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摘要: 為提高鋼包自開率,對精煉鉻質(zhì)引流砂的理化性能和使用環(huán)境進(jìn)行研究。通過制定精煉鉻質(zhì)引流砂的理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、加砂管改進(jìn)、合理控制鋼包周轉(zhuǎn)時間、鋼包控渣、控制備用包投入溫度、延長鋼包上水口使用壽命等措施,2017 年鋼包自開率平均值提高到了99. 4%。
關(guān)鍵詞: 鋼包;自開率;精煉鉻質(zhì)引流砂;措施
0 引言
2016 年唐鋼公司一鋼軋廠全年鋼包自開率在97. 9% ~ 99%之間,數(shù)據(jù)波動較大。為了提高自開率,進(jìn)行了提高鋼包自開率研究。
1 精煉鉻質(zhì)引流砂成分和標(biāo)準(zhǔn)重新制定
1. 1 精煉鉻質(zhì)引流砂的理化性能數(shù)據(jù)采集
當(dāng)精煉鉻質(zhì)引流砂氧化鉻含量≥30% 時,鋼包自開率使用情況能夠滿足鋼廠工藝使用要求[1,2]。使用套篩對每批次精煉鉻質(zhì)引流砂粒度進(jìn)行抽樣檢測,當(dāng)引流砂在0. 2 ~ 1. 0 mm 之間的粒度組成在80%以上時,鋼包自開率使用情況較為平穩(wěn)。
1. 2 制定精煉鉻質(zhì)引流砂理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
2017 年組織引流砂廠家技術(shù)人員與唐鋼公司相關(guān)專家一起就精煉鉻質(zhì)引流砂指標(biāo)進(jìn)行商,制定新的理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
1. 3 精煉鉻質(zhì)引流砂檢測措施
對每個新批次到廠精煉鉻質(zhì)引流砂先進(jìn)行引各項理化指標(biāo)檢測,符合標(biāo)準(zhǔn)要求后進(jìn)行使用。
1. 4 分鋼種選用精煉鉻質(zhì)引流砂的研究
研究表明,按照冶煉工藝或鋼種使用不同類型的精煉鉻質(zhì)引流砂,這是提高鋼包自開率的有效措施。目前,普遍認(rèn)為雙精煉(LF + RH)、高碳鋼等鋼種使用按照其工藝特色制定的引流砂,對進(jìn)一步提高鋼包自開率、減少汽車鋼在內(nèi)鋼坯無法自開造成的損失,具有很好的效果(相關(guān)研究正在進(jìn)行中)。
2 加砂操作和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)
2. 1 加砂管改進(jìn)
增加了加砂管的長度,確保加砂過程中精煉鉻質(zhì)引流砂粒度不發(fā)生偏差等問題,降低鋼包自開率[3,4]。以往的加砂操作,在加砂管與加砂鋼包上水口之間存在至少1. 5 m 的落差,使得精煉鉻質(zhì)引流砂在離開加砂管落入鋼包上水口的過程中,易發(fā)生較為嚴(yán)重偏析現(xiàn)象,出現(xiàn)細(xì)小顆粒飛散或加入位置略偏移鋼包上水口正上方,導(dǎo)致引流砂燒結(jié)層過厚或燒結(jié)層與鋼水形成混合層。根據(jù)實際生產(chǎn)情況增加了加砂管長度,有效避免上述偏析現(xiàn)象。
同時,加砂管前端一側(cè)焊裝小鐵棒,輔助加砂人員確定加砂管和加砂位置。每個加砂位置預(yù)留了1個備用加砂管,在加砂管出現(xiàn)彎曲變形時及時更換。
2. 2 鋼包周轉(zhuǎn)時間控制
根據(jù)以往對鋼包不自開的研究,控制鋼包整體周轉(zhuǎn)時間在90 min 以內(nèi)、鋼包在轉(zhuǎn)爐出鋼→進(jìn)精煉站、出精煉站→連鑄開澆2 個鋼包停滯等待時間20 min以內(nèi)。同時分析認(rèn)為,轉(zhuǎn)爐出鋼→進(jìn)精煉站時間對鋼包不自開的影響大于出精煉站→連鑄開澆時間。
