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摘要:山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠1#、2#燒結(jié)機(jī)受臺(tái)車(chē)本體及密封滑道漏風(fēng)、點(diǎn)火器結(jié)構(gòu)布局不合理等因素影響,制約了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的提升且能耗高。通過(guò)檢修對(duì)臺(tái)車(chē)、點(diǎn)火器及熱風(fēng)回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造,達(dá)到了提產(chǎn)能降能耗的目標(biāo),降低了漏風(fēng)率,燒結(jié)礦日均增產(chǎn)550 t,年節(jié)省電費(fèi)248.4 萬(wàn)元。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);產(chǎn)能提升;能耗;漏風(fēng);升級(jí)改造;新型點(diǎn)火器
1 前言
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠有3 臺(tái)105 m2燒結(jié)機(jī)和1 臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī),自投產(chǎn)以來(lái),1#、2#燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)部件、點(diǎn)火器等關(guān)鍵設(shè)備已嚴(yán)重老化變形,漏風(fēng)率高,限制了燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量的提升并導(dǎo)致能耗升高。2017 年隨著鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能提升,而老區(qū)燒結(jié)礦有3 000 t 以上的缺口。為緩解燒結(jié)礦緊張的被動(dòng)局面,2017 年5 月對(duì)老區(qū)1#、2#燒結(jié)機(jī)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,更換2 臺(tái)燒結(jié)機(jī)舊臺(tái)車(chē)、臺(tái)車(chē)密封裝置、點(diǎn)火器及其他重要設(shè)施。投產(chǎn)后設(shè)備運(yùn)行良好,增產(chǎn)降耗效果明顯,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)取得新突破。
2 燒結(jié)機(jī)現(xiàn)狀分析
2.1 臺(tái)車(chē)本體漏風(fēng)
燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)在生產(chǎn)過(guò)程中其側(cè)板與原燃料直接接觸,長(zhǎng)期在高低溫交變的環(huán)境下工作,側(cè)板承受高低溫循環(huán)、交變產(chǎn)生的熱應(yīng)力,而側(cè)板結(jié)構(gòu)是兩段式,下段與臺(tái)車(chē)本體、與上段都是螺絲連接,常因熱侵螺絲與側(cè)板彎曲變形過(guò)早損壞,造成側(cè)板下段與臺(tái)車(chē)本體之間、側(cè)板上下兩段之間出現(xiàn)縫隙。
另外,側(cè)板兩端與臺(tái)車(chē)本體留有1 mm 的設(shè)計(jì)間隙,加之臺(tái)車(chē)與臺(tái)車(chē)之間有縫隙,僅臺(tái)車(chē)本體導(dǎo)致的漏風(fēng)占總風(fēng)量約30 %,對(duì)產(chǎn)質(zhì)量影響非常嚴(yán)重。
2.2 密封滑道漏風(fēng)
原臺(tái)車(chē)彈性滑板的密封使用雙板簧密封滑道,滑板與滑槽之間用兩個(gè)通長(zhǎng)的彈簧板相連,滑板受力均勻,整體結(jié)構(gòu)密封效果較好,但缺點(diǎn)是滑道必須靠潤(rùn)滑油長(zhǎng)期潤(rùn)滑,若潤(rùn)滑不良造成滑道磨損快,會(huì)造成大量漏風(fēng)。3 臺(tái)機(jī)每月油耗約8.5 萬(wàn)t 左右,導(dǎo)致燒結(jié)礦成本居高不下。
2.3 點(diǎn)火器結(jié)構(gòu)布局不合理
原燒結(jié)機(jī)所用點(diǎn)火器為雙斜式,其結(jié)構(gòu)布局不合理,燒嘴經(jīng)常堵塞,臺(tái)車(chē)寬度方向火焰不均勻,后嘗試雙排燒嘴僅使用一排,其點(diǎn)火效果差并且煤氣消耗較高,制約了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。
3 燒結(jié)機(jī)技術(shù)改造
