亚洲国产AV一区二区三区,爽死你个荡货h,色黄大色黄女片免费看直播,免费二人世界刺激战场

中國煉鐵網(wǎng)歡迎您!

中國煉鐵網(wǎng)

當(dāng)前位置: 主頁 > 技術(shù)文摘庫 >

舞鋼1260m3高爐提高煤比生產(chǎn)實踐

時間:2020-04-08 08:47來源:河鋼集團 舞陽鋼鐵公司 作者:石國頡 王成國 點擊:
摘 要 對舞鋼1260m3高爐提高煤比生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。通過改善原燃料條件、優(yōu)化高爐操作制度、合理控制高爐參數(shù)、穩(wěn)定煤粉噴吹速率、優(yōu)化外圍保障以及不斷優(yōu)化布料方式等措施,
  • 摘  要  對舞鋼1260m3高爐提高煤比生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。通過改善原燃料條件、優(yōu)化高爐操作制度、合理控制高爐參數(shù)、穩(wěn)定煤粉噴吹速率、優(yōu)化外圍保障以及不斷優(yōu)化布料方式等措施,為高爐長期穩(wěn)定順行、提高煤比提供了良好的基礎(chǔ)。

    關(guān)鍵詞  高爐  煤比  改善原燃料  操作制度


    Practice on improving Coal ratio of WugangSteel’ 1260m3 BF


    WANG Chengguo  LIU Hanwei  DENG Weipeng

    (Wuyang Iron and Steel Co.Ltd. ,)


    Abstract  This essay analyzes and summarizes the practice of improving the coal ratio at Wugang Steel’ 1260m3 BF.The coal ratio of the BF is improved constantly under the condition of long term steady by ameliorating the original fuel conditions、optimizing BF operation system、reasonable control of BF parameters、stable coal injection rate、optimization of peripheral supportand optimize the fabric constantly. 

    Key words  BF  Coal ratio  ameliorating the original fuel conditions  operation system


    1  概況

    舞鋼高爐(1260m3)設(shè)計2個鐵口、22個風(fēng)口,于2014年3月投產(chǎn)。針對當(dāng)前嚴(yán)峻的鋼鐵市場,鐵水的成本壓力越發(fā)突出,而高爐提高煤比、降低焦比是有效降鐵前成本提高企業(yè)效益的途徑。舞鋼高爐自投產(chǎn)以來,受各種因素的制約影響煤比一直處于較低的水平;2014年平均煤比97kg/t、2015年平均煤比78kg/t、2016年上半年平均煤比113kg/t。低煤比造成噸鐵成本太高,已經(jīng)無法適應(yīng)日益激烈的市場競爭,2016年下半年舞鋼公司煉鐵廠大力開展提高煤比、降低燃料比和噸鐵成本的課題攻關(guān)。從原燃料質(zhì)量入手,從工藝到設(shè)備,從生產(chǎn)到技術(shù),逐點分析導(dǎo)致煤比一直低下的因素,從而尋求解決措施。通過不斷的努力,2016年下半年煤比突破150kg/t,2017年前7個月平均煤比達到158kg/t,其中5月份平均煤比達173.8kg/t,創(chuàng)造舞鋼高爐煤比的歷史。在大幅度提高煤比的同時,高爐的其他經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)也取得較大的進展,2016年7月至17年7月高爐煤比變化如圖1所示。

    image.png

    2  提高煤比的措施

    2.1  加強入爐原燃料質(zhì)量管理

    2.1.1  焦礦篩的調(diào)整優(yōu)化

         入爐原燃料的質(zhì)量是影響提高煤比的重要因素,隨時掌握原燃料的質(zhì)量變化,做好應(yīng)對措施,為爐況順行和提高煤比創(chuàng)造了有利的條件。高爐通過增大槽下各振篩的篩間距:燒結(jié)礦振篩上部篩間距由5mm加大至6mm; 焦丁振篩篩間距由8mm加大至9mm來提高篩分等級,另外通過延長各料倉的篩分時間、加強篩分效果,同時加強點檢和崗位的巡檢力度,定期更換振篩保證設(shè)備正常運行和篩分穩(wěn)定,盡可能減少原燃料中粉末入爐量,以改善料柱透氣性,實現(xiàn)爐況穩(wěn)定。

