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摘 要 本文以陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠3#高爐在2017年3月份爐況變差恢復(fù)為例,分析了此次爐況波動(dòng)的原因,處理過(guò)程以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為類(lèi)似高爐爐況恢復(fù)提供工藝操作借鑒。
關(guān)鍵詞 高爐 風(fēng)溫 鼓風(fēng)動(dòng)能 結(jié)厚
1 前言
龍鋼3#高爐有效容積1800m3,設(shè)26個(gè)風(fēng)口,兩個(gè)鐵口,采用串罐無(wú)料鐘爐頂。其中爐腹、爐腰、爐身下部三段設(shè)銅冷卻壁結(jié)構(gòu),爐襯為磚襯合一的薄壁結(jié)構(gòu),碳磚+陶瓷杯爐缸。于2010年12月份點(diǎn)火開(kāi)爐。高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完成較好。進(jìn)入2017年3月份因受環(huán)保壓力,高爐大幅度降風(fēng)溫持續(xù)近20天,高爐鼓風(fēng)動(dòng)能銳減,軟熔帶上移,加之3月16日因外圍影響(鐵水罐緊張)高爐停氧,慢風(fēng)達(dá)14小時(shí),同期遇焦炭質(zhì)量下滑,爐料結(jié)構(gòu)中塊礦比例增加等因素的相互疊加。3月24日爐況表現(xiàn)不適應(yīng),初期,冷卻壁溫度整體明顯下降,水溫差由5.6℃逐步下降至3.8℃,爐芯及銅冷卻壁溫度和鑄鐵溫度都開(kāi)始下降,整體溫度下降5-7℃,個(gè)別點(diǎn)溫度下降幅度較大,雖然初期通過(guò)中部和上部調(diào)劑但效果不明顯。初步已判斷爐缸中心堆積,爐墻局部粘結(jié),當(dāng)時(shí)高爐表現(xiàn)出:不易接受風(fēng)量、壓差高、量壓比失調(diào);北料面(2#探尺)低于南料面(1#探尺)滑尺、崩料頻繁;頂溫東南、西北偏低,東北、西南偏高,頂溫帶偏差較大;中心氣流微弱;爐缸工作狀況變差等。通過(guò)分析判斷,及時(shí)調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),改善焦炭質(zhì)量,并采取堵風(fēng)口加凈焦熱洗,調(diào)整上部煤氣流分布,以氣流沖刷來(lái)達(dá)到消除爐身粘結(jié)的問(wèn)題,在處理粘結(jié)的同時(shí),保持了較高的冶強(qiáng),減少了損失。
2 爐況變差的原因
2.1 長(zhǎng)時(shí)間大幅度降風(fēng)溫,軟熔帶位置上移
3#高爐2015年板式預(yù)熱器的投運(yùn),風(fēng)溫長(zhǎng)期穩(wěn)定在1180℃以上,進(jìn)入3月份因受環(huán)保壓力,高爐大幅度降風(fēng)溫(1180℃-1000℃),鼓風(fēng)動(dòng)能由60KJ/S降至38KJ/S,當(dāng)時(shí)雖然考慮到降風(fēng)溫對(duì)下部熱量及鼓風(fēng)動(dòng)能的影響,采取了一系列措施,但無(wú)法預(yù)判低風(fēng)溫運(yùn)行時(shí)間。現(xiàn)在看來(lái),對(duì)爐缸工作狀態(tài)影響較大,高爐中部軟熔帶區(qū)域溫度梯度發(fā)生顯著變化,高溫區(qū)上移,誘發(fā)上部結(jié)厚。
2.2 外圍影響:高爐停氧慢風(fēng)操作
3月8日大幅度降風(fēng)溫,3月16日龍鋼轉(zhuǎn)爐檢修,壓罐緊張,高爐被迫停氧慢風(fēng)操作14小時(shí),高爐內(nèi)部熱平衡遭到破壞,整個(gè)初期煤氣流分布、軟熔帶位置發(fā)生變化,進(jìn)一步加劇爐缸、爐墻溫度大幅度波動(dòng),加速了爐墻結(jié)厚的進(jìn)程。
2.3 焦炭質(zhì)量不斷下滑
龍鋼焦炭采用外購(gòu)搗固水熄焦, 焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定。2017年3月上旬焦炭組成:煤化一級(jí)50%+海燕一級(jí)50% 其中海燕焦炭熱態(tài)指標(biāo)CRI SCR開(kāi)始下滑,持續(xù)一周時(shí)間不達(dá)標(biāo),特別是CSR下降頻繁。
2.4 爐料結(jié)構(gòu)
3月份爐料結(jié)構(gòu)為:73%高堿度燒結(jié)礦+26.5%混球塊+0.5%馬塊 其中混球塊(佳惠+塊礦=1:1)生礦比例加大至14%,熟料率下降,同時(shí)因克里夫斯塊料粉末大,較濕,提前在地倉(cāng)口混配(佳惠1鏟+塊礦1鏟),因場(chǎng)地限制,混配不均勻,計(jì)量不準(zhǔn),塊礦比例波動(dòng)大,導(dǎo)致下部熱損大,在低風(fēng)溫條件下,加劇了下部爐腹的粘結(jié)。
2.5 冷卻強(qiáng)度過(guò)大
