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閻占海 張化明 霍紅艷
(河鋼集團邯鄲分公司)
摘 要 介紹了邯鋼低硅高鎂球團礦實驗室實驗、產線投籠試驗和工業生產的情況。實驗實現了提高球團礦入爐品位、降低硅含量、改善冶金性能的目標。確定了球團礦合理的硅和鎂含量范圍、適當的鏈-回-環三機熱工參數。實現了連續穩定的工業生產。
關鍵詞 球團 低硅高鎂 投籠 冶金性能
1 前言
為適應京津冀地區環保形勢的要求,邯鋼高爐將增加球團礦配比,減少燒結礦產能。鎂質球團在實現燒結鎂轉移、改善球團冶金性能方面有著極大優勢,濟鋼、鞍鋼、梅鋼、馬鋼等企業在鎂質球團生產及使用上都取得了提產、降耗、改善渣系性能的良好效果[1~5],為此邯鋼利用現有200萬噸鏈-回-環球團生產線,開展低硅高鎂球團礦生產,效果良好。
2 試驗用原料
根據外廠鎂質球團生產經驗,鎂質添加劑可采用氧化鎂、白云石粉、菱鎂石粉及其輕燒粉、蛇紋石粉、鎂質膨潤土、富鎂精粉等途徑,國內都取得過成功經驗[6~9],對邯鄲本地白云石粉、氧化鎂粉實驗室及投籠試驗,均出現細度問題影響造球效果及成品抗壓強度,且現場增加密封配料倉投入費用高,為此采用富鎂精粉增鎂途徑,進行鎂質球團生產試驗,試驗原料為進口球粉為主,國內精粉為輔,精粉4為赤鐵礦,其它為磁鐵礦,具體情況見表1,表2,預測成品充分見表3。
3 實驗目的及過程
3.1 實驗目的
本實驗主要通過實驗室試驗、投籠試驗,驗證在當前的原料條件下,焙燒低硅高鎂球的可行性,并確定合理的精礦配比,研究球團礦性能的影響因素,為連續性的大規模工業生產提供技術支持。
3.2 實驗室生球制備和焙燒
實驗室試驗膨潤土配比2.0%,生球在φ0.55 m 的小型造球盤上制備,球盤傾角50°,轉速 25r/min左右,造球時間8min,生球水分控制在 9±0.2 %。 生球中 8~15 mm粒級占95 %以上,取10~15mm的球團作為試驗球團。生球平均抗壓1.5次—2.1次。
3.3 預熱和焙燒試驗
為了縮短試驗時間,預熱和焙燒試驗連續進行,試驗在φ60mm管爐中進行,預熱10min,焙燒10min,緩冷5min。
3.4 投籠試驗
投籠試驗用的籠子規格φ150×350,用不銹鋼筋焊接而成,縫隙小于5mm,每次投籠前裝入在實驗室造好的生球300個,在鏈箅機尾部一次投兩個籠子,在環冷機出料口取出。取球后先查驗籠內球的爆裂情況并查清剩余的完整球數量,然后送實驗室做抗壓檢測和冶金性能指標檢測。
3.5 工業試驗
在實驗室試驗及投籠試驗均取得成功的情況下,組織了小規模工業試驗,對造球、熱工等參數進行了驗證,最終確定了工業生產時的相關參數。
4 實驗結果及討論
實驗室實驗和投籠試驗取得了較為滿意的效果,且投籠試驗所獲得的球團未出現明顯爆裂的情況,詳見表4、表5。
4.1 高鎂精粉對生球強度和膨潤土配比的影響
由于實驗室試驗效果不明顯,這一實驗主要在產線上進行。表1中精粉5為高鎂礦,其配比對生球強度和膨潤土配比影響較大,主要是因為該礦種粒度較差,-200目含量僅為50%左右,親水性也較差。
表4可以看出,高鎂精粉配比增加對生球強度有顯著影響,在膨潤土配比不變的情況下,隨著高鎂精粉配比增加,生球強度顯著下降,要保證生球強度,必須大幅提高膨潤土配比。
4.2 預熱及焙燒溫度對高鎂球團礦抗壓強度的影響
配加高鎂精粉后,球團礦中鎂含量發生顯著變化,對球團礦熱工制度產生了明顯的影響,鎂含量和熱工參數的變化如下表5。
試驗表明,隨著球團礦中鎂含量逐漸升高,所需的預熱和焙燒溫度也逐漸升高,但球團礦抗壓強度卻呈現明顯的下降趨勢。
4.3 低硅含鎂球團冶金性能研究
將球團礦鎂含量固定在2.5%左右進行投籠試驗,考察溫度與冶金性能的關系,結果如表6。
據上表可以看出,鏈箅機預熱溫度和窯頭溫度對球團礦抗壓強度有顯著影響,前三組投籠盡管焙燒溫度已經高達1280℃,但是成品球抗壓強度依然不高,當預熱溫度和窯頭溫度增加到一定程度以后,成品球抗壓強度顯著升高。
此外,六組投籠試驗中,后三組投籠試驗得到了合格球團,與前三組不合格球團比較,還原膨脹存在顯著差異,但還原度差異不大。
根據以上的實驗結論,后期進行了工業試驗,也取得了滿意的結果,并已經實現了連續工業生產,滿足了高爐的需求。在連續的工業生產過程中還發現,當鏈箅機預熱溫度低于1050℃時,窯中含粉率明顯增加,窯中焙燒氣氛惡化,環冷機料層透氣性嚴重惡化,除了引起球團礦抗壓強度下降外,窯中結圈的速度有明顯加速的趨勢,成品皮帶出紅球的次數明顯增加。
5 結語
用配加高鎂精粉的方法在鏈-回-環球團生產線上生產低硅高鎂球團礦是可行的。
與普通酸性球團礦相比,低硅高鎂球團的預熱及焙燒需要更高的溫度,尤其是更高的預熱溫度和窯頭溫度。焙燒溫度增加到一定程度,繼續增加溫度對球團礦抗壓強度影響不顯著。
低硅高鎂球團焙燒強度不夠時,可能引起嚴重的還原膨脹,由于本實驗數據有限,暫不能下肯定的結論,尚需進一步研究。
鏈-回-環工藝條件下焙燒低硅高鎂球團,掌握好預熱溫度對控制窯中結圈至關重要。
6 參考文獻
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