    2.1.2  提高焦炭質(zhì)量

    隨著煤比的提高,焦比逐步降低,焦炭的負荷增加,因而焦炭質(zhì)量能就相應(yīng)要求要提高,否則焦炭的骨架作用會被削弱,嚴(yán)重影響料柱的透氣性。隨著焦比的降低,焦炭在爐內(nèi)的停留時間會延長,其氣化和熔損反應(yīng)會減少,死料柱中焦粉數(shù)量增加,嚴(yán)重惡化爐缸的透氣性和透液性。因此提高焦炭的質(zhì)量和粒度組成是非常重要的,要求焦炭粒度在8mm-25mm,含粉率<6%,焦炭抗磨強度M10≤6.0%,反應(yīng)后強度CSR≥67%,2016年7月至2017年7月焦炭成分和性能情況如表1所示。

    image.png

    2.1.3  提高燒結(jié)礦質(zhì)量

    高爐煉鐵應(yīng)以精料為基礎(chǔ),精料水平對高爐煉鐵影響率約占70%以上,其中含鐵原料中燒結(jié)礦比例占75%左右,因此保證燒結(jié)礦質(zhì)量是爐況順行、不斷提高煤比的重要保證。燒結(jié)礦通過保持較好指標(biāo):轉(zhuǎn)鼓強度>79%,篩分指數(shù)<2.0%,嚴(yán)格控制<5mm燒結(jié)礦數(shù)量,有效地減少入爐粉末量,提高料柱透氣性,為提高煤比創(chuàng)造有利條件。表2為2016年7月至2017年7月燒結(jié)礦成分和指標(biāo)情況。

    image.png

    2.2  優(yōu)化高爐上下部調(diào)劑

    高爐提高煤比后氣流會發(fā)生變化,當(dāng)煤比較高時,噴入的煤粉未燃煤粉量增加,未燃煤粉一部分會隨著煤氣上升,吸附在中心料柱上,惡化中心料柱的透氣性,會引起中心氣流不足,邊緣發(fā)展,這種情況下必須采取措施,否則會引起爐況不順。提高煤粉噴吹容易造成理論燃燒溫度不足,惡化爐缸工作狀態(tài)。實踐表明煤比提高10kg/t,理論燃燒溫度會降低20-25℃,合適的理論燃燒溫度是爐缸活躍的基本保證,因此必須有富氧和提高風(fēng)溫等補償手段,同時針對煤比提高后的氣流變化,高爐在上部裝料布料制度上也做出了相應(yīng)的調(diào)整。

    2.3  料制的調(diào)整

    2.3.1  調(diào)整上部料制

    高爐煤比提高后,邊緣氣流有所發(fā)展而中心不足,高爐采取開放中心氣流抑制邊緣的操作制度,通過改變布料矩陣,同時適當(dāng)增加中心焦炭的量。料制調(diào)整如表3所示。

    image.png

    布料矩陣調(diào)整后,煤氣分布流分布得到改善,高爐煤氣利用達到46-47%,高爐順行良好、穩(wěn)定性增加。

    2.3.2  下部風(fēng)口參數(shù)調(diào)整

    為了發(fā)展中心氣流,下部調(diào)整適當(dāng)縮小風(fēng)口面積來提高鼓風(fēng)動能,加強熱風(fēng)向中心的穿透能力,適當(dāng)抑制邊緣,使風(fēng)口面積和上部料制、煤比提高后的氣流變化相適應(yīng)。下部調(diào)整采取堵風(fēng)口和更換長風(fēng)口、小風(fēng)口措施:將13#堵死,進風(fēng)面積有0.2434m2縮小為0.2339m2,將6#、7#、12#、14#、18#風(fēng)口由470mm更換為500mm的長風(fēng)口,保證適宜的回旋區(qū),控制風(fēng)速245±5m/s。通過調(diào)整后,實踐表明中心氣流充足、邊緣穩(wěn)定:中心溫度維持在400℃、邊緣45--50℃,爐況穩(wěn)定順行,探尺動作良好,鐵水物理熱充沛,為高爐煤比的提高創(chuàng)造了條件。

    2.4  控制合理穩(wěn)定的理論燃燒溫度

    研究表明,維持一個合理范圍的理論溫度,對高爐爐缸熱狀態(tài)及高爐順行有很重要的影響??刂坪侠淼睦碚撊紵郎囟龋軌颢@得穩(wěn)定的爐缸溫度、穩(wěn)定的熱制度來維持高爐順行,有利于進一步提高煤比。舞鋼高爐經(jīng)過實踐經(jīng)驗總結(jié),理論燃燒溫度在2150±50℃,對高爐順行最為有利。對此加強工藝操作管理,用富氧和高風(fēng)溫來補償提高煤粉噴吹帶來的熱損失;同時高爐盡量提高風(fēng)溫使用水平,控制合適的富氧率來控制理論燃燒穩(wěn)定,2017年1-7月煤比、富氧、風(fēng)溫和理論燃燒溫度統(tǒng)計如表4所示。