3.1 燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)升級(jí)改造
燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)側(cè)板原來(lái)為兩段式結(jié)構(gòu),漏風(fēng)率高,經(jīng)研究對(duì)1#、2#燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,采用下側(cè)板與臺(tái)車(chē)主體成一體的新型臺(tái)車(chē)。臺(tái)車(chē)采用樹(shù)脂砂整體鑄造而成,鑄件消除鑄造應(yīng)力,鑄件表面光滑,毛刺用砂輪打光,臺(tái)車(chē)與側(cè)板之間不再留有間隙,全部孔型都用鉆模加工,上側(cè)板大約高400 mm 與下部用3 個(gè)螺栓連接。此結(jié)構(gòu)有效提高臺(tái)車(chē)的密封性,大大降低了臺(tái)車(chē)的漏風(fēng)率。另外,所有鑄件金相組織球化率>85%,P<0.06%、S<0.025%。臺(tái)車(chē)側(cè)板內(nèi)側(cè)均布有若干耐磨導(dǎo)熱襯板,并通過(guò)緊固裝置與側(cè)板本體相固定,避免了側(cè)板本身與原燃料直接接觸,減少了變形與損壞,避免了欄板附近布料參差不齊現(xiàn)象,減輕了抽風(fēng)邊緣效應(yīng),改善了邊緣點(diǎn)火效果,使燒結(jié)礦強(qiáng)度和外觀質(zhì)量得到改善,提高了臺(tái)車(chē)的整體穩(wěn)定性。
3.2 臺(tái)車(chē)滑道密封裝置的技術(shù)改造
燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)密封方式以往采用雙板簧密封滑道,密封效果差,且日常運(yùn)行中必須用油潤(rùn)滑。為此,開(kāi)發(fā)應(yīng)用非剛性無(wú)油滑道密封裝置,利用負(fù)壓吸附原理,在抽風(fēng)產(chǎn)生負(fù)壓作用下,柔性非金屬帶與上滑道緊密貼合。此滑道密封裝置不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易安裝,而且不需要潤(rùn)滑,節(jié)省大量油脂消耗,且密封袋使用壽命長(zhǎng),降低了燒結(jié)能耗。
3.3 主抽風(fēng)機(jī)到燒結(jié)風(fēng)箱系統(tǒng)改造
日常生產(chǎn)中該段漏風(fēng)主要有燒結(jié)機(jī)主抽風(fēng)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機(jī)卸灰系統(tǒng)漏風(fēng)、燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱系統(tǒng)漏風(fēng)。為了降低漏風(fēng),對(duì)卸灰閥進(jìn)行升級(jí)改造,更換傳統(tǒng)的配重杠桿式雙層卸灰閥,采用新型復(fù)式電動(dòng)雙層卸灰閥。新型卸灰閥采用雙密封的卸灰過(guò)程,使系統(tǒng)始終處于密封狀態(tài),風(fēng)箱負(fù)壓不受影響,避免了傳統(tǒng)卸灰閥卸灰時(shí)的漏風(fēng)現(xiàn)象。另外,為了進(jìn)一步降低有害漏風(fēng),對(duì)風(fēng)箱進(jìn)行大面積挖補(bǔ)、風(fēng)箱屋脊改造性封堵、大煙道漏點(diǎn)封堵噴涂、機(jī)尾密封板漏點(diǎn)封堵等,從而降低了漏風(fēng)率。
3.4 節(jié)能降耗項(xiàng)目升級(jí)改造
3.4.1 節(jié)能型點(diǎn)火器的應(yīng)用
燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火器改造前極易堵塞,受煤氣壓力波動(dòng)影響較大,日常生產(chǎn)中在線疏通或檢修蒸汽疏通,點(diǎn)火效果相對(duì)有所改善,但維持時(shí)間不長(zhǎng)。為改善現(xiàn)狀,采用節(jié)能型點(diǎn)火器。新型點(diǎn)火保溫爐由點(diǎn)火段、保溫段組成。設(shè)計(jì)采用焦?fàn)t煤氣為燃料,常溫空氣作為助燃風(fēng),點(diǎn)火段與保溫段采用可分離式螺栓連接,點(diǎn)火段爐頂設(shè)有兩排雙斜式主燒嘴和兩臺(tái)邊部強(qiáng)化點(diǎn)火燒嘴,第1 排為10 個(gè)燒嘴,第2排為9 個(gè)燒嘴。點(diǎn)火段側(cè)墻上設(shè)有2 個(gè)觀測(cè)孔,每側(cè)各1 個(gè)。點(diǎn)火段爐頂設(shè)有溫度檢測(cè)點(diǎn)2 個(gè),側(cè)墻板上設(shè)爐膛壓力取樣點(diǎn)1個(gè)。
