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摘 要 邢鋼6號(hào)爐墻結(jié)厚的處理恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng)。從爐墻結(jié)厚處理結(jié)束,到爐況基本順行,歷時(shí)1個(gè)多月。分析造成恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)的因素主要是長(zhǎng)期慢風(fēng),高休風(fēng)率造成爐缸堆積。本文簡(jiǎn)述了爐況恢復(fù)過(guò)程中,總結(jié)了爐缸堆積處理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 高爐 爐墻結(jié)厚 爐缸堆積 處理
1 引言
邢鋼6#高爐有效容積為1050m3,于2011年11月28日順利投產(chǎn),設(shè)2個(gè)鐵口,20個(gè)風(fēng)口,碳磚陶瓷杯復(fù)合爐底爐缸結(jié)構(gòu),爐體全冷卻,薄壁爐襯,6-9段采用銅冷卻壁,軟水密環(huán)閉循冷卻,可靠的底慮式水沖渣工藝。
2015年5月份計(jì)劃?rùn)z修,發(fā)現(xiàn)爐墻有輕微結(jié)厚。7月份、8月份受原燃料質(zhì)量波動(dòng)的影響爐況懸料增加,穩(wěn)定性下降。9月份限產(chǎn),低風(fēng)壓同時(shí)消耗大量落地?zé)Y(jié)礦,爐況進(jìn)一步惡化,風(fēng)量進(jìn)一步萎縮。2015年11月15日風(fēng)機(jī)故障停機(jī),使用小風(fēng)機(jī)組織生產(chǎn)。至2016年2月17日經(jīng)歷了開(kāi)爐以來(lái)時(shí)間最長(zhǎng)的小風(fēng)機(jī)生產(chǎn)作業(yè),歷時(shí)93天。降低風(fēng)量以后,通過(guò)爐喉截面的煤氣量減少,爐況順行程度改善。但是長(zhǎng)時(shí)間的小風(fēng)量,導(dǎo)致?tīng)t缸活躍度大幅度下降。小風(fēng)機(jī)使用前期,由于措施不當(dāng),高爐頻繁的慢風(fēng)、休風(fēng)、高爐溫更是加劇了爐缸堆積的進(jìn)程。下面重點(diǎn)對(duì)爐缸堆積的形成和處理,進(jìn)行總結(jié)分析。
2 爐況形成和處理過(guò)程
2.1 爐況形成
(1)長(zhǎng)時(shí)間慢風(fēng)作業(yè),爐缸活躍程度下降。
2015年11月15日至2016年2月17日小風(fēng)機(jī)生產(chǎn)作業(yè),歷時(shí)長(zhǎng)達(dá)92天。小風(fēng)機(jī)生產(chǎn)前期,選用堵風(fēng)口的方法,縮小進(jìn)風(fēng)面積。堵6個(gè)風(fēng)口從0.217m2縮至0.152m2。措施實(shí)施以后,風(fēng)口大量燒損。實(shí)踐證明堵風(fēng)口造成爐缸局部不活,渣鐵滲透性差,造成風(fēng)口套燒損。選用風(fēng)口加套圈的方式縮小進(jìn)風(fēng)面積,從0.217m2縮至0.187m2。解決了燒壞套的現(xiàn)象。最終保持了小風(fēng)機(jī)生產(chǎn)期間全風(fēng)作業(yè)。風(fēng)壓穩(wěn)定260kpa-270kpa,礦批穩(wěn)定24t,煤氣流控制合適、穩(wěn)定。小風(fēng)機(jī)生產(chǎn)雖然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定,但是鼓風(fēng)動(dòng)能從9000㎏?m/s降低到7000㎏?m/s,對(duì)爐缸的活躍程度有一定的影響。
(2)倒大風(fēng)機(jī),急于提高產(chǎn)量,風(fēng)量恢復(fù)較快,導(dǎo)致?tīng)t況反復(fù)。
2016年2月17日倒用大風(fēng)機(jī)后爐況出現(xiàn)失常。主要原因是下部爐缸不活躍,不接受大風(fēng)量,出現(xiàn)管道等煤氣流失常情況。
爐內(nèi)采取劇烈發(fā)展邊緣氣流措施,利用高溫煤氣流沖刷爐墻。但效果不明顯。反倒對(duì)爐況產(chǎn)生負(fù)面影響:①中心料柱死,高爐不接受風(fēng)量,長(zhǎng)時(shí)間處于憋風(fēng)狀態(tài),壓量關(guān)系不匹配;②煤氣利用率低,管道頻發(fā);③下料速度、速率嚴(yán)重不均,難行懸料次數(shù)明顯增加;④高爐本體溫度波動(dòng)較大,尤其是10-12段冷卻壁穩(wěn)定性差,爐芯溫度持續(xù)下滑。
(3)停爐三天,處理爐墻結(jié)厚。
2016年3月19日開(kāi)始處理爐墻上部結(jié)瘤,停爐三天。停爐期間對(duì)爐墻結(jié)厚實(shí)施的爆破。停爐后觀察結(jié)厚比較嚴(yán)重。結(jié)厚高度的位置在第10層冷卻壁起到14層冷卻壁位置,整個(gè)圓周方向都有結(jié)厚,結(jié)厚較嚴(yán)重的區(qū)域集中在高爐南偏西的位置。送風(fēng)后爐況不順,長(zhǎng)時(shí)間慢風(fēng),連續(xù)高爐溫,加劇爐缸堆積。
