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王春龍,祁四清,全 強(qiáng),李平潮,趙艷霞
(中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司)
摘 要 介紹了國(guó)內(nèi)某600m3級(jí)高爐生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題、爐體破損調(diào)研的情況,以及高爐爐體升級(jí)改造中采用的多項(xiàng)高爐長(zhǎng)壽技術(shù)。該高爐升級(jí)改造投產(chǎn)后取得了良好的效果,生產(chǎn)順行,能耗降低。實(shí)踐表明,中冶京誠(chéng)成熟、可靠、完整的高爐長(zhǎng)壽技術(shù)的應(yīng)用,有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)科技進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞 高爐 冷卻壁 冷卻結(jié)構(gòu) 爐體
國(guó)內(nèi)某600m3級(jí)高爐于2011年投產(chǎn),2016年 10月停爐大修,運(yùn)行時(shí)間~5年。該高爐從2016年開(kāi)始,爐況不順行,高爐爐底漏煤氣,爐腰冷卻壁破損嚴(yán)重,因此,煉鐵廠決定對(duì)高爐進(jìn)行大修改造。本次設(shè)計(jì)采用多項(xiàng)爐體升級(jí)改造技術(shù),如優(yōu)化爐型、將厚壁爐襯改為薄壁爐襯結(jié)構(gòu)、優(yōu)化爐體冷卻水系統(tǒng)、改進(jìn)爐底密封結(jié)構(gòu)以防爐底漏煤氣等。本文針對(duì)該高爐生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題,結(jié)合拆爐破損調(diào)研以及投產(chǎn)后運(yùn)行情況對(duì)本次高爐爐體升級(jí)改造設(shè)計(jì)中采用的多項(xiàng)高爐長(zhǎng)壽技術(shù)進(jìn)行全面的介紹。
1 優(yōu)化高爐內(nèi)型
高爐升級(jí)改造前為厚壁高爐,改造后,爐體采用薄壁爐襯結(jié)構(gòu),參考國(guó)內(nèi)同級(jí)別先進(jìn)高爐內(nèi)型參數(shù),對(duì)爐腹角、爐身角等參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。改造前后高爐內(nèi)型參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。
參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。
從表1可見(jiàn),改造后:
(1)爐腹角減小,可以有效保護(hù)爐腹冷卻設(shè)備。
(2)爐身角減小,便于邊緣煤氣的發(fā)展,并利于爐料下降,減小爐料與爐墻及爐料之間的摩擦,即降低料柱阻損,為高爐順行創(chuàng)造條件。
(3)爐腰直徑增大,適當(dāng)降低高徑比。
合理的薄壁內(nèi)型是高爐生產(chǎn)操作過(guò)程中操作指標(biāo)最佳時(shí)期所具有的內(nèi)型尺寸,高爐一代爐役內(nèi)型基本保持不變,因此,可以為高爐長(zhǎng)期高效運(yùn)行創(chuàng)造條件。
2 改進(jìn)爐底密封結(jié)構(gòu)
本高爐改造前爐底密封結(jié)構(gòu)如圖1所示。在水冷管上方設(shè)置一層爐底封板,高爐基礎(chǔ)下方爐底環(huán)板與高爐爐基之間有~50mm 的間隙用灌漿料填充。生產(chǎn)過(guò)程中此處漏煤氣嚴(yán)重,可能是爐底封板與爐殼脫開(kāi),煤氣從脫焊處逸出。改造后爐底設(shè)置兩層封板,即在高爐基礎(chǔ)下方增設(shè)爐底封板,以增強(qiáng)爐殼密封的可靠性,如圖2。
3 優(yōu)化爐體冷卻結(jié)構(gòu)
3.1 爐體冷卻設(shè)備
3.1.1 爐喉鋼磚
