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湖北新冶鋼1780m3高爐節能降耗實踐

時間:2019-05-07 14:10來源:湖北新冶鋼鐵前事業部煉 作者:柯顯峰 李嚴 點擊:
摘 要 對高爐節能降耗工作進行了總結和分析,并結合湖北新冶鋼1780m3高爐自身特點,提出了一系列節能降耗措施,在高爐節能降耗方面取得了不錯的成績。 關鍵詞 高爐 節能降耗 措施
  • 摘  要  對高爐節能降耗工作進行了總結和分析,并結合湖北新冶鋼1780m3高爐自身特點,提出了一系列節能降耗措施,在高爐節能降耗方面取得了不錯的成績。

    關鍵詞  高爐  節能降耗  措施  操作


    1  概況

    目前全球鋼鐵行業陷入了前所未有的困境,國內外市場形勢萎靡,國內市場更是供大于求,市場嚴重飽和,鋼鐵企業利潤空間嚴重被壓縮,國內多家鋼鐵企業面臨減產或停產的局面,煉鐵系統作為整個鋼鐵聯合企業的能源消耗大戶,直接消耗的能源占鋼鐵生產總能耗50%以上,而高爐能耗 (煉鐵工序) 占煉鐵總能耗的7 %左右[1],因此如何搞好高爐的節能降耗工作尤為重要。

    湖北新冶鋼(以下簡稱新冶鋼)1780m3高爐2011年8月16日投產,各項經濟技術指標取得了不錯的成績,進入2014年后受爐缸環炭溫度偏高等影響,高爐被迫控風限產,較投產初期產量降低了約15%~20%,各項經濟技術指標也受到了一定的影響,在2015年中新冶鋼1780m3高爐結合自身特點,在采取強化原燃料質量的基礎上,優化高爐操作、降低生鐵中硅的質量分數、高頂壓操作等措施下,通過不斷摸索和實踐,節能降耗工作取得了一定的成績。

    2  節能降耗措施

    2.1  提高精料水平

    精料是高爐強化的物質基礎,強化高爐冶煉必須將精料放在首位,高爐想要取得更好的指標,更好的實現節能降耗的目標,需要努力提高精料水平。

    2.1.1 提高綜合入爐品位

    在2015年以前國內外礦價居高不下,新冶鋼1780m3高爐降本思路主要圍繞配礦進行,導致綜合入爐品位整體偏低,綜合入爐品位僅56%左右,進入2015年隨著國際礦價的下跌,新冶鋼停止低品位礦的采購,燒結配料中以含鐵品位相對較高的澳粉(楊迪粉、紐曼粉、PB粉)為主,燒結品位逐漸升高;并采用性價比相對較高的塊礦,如:紐曼塊、PB塊、巴西塊等,其含鐵品位基本都在62.5%以上;球團礦以中信泰富特鋼集團自產球團為主,供貨穩定,品位基本維持在63%以上;新冶鋼1780m3高爐在2015年綜合入爐品位基本維持在57.5%左右,隨著綜合入爐品位的升高,渣鐵比明顯下降(見圖1),熱量消耗降低,對降焦節能、改善爐內料柱透氣性起到促進作用。

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    2.1.2 強化原燃料篩分減少入爐粉末

    強化原燃料篩分管理,必須確保原燃料在進入高爐礦槽之前盡量過篩,做好原燃料的清篩工作,嚴格控制各種原燃料的篩分速度,在滿足正常排料的前提下,盡量延長振料時間;另外對礦槽每個倉安裝了給料機,并將篩分難度相對較大的塊礦(塊礦較為潮濕),進行重點篩分,并將其塊礦的振動篩篩板,由雙層棒條篩改為單層棒條篩,大大提高了篩分效果(2015年原料平均粒度統計見表1)。

