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摘 要 通過對高爐配加的4種塊礦成分及冶金性能的檢測分析,科學(xué)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),針對配加過程中遇到的問題,采取合理的措施,提高了塊礦入爐比例,實現(xiàn)了降本增效,取得了較好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞 高爐 塊礦 冶金性能
1 概述
近年來鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷,外購塊礦資金有限,高爐未實行滿負荷生產(chǎn),龍鋼煉鐵廠根據(jù)自身條件采取高、低堿度燒結(jié)礦及少量球團、塊礦的爐料結(jié)構(gòu)。直到進入2017年,鋼鐵市場逐步回暖,1月-2月龍鋼1#、2#高爐相繼開爐復(fù)產(chǎn),達到了全負荷生產(chǎn),由于全面生產(chǎn)后燒結(jié)礦供應(yīng)緊張,所以采取優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),進一步合理選取爐料結(jié)構(gòu)勢在必行。塊礦雖屬生礦,其冶金性能比球團礦略差,但由于塊礦具有比球團礦性價比高的特點,所以在生產(chǎn)中只要采取有效的技術(shù)手段,提高冶煉技術(shù)水平,提高入爐塊礦配比即可滿足爐料供應(yīng)又可獲得較低的生產(chǎn)成本。龍鋼1-5#高爐從1月份開始提高入爐塊礦配比,目前塊礦配比達到13%左右。
2 高爐使用塊礦基本情況
龍鋼煉鐵廠擁有1280m3高爐2座、1800m3高爐3座,爐料結(jié)構(gòu):采用高堿度燒結(jié)礦+球團礦+塊礦。入爐用料除自產(chǎn)燒結(jié)礦外,球團礦及塊礦全需外購。2017年3月以前因1-2爐停產(chǎn),燒結(jié)礦富裕量較大,為減少外購球團、塊礦降低成本,采取一臺燒結(jié)機(265m2)生產(chǎn)低堿度燒結(jié)礦,其余2臺燒結(jié)機(400m2和450m2)生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦,采用高低堿度燒結(jié)礦搭配入爐;但隨著鋼鐵市場逐步好轉(zhuǎn),2017年1-2月龍鋼高爐全面復(fù)產(chǎn),為了應(yīng)對全面復(fù)產(chǎn)后燒結(jié)礦供應(yīng)緊張的局面,龍鋼煉鐵廠通過爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,逐步增大塊礦配加比例,解決了高爐爐料結(jié)構(gòu)存在的問題,同時進一步降低了鐵前成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。1-5#高爐爐料結(jié)構(gòu)見表1。
3 塊礦冶煉特性
1-5#高爐在近半年分別使用了澳吉普森塊礦、澳克里夫斯塊礦、羅伊山塊礦以及阿特拉斯塊礦。因龍鋼煉鐵廠對礦石檢測能力不足,所以將使用的各種塊礦外送至西安建筑科技大學(xué)進行了冶金性能檢測,通過實驗檢測數(shù)據(jù)對比見表2、表3。
(1)澳克里夫斯塊礦較其它4種塊礦的含鐵品位高;爆裂性方面墨西哥塊最好,其次是克利夫斯塊礦,阿特拉斯塊與澳吉普森塊礦爆裂性較差,羅伊山塊礦爆裂性最差;還原性方面墨西哥塊礦與羅伊山塊礦較好,阿特拉斯塊礦與克利夫斯塊礦較弱,吉普森塊礦還原性未檢測;軟化性能方面墨西哥塊礦與羅伊山塊礦較好,軟化區(qū)間和熔融區(qū)間較窄,而阿特拉斯塊礦與克利夫斯塊礦軟化性能相對較差。綜合以上指標及使用過程分析可以得出,4種塊礦中墨西哥塊礦的綜合性能最好。
(2)塊礦中脈石含量少,但Al2O3%含量高,隨著入爐塊礦比例的增加,渣中Al2O3%含量升高,降低爐渣的流動性,降低脫硫能力而影響生鐵質(zhì)量。
(3)進廠后的塊礦采用露天堆放,受天氣影響容易粘結(jié)高爐篩子,造成篩分不干凈,入爐含沫量增加,易造成爐內(nèi)氣流波動。
