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摘 要 昆鋼六高爐受成本控制、原料組織以及二次資源的處理多方面因素制約,長期處于高Zn負(fù)荷冶煉狀態(tài),在Zn負(fù)荷低于1.3 kg/t,高爐的順行狀態(tài)良好,Zn負(fù)荷的危害主要是風(fēng)口上翹變形和除塵器堵塞,通過定期更換中小套和清理除塵器可以消除不利影響,Zn負(fù)荷高于1.5 kg/t后高爐順行狀態(tài)惡化,懸料和崩料現(xiàn)象頻繁發(fā)生,通過分析發(fā)現(xiàn)懸料和崩料主要原因是Zn元素在爐內(nèi)的循環(huán)富集使高爐上部透氣性變差,采取氣流調(diào)整、原料改善、篩分控制等改善全爐透氣性的手段能有效控制高Zn負(fù)荷對高爐順行的影響
關(guān)鍵詞 高Zn負(fù)荷 順行 透氣性
1 前言
昆鋼安寧公司本部六高爐從2011年第二代爐役開爐至今受公司經(jīng)營情況和成本壓力的影響一直使用比較低劣的原燃料,全爐Zn負(fù)荷一直高于1.0 kg/t,2019年開始從降低成本、解決二次資源大量堆存的目的出發(fā)燒結(jié)料堆大量使用煉鋼污泥、高爐除塵灰等二次資源,球團(tuán)中加入回收精礦粉,二者的Zn含量都非常高,2019年4月開始Zn負(fù)荷上升至2.0 kg/t,5月期間峰值超過3.0 kg/t,Zn元素在爐內(nèi)循環(huán)富集大幅增加,同時(shí)也排出大量的Zn進(jìn)入到高爐除塵灰,除塵灰經(jīng)過處理后加入燒結(jié)料堆再進(jìn)入高爐爐內(nèi),形成惡性循環(huán),高爐內(nèi)富集的Zn元素繼續(xù)增多。表一是近兩年來的燒結(jié)礦和球團(tuán)礦成分分析,表二是同期的有害元素負(fù)荷情況,表三為2019年Zn元素的分布與平衡
表1 2018-2020年燒結(jié)礦與球團(tuán)礦成分分析
品名
那份
T.Fe
%
FeO
%
SiO2
%
CaO
%
S
%
P
%
Pb
%
Zn
%
K2O
%
Na2O%
TiO2
%
燒結(jié)礦
2018年
53.347
8.504
5.650
13.287
0.053
0.075
0.018
0.098
0.149
0.074
0.665
2019年
53.789
8.415
5.579
13.047
0.048
0.052
0.022
0.130
0.142
0.051
0.576
2020年 1-7月
52.812
8.086
5.969
13.492
0.049
0.058
0.011
0.062
0.137
0.040
0.925
球團(tuán)
2018年
59.683
1.100
7.843
0.554
0.006
0.023
0.010
0.006
0.100
0.145
2.401
2019年
61.019
0.983
7.063
0.607
0.004
0.015
0.011
0.052
0.106
0.126
1.523
2020年 1-7月
59.660
0.869
7.834
0.766
0.006
0.016
0.010
0.020
0.116
0.122
2.219
表2 2018-2020年有害元素負(fù)荷
年份
S
kg/t
Ti
kg/t
Al
kg/t
Pb
kg/t
Zn
kg/t
As
kg/t
K2O
kg/t
Na2O
kg/t
堿金屬kg/t
2018年
3.49
10.77
15.04
0.26
1.30
0.31
2.74
1.46
4.20
2019年
3.59
7.44
15.23
0.39
1.79
0.33
2.71
1.09
3.81
2020年1-7月
3.81
12.19
18.71
0.32
0.86
0.35
2.33
1.00
表3 2019年Zn元素的分布與平衡
項(xiàng)目
收入項(xiàng)