    image.png

    2.5  合理控煤粉噴吹制度

    2.5.1  控制事宜的煤粉粒度及揮發(fā)分

    從理論上分析,煤粉粒度越小越好,但是考慮到磨煤效率及成本,高爐煤粉粒度范圍-200目的比例控制在70-75%水平。

    為增加煤粉的可磨性及燃燒性,我廠采用噴吹煙煤和無煙煤的混合煤粉,煙煤比例至35-45%,控制噴吹煤揮發(fā)分14-17%。因為煙煤揮發(fā)分高,可磨性好成本低,正好彌補無煙煤在磨制噴吹上的不足;同時煤粉中較高揮發(fā)分,在燃燒帶分解吸熱,降低理論燃燒溫度,為提高風(fēng)溫和富氧創(chuàng)造條件,反過來高風(fēng)溫和高富氧率有利于煤粉在風(fēng)口區(qū)充分燃燒,提高燃燒效率,減少未燃煤粉,從而提高高爐透氣性,有利于進一步提高煤比。2017年1-7月高爐混合煤粉的成分參數(shù)如表5所示。

    image.png

    2.5.2  穩(wěn)定噴吹速率

    煤粉噴吹不僅在節(jié)焦和增產(chǎn)兩方面同時獲益,而且也是高爐下部不可缺少的調(diào)劑手段。我廠專門組建煤粉噴吹速率穩(wěn)定攻關(guān)小組,對噴吹設(shè)備、噴吹參數(shù)控制等方面進行調(diào)整優(yōu)化:對噴吹罐所連接的軟連接進行檢查確認,特別是對頂部軟連接進行改造,確保其不因性能問題影響煤粉倉的稱重;對噴吹罐放散閥增加氣動三聯(lián)件,確保閥門打開時振動最小,以減小對料罐稱重的影響;對限幅平均值濾波程序進行優(yōu)化,加入噴吹過程中稱量值增加的處理程序;依據(jù)操作人員手動噴吹時速率穩(wěn)定時間段各參數(shù)以及人工調(diào)整方法技巧,編制了自動噴吹程序,以便進一步提高煤粉的噴吹均勻率和穩(wěn)定率;及時對煤槍進行調(diào)整和更換,保證每一個風(fēng)口都能噴煤,確保煤粉噴吹均勻進入爐缸。經(jīng)過不段優(yōu)化和完善,高爐煤粉噴吹速率與設(shè)定值相比瞬時波動不超3t/h,煤粉噴吹誤差控制在0.3t/h,從而實現(xiàn)煤粉噴吹速率的穩(wěn)定,為提高煤比后爐況的順行提供了重要技術(shù)支持。

    image.png

    2.6  優(yōu)化高爐操作

    2.6.1  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作

       堅持標(biāo)準(zhǔn)化操作,嚴(yán)格執(zhí)行操作方針,以穩(wěn)定爐況為主,減少爐溫波動和爐渣堿度波動。日常操作強調(diào)趨勢化和精細化,做到早調(diào)微調(diào),防止出現(xiàn)較大的爐況波動。加強操作人員的責(zé)任意識,強化交接班制度,樹立統(tǒng)一四班為一爐的理念。

    2.6.2  高壓、高風(fēng)溫、富氧操作

    高壓操作可以降低焦比,高壓操作可以降低煤氣流速度,有益于改善爐缸工作狀態(tài),保持爐況溫度順行,為高爐煤比的提高提供了有利的條件。相對2016年180kPa頂壓,目前使用頂壓195kPa。

    高爐富氧有利于加速煤粉燃燒,補償提高噴煤降低的理論燃燒溫度,但受制氧能力的影響,高爐富氧最高3500m3/h,日常平均在1500-2000m3/h的水平。

    提高風(fēng)溫是最佳的降低焦比的途徑,同時也是高煤比后爐缸熱補償?shù)淖詈么胧N覐S通過煤氣空氣雙預(yù)熱技術(shù)可將煤氣溫度預(yù)熱到150-200℃,空氣通過球爐預(yù)熱至350-380℃,大大提高了燃燒效率;熱風(fēng)爐自動燒爐技術(shù)的使用,通過合理控制熱風(fēng)爐各項燒爐參數(shù),拱頂溫度可以燒到1350℃,有效的保證了高爐高風(fēng)溫的使用需求,2016年7月至2017年7月風(fēng)溫使用趨勢如圖3所示。

    image.png

    注:2016年12月和2017年1月因煤氣預(yù)熱器故障停用,風(fēng)溫使用偏低。

    2.6.3  高爐日常操作方針

    經(jīng)過長時間實踐總結(jié),根據(jù)高爐爐況的反應(yīng)和外圍的原料的實際情況,對高爐日常操作參數(shù)進行了合理的調(diào)整,日常操作方針如下表6所示。

    image.png

    堅持低硅冶煉的同時要求爐內(nèi)操作樹立爐況順行為第一的原則,精心造作高爐,嚴(yán)格遵守操作方針,杜絕低爐溫,保證鐵水物理熱;爐內(nèi)外加強溝通聯(lián)系,同時密切關(guān)注外圍條件的變化,及時做出調(diào)整,維持高爐爐況長周期的穩(wěn)定順行。