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    2.1.3 改善焦炭質量

    焦炭是高爐生產最重要的燃料之一,但隨著噴出燃料的增加,焦比降低,焦炭作為料柱骨架的作用越來越重要。鑒于焦炭對于高爐的重要作用,穩定焦炭質量、避免成分較大波動對高爐的節能降耗尤為重要。目前新冶鋼1780m3高爐所使用的焦炭為直供搗固一級干熄焦,2015年以前由于焦化廠的降本需求,將主焦煤+肥煤配比基本維持在68%,焦炭CSR基本在67%左右,2015年針對高爐的實際生產需求,提出相應的質量要求,焦化廠調整主焦煤+肥煤配比穩定維持在70%左右,焦炭質量明顯改善(見表2),為1780m3高爐降低焦比提供了必要條件。

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    2.1.4 優化爐料結構

    新冶鋼1780m3高爐爐料結構基本以75%燒結礦+10%球團礦+15%塊礦為主,進入2015年由于國際礦價下跌,高品位、低二氧化硅的塊礦資源與球團礦相比性價比更高,通過在生產過程中不斷的摸索,適當提高燒結堿度,降低燒結礦、球團礦配比,提高塊礦配比。目前爐料結構基本以74%燒結礦+8%球團礦+18%塊礦為主,入爐堿度調整在維持(燒結礦+球團礦)配比82%不變情況下,調節燒結礦和球團礦配比,取得了不錯的效果。

    2.2  高風溫操作

    高風溫是高爐廉價、利用率最高的能源,每提高100℃風溫約降低焦比4%~7%,在當前能源緊張的形勢下,迫切的需進一步提高風溫[2]。新冶鋼1780m3高爐配備了3座頂燃旋切式熱風爐,實行“兩燒一送”。新冶鋼1780m3高爐為兼顧護爐,穩定控制爐缸環炭溫度在300℃以下,于2015年初開始停止富氧,同時高爐煤氣利用率基本維持在48%-50%,造成煤氣發熱值偏低,對熱風爐燒爐帶來了一定困難,如何保證送風風溫大于1200℃,送風時間60-90min,進行了攻關。首先將熱風爐燒爐廢氣溫度由410℃提至430℃,其次利用煙道廢氣提高預熱器溫度,使燒爐煤氣、空氣的預熱溫度控制在250℃以上,為熱風爐燒爐創造了有利條件,實現了送風風溫1200℃以上,為降焦節能創造了條件。

    2.3  提高噴煤比

    爐況穩定順行、高風溫、高富氧是實現高煤比的前提,但新冶鋼1780m3高爐長期停氧操作,僅通過高風溫提高煤粉的燃燒率,實現起來相對困難,通過優化噴吹工藝,采用煙煤和無煙煤混合噴吹,煙煤和無煙煤混合噴吹有利于提高噴煤比和煤焦值換比,煙煤揮發分高,且含有一定水分,進入風口后會爆裂,促進分解燃燒和殘炭燃燒,燃燒效率高,據有關經驗,提高揮發分可以增加制粉能力,提高煤粉在風口內的燃燒率,有利于提高煤比[3]。在生產過程中,通過不斷實踐和摸索,混合煤中煙煤配比控制在60%,煤粉在風口內的燃燒率得到明顯改善,另外高爐堅持全風口操作,噴煤均噴、廣噴,取得了不錯的效果,高爐煤比始終穩定維持在130-135kg/TFe。

    2.4  高頂壓操作

    高壓操作作為高爐強化冶煉的手段之一,根據爐頂設備的承受能力(260KPa)和操作要求,通過高爐煤氣余壓透平發電裝置(簡稱:TRT機組)自動控制,將頂壓穩定控制在210±5KPa,減少了爐況的波動,降低了煤氣流速,抑制了壓差的升高,有利于降低生鐵中[Si]含量,改善煤氣分布,提高煤氣利用率。