2.2 爐況恢復(fù)
2016年3月21日21:33送風(fēng)開(kāi)爐。因爐缸處于堆積狀態(tài),本次停爐時(shí)間長(zhǎng),爐缸熱量低,加上集中燒瘤體,爐缸的滲透性進(jìn)一步惡化。導(dǎo)致開(kāi)爐初期大量燒壞風(fēng)口套。
(1)21日送風(fēng)前集中加焦122t,螢石1.4t填充料線到5m,停煤負(fù)荷逐步維持熱量提升。料線運(yùn)動(dòng)后采取小礦批、低煤比操作,發(fā)展邊緣氣流;因爐缸不活,導(dǎo)致頻繁休風(fēng)換套,截止25日白班風(fēng)口19個(gè),風(fēng)壓300kpa,累計(jì)休風(fēng)4次,燒損小套10個(gè),加焦熱補(bǔ)償129噸。
(2)3月25日-4月5日表現(xiàn)爐況不接受風(fēng)量,管道明顯、氣流頻繁導(dǎo)致料線不動(dòng)。減煤等措施維持爐況運(yùn)行,期間堵風(fēng)口、集中加焦,伴隨錳礦、螢石洗爐等措施操作。
(3)調(diào)整布料,爐況逐漸向好。
自3月21日送風(fēng),因爐況波動(dòng),布料角度調(diào)整頻繁(見(jiàn)表),由前期發(fā)展邊緣氣流,逐步向兼顧中心過(guò)度;有礦一焦二布料模式逐步向礦四焦四過(guò)度。過(guò)分發(fā)展邊緣氣流導(dǎo)致中心死料柱加劇,爐芯溫度下降,爐缸活躍程度差,通過(guò)逐步發(fā)展中心氣流,爐況穩(wěn)定程度進(jìn)一步提升。
(4)問(wèn)題分析
通過(guò)對(duì)開(kāi)爐送風(fēng)后的分析,主要是前期長(zhǎng)時(shí)間的慢風(fēng)和多次頻繁的休風(fēng),在加上開(kāi)爐后的長(zhǎng)時(shí)間高爐溫,爐缸堆積的進(jìn)程進(jìn)一步加劇,高爐下部不接受大風(fēng)量。上部通過(guò)爆破已經(jīng)對(duì)上不結(jié)厚徹底解決。主要矛盾是解決下部爐缸堆積。
4月5日開(kāi)始調(diào)整操作思路。以爐況順行為前提,逐步提高入爐風(fēng)量,同時(shí)結(jié)合十字測(cè)溫,上部發(fā)展邊緣氣流。保證爐缸熱量充足,下限物理熱定為1500℃。爐前不間斷出鐵。措施實(shí)施以后,入爐風(fēng)量逐步提高,爐況穩(wěn)定性逐步提高。
5月份為進(jìn)一步活躍爐缸,維持發(fā)展邊緣氣流的布料,保持相對(duì)穩(wěn)定的爐況。結(jié)合爐缸側(cè)壁溫度的趨勢(shì),判斷爐缸活躍程度。在5月末逐步引導(dǎo)中心氣流,在6月下旬中心通道打開(kāi),爐況恢復(fù)到正常水平。
2.3 爐況調(diào)整期間風(fēng)量、爐缸側(cè)壁趨勢(shì)、及產(chǎn)量指標(biāo)趨勢(shì)
3 結(jié)語(yǔ)
(1)上部爐墻結(jié)厚,造成煤氣二次分布失常。使得投入大風(fēng)機(jī)后,爐況不接受大風(fēng)量,最終造成煤氣流失常,管道行程頻發(fā)煤氣利用率大幅度下滑。爐墻結(jié)厚在沒(méi)有處理以前,應(yīng)減少入爐風(fēng)量,以爐況能夠消耗的風(fēng)量為準(zhǔn)。
(2)較高的休慢風(fēng)率和長(zhǎng)時(shí)間的慢風(fēng)是導(dǎo)致?tīng)t缸活躍程度下降的原因。小風(fēng)機(jī)使用93天,共計(jì)休風(fēng)21次。倒用大風(fēng)機(jī)后共計(jì)休風(fēng)23次,其中停爐3天處理爐墻結(jié)瘤。
(3)處理爐缸堆積風(fēng)量要穩(wěn)步推進(jìn),不可急于求成。主要是爐缸實(shí)際爐容減小,強(qiáng)行加風(fēng)會(huì)出現(xiàn)氣流紊亂、誘發(fā)爐況不順。
(4)1000級(jí)高爐,必須有中心氣流,中心通道必須打開(kāi)。因外界影響暫時(shí)適當(dāng)發(fā)展邊緣,縮小礦批保順行,但中心不能丟。一旦外界影響因素消除,要盡快恢復(fù)正常布料,嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展邊緣氣流。
(5)及時(shí)糾正操作思路遵守正常高爐冶煉規(guī)律。本次爐況結(jié)厚恢復(fù)調(diào)整時(shí)間長(zhǎng),自3月23日送風(fēng)到5月份完全達(dá)到正常生產(chǎn)狀態(tài),歷時(shí)近50天,主要從定風(fēng)量、定物理熱操作到逐步提升過(guò)程,伴隨爐前不間斷出鐵配合逐步活躍爐缸,爐況逐步接受風(fēng)量;有頻繁管道、氣流上泛、料線不動(dòng)到5月份爐況穩(wěn)定,主要得益于發(fā)展邊緣到保證中心才實(shí)現(xiàn)爐況的穩(wěn)定。
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