初期因風(fēng)溫大幅度下降,高爐下部熱平衡發(fā)生變化。自3月13日通過(guò)中部調(diào)劑,當(dāng)時(shí)兼顧爐缸安全(標(biāo)高7.851m側(cè)壁溫度偏高),降低冷卻強(qiáng)度的幅度不到位。初期表現(xiàn)系統(tǒng)溫差由正常5.0℃下降至3.8℃。
3 恢復(fù)實(shí)踐
綜合以上癥狀分析判斷認(rèn)為目前高爐爐腹?fàn)t腰及爐身上部局部粘結(jié),同時(shí)因冶強(qiáng)降低,鼓風(fēng)動(dòng)能偏小,慢風(fēng)導(dǎo)致?tīng)t缸中心不活,中心氣流受阻,邊緣氣流不穩(wěn)定。在恢復(fù)過(guò)程中提出 “先活缸、通中心、提風(fēng)量、邊疏導(dǎo)、靠沖刷、消粘結(jié)”的思路。
3.1 下部調(diào)整
3月27日休風(fēng)堵8個(gè)風(fēng)口,有效提高風(fēng)速和動(dòng)能,其中所開(kāi)風(fēng)口風(fēng)量=(高爐全風(fēng)風(fēng)量×所開(kāi)風(fēng)口數(shù)目/全風(fēng)口數(shù)目 )每開(kāi)一個(gè)風(fēng)口,增加風(fēng)量掌握一定的標(biāo)準(zhǔn),保證風(fēng)口安全和風(fēng)速合適,(加風(fēng)100-150m3/min,風(fēng)速≥190m/s),同時(shí)控制壓差<140kpa,保證下料順暢,并集中加焦105t,并減輕焦炭負(fù)荷至3.13.進(jìn)行熱洗,同時(shí)將爐溫控制在0.5-0.6%,渣鐵溫度大于1500℃,二元堿度由1.18-1.2下調(diào)至1.15-1.18,保持1180℃高風(fēng)溫操作,理論燃燒溫度保持在2320-2350℃,以足夠的熱量和一定的風(fēng)速和動(dòng)能來(lái)快速消除爐腹和爐缸問(wèn)題。
3.2 中部調(diào)劑
降低冷卻強(qiáng)度,水量由4200m3/h降至3500m3/h,降低爐底水量至400m3/h,減少冷卻水帶走的熱量。
3.3 上部調(diào)劑
配合下部調(diào)整,通過(guò)分析認(rèn)定下部中心不活導(dǎo)致邊緣氣流不穩(wěn),故礦批由49t縮至36Tt,以利于疏導(dǎo)中心,料制由 調(diào)整至 ,先疏導(dǎo)中心氣流,待中心氣流穩(wěn)定后。調(diào)整料制 ,疏導(dǎo)兩股氣流,同時(shí)根據(jù)頂溫及料速,控制合適的風(fēng)壓,盡量避免因頂溫高而打水。
通過(guò)以上措施,3月30日中班開(kāi)始,爐腹?fàn)t腰銅冷卻壁溫度波動(dòng),由于渣皮脫落時(shí)間無(wú)法預(yù)測(cè),下部粘結(jié)物脫落后爐溫下行較快,最低[Si]0.18%,通過(guò)退負(fù)荷至3.5爐溫回升。
3.4 后期恢復(fù)
至4月2日爐芯和爐底平面溫度已回升,爐腹、爐腰、爐身下部各點(diǎn)已波動(dòng)。熱面溫度由60℃回歸至70-75℃之間,爐身上部溫度分布均勻、合理,整個(gè)爐型已逐漸趨于合理。通過(guò)對(duì)比分析逐步強(qiáng)化,上部料制調(diào)整逐步回歸正常料制,各產(chǎn)量指標(biāo)逐步提升至正常水平。
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(1)在日常生產(chǎn)工藝操作中,應(yīng)及時(shí)掌握外圍條件的變化,及時(shí)調(diào)整措施,防止?fàn)t身粘結(jié)的發(fā)生。
(2)建立爐型管理模式,細(xì)化管控標(biāo)準(zhǔn),密切關(guān)注爐底平面溫度,爐缸側(cè)壁溫度、爐身冷卻壁溫度及水溫差變化,及時(shí)糾偏,盡早采取措施。
(3)在本次處理爐況變差過(guò)程中,前期曾試圖直接采取疏松邊緣的措施,效果不明顯,后來(lái)重新制定方案,提出“先活缸、通中心、提風(fēng)量、邊疏導(dǎo)、靠沖刷、消粘結(jié)”的思路,效果明顯,節(jié)約了時(shí)間,減少了損失。
(4)前期爐況在輕負(fù)荷下,風(fēng)量稍回升,量壓比接近正常,迫于產(chǎn)量任務(wù)壓力,急于上負(fù)荷,導(dǎo)致反復(fù)操作,反而延長(zhǎng)了處理時(shí)間。
(5)采用熱洗爐時(shí),負(fù)荷必須到位,同時(shí)必須控制加風(fēng)進(jìn)程,保證量壓比合適,最大限度發(fā)揮凈焦和輕負(fù)荷的作用,盡量一次性把粘接物處理干凈,避免反復(fù)波動(dòng)。
5 參考文獻(xiàn)
[1]張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理[M].北京冶金工業(yè)出版社,2012.2-19.
[2]龍鋼公司內(nèi)部資料,2017.
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