4 塊礦配加過程中存在的問題
4.1 比例增大后不利于爐內(nèi)料柱透氣及爐況穩(wěn)定順行
由于龍鋼地處內(nèi)陸外購進口塊礦運輸距離遠,以及廠內(nèi)塊礦庫存小等原因,導(dǎo)致龍鋼使用的塊礦品種多,最差時有三種塊礦同時從爐后配加,按比例混配,性能差異大,易引起塊狀帶透氣性變差;同時塊礦比例提高后,高爐常出現(xiàn)風(fēng)量下降,透氣性指數(shù)下降、中心氣流過小的現(xiàn)象,高塊礦比例難以長期穩(wěn)定。
4.2 篩分質(zhì)量差
龍鋼進購的塊礦濕、粉沫較大(25%左右),入倉前必須進行篩分,要篩去大部分粉沫。同時塊礦采用露天堆放,受陰雨天氣或冬季氣溫影響容易粘結(jié)、凍結(jié),造成篩分不干凈。
5 解決塊礦配加過程中存在問題的措施
5.1 上下部制度調(diào)整相結(jié)合
高爐操作選擇合理的裝料制度和送風(fēng)制度,能使煤煤氣流與爐料逆向運動之間的關(guān)系更加合理,使煤氣流分布合理,爐況穩(wěn)定順行。因此,提高塊礦配比需要選擇合理的送風(fēng)制度和裝料制度,調(diào)整二者至相適應(yīng)得程度。操作制度上不斷摸索兩者相匹配的、行之有效的方法。
5.1.1 送風(fēng)制度調(diào)整
下部調(diào)劑即送風(fēng)制度調(diào)整,應(yīng)以吹活爐缸,吹透中心為目的。為活躍爐缸,打開中心,高爐采用逐步調(diào)整風(fēng)口直徑和長度的調(diào)劑方法,保證了足夠鼓風(fēng)動能以吹活爐缸中心,還與上部裝料制度相適應(yīng),保證了煤氣流在爐缸半徑方向的原始分布更加合理,有利于爐況順行,解決了軟溶帶壓差高、透氣性變差問題,水溫差波動減少,基本消除了邊緣局部管道,同時煤氣利用有所提高,為高爐增加塊礦配比創(chuàng)造了條件。
5.1.2 裝料制度調(diào)整
上部調(diào)劑即裝料制度調(diào)劑,應(yīng)以穩(wěn)定氣流、適當(dāng)控制邊緣氣流為主。在增大塊礦使用配比后,高爐料柱壓差增加,由原來的140Kp增至155Kp左右,透氣性惡化,再加之原燃料質(zhì)量波動,操作制度上還在不斷摸索調(diào)整,裝料制度調(diào)整見表-7。所以高爐承受高壓差能力還不夠,容易產(chǎn)生局部管道,對高爐爐況的穩(wěn)定順行、技術(shù)指標都帶來不利影響。針對這些不利因素,裝料制度依照“中心布焦、以發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣氣流”的指導(dǎo)方針。
5.2 采用球團、塊礦混合入倉
龍鋼球團礦采用本廠生產(chǎn)的球團,為解決塊礦潮濕、粉末量大,將生產(chǎn)出未降溫的熱球團轉(zhuǎn)運至地倉口,使球團礦與塊礦按指定比例均勻混合,利用球團的熱量將塊礦表面水分烘干,以利于塊礦在爐后篩分時篩分干凈。
5.3 對爐后篩分設(shè)備進行改造
(1)一方面增加塊礦高架倉單倉為雙倉,對塊礦篩板尺寸原上7mm/下4mm更換為上8mm/下6mm;調(diào)整加大爐料振動篩電機振幅。
(2)控制篩分流量≤20Kg/S;增加塊礦篩板清理頻次原1次/4h為1次/2h,從而大大減少塊礦粉沫入爐,避免粉沫入爐對爐料氣流造成影響。
6 結(jié)語
(1)塊礦屬于生礦,冶金性能比球團礦差,但是價格優(yōu)勢明顯;塊礦中Al2O3含量較高,但是其品位高,雜質(zhì)含量少,提高了入爐原料的綜合品位,進而提高了產(chǎn)量。適當(dāng)提高高爐塊礦入爐比例是可行的。
(2)通過對高爐槽下塊礦篩孔尺寸、篩分流量及振篩電機振幅等的調(diào)整,有效地降低了入爐塊礦的含沫量,改善了高爐料柱的透氣性。
(3)針對龍鋼塊礦品種多,不同種類塊礦的高溫性能差異較大的特點,要研究各種塊礦的高溫反應(yīng)性,選擇最適合當(dāng)前燒結(jié)礦性能、最有利于優(yōu)化高爐操作的爐料結(jié)構(gòu),通過適當(dāng)增加塊礦比例,實現(xiàn)生鐵成本的下降和爐況的長期穩(wěn)定。
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