項(xiàng)目
支出項(xiàng)
滯留量
單耗
kg/t
Zn量
kg/t
比例%
產(chǎn)出
kg/t
Zn量
kg/t
比例
%
kg/t
燒結(jié)礦
1202.070
1.563
89.7
生鐵
1000.000
0.117
8.8%
球團(tuán)礦
346.349
0.180
10.3
重力除塵灰
13.100
0.176
13.3%
旋風(fēng)除塵灰
9.100
0.250
18.9%
除塵器灰泥
1.950
0.780
58.9%
合計(jì)
1548.419
1.743
1024.150
1.324
0.419
2 高Zn負(fù)荷給六高爐生產(chǎn)帶來的影響
2.1高爐透氣性變差
Zn負(fù)荷升高最直接的影響是料柱透氣性變差,風(fēng)量下降,壓差上升,原因在于Zn元素的循環(huán)富集作用,Zn氧化物隨爐料下降后被還原,在900 ℃以上氣化隨煤氣流上升,隨著煤氣溫度的下降,在爐身上部部分吸附在爐墻;部分被爐料吸收[1]、惡化上部塊狀帶的透氣性,再次氧化后隨爐料下降至高溫區(qū)形成循環(huán);部分被爐頂煤氣帶入煤氣除塵系統(tǒng)。造成料柱透氣性變差的是被爐料吸附的那部分,隨著Zn負(fù)荷上升,被爐料吸附的Zn增多,透氣性惡化嚴(yán)重造成氣流的分布失常,出現(xiàn)上部懸料或崩滑料現(xiàn)象,2019年5月是近3年來Zn負(fù)荷最高的月份,當(dāng)月共出現(xiàn)6次懸料和2次連續(xù)滑料,本月之后懸料和崩料頻繁出現(xiàn)。圖1是2018年1月至2020年7月的Zn負(fù)荷和透氣性指數(shù)的變化曲線,其變化趨勢基本可以反應(yīng)隨Zn負(fù)荷升高,透氣性指數(shù)下降的對應(yīng)關(guān)系,特別是前半段,而后半段主要受品位下降以及休風(fēng)率過高的影響,對應(yīng)關(guān)系沒有前半段明顯,但仍然能看出趨勢變化,當(dāng)然影響高爐透氣性的因素有很多,所以在分析Zn負(fù)荷與透氣性的變化趨勢之外,圖2是同期入爐品位與透氣性的變化趨勢,在該段時(shí)間內(nèi)焦炭質(zhì)量相對穩(wěn)定,因此入爐品位(渣比)是影響透氣性的主要原因,但隨著入爐品位的上升,透氣性不升反降證明了Zn負(fù)荷上升對透氣性的惡化作用,后段曲線在入爐品位下降后透氣性曲線卻能保持平直也證明了Zn負(fù)荷下降的透氣性的改善作用明顯。
圖1 2018-2020年Zn負(fù)荷以及透氣性指數(shù)變化趨勢
圖2 2018-2020年入爐品位以與透氣性指數(shù)變化趨勢
2.2經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差
為了穩(wěn)定透氣性指數(shù),減少崩滑料現(xiàn)象,高爐操作長期采取比較輕的焦炭負(fù)荷,2019年3-7月平均礦焦負(fù)荷低于4.4,焦比高、煤比低,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較差。
2.3風(fēng)口變形
Zn元素在爐內(nèi)的循環(huán)富集作用使得Zn的氧化物在中高溫處被完全還原,其中大部分再次氣化隨煤氣上升,但也有部分在風(fēng)口區(qū)域被冷卻液化,沉積在中套與磚襯之間,在爐內(nèi)壓力的作用下擠壓中套,造成中套前端上翹甚至是變形,這種現(xiàn)象在爐溫控制水平較低高溫區(qū)下移時(shí)特別明顯。
2.4除塵器堵塞
隨煤氣上升的Zn蒸汽大部分進(jìn)入到煤氣除塵系統(tǒng),在重力除塵和旋風(fēng)除塵器中各冷凝沉積一部分進(jìn)入除塵灰,余下部分在旋風(fēng)除塵器進(jìn)入到比肖夫環(huán)縫洗滌塔時(shí)由于水洗大幅降溫,Zn蒸汽或Zn液迅速降溫變成固態(tài),在冷卻的除塵灰中起到固結(jié)作用,形成泥垢狀物體粘接在比肖夫環(huán)縫洗滌塔的入口處,使入口通徑變小,高爐頂壓、風(fēng)壓上升、高爐被迫減風(fēng)。
