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摘 要 邯鋼五號(hào)高爐自2017年10月起由于高爐布料角度異常,導(dǎo)致?tīng)t況一直處于失常狀態(tài),連續(xù)的崩懸料,11月6日配合環(huán)保限產(chǎn)進(jìn)行停爐扒爐,11月21日23:56送風(fēng)開(kāi)爐,11月24日14:15風(fēng)口開(kāi)全,實(shí)現(xiàn)全風(fēng)作業(yè),風(fēng)機(jī)風(fēng)量3950m3/min。停爐前,制訂詳細(xì)的停開(kāi)爐計(jì)劃和操作制度;開(kāi)爐后,按照規(guī)定和爐況變化嚴(yán)格控制操作參數(shù),為爐前出鐵和爐內(nèi)強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造便利條件。
關(guān)鍵詞 大型高爐 停爐 開(kāi)爐 快速達(dá)產(chǎn)
1 停爐
五號(hào)高爐11月6日9點(diǎn)開(kāi)始停止上料,9:45分頂溫升到350℃以上,爐頂開(kāi)始打水,初期爐頂打水量40噸,氣密箱溢流水量25噸,后逐漸增加,最高使用105噸,最后一次鐵17:00開(kāi)口,17:45分堵口,11月7日0:57再次開(kāi)口,2:33關(guān)閉爐頂放散,增加出鐵能力,4:58鐵出凈堵口,5:43休風(fēng),風(fēng)機(jī)斷風(fēng)。
1.1 風(fēng)、氧使用
由于高爐停爐前爐況一直波動(dòng),風(fēng)口堵三個(gè),風(fēng)量一直沒(méi)有加全,停爐前風(fēng)機(jī)風(fēng)量使用3050m3/min,富氧量為零,根據(jù)計(jì)算降料面時(shí)間和風(fēng)量使用計(jì)算料面進(jìn)入爐身11:00開(kāi)始減風(fēng),后根據(jù)頂溫采取定風(fēng)溫減風(fēng)模式,15:00后料面進(jìn)入爐腰,風(fēng)量減至1300 m3/min,后逐步采取定風(fēng)量減風(fēng)溫措施,23:00后爐料進(jìn)入風(fēng)口帶,富氧3000 m3/h,后逐步穩(wěn)定風(fēng)量800 m3/min[1],7日2:33分半開(kāi)放風(fēng)閥,關(guān)閉爐頂放散憋壓出鐵,5:43休風(fēng),風(fēng)機(jī)斷風(fēng),風(fēng)氧使用。
1.2 風(fēng)溫、加濕的使用
由于將料面前爐況波動(dòng),已經(jīng)全焦冶煉,風(fēng)溫使用水平較低,只有950℃,使用風(fēng)溫調(diào)整爐溫,后逐步降低風(fēng)溫使用,特別是料面降到爐腰以下后,風(fēng)溫降低使用較多,維持正常的焦炭燃燒溫度,最低風(fēng)溫使用700℃,風(fēng)溫趨勢(shì)。
回收煤氣前期可加濕平衡理燃,理論燃燒溫度小于 2300℃,減少風(fēng)口破損,13:00后料線降到爐身下部,煤氣H2含量升高到3.5%以上,停止加濕,關(guān)閉加濕手動(dòng)閥,只有大氣濕度8g/ m3,加濕趨勢(shì)。
1.3 頂壓、煤氣成分變化
從9:30開(kāi)始,到第二天凌晨1:30,在降料面的過(guò)程中分別出現(xiàn)過(guò)兩次較大的爆震,21:59爆震一次,頂壓從38KPa漲到52KPa,22:46爆震一次,頂壓42KPa到56KPa。其他都是小的爆震,頂壓波動(dòng)不大,頂壓變化趨勢(shì)。
降料面過(guò)程中,前期CO2含量下降較快,最低降到2.34%,之后稍有增加;CO含量呈先漲后降的趨勢(shì),煤氣利用率是先下降后增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
1.4 出鐵安排
降料面前期按正常時(shí)間出鐵,見(jiàn)風(fēng)堵口,切煤氣到降料面結(jié)束之前區(qū)間不出鐵[2];降料面至爐腰上,風(fēng)機(jī)風(fēng)量累計(jì)90萬(wàn)m3,鐵量大于550t時(shí),停止出鐵,核算爐內(nèi)存留鐵量剩余150t,有利于爐缸死焦上移,增加爐缸焦炭的燃燒量,減少扒爐的工作量。
2 開(kāi)爐前準(zhǔn)備工作
(1)高爐本體烘爐階段。用混風(fēng)閥和冷風(fēng)閥配合調(diào)節(jié)風(fēng)溫,自然送風(fēng)1小時(shí),恒溫100℃,然后以25℃/h的速率升溫至450℃,最后保持450℃恒溫9h,控制參數(shù)基本包括:爐頂頂溫≤320℃;氣密箱溫度<50℃;烘爐前期參考風(fēng)量3000m3/min;爐頂壓力≤12kpa以控制噪音為主;風(fēng)溫波動(dòng)≤10℃。
(2)高爐試壓檢漏。以爐頂壓力為準(zhǔn),最高檢漏壓力210KPa,控制加風(fēng)和頂壓提升速度,頂壓每提升50 KPa,穩(wěn)定2分鐘無(wú)異常后再繼續(xù)升壓。充壓范圍起始于放風(fēng)閥,經(jīng)過(guò)冷風(fēng)管道、混風(fēng)管道、混風(fēng)大閘、混風(fēng)調(diào)節(jié)閥、熱風(fēng)總管(熱風(fēng)總管就是熱風(fēng)管道混風(fēng)后的部分)、熱風(fēng)圍管、高爐、爐頂煤氣上升管和下降管、截止于重力除塵器。
