夜班
在確保物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性良好的基礎(chǔ)上,爐溫由0.7%逐步降至0.4%水平。15日22:20北場(chǎng)鐵口投運(yùn)雙鐵口出鐵,23:30送煤5t/h,16日6:55上負(fù)荷至3.54t/t,礦批23t,料制C28.4227225.52 23.9 222.22134 O27325.5323.9322.22 ,其它參數(shù)均有變化見(jiàn)表4。
隨冶強(qiáng)提高,上部制度積極采取擴(kuò)礦批、上負(fù)荷措施,同時(shí)調(diào)整原料結(jié)構(gòu),酸性料配比由20%逐步下調(diào)至12%。截止2月18日夜班上負(fù)荷至3.85t/t ,礦批25.5噸,煤15t/h,富氧3800m3/h,C28.4227225.52 23.9 222.22 134 O28.4327325.53 23.9 322.22 ,高爐系統(tǒng)溫差5.3—5.7℃,產(chǎn)量達(dá)到2823噸,煤比142Kg/t,高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
4.3 后期爐溫波動(dòng)分析處理
本次開(kāi)爐順利5天達(dá)產(chǎn)達(dá)效,但是在2月17日白班爐溫回升,鐵水硅最高升至0.88%,物理熱由 1486℃升至1521℃,采取打開(kāi)8#風(fēng)口(只剩8#風(fēng)口堵),同時(shí)酸性料調(diào)整配比由11%調(diào)至13%,逐步加大綜合負(fù)荷由2.7加至3.0 t/t;料制由C27325.52 23.9 222.22 133 O25.5 323.9322.22調(diào)整至C28.4227225.52 23.9 222.22 134 O28.4327325.53 23.9 322.22,鐵水硅逐步降低至0.4%左右。
5 開(kāi)爐過(guò)程認(rèn)識(shí)
(1)本次開(kāi)爐前準(zhǔn)備充分,特別是采用鐵口預(yù)埋(富氧+空壓)管道,鼓入空壓及氧氣,實(shí)現(xiàn)了開(kāi)爐開(kāi)鐵口不用氧氣管燒鐵口的(龍鋼)歷史突破。
(2)開(kāi)爐料和開(kāi)爐參數(shù)的選擇合理,送風(fēng)面積合適,保證送風(fēng)后具有合適的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,為后續(xù)5天能夠達(dá)產(chǎn)達(dá)效提供了很好的平臺(tái)。
6 結(jié)語(yǔ)
本次龍鋼1號(hào)高爐開(kāi)爐,通過(guò)前期制定詳細(xì)的開(kāi)爐方案,并反復(fù)討論修正、完善,以及外圍出鐵的充分準(zhǔn)備,為順利開(kāi)爐提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持,特別是爐前通過(guò)預(yù)埋(富氧+空壓)管道,鼓入空壓及氧氣,大大減小了開(kāi)鐵口的難度,也為開(kāi)爐提供了強(qiáng)有力的保證。
(責(zé)任編輯:zgltw)