    2.5  實現低硅冶煉

    冶煉低硅生鐵是高爐節能降耗的一項重要措施之一,生鐵中[Si]每降低0.1%,焦比降4-6kg/TFe。結合新冶鋼1780m3高爐的實際生產情況,長期護爐的目標,制定了操作方針[Si]:0.35%-0.60%,渣堿度R2:1.13-1.16,鐵水物理熱≥1480℃,保證爐缸工作活躍,渣鐵具有較好的流動性。日常生產過程中,加大對生鐵中[Si]的抽查管理力度,對違反操作方針的,按制度進行相應考核。2015年1~12月生鐵[Si]、[S]分布情況見圖2。

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    2.6  合理的上、下部調劑相結合

    合理的上、下部調劑,能夠實現煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩定順行。結合新冶鋼1780m3高爐的實際生產特點,操作制度上堅持以“發展中心,適當抑制邊緣為主”的措施,改善煤氣流合理分布,取得了很好的效果。上部調劑:2015年以前日常調劑中布料矩陣調整較為頻繁,效果不理想,主要反映在爐內渣皮波動頻繁,靜壓不穩,給操作上帶來一定難度,而且渣皮波動后進入爐缸耗熱,被迫補焦或提高噴煤量額外補熱,對降本十分不利,進入2015年4月通過討論研究最終將布料矩陣最終調整為C1098764  122224O10987  1332(見表3),爐內渣皮穩定情況有所好轉,煤氣利用始終維持在48%~50%之間。下部調劑:由于長期護爐的需要,為更好的發展中心,鼓風動能按≮10000kg.m/s進行控制,全部使用斜5°風口,并將風口長度由555mm加長至580mm,風口直徑以¢115mm為主。通過上、下合理調劑,使得爐缸活躍程度的改善,初始煤氣流分布更為均勻。

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    2.7  強化工藝管理

    高爐的長期穩定順行是節能降耗的前提和保證,如何確保高爐的長期穩定順行,需要高爐各崗位人員的精心操作、對設備精心點檢維護,生產過程中提高各崗位員工在對操作方針的執行力,對逆向操作、責任心不到位引起高爐慢風、休風或造成爐況波動的,加大考核管理力度。爐外放鐵做好各項確認工作,加大爐前三大設備的點檢維護工作,杜絕跑大流、鐵口淺等,對炮泥、鉆頭、鉆桿實行定量控制,建立完善的獎懲機制。

    3  節能降耗取得的成績

    新冶鋼1780m3高爐始終堅持以精料為基礎,以節能為中心,改善煤氣能量利用,選擇適宜冶煉強度,各項經濟技術指標明顯進步,工序能耗逐步降低,2015年平均工序能耗329.5kgce/TFe,較2014年平均工序能耗344.83kgce/TFe相比,下降了近15.63kgce/TFe,節能降耗取得了一定效果,具體指標見表4。

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    4  結語

    新冶鋼1780m3高爐結合目前生產現狀,在長期護爐操作的不利局面下,不斷優化操作,并對節能降耗中存在的瓶頸進行攻關,并總結了一系列節能降耗措施,在節能降耗方面取得了不錯的成績。

    (1)始終堅持以“精料”為基礎,原燃料條件的改善,為高爐節能降耗,奠定了物質基礎。

    (2)高爐穩定順行是節能降耗的前提和保證,建立符合新冶鋼1780m3高爐合適的操作制度尤為關鍵,堅持以高風溫操作、提高焦丁比、高頂壓操作、降低生鐵中[Si]的質量分數等措施,降低能耗。

    (3)通過建立各項管理制度,發動各崗位員工,對高爐生產的各個工藝環節積極挖潛,不斷優化操作及工藝參數。加大對對生產中出現能源浪費、逆向操作、違規操作等行為的考核管理力度,使每位員工的節能降耗意識得到提升。

    5  參考文獻

    [1] 陳聰. 高爐節能[J].科技情報開發與經濟,2004,14(6):122.

    [2] 周傳典. 高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2008:501.

    [3] 馬輝,周永平,唐利霞. 安鋼9號高爐富氧噴煤生產實踐[J].南方冶金,2009,2(1):53.

    (責任編輯:zgltw)
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