(3)送風(fēng)參數(shù)。28個(gè)風(fēng)口采用25個(gè)∮120×525mm+3個(gè)∮110×525mm風(fēng)口小套,總進(jìn)風(fēng)面積0.3113m2,送風(fēng)堵8風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)面積0.2208m2。保持首次出鐵鐵口上方的4個(gè)風(fēng)口全開(kāi),其他24個(gè)風(fēng)口間隔堵風(fēng)口,堵風(fēng)口使用加工好的紅磚,保證堵嚴(yán)不自開(kāi),堵風(fēng)口分布示意圖如圖6所示;點(diǎn)火送風(fēng)風(fēng)2000m3/min,風(fēng)溫850℃,風(fēng)壓80kpa;送風(fēng)風(fēng)口冷卻水按正常水量送水;風(fēng)口銅冷卻板水量400t/h,高爐爐底冷卻水量150~200t/h;爐體冷卻軟水水量按正常水量70%控制,2500t/h左右。
3 開(kāi)爐
全爐焦比3.0t / t,[Si]3.0%,堿度1.00;點(diǎn)火送風(fēng)后的后續(xù)料焦比0.72 t / t,[Si]2.5%,堿度1.00;無(wú)異常引煤氣操作焦比減到0.65t / t,[Si]1.8%,堿度1.05[3]。前期調(diào)整負(fù)荷采用定焦批、變礦批原則,焦批13t。爐缸容積的100%的焦炭不參與造渣,計(jì)算爐渣成份時(shí)扣除[4]。凈焦段壓縮率16%;空焦段壓縮率14%;負(fù)荷料段壓縮率8%,點(diǎn)火后后續(xù)料按平均10%的壓縮率計(jì)算[5];錳礦加入原則按[Mn]0.80%控制,螢石加入原則按渣中(CaF2)3%~4%控制。
3.1 強(qiáng)化冶煉操作措施及過(guò)程
強(qiáng)化冶煉過(guò)程中,開(kāi)風(fēng)口自出鐵鐵口的兩側(cè)依次交叉進(jìn)行,不允許間隔開(kāi)風(fēng)口,控制開(kāi)風(fēng)口速度,基本原則為前期穩(wěn)、中期快、后期慢。開(kāi)爐22個(gè)小時(shí)后,爐況穩(wěn)定性較好,開(kāi)3#、20#風(fēng)口,之后依次打開(kāi)17#、6#、25#、11#、14#、28#風(fēng)口,開(kāi)爐64個(gè)小時(shí)后,實(shí)現(xiàn)全風(fēng)口作業(yè),風(fēng)機(jī)風(fēng)量達(dá)到3950m3/min。
3.2 強(qiáng)化冶煉過(guò)程中各參數(shù)變化情況
開(kāi)爐后,高爐持續(xù)加風(fēng),但負(fù)荷料剛進(jìn)入軟熔帶時(shí),高爐開(kāi)始出現(xiàn)憋風(fēng)現(xiàn)象,隨著出鐵秩序的順利進(jìn)行,高爐壓量關(guān)系逐漸寬松,加風(fēng)也比較容易,在開(kāi)爐第34小時(shí)后風(fēng)機(jī)風(fēng)量逐漸加到3500m3/min以上,之后由于設(shè)備原因,被迫減風(fēng),但之后高爐恢復(fù)情況較為順利,風(fēng)機(jī)風(fēng)量最高到達(dá)3950m3/min。
開(kāi)爐42小時(shí)以后,高爐的壓量關(guān)系較為平穩(wěn),為高爐開(kāi)風(fēng)口,加風(fēng)創(chuàng)造有利條件,這主要得利于合理的上下部調(diào)劑,上部采用穩(wěn)定邊緣,發(fā)展中心的的裝料制度,避免懸料和管道的發(fā)生,下部主要靠調(diào)劑風(fēng)氧控制料速,另外通過(guò)合理運(yùn)用加濕、風(fēng)溫和煤粉,保證爐溫在正常的范圍之內(nèi)。
3.3 出鐵
根據(jù)開(kāi)爐后風(fēng)氧量的使用情況,經(jīng)計(jì)算開(kāi)爐第13個(gè)小時(shí)負(fù)荷料的渣鐵生成進(jìn)入爐缸,組織開(kāi)第一次鐵口,由于開(kāi)爐料的合理選擇,第一次出鐵物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性好,鐵水S含量較低。
可以看出,開(kāi)爐第一次鐵中Si含量3.28%,保持在較高水平,之后呈快速下降趨勢(shì),到第2天降到0.40%以下;鐵水物理熱從開(kāi)口的1427℃逐步增加到1500℃以上;爐渣堿度從開(kāi)口的1.00增加到1.22,滿(mǎn)足高爐的正常冶煉要求。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)邯鋼5#高爐站在安全、環(huán)保、快速的角度去完成停爐過(guò)程,通過(guò)控制操作參數(shù),盡量減少降料面過(guò)程中的爆震次數(shù)和強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)順利停爐。
(2)由于操作參數(shù)和出鐵秩序的合理控制,爐缸焦炭堆積較少,再加上機(jī)械化扒爐的高效,邯鋼5#高爐在最短時(shí)間內(nèi)完成扒爐工作。適應(yīng)嚴(yán)峻的環(huán)保和生產(chǎn)形勢(shì)。
(3)合理的裝料制度,為高爐進(jìn)一步加風(fēng)強(qiáng)化冶煉提供便利條件,使后續(xù)的高爐操作更加順利。
5 參考文獻(xiàn)
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