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摘 要 對蕪湖新興三號爐提產降耗生產實踐進行總結,通過調整送風制度和裝料制度,提高煤氣利用,利用系數創新高,日產突破4000噸,低于燃料比510公斤,鐵水成本大幅下降。
關鍵詞 利用系數 燃料比 生產實踐 成本下降
1 概況
蕪湖新興3號爐有效容積1280m2,22個風口、2個鐵口、無渣口。采用串罐無料鐘爐頂,全干法煤氣除塵系統,3座卡魯金式熱風爐,爐腹爐腰3帶銅冷卻壁,其余鑄鐵冷卻壁。爐底、爐缸是陶瓷杯和水冷爐底。與2013年3月30日開爐。開爐后日產較低一直在3500噸左右,2014年10月和2015年5月份出現了惡性爐況,處理長達一個月造成巨大損失。2017年伊始,隨著市場好轉,狠抓入爐原燃料質量,大礦批高頂壓開放中心操作,至今爐況順行,日產增加到4000噸,燃料比下降至505公斤左右。高爐技術指標有較大進步(見表1)
注:2017年11月26日至2017年12月19日年檢,修風率不含年檢
2 提產降耗措施
2.1 加強原燃料管理
(1)優化爐料結構 根據市場情況,結合蕪湖新興冶煉生產需要,三號爐配比為燒結礦80%+15%球團礦+5%塊礦。入爐綜合品位在57.5%±0.2%,保證了入爐料的品位穩定,減少渣量,降低嘉恒法沖渣系統運行的風險。
(2)強化篩分,減少入爐料含粉 由于燒結礦產能較大,2017年2月槽上趟篩改為棒條篩和4月把槽下篩板4.3mm更換為上7mm下6mm,入爐燒結礦含粉≤5mm的從6%大幅下降為1%。外購塊礦一律人工過篩后再使用。
(3)提高焦炭的質量蕪湖新興自有焦化廠生產干熄焦,由于煤炭市場的價格高企,為保焦炭成本,也使用一些市場煤,焦炭冷態強度和熱強度均有下降,在公司協調下,自產焦炭保基本強度和硫磺的基礎上,在進高爐焦倉皮帶上噴灑重慶路牛公司的專利產品ZBS焦炭鈍化劑,大幅提高焦炭熱強度(見表2),起到很好的骨架作用,為不斷增加負荷提供有力支撐。
2.2 穩定參數,靈活調節
主要是穩定爐溫(見圖1),這樣穩定爐缸熱制度。把中部調劑和下部調劑相結合,開放中心,抑制邊緣,充分利用爐身中下部煤氣流,礦、焦布料角度整體外移,礦、焦最大角度都不低于35°,使布料環帶分布于爐喉面積60%-90%區間,煤氣利用率提高至50%以上,提高煤氣利用率(見圖2)活躍爐缸。適當縮小風口進風面積、加長風口(見表3),提高鼓風動能,在爐況穩定的基礎上逐步提高風量,風量用完至2910m3/min。在爐況結受的前提下,逐步加大氧量,富氧率在2018年3月底達到了3%以上,隨著操作爐型的活躍,塊礦比例也隨之大幅提升,現基本可以用到10%以上,有利的降低主要材料成本,三號爐肩負保鑄管鐵水重任,但鐵水成本較前期大幅下降,基本在1920元/噸鐵以下,創造較好的經濟效益。
2.3 強化日常管理
(1)狠抓爐前操作。固定每天14爐鐵,雙鐵口輪流出鐵,出鐵時長不低于75min,兩個鐵口打開間隔時間不超過100分鐘.,鐵口深度2.8m-3.2m,對爐前制定小指標競賽,以獎代罰。這樣穩定爐前操作秩序,大幅提升鐵口合格率(圖3),為高爐穩產高產夯實基礎。
(2)加強點巡檢,杜絕自身故障導致高爐減慢風甚至休風。各崗位工點巡檢不同的位置和不同的點檢頻次。如:上料工每1小時檢查一次稱量斗,特別注意清理稱量斗周圍雜物。熱風工每2小時檢查一次干除塵和熱風閥。維修工每4小時檢查一次高爐全部系統。認真記錄,使用文字描述點巡檢內容,改進了原先在點檢表上打√的方式,真正做到了認真點巡檢。
(3)協調上下道工序,穩定高爐外圍。公司生產系統每周二上午10:00召開鐵前聯動會,協調各部門,穩定高爐生產解決各種問題。
3 結語
蕪湖新興3號高爐通過一系列的措施,日產穩定在4000噸以上,利用系數創開爐以來最高的3.15,燃料比500公斤,鐵水成本1920元/噸鐵,長江流域排名第一。
(責任編輯:zgltw)