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摘 要 山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠實(shí)施精益管理,降低能源動力成本,提高焦炭利用率,提高塊礦比例并適當(dāng)配加低品位塊礦和摸索合理的冶煉強(qiáng)度等措施,實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行,生鐵成本顯著降低。
關(guān)鍵詞 生鐵成本;爐料結(jié)構(gòu);冶煉強(qiáng)度
1 前言
鋼材價(jià)格一跌再降,大部分鋼企處于虧損狀態(tài),鋼鐵行業(yè)進(jìn)入寒冬,為適應(yīng)新常態(tài),鋼鐵企業(yè)全力降低成本成為生存根本。而煉鐵成本占總成本的比例約70%左右,抓好煉鐵生產(chǎn),控制生鐵成本是鋼鐵企業(yè)降低成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
萊蕪分公司煉鐵廠按照公司的布置安排,實(shí)施精益管理,調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),提高焦炭利用率,狠抓各項(xiàng)應(yīng)對措施落實(shí),取得了爐況順穩(wěn)和增收節(jié)支雙豐收。剔除價(jià)格因素影響,2015年1-11月份的鐵水成本較2014年下降102元/噸。
2 降低成本的措施
2.1 調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),提高塊礦比例
利用酸性料中球團(tuán)礦和塊礦的差價(jià)來降低礦料消耗成本。在爐況順行的基礎(chǔ)上,提高爐料結(jié)構(gòu)中塊礦比例。但是受到塊礦的熱爆性能好、軟化溫度低和還原性低等冶金性能的影響,限制了塊礦比例的提升。為此,煉鐵廠成立塊礦比例提升攻關(guān)組,利用塊礦與高堿度燒結(jié)礦之間存在的高溫交互反應(yīng),改善塊礦自身的軟熔性能,摸索合理的塊礦比例,獲得較好的爐料熔滴性能,塊礦比例基本穩(wěn)定在18%左右,最高可達(dá)到22%。
同時(shí)根據(jù)經(jīng)濟(jì)塊礦的冶金性能,在進(jìn)口塊礦中配加適量的經(jīng)濟(jì)塊礦,兩種不同的塊礦混合使用,一方面可一定程度的改善塊礦冶金性能的劣勢,一方面有利于更進(jìn)一步的降低礦料消耗成本。表一為2015年1-11月份爐料結(jié)構(gòu),其中成本降低幅度測算,以塊礦配加比例14%為基數(shù),剔除價(jià)格波動影響。
2.2 提高煤氣利用率,降低燃料消耗
適宜的冶煉強(qiáng)度是降低高爐燃料消耗的措施之一,冶煉強(qiáng)度過高,高爐內(nèi)煤氣流速增大,導(dǎo)致煤氣帶出高爐內(nèi)的熱量增多,燃料消耗增高。冶煉強(qiáng)度低,雖然一定程度上高爐內(nèi)的煤氣利用會提高,但不利于高爐的穩(wěn)定順行。煉鐵廠根據(jù)原燃料條件、大氣濕度等條件,摸索出合適的冶煉強(qiáng)度在1.35±0.05。
重點(diǎn)研究爐頂壓力、裝料制度和送風(fēng)制度三者的關(guān)系。通過下部對風(fēng)口長度和面積的調(diào)整,來優(yōu)化爐缸內(nèi)煤氣流的初始分布。結(jié)合送風(fēng)制度部分的調(diào)整,把礦石批重由28噸逐步擴(kuò)大到36噸,適當(dāng)縮小礦石的布料平臺,爐頂壓力也由175kpa逐步提高到190kpa,達(dá)到中心和邊緣煤氣流適當(dāng)?shù)囊种?,以此來與下部相平衡,最終實(shí)現(xiàn)中心開通、邊緣適當(dāng)抑制,煤氣流速較低的高爐煤氣流分布,爐況穩(wěn)定順行的以保證,煤氣利用提升幅度較大,煤氣利用率一直穩(wěn)定在48-49%之間,燃料比由515kg/t?Fe降低到503kg/t?Fe,燃料消耗成本降低幅度明顯。圖二和圖三分別為2015年高爐頂壓及燃料比變化情況。