新型點(diǎn)火器結(jié)構(gòu)特點(diǎn):耐火內(nèi)襯采用預(yù)制塊結(jié)構(gòu)、無(wú)水冷結(jié)構(gòu);爐體鋼結(jié)構(gòu)采用分段、組合框架、滾輪行走結(jié)構(gòu);爐前管道與點(diǎn)火爐燒嘴采用鋼管硬連接結(jié)構(gòu),爐前煤氣管道設(shè)雙球閥。其拋棄耐材澆筑后逐步升溫烘爐工藝,采用預(yù)制組裝邊生產(chǎn)邊烘爐新工藝,新型點(diǎn)火器前排10 火嘴,后排9 火嘴同時(shí)點(diǎn)火,真正實(shí)現(xiàn)雙斜式雙排點(diǎn)火;同時(shí)降低爐膛高度200 mm,縮短點(diǎn)火火焰與布料料面距離,煤氣燃燒熱量得以充分利用;另外,縮短煤氣與助燃風(fēng)混合后火嘴長(zhǎng)度,實(shí)現(xiàn)提高點(diǎn)火強(qiáng)度,延長(zhǎng)點(diǎn)火時(shí)間,設(shè)備安全、高效、低耗、長(zhǎng)壽運(yùn)行的目的。
3.4.2 熱風(fēng)點(diǎn)火節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用
帶冷機(jī)高溫段、中溫段廢氣用于鍋爐產(chǎn)生蒸汽,低溫段約150~200 ℃的廢氣尚未加以利用。若將低溫段廢氣同部分高溫段廢氣混合至250 ℃左右后輸送至點(diǎn)火系統(tǒng)助燃,既可降低點(diǎn)火保溫爐煤氣消耗,又能減少?gòu)U氣量的排放。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況,現(xiàn)有煤氣主管道不變,對(duì)部分空氣管道進(jìn)行改造,新增回?zé)犸L(fēng)管路。原點(diǎn)火器保溫段熱風(fēng)管道在助燃風(fēng)機(jī)平臺(tái)頂部,熱風(fēng)為帶冷機(jī)高溫段、中溫段廢氣,直接將熱風(fēng)管道的熱風(fēng)引至多管除塵器,經(jīng)過(guò)除塵后的熱風(fēng)經(jīng)回?zé)犸L(fēng)機(jī)送至助燃空氣管道點(diǎn)火,除塵灰直接放至平臺(tái)下部的返礦皮帶。
3.4.3 提高料溫技術(shù)改造
為了有效提高混合料溫度,將雙機(jī)余熱鍋爐預(yù)熱器和汽包進(jìn)行更換,提高余熱鍋爐蒸汽壓力,保證自產(chǎn)蒸汽供應(yīng)和蒸汽質(zhì)量,為提高料溫提供保障。同時(shí),對(duì)3 臺(tái)機(jī)小礦槽蒸汽噴嘴進(jìn)行改造,由單排式6 個(gè)噴嘴改為環(huán)繞式22 個(gè)噴嘴,使進(jìn)入小礦槽的蒸汽量增加,混合料的預(yù)熱更加均勻,預(yù)熱效果得到改善,改造后混合料溫由40~50 ℃提高到70 ℃左右,超出廢氣露點(diǎn)溫度,燒結(jié)過(guò)程過(guò)濕層厚度明顯降低,改善了過(guò)程透氣性,使燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量得到提升。
3.5 其他工藝技術(shù)改造
1)將1#、2#燒結(jié)機(jī)筒體襯板更換成耐磨防粘料襯板,提高混合機(jī)混勻制粒能力,改善料層透氣性;
2)對(duì)1#、2#燒結(jié)機(jī)小礦槽擴(kuò)容改造,長(zhǎng)度由2 700 mm改為3 200 mm,寬度由1 400 mm 改為1 650 mm,礦槽襯板采用不銹鋼材料,提高泥輥轉(zhuǎn)速;3)將1#、2#機(jī)七輥布料器提高50 mm,使從泥輥給料機(jī)滾出的混合料落于七輥布料器第1 根輥?zhàn)由希娱L(zhǎng)混勻料在布料器上的滾動(dòng)時(shí)間,擴(kuò)大混勻料布料器上利用面,同時(shí)使混合料向下速度加快,松散了混合料,使落到臺(tái)車(chē)料面上料的粒度偏析增大,混合料在臺(tái)車(chē)由下而上產(chǎn)生分級(jí)布料,改善了料層透氣性。
3.6 改造效果
燒結(jié)機(jī)關(guān)鍵設(shè)施技術(shù)升級(jí)改造后,各項(xiàng)參數(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到改善,節(jié)能效果顯著。
4 結(jié)語(yǔ)
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠通過(guò)對(duì)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,降低了漏風(fēng)率,提升了燒結(jié)產(chǎn)能,日均增產(chǎn)燒結(jié)礦550 t,年節(jié)約電費(fèi)248.4 萬(wàn)元。新型點(diǎn)火器及熱風(fēng)燒結(jié)工藝技術(shù)的改造應(yīng)用,使2#燒結(jié)機(jī)節(jié)約煤氣消耗年創(chuàng)效益180 萬(wàn)元,新技術(shù)推廣到其余3臺(tái)燒結(jié)機(jī),年增效益720萬(wàn)元以上。
(責(zé)任編輯:zgltw)