    2.7  優(yōu)化布料模式

        相對于燒結(jié)礦,生礦加重邊緣的作用比燒結(jié)礦,球團容易滾動對氣流分布影響明顯。通過優(yōu)化槽下排料順序,布料時優(yōu)先將生礦布在邊緣,球團布在中間位置,保證中心氣流;同時嚴(yán)格布料圈數(shù),要求礦石圈數(shù)波動±0.2,焦炭圈數(shù)波動±0.3,并做了布料圈數(shù)偏差統(tǒng)計,減少布料誤差。目前高爐煤氣中心指數(shù)3.0以上,邊緣指數(shù)0.4以下,中心氣流充沛、邊緣氣流穩(wěn)定。

    2.8  強化外圍保障

    2.8.1  加強出鐵組織

    由于原燃料成本不斷降低,燒結(jié)礦品位比2016年低1.3%,渣鐵比從350kg/t增加現(xiàn)在的380kg/t,成渣帶有所變化;隨著煤比的提高,軟熔帶焦窗變薄,下部壓差升高。為此爐前需要加強鐵口維護,將30分鐘鐵間隔縮短為25分鐘,及時排凈渣鐵,減少壓差波動,穩(wěn)定煤氣流初始分布;同時對爐前炮泥性能及時調(diào)整,保證開口和出鐵質(zhì)量。

    2.8.2  加強設(shè)備管理

    設(shè)備方面實行計劃檢修,每個區(qū)域都設(shè)有點檢專人負責(zé),及時查出存在的隱患。根據(jù)設(shè)備的周期進行周期管理,定期進行檢修:如水沖渣月定修制度,高爐三個月一次的計劃休風(fēng)制度,,確保設(shè)備日常正常運行,杜絕出現(xiàn)因設(shè)備問題導(dǎo)致高爐減風(fēng)或者休風(fēng)。

    2.8.3  做好高爐長壽工作

    隨著煤比不斷提高,冶煉強度強化,嚴(yán)格控制冷卻水壓力、進水溫度,保證冷卻強度和冷卻壁各段溫度,避免冷卻設(shè)備損壞;同時定期對爐體和鐵口區(qū)域灌漿,延長高爐壽命。

    3  效果

    自2016年7月以來,高爐爐況順行,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)明顯提高,其中煤比取得歷史性突破。提高煤比過程中經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的變化如表6所示。

    image.png

    通過上述提高煤比的措施,2017年1月份開始煤比逐漸提高,最后穩(wěn)定在170kg/t以上,同時生產(chǎn)指標(biāo)得到明顯優(yōu)化。2016年11月-12月由于氣流不順爐況不穩(wěn)定,導(dǎo)致產(chǎn)量下降,2017年6月份有2次休風(fēng)使產(chǎn)量及技術(shù)指標(biāo)有所下降,目前170kg/t以上的煤比創(chuàng)造的舞鋼高爐煤比的歷史。

    4  結(jié)語

    (1)原燃料的質(zhì)量是高爐穩(wěn)定順行的前提,精料是基礎(chǔ),質(zhì)量是關(guān)鍵。通過提高燒結(jié)礦和焦炭質(zhì)量,抓好槽下篩分工作,嚴(yán)格控制入爐料粉末帶入量,改善料柱透氣性,是高爐煤比提高的前提;

    (2)采用上下部調(diào)劑、穩(wěn)定裝料制度和爐缸熱制度及合理的參數(shù)匹配,合理控制槽下排料順序以控制塊礦和球團的布料位置等以獲得比較充足的中心氣流,保持爐況長期穩(wěn)定順行是提高煤比的基本;

    (3)采取高風(fēng)溫、富氧等措施,維持合適的理論燃燒溫度,促進了煤比的提高;

    (4)加強設(shè)備點檢和外圍保障能力,是煤比提高的重要推力;

    (5)加強日常技術(shù)操作和管理,減少爐況波動和突發(fā)事故,是高爐煤比提高的重要支撐。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 汶上县| 项城市| 宿迁市| 彩票| 馆陶县| 田东县| 贵州省| 建德市| 中山市| 静乐县| 西昌市| 河津市| 思南县| 柳河县| 中山市| 惠来县| 平利县| 林甸县| 高邮市| 鹿邑县| 锡林郭勒盟| 崇左市| 沈丘县| 莆田市| 平邑县| 文安县| 天峻县| 琼结县| 北安市| 彰化县| 怀化市| 安溪县| 新津县| 德清县| 临颍县| 灵宝市| 玉环县| 龙井市| 从化市| 沂水县|