圖2 比肖夫環(huán)縫洗滌塔入口堵塞情況
表3 比肖夫環(huán)縫洗滌塔入口堵塞物成分分析
元素
TFe %
S %
C %
Pb %
Zn %
含量
12.79
0.313
4.55
3.68
40.37
3 Zn負(fù)荷升高的應(yīng)對處理
3.1改善高爐透氣性
3.1.1采取適當(dāng)發(fā)展邊緣的布料制度
Zn蒸汽在爐墻遇到冷卻后會迅速固化,在入爐粉末多或者崩料后趕料時(shí)可能出現(xiàn)Zn蒸汽夾雜粉末固結(jié)在爐墻形成結(jié)瘤的情況,通過修改焦炭矩陣增加8檔的布料圈數(shù)、上抬8檔的布料角度增加礦焦角差、調(diào)整料流閥的開度控制礦焦在邊緣的分布情況來適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流、增加邊緣的熱流強(qiáng)度可以減弱Zn蒸汽的凝結(jié)、增加入爐粉末的吹出量和排Zn,降低上部壓差改善高爐的透氣性,其壞處是降低煤氣利用率增加燃料消耗。
3.1.2適當(dāng)降低料線
降低料線可以降低上部料柱的厚度、提高頂溫、減少Zn蒸汽在上部料柱的沉積,增加排Zn, 能有效改善上部透氣性,缺點(diǎn)同樣是降低煤氣利用率。
3.1.3 減少水熄焦的比例
水熄焦入爐后帶入的水分對爐頂有冷卻作用,會顯著降低頂溫,這有利于Zn蒸汽的凝結(jié)和沉積,水熄焦裹挾的大量焦末也會降低料柱的透氣性,增加結(jié)瘤的幾率,水熄焦的冷熱態(tài)強(qiáng)度均低于干熄焦,對全爐料柱的透氣性有很大的影響,因此在條件允許的前提下盡可能的減少水熄焦的入爐,高爐在焦化廠干熄率不變的情況下可以采取盡量分倉裝焦,增加水熄焦的放置時(shí)間多蒸發(fā)水分、提高焦篩篩分效率的方式減少入爐焦炭帶入的水分和粉末
3.1.4 加快出渣出鐵的頻次,
出鐵次數(shù)由之前的每天10次增加到12次,增加出渣鐵頻次可以有效減少爐內(nèi)憋渣鐵、爐缸浮力增加擠壓料柱、Si還原增加爐溫上升煤氣體積增加等惡化高爐透氣性的現(xiàn)象
3.1.5適當(dāng)下調(diào)爐渣堿度
在保證生鐵質(zhì)量的前提下下調(diào)爐渣堿度,增加爐渣的流動性是改善下部透氣性的合理方式。
3.1.6穩(wěn)定的低[Si]冶煉
[Si]控制在在0.2~0.3 %這個區(qū)間比較理想,其燃料消耗低又不至于降低生鐵質(zhì)量,在目前六高爐Ti負(fù)荷也比較高的情況下能夠有效抑制Ti還原,鐵水和爐渣的流動性都非常理想,同時(shí)穩(wěn)定的爐溫能夠減少爐溫波動引起的透氣性變化。
3.1.7減少入爐粉末量
增加篩片的清理和更換頻次,關(guān)小給料機(jī)的節(jié)流閘開度,提高篩分效率;對爐頂除塵設(shè)備加強(qiáng)維護(hù),提高抽塵能力,通過這兩方面的工作減少入爐的粉末量,適當(dāng)改善料柱透氣性 3.2定期更換風(fēng)口
風(fēng)口中套上翹會改變氣流的一次分布,對爐缸的活躍程度也有很大的影響,而被擠壓變形的中套會泄漏煤氣、結(jié)構(gòu)變形后增加損壞的幾率形成安全隱患,所以需要對風(fēng)口進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控和測量,掌握風(fēng)口中套上翹和變形的程度,六高爐的做法是利用檢修的機(jī)會對上翹或變形嚴(yán)重風(fēng)口進(jìn)行更換,盡可能減少其帶來的不利影響,穩(wěn)定高爐爐況。
3.3定期對除塵器進(jìn)行清理