改造前高爐共設(shè)兩層爐喉鋼磚。上層無(wú)水冷鋼磚之間采用螺栓連接,厚度為100mm;下層空腔式水冷鋼磚總厚度455mm,熱面厚度160mm,材質(zhì)均為ZG270-500。拆爐時(shí)發(fā)現(xiàn)上層鋼磚完好,但是下層鋼磚損壞嚴(yán)重,大部分已經(jīng)開(kāi)裂,且裂紋均源于螺栓處,個(gè)別甚至完全碎裂。改造后采用兩層無(wú)水冷爐喉鋼磚,螺栓為鑄入式,即鋼磚熱面沒(méi)有螺栓孔,可以避免熱應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋。改造前后爐喉鋼磚見(jiàn)圖3。
3.1.2 冷卻壁
3.1.2.1 拆爐情況
改造前,無(wú)冷區(qū)下部第12、13段均為凸臺(tái)冷卻壁,單層蛇形管結(jié)構(gòu),冷卻壁凸臺(tái)水管破損較多。冷卻壁壁體除燕尾槽中局部鑲磚磨損外,其他部分較為完好,但是,也存在個(gè)別冷卻壁燕尾槽磨掉、側(cè)面出現(xiàn)裂紋的現(xiàn)象。第12段冷卻壁熱面及以下的磚襯已經(jīng)全部侵蝕或脫落。第12、13段冷卻壁拆除情況見(jiàn)圖4。爐身中部第9~11段冷卻壁均不帶凸臺(tái),單層蛇形管結(jié)構(gòu),燕尾槽內(nèi)的鑲磚大部分已經(jīng)侵蝕,每個(gè)燕尾槽的肋部均有3~5個(gè)深度~10mm的溝槽(見(jiàn)圖5),可能是爐料下降磨損及煤氣流上升沖刷所致。
第8段冷卻壁處于爐腰部位,為雙層蛇型管結(jié)構(gòu)。冷卻壁幾乎間隔完全燒壞,即冷卻壁的燕構(gòu),該段冷卻壁的熱面水管全部燒壞,冷面水管共 尾槽侵蝕殆盡,甚至個(gè)別冷卻壁大部分已經(jīng)燒損。有7根燒壞,從拆爐情況看,鐵口上方的冷卻壁損 爐腰冷卻壁破損狀況見(jiàn)圖6。爐腹第6、7段冷卻壁處于軟熔帶位置,熱面粘結(jié)厚度~80mm的渣皮,如圖7所示。
3.1.2.2 改造設(shè)計(jì)
從冷卻壁的破損狀況來(lái)看,爐腹處冷卻壁破損較少,爐腰處雖然采用雙層水管冷卻但破損嚴(yán)重。爐身上部帶凸臺(tái)的第12、13段冷卻壁凸臺(tái)水管大部分破損。爐身上部為塊狀帶區(qū)域,冷卻壁熱面無(wú)法形成渣皮保護(hù),伸入爐內(nèi)的凸臺(tái)受高溫沖擊、爐料磨損及煤氣流的沖刷而破損。
因此,本次改造冷卻壁采用不帶凸臺(tái)的四進(jìn)四出結(jié)構(gòu),即每塊冷卻壁內(nèi)鑄4根水管,該種形式的冷卻壁無(wú)冷卻盲區(qū),并且將冷卻系統(tǒng)切分為若干個(gè)細(xì)小的冷卻單元,可以避免蛇形管冷卻壁局部損壞導(dǎo)致整體失效的缺點(diǎn)。此外,冷卻壁采用一串到頂?shù)倪B接方式,使得爐體縱向水量均與截面積最大的爐腰處相同,冷卻強(qiáng)度較大,與原蛇形管結(jié)構(gòu)相比,爐腰區(qū)域通過(guò)的水量增大,利于冷卻壁熱面渣皮的形成及穩(wěn)定存在,能夠有效保護(hù)冷卻壁。
具體方案為:取消爐身上部無(wú)冷區(qū),整個(gè)爐體冷卻設(shè)備全覆蓋,其中,爐底、爐缸區(qū)域采用光面冷卻壁,冷卻壁材質(zhì)為HT150;爐腹、爐腰、爐身下部為鑲磚鑄鋼冷卻壁,材質(zhì)為ZG230-450;爐身中、上部為鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,材質(zhì)為QT400-20。在爐喉鋼磚下部原無(wú)冷區(qū)設(shè)置1段光面倒扣冷卻壁,材質(zhì)為 QT400-20,其內(nèi)表面沿高爐內(nèi)型布置,不砌耐火材料,在保證光滑內(nèi)型的同時(shí),承受生產(chǎn)中低料線時(shí)爐料的沖擊,也便于維持高爐布料的初始料面分布。
3.2 爐體冷卻水系統(tǒng)
改造前,高爐冷卻壁采用圓周橫向連接,高熱負(fù)荷區(qū)域冷卻壁水管采用單聯(lián),低熱負(fù)荷區(qū)采用雙聯(lián)或者三聯(lián),冷卻水經(jīng)過(guò)1~3塊冷卻壁后排入排水斗。常壓凈循環(huán)水冷卻系統(tǒng)水量~2500t/h,出鐵場(chǎng)地坪處的壓力~0.5MPa。
改造后,冷卻壁采用一串到頂?shù)睦鋮s方式,可以充分利用工業(yè)水的潛熱,且各區(qū)域冷卻壁通過(guò)水量均與截面積最大的爐腰處相同。為了保證高爐高強(qiáng)度冶煉的冷卻需求,常壓凈循環(huán)水冷卻系統(tǒng)水量增加至~3000t/h,出鐵場(chǎng)地坪處的壓力提高至~0.65 MPa。此外,為了便于冷卻壁損壞后切換,在處于高熱負(fù)荷區(qū)域的爐腹、爐腰、爐身下部冷卻壁連管之間設(shè)置三通閥門(mén),如圖8所示。
