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研究應(yīng)用PMO技術(shù)提高20CrMnTi齒輪鋼鑄坯拉速的可行性。研究結(jié)果表明,在沒(méi)有采用PMO技術(shù)的情況下,鑄坯拉速?gòu)?.94 m/min提高到0.99 m/min,鑄坯等軸晶率由15.6%降低到13.3%,中心縮孔由0級(jí)變?yōu)?.5級(jí),拉坯方向的中心碳含量波動(dòng)加劇,碳偏析指數(shù)極大值從1.21增加到1.36。在同樣的條件下,采用PMO凝固均質(zhì)化技術(shù)鑄坯的等軸晶率由26.0%降低為23.0%,中心縮孔均為0級(jí),雖然拉坯方向的中心碳含量波動(dòng)性略有增加,但碳偏析指數(shù)極大值均為1.10。采用PMO凝固均質(zhì)化技術(shù)可以適當(dāng)提高鑄坯拉速并保持鑄坯均質(zhì)化水平。
關(guān)鍵詞:連鑄;拉速;PMO;均質(zhì)化
提高鑄坯拉速可以直接提高冶金企業(yè)的生產(chǎn)效率并降低生產(chǎn)成本,一直受到冶金企業(yè)的重視。但是鑄坯拉速對(duì)鑄坯的質(zhì)量有著重要影響[1- 2] ,提高拉速很容易造成柱狀晶發(fā)達(dá),宏觀偏析和中心縮孔加重,導(dǎo)致鑄坯低倍不合格。
中天特鋼引入了脈沖磁致振蕩[3-4] 凝固均質(zhì)化技術(shù)(簡(jiǎn)稱PMO)使鑄坯宏觀偏析和中心縮孔得到了顯著改善,等軸晶率增加一倍左右,心部偏析降到1.1以內(nèi),中心縮孔也達(dá)到0級(jí)。在此基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,降低成本,試驗(yàn)研究了提高拉速對(duì)鑄坯質(zhì)量的影響,結(jié)果表明不施加PMO的鑄坯無(wú)法穩(wěn)定控制心部偏析和軸線縮孔,而PMO處理鑄坯仍保持了良好的鑄坯質(zhì)量。
1 實(shí)驗(yàn)條件
本次提拉速試驗(yàn)在電爐廠連鑄機(jī)進(jìn)行,試驗(yàn)爐次20CrMnTi齒輪鋼煉鋼工藝流程與常規(guī)生產(chǎn)條件一致,為EAF-LF-VD-CCM,成分控制范圍。
實(shí)驗(yàn)采用的連鑄機(jī)為五機(jī)五流全弧形,弧形半徑10 m,結(jié)晶器長(zhǎng)度900 mm,有效長(zhǎng)度800 mm,配有結(jié)晶器電磁攪拌(M-EMS)和二冷區(qū)脈沖磁致振蕩(PMO),二冷制度為氣水冷卻,鑄坯斷面尺寸為 220 mm×260 mm。提拉速試驗(yàn)中選擇1流為對(duì)比流,開(kāi)啟M-EMS,5流為PMO處理流,開(kāi)啟M-EMS 和PMO。拉速分別為0.94 m/min和0.99 m/min。
在鋼包澆注中間時(shí)段取鑄坯樣,分別加工橫斷面和縱剖面樣品。低倍組織采用體積比為1∶1的鹽酸水溶液,70 ℃浸蝕,腐蝕時(shí)間30 min,然后進(jìn)行組織觀察和低倍評(píng)級(jí)。在橫斷面按照對(duì)角線5點(diǎn)法取樣,鉆頭直徑 ? 5 mm,并使用紅外碳硫分析儀進(jìn)行碳含量檢測(cè)。同時(shí),在縱坯中心線每間隔 20 mm鉆樣進(jìn)行碳含量檢測(cè)。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)鑄坯橫斷面的低倍組織及評(píng)級(jí)。虛線框內(nèi)為等軸晶區(qū),可以看出在不改變連鑄其它工藝條件時(shí),鑄坯拉速?gòu)?0.94 m/min提高到0.99 m/min,只使用結(jié)晶器電磁攪拌的鑄坯等軸晶率(面積比)分別為15.6%和13.3%,中心縮孔由0級(jí)變?yōu)?.5級(jí)。而同時(shí)施加結(jié)晶器電磁攪拌和PMO的鑄坯等軸晶率分別為26.0%和23.0%,中心縮孔和中心偏析評(píng)級(jí)均保持為0級(jí)。
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