比肖夫環(huán)縫洗滌塔由于其濕法除塵的原理,在Zn負(fù)荷過高,高爐排Zn作用有效的情況下不可避免的會形成結(jié)垢和堵塞現(xiàn)象,在生產(chǎn)狀態(tài)下無法進(jìn)行對其進(jìn)行清除,而該現(xiàn)象對高爐受風(fēng)、頂壓的影響又非常大,所以只能利用檢修的機(jī)會對除塵器進(jìn)行徹底的清理,減輕堵塞現(xiàn)象對爐況的影響。
3.4控制二次資源的使用量
認(rèn)識到高Zn負(fù)荷對高爐的影響后,在配礦方面有意的減少二次資源的使用量,從2020年6月開始,在維持燒結(jié)料堆造堆量7-8萬t不變的基礎(chǔ)上,煉鋼污泥的加入量由715#-727#料堆的1 000~1 600 t減少到728#~732#料堆的0t,高爐Zn負(fù)荷下降到1.5 kg/t以下,穩(wěn)定一段時(shí)間之后從733#料堆開始恢復(fù),但將每個料堆的加入量控制在500 t以內(nèi),使高爐的Zn負(fù)荷低于1.2 kg/t以下
4 實(shí)施效果
經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)踐和調(diào)整,取得以下效果。
(1)透氣性有明顯改善,透氣性指數(shù)由19 000上升到19 500,詳見圖1、圖2,懸料和崩滑料現(xiàn)象明顯減少,順行程度改善明顯,圖3是2018年~2020年7月每月懸料、崩料次數(shù)的變化,在Zn負(fù)荷沒有大幅上升之前,六高爐沒有懸料、崩料現(xiàn)象,Zn負(fù)荷大幅上升后開始頻繁出現(xiàn),采取各類措施后次數(shù)減少,至于2020年5~6月的懸料和崩料現(xiàn)象主要原因?yàn)?/span>5~6月5次休風(fēng)4次慢風(fēng)導(dǎo)致的爐況失常,Zn負(fù)荷不是主要因素。
圖 2018-2020年六高爐懸料、崩料次數(shù)變化
(2)定期對上翹的風(fēng)口進(jìn)行更換后,基本未發(fā)現(xiàn)變形的風(fēng)口,風(fēng)口變形是上翹后的繼續(xù)惡化現(xiàn)象,及時(shí)對上翹風(fēng)口進(jìn)行更換能有效避免這種惡化現(xiàn)象,保證風(fēng)口的正常安全工作
(3)高爐的平均風(fēng)量上升,平均頂壓下降,焦炭負(fù)荷由4.4逐步提升到4.6,對生產(chǎn)有很大的促進(jìn)作用,焦比有一定下降,但由于煤氣利用率下降,高爐燃料比沒有下降。
5 結(jié)論
生產(chǎn)實(shí)踐表明:
(1)高爐Zn負(fù)荷的升高主要是燒結(jié)礦、球團(tuán)礦中Zn含量高所致,而燒結(jié)礦、球團(tuán)礦中的Zn主要來源于原料配礦中的二次資源。
(2)進(jìn)入高爐的Zn很少進(jìn)入鐵水中,一部分在高爐內(nèi)循環(huán)富集,一部分隨高爐煤氣進(jìn)入除塵灰中,除塵灰經(jīng)過處理后又加入到燒結(jié)原料中形成Zn的外循環(huán),內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)反復(fù)循環(huán),高爐內(nèi)的Zn負(fù)荷不會降低。
(3)高爐操作可以采取手段減輕Zn負(fù)荷升高帶來的不利影響,但這些手段會降低高爐的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
(4)Zn負(fù)荷升高對風(fēng)口設(shè)備、濕法除塵的影響無法用操作手段進(jìn)行減輕,必須休風(fēng)進(jìn)行處理。
參考文獻(xiàn)
[1] 周傳典.《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊》[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.3,115
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