2.3 加強(qiáng)篩分管理,提高焦炭利用率
煉鐵廠月消耗焦炭12萬噸左右,若焦炭利用率提高1%,有效使用的焦炭可增加1200噸,焦粉的價(jià)格按大焦的一半計(jì)算,月效益約為60萬元左右。
為了把焦炭利用率提高到96%以上,一方面優(yōu)化生產(chǎn)組織,減少焦炭的中間倒運(yùn)次數(shù)。據(jù)測算,每增加一次焦炭裝車、卸車和倒運(yùn),焦炭粉末增加0.1-0.2%。其次是在礦槽縮小大焦篩子的篩孔3mm,同時(shí)縮小小焦篩孔2mm。通過這些措施的使用,焦炭利用率都能達(dá)到96%以上,較整改前上升1.2%-1.5%,月節(jié)約成本近百萬元。
2.4 實(shí)施精益管理,降低能源動力消耗
能源動力消耗約占鐵水總成本的3%左右,但其包括水、風(fēng)、電、氣等所有的能源動力。實(shí)施精益管理,對每一項(xiàng)進(jìn)行辨識整改,主要整改項(xiàng)有:
a.對整個(gè)區(qū)域產(chǎn)生的廢水進(jìn)行回收再利用;
b.對短周期運(yùn)轉(zhuǎn)的電器設(shè)備加裝變頻,噸鐵能降低2kwh;
c.優(yōu)化熱風(fēng)爐燒爐工藝,高爐煤氣消耗降低約5%;
d.制定TRT運(yùn)行制度,提高噸鐵發(fā)電量至38.5kwh/t;
e.加強(qiáng)高爐操作管理,噸鐵冷風(fēng)消耗降低1.5%。
3 實(shí)施效果
經(jīng)過以上措施的實(shí)施,分公司煉鐵廠噸鐵成本累計(jì)降本達(dá)到16.5元以上,分解為以下幾個(gè)方面:
3.1 經(jīng)過爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化,萊蕪分公司煉鐵廠塊礦累計(jì)比例提高至18%,提升幅度3%,噸鐵增加效益約4元。
3.2 結(jié)合自身工藝冶煉特點(diǎn),進(jìn)行提頂壓攻關(guān),頂壓由原175kPa提升至195kPa水平,煤氣利用明顯改善,噸鐵燃耗降低約12kg/tFe,折合生鐵成本10元/tFe。
3.3 通過篩分管理系統(tǒng)的優(yōu)化,原料有效利用率提升,同步也降低了倒運(yùn)成本。
3.4 從精益管理角度出發(fā),全面辨識動力能源浪費(fèi),進(jìn)行流程及設(shè)備改造、優(yōu)化,累計(jì)生鐵成本能降低2.5元/噸。
4 結(jié)語
4.1 煉鐵成本是一個(gè)系統(tǒng)工程,從原材物料采購到運(yùn)輸入廠,從燒結(jié)配料到高爐爐料結(jié)構(gòu),從爐料篩分到高爐操作過程控制,各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,這就要求所有的基礎(chǔ)工作必須扎實(shí)有效。
4.2在礦石種類和焦炭種類的選擇中,各鋼企的技術(shù)部門應(yīng)該有相應(yīng)的原燃料品種性價(jià)比數(shù)據(jù)庫,根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)擇優(yōu)選取。
4.3低成本冶煉是目前鋼企生存和發(fā)展的必由之路,也是企業(yè)運(yùn)營管理中提高競爭力的必要條件之一。
4.4選用高性價(jià)比塊礦,進(jìn)行生礦逐步替代球團(tuán)酸性料,降低爐料結(jié)構(gòu)成本。
4.5進(jìn)行爐頂設(shè)備改造,優(yōu)化工藝技術(shù)操作制度,實(shí)現(xiàn)頂壓使用新突破。
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