4 爐體耐材結(jié)構(gòu)
4.1 拆爐情況
原高爐爐底、爐缸結(jié)構(gòu)為:爐底滿鋪4層345 mm厚半石墨炭磚+1層345mm厚微孔炭磚,爐缸全部砌筑微孔炭磚;滿鋪炭磚上方砌筑兩層陶瓷墊,厚度為690mm;炭磚內(nèi)側(cè)砌筑嵌入式小塊陶瓷杯,風(fēng)口組合磚為剛玉質(zhì)結(jié)構(gòu)。拆爐后發(fā)現(xiàn)靠近鐵口的爐缸第3層微孔炭磚剩余厚度最薄處為耀200 mm(原厚度978mm),如圖9所示。陶瓷墊基本侵蝕完畢,最上層滿鋪炭磚基本保存完好。
4.2 改造設(shè)計(jì)
根據(jù)高爐各部位不同的工作條件和侵蝕機(jī)理,合理的選用耐火材料。
4.2.1 爐底、爐缸砌筑
爐底、爐缸耐材結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案為爐底水冷封板上滿鋪2層國(guó)產(chǎn)半石墨炭塊,其上滿鋪2層國(guó)產(chǎn)大塊微孔炭磚,爐底共砌4層大塊炭磚,厚度1600 mm。陶瓷墊為兩層莫來(lái)石磚,總厚度為692mm。
爐缸環(huán)砌大塊超微孔炭磚,死鐵層和鐵口區(qū)域的炭磚局部加厚,風(fēng)口組合磚下部環(huán)砌三層大塊微孔炭磚。爐缸炭磚內(nèi)側(cè)砌陶瓷杯,陶瓷杯采用剛玉莫來(lái)石磚。風(fēng)鐵口組合磚采用大塊結(jié)構(gòu)。風(fēng)口處采用密封新技術(shù),即在風(fēng)口大、中套上預(yù)留灌漿孔,風(fēng)口設(shè)備與組合磚之間縫隙差異化設(shè)計(jì),并且為預(yù)防堿金屬、鋅等有害元素以及風(fēng)口設(shè)備漏水對(duì)炭磚和炭素?fù)v料的侵蝕,在風(fēng)口組合磚下部加設(shè)銅板。
4.2.2 爐腹及其以上區(qū)域內(nèi)襯
為了提高耐材砌筑的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,改造后采用冷鑲磚工藝。其中,爐腹至爐腰區(qū)域工作條件惡劣,熱負(fù)荷高,氣固液三相共存,應(yīng)該選用具有耐高溫、抗氧化、抗渣鐵侵蝕能力強(qiáng),又能抵抗鋅、堿侵蝕、體積穩(wěn)定性好的耐材,故此區(qū)域冷卻壁的熱面鑲嵌氮化硅結(jié)合碳化硅磚;爐身中下部冷卻壁的熱面鑲嵌燒成微孔鋁炭磚;考慮到爐身上部主要承受爐料的磨損及煤氣流的沖刷,冷卻壁熱面鑲嵌磷酸鹽浸漬粘土磚。
5 完善爐體檢測(cè)
改造前,爐體檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置較少,尤其是爐缸溫度檢測(cè)不夠全面。
改造后,適當(dāng)增加爐缸、爐底在爐襯和冷卻壁上的熱電偶,用于檢測(cè)爐缸、爐底部位溫度分布、推斷爐缸、爐底的侵蝕狀況及冷卻壁損壞狀況。根據(jù)爐缸的侵蝕特點(diǎn),在爐缸象腳區(qū)密集布置熱電偶,并在爐殼上設(shè)置溫度檢測(cè)。爐腹以上冷卻壁設(shè)置熱電偶,用于檢測(cè)爐襯侵蝕狀況和冷卻壁損壞狀況。除此之外,還在爐頂設(shè)置紅外攝像儀、爐喉設(shè)置十字測(cè)溫、爐體安裝水溫差檢測(cè)模型等,以豐富爐體的檢測(cè)手段,盡可能的實(shí)現(xiàn)高爐的“可視化”,便于高爐生產(chǎn)操作。
6 結(jié)語(yǔ)
本次高爐爐體升級(jí)改造,結(jié)合拆爐破損調(diào)研,采用多項(xiàng)高爐長(zhǎng)壽技術(shù),自2017年5月份大修投產(chǎn)以來(lái),高爐順行、穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)較好,高爐日產(chǎn)量耀2300t,燃料比在525kg/t以下,冷卻壁及炭磚溫度處于正常范圍。實(shí)踐證明高爐長(zhǎng)壽技術(shù)的應(yīng)用,有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)科技進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗,并形成了中冶京誠(chéng)成熟、可靠、完整的高爐升級(jí)改造技術(shù)。
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