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信鋼2號高爐燜爐快速復產技術實踐

時間:2020-09-22 15:08來源:《煉鐵交流》雜志 作者:zgltw 點擊:
丁德敏 鄒有光 龔長勇 胡強 王昕 (安鋼集團信陽鋼鐵公司煉鐵廠) 摘 要 安鋼集團信鋼二號高爐計劃燜爐34.5天,采用送風前氧槍燒鐵口技術加熱爐缸,將風口與鐵口燒貫通,復風25.
  • 丁德敏  鄒有光  龔長勇  胡強  王昕

    (安鋼集團信陽鋼鐵公司煉鐵廠)


    摘  要  安鋼集團信鋼二號高爐計劃燜爐34.5天,采用送風前氧槍燒鐵口技術加熱爐缸,將風口與鐵口燒貫通,復風25.5小時恢復正常生產,實現了快速開爐復產。

    關鍵詞  計劃燜爐 開爐 氧槍 快速恢復


    1   概述

    安鋼集團信鋼二號高爐,爐容由原450m3擴容改造為600m3。于2018年2月送風生產,2020年受冠狀(性)病毒疫情影響,公司決定二號高爐計劃燜爐一個月。煉鐵廠做好燜爐前爐況調整、燜爐期間本體密封,開爐借鑒兄弟單位(開爐)送風前鐵口埋氧槍技術,復風前一天從鐵口埋入氧槍燒氧加熱爐缸,復風25.5小時恢復正常生產,實現了快速開爐復產,取得了良好的安全經濟效果。

    2  燜爐前爐況調整及燜爐操作

    信鋼煉鐵廠對此次燜爐開爐高度重視,把此次燜爐開爐作為系統工程,燜爐前制定了詳細的燜爐、開爐方案。計劃2020年2月5日高爐燜爐,3日開始適當提高爐溫、降低堿度、發展邊緣煤氣流,并配加螢石、錳礦改善渣鐵流動性,活躍爐缸。2月5日2:30開始下燜爐料,8:08順利休風燜爐。

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    高爐休風后迅速卸掉直吹管、拉下風口小套,風口堵泥后砌磚抹油密封,爐頂用5噸水渣多環布入料面覆蓋。高爐燜爐期間,每天對高爐密封情況進行專人檢查;熱風爐拱頂溫度低于600℃時熱風爐引煤氣燒爐,煙道溫度大于350℃時啟風機反吹,再繼續燒爐(3-4天燒一次),達到熱風爐和熱風管道保溫的目的。

    3  開爐前準備

    3.1  制定詳細的開爐方案

    煉鐵廠成立了以廠長為總指揮的開爐指揮部,分工藝組、設備電氣組、開爐協調組、安全環保監管組、后勤外圍保障組五個專業組將開爐方案每一項工作落實到人,送風復產前的準備、復風條件的確認、復風具體操作以及復風安全環保措施等都做了詳細規定,確保每一項工作有安排有落實。

    3.2  開爐前的設備試車調試

    開爐送風前充分的設備調試、試車和各種能源介質的再確認,是高爐送風后各系統設備正常運轉、生產組織流暢、高爐快速恢復的重要保障。因此次燜爐是受疫情影響設備檢修任務不重,設備檢修工作提前已完成,開爐前三天每天均組織設備聯動試車三小時,開爐期間設備運行良好,為快速開爐復產提高了基層保障。

    3.3  開爐前鐵口埋氧槍富氧及風口處理

    3月9日組織人員分二組分別處理風口和鐵口埋氧氣富氧。一組人員清理干凈各風口砌磚,摳凈風口內凝結物,將鐵口上方1#、16#風口中小套拉出用氧氣向下燒與鐵口貫通。從處理風口情況看此次燜爐效果較好,風口前凝結物少,風口前焦炭完好有棱角、粒度基本大于20mm。另一組人員處理鐵口,將氧槍埋入鐵口3.5米,14:39氧槍埋好開始富氧。因氧槍是自制、技術不成熟,害怕氧槍燒損到鐵口組合磚內燒壞鐵口組合磚,富氧二小時即將氧槍取出重新再埋入富氧,至10日上午鐵口上方二側(測)各三個風口焦炭已點燃,開始回裝進風裝置,除開爐送風題庫上方6個風口外,其余10個風口全部重新堵泥,有水炮泥間加一塊圓臺型輕質磚,保證風口不易被吹開,16:50進風裝置裝好具備送風條件。

    4  復風操作

    4.1 復風基本操作

    3月10日16:59高爐送風,鐵口上方6個風口送風,風壓53kpa、風量480M3/min、風溫410℃。18:09風壓加到92kpa、風量風量574M3/min、頂溫270℃下第一批空焦。復風后,爐頂及煤氣系統通蒸汽、氮氣系統通氮氣,保持正壓,18:53高爐引煤氣操作煤氣并網,距送風1小時54分鐘。送風后4小時組織出第一爐鐵,11日7:39打開鐵口下渣過砂口后,8:10開始噴煤,14:10開始富氧100m3/h。送風后操作參數控制見表2。高爐操作曲線見圖1。

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    4.2 復風料組成

    此次燜爐高爐本體密封較好,2月5日休風燜爐料線2.7米,3月9日下降到3.2米,處理風口后料線4.2米。綜合分析高爐燜爐料情況和燜爐時間,為了盡快補充長時間燜爐損失的熱量,高爐復風首先補空焦60噸:焦批5噸+白云石0.6噸,核算堿度0.85倍。后續下1.5負荷料:焦批5噸、礦批7.5噸+錳礦0.2噸+螢石0.1噸,核算堿度1.0倍。復風料組成見表3。

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    4.3  出鐵情況

    高爐16:59復風后鐵口繼續埋氧槍燒氧,組織出第一爐鐵時將氧槍壓縮空氣關掉,19:01氧槍燒損鐵水燒出,第一爐渣鐵溫、流動性均較好,出渣鐵約6-7噸,流到干渣場。后續爐前渣鐵清理出來即組織出鐵,間隔約40分鐘,出第九次鐵時,已有10個風口送風,風壓加到190kpa、風量1350m3/min,渣鐵流動性改善,渣鐵量約有10噸,做出鐵過砂口準備,第十爐間隔105分鐘打開鐵口,順利過砂口。出鐵情況見表4。

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    5  總結

    信鋼二號高爐燜爐一個月以上,實現快速復產是信鋼煉鐵技術的重大突破,一些開爐復產經驗值得總結:

    5.1  送風前從鐵口埋入氧槍富氧,使鐵口與上方風口貫通并充分點燃爐缸焦炭,可大大加快開爐進程,減少復風前期風口窩渣風險。

    5.2  燜爐期間,熱風爐拱頂溫度低于600℃時熱風爐引煤氣燒爐,煙道溫度大于350℃時啟風機反吹循環燒爐,使送風后風溫快速得到提高。

    5.3  燜爐期間高爐本體密封效果好,可大大促進開爐進程。

    5.4  復風前期,渣鐵溫度低粘稠、流動性差,爐前操作相當關鍵,往往會因爐前渣鐵不能及時清理或出鐵過程發生事故,造成爐況恢復出現反復。


    (責任編輯:zgltw)
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