根據(jù)實際跟蹤情況,對比不自開的鋼包周轉(zhuǎn)情況發(fā)現(xiàn),鋼包不自開的周轉(zhuǎn)時間基本可以滿足周轉(zhuǎn)時間在90 min 以內(nèi)( 未包含增加RH 工藝周轉(zhuǎn)時間)。將周轉(zhuǎn)時間按照不用位置分割討論發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐出鋼→進(jìn)精煉站、出精煉站→連鑄開澆2 個鋼包由于周轉(zhuǎn)過程導(dǎo)致的等待時間內(nèi),基于停滯等待時間的延長,鋼包自開率呈現(xiàn)下降趨勢。
通過長期觀察此類鋼包特征發(fā)現(xiàn),一旦鋼包停滯等待時間增加,往往伴隨鋼包底部存在無法傾倒干凈的殘余鋼水。根據(jù)該現(xiàn)象分析,鋼包停滯等待時間增加,導(dǎo)致鋼包底部出現(xiàn)冷鋼、精煉鉻質(zhì)引流砂燒結(jié)層厚度等影響不自開的可能性增加,最終導(dǎo)致鋼包自開率下降。
2. 3 鋼包控渣
增加熱修人員與天車傾倒鋼包回澆余的溝通確認(rèn),保證鋼包內(nèi)殘余鋼水不具備流動情況。
3 鋼包、上水口影響因素
結(jié)合以往研究結(jié)果[3],根據(jù)實際鋼包備用包、更換水口與鋼包自開率對比數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)備用包、新更換上水口鋼包自開率遠(yuǎn)低于連用鋼包自開率,這與鋼包或上水口上線溫度、水口尺寸、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)[4]。
對鋼包備用包烘烤溫度的,其他研究認(rèn)為,鋼包烘烤溫度達(dá)到800℃ 以上時,對鋼包自開率的影響可以忽略不計[5,6]。對此,增加了對鋼包備用包進(jìn)包溫度的要求。
經(jīng)過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),鋼包不自開發(fā)生在更換上水口后前3 次的機(jī)率達(dá)到了70%以上(上水口平均使用壽命在10 次左右),更大鋼包不自開出現(xiàn)在更換上水口后的第一次或第二次使用。
初步分析認(rèn)為,上水口更換后,加入的精煉鉻質(zhì)引流砂與上水口在鋼包中鋼水加入后因冷態(tài)轉(zhuǎn)為熱態(tài),上水口自身與精煉鉻質(zhì)引流砂結(jié)合部位潤濕性、上水口投入溫度等性質(zhì)有關(guān)。為此,與上水口廠家結(jié)合,改進(jìn)并提高上水口使用壽命,將目前鋼包上水口每次使用更換2 次改為更換1 次,減少了鋼包不自開機(jī)率,同時降低了工人的勞動強(qiáng)度。
4 結(jié)論
(1)精煉鉻質(zhì)引流砂的質(zhì)量是保證鋼包自開率的前提,制定更細(xì)化的理化指標(biāo)、使用標(biāo)準(zhǔn)、檢測方案,從源頭對耐材質(zhì)量進(jìn)行約束。
(2)對現(xiàn)場工藝與引流砂自開率數(shù)據(jù)比對研究后,增加了加砂管長度;在加砂管前端一側(cè)焊裝了小鐵棒輔助加砂人員確定加砂管和加砂位置。上述措施,降低了現(xiàn)場環(huán)境對精煉鉻質(zhì)引流砂使用的不利影響,2017 年鋼包自開率平均值提高到了99. 4%,保證了現(xiàn)場澆鋼工藝的穩(wěn)定進(jìn)行。
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