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馬鋼4000m3高爐提高煤比生產(chǎn)實踐

時間:2019-06-03 14:06來源:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 作者:馬昭斌 郝團偉 點擊:
摘 要 對馬鋼4000m3(A)高爐提高煤比生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。通過采取改善焦炭質(zhì)量、提高入爐品味降低渣比、優(yōu)化上部裝料制度、提高煤粉燃料率、細化操作、加強管理等措施,高爐保持
  • 摘  要  對馬鋼4000m3(A)高爐提高煤比生產(chǎn)實踐進行了總結(jié)。通過采取改善焦炭質(zhì)量、提高入爐品味降低渣比、優(yōu)化上部裝料制度、提高煤粉燃料率、細化操作、加強管理等措施,高爐保持長周期穩(wěn)定順行,各項技術(shù)經(jīng)濟技術(shù)指標不斷提高,在燃料比相對比較經(jīng)濟且小幅下降的前提下,2016年9月以后月均煤比基本達到150kg/tFe的水平,最高157kg/tFe。

    關(guān)鍵詞  大型高爐  煤比  氣流  穩(wěn)定順行

    焦炭是高爐煉鐵必不可少的熱源和還原劑,然而隨著焦炭資源的日益匱乏和價格上漲,使用大量噴煤減少焦炭入爐量已經(jīng)成為必然趨勢。提高噴煤量,降低焦比可以獲得可觀的經(jīng)濟效益,明顯降低噸鐵成本,因此 ,降低高爐燃料比,提高煤比無論是對降低噸鐵成本、提高鋼鐵企業(yè)的競爭力,還是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境均有非常重要的意義。

    1  生產(chǎn)現(xiàn)狀

    馬鋼4000m3(A)高爐于2007年2月投產(chǎn),采用自立式框架結(jié)構(gòu),設(shè)36個風口,4個鐵口,采用了PW串罐無料鐘爐頂,TMT開口機,4座新日鐵外燃式熱風爐,軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)。 近兩年來,A高爐本著優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、穩(wěn)產(chǎn)的操作原則,不斷總結(jié)操作經(jīng)驗,實現(xiàn)了高爐的較長時間的穩(wěn)定順行。2016年進一步攻關(guān),通過采取改善焦炭質(zhì)量、提高入爐品味降低渣比、細化操作、加強管理等措施,高爐長周期穩(wěn)定順行已超過1000天,但該穩(wěn)定順行仍處于指標不高的狀態(tài)下的實現(xiàn),與國內(nèi)先進有較大的差距,主要體現(xiàn)在負荷及煤比較低,因此在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上不斷提高煤比成為我們追求的目標。

    2  采取措施

    2.1  改善原燃料質(zhì)量

    2.1.1  改善焦炭質(zhì)量

    焦炭是高爐冶煉的重要燃料,在高爐冶煉中起到熱源、還原劑、滲碳劑以及料柱骨架的作用。隨著風溫水平的提高,高爐熱量收入中,焦炭燃燒所占份額明顯減小,作為還原劑與滲碳劑的功能的部分被噴吹燃料所替代而相對降低,但隨著煤比的提高,爐內(nèi)的焦炭量減少,剩余的焦炭面臨更苛刻的機械化學條件,可以預見,在高煤比時,焦炭從高爐料線到爐缸的下降過程中,會有更嚴重的劣化。焦炭作為料柱骨架的作用更為突出,因此穩(wěn)定焦炭質(zhì)量非常重要[1]。

    2.1.1.1  焦炭性能穩(wěn)中提升

    隨著高爐冶煉強度不斷提高及焦比下降,導致焦炭在高爐內(nèi)停留的時間延長,焦炭作為骨架的作用進一步強化,焦炭熱性能對爐況的影響更為重要,降低焦炭反應性(CRI)、提高反應后強度(CSR)、改善焦炭質(zhì)量是提高煤氣利用率進而降低燃料比的必要條件。

    2016年公司對鐵前系統(tǒng)進行聯(lián)動降本,焦化與高爐積極聯(lián)系,以保高爐穩(wěn)定為原則,在主焦煤供應緊張的大環(huán)境下,焦化廠加強配煤的攻關(guān)力度,引進了進口焦煤,最大限度的滿足高爐需要,保證了焦炭的質(zhì)量的穩(wěn)定性。

    2.1.1.2  提高焦炭入爐粒度

    爐缸工作狀態(tài)不活躍是長期困擾馬鋼4000m3的問題,焦炭粒度對爐缸的工作狀況起到至關(guān)重要的作用,特別是隨著煤比上升噴煤量增加加劇了焦炭粉化,死料柱粒度變小,對死料柱透氣、透液性產(chǎn)生嚴重影響進而影響爐缸工作狀況。與國內(nèi)同類型高爐相比,焦炭入爐粒度偏小一直是馬鋼4000m3高爐的短板, 2015年A高爐平均焦炭入爐粒度為47.50mm,國內(nèi)4000m3級高爐焦炭入爐粒度大都在50mm左右,這嚴重制約了高爐指標的提升。在總廠的統(tǒng)籌管理下,2016年2月,A爐將新干焦1B、2B焦炭篩板齒間距由25mm改為28mm,調(diào)整后這兩個倉的相對粒度大(50mm左右)的焦炭布到中心,提高了中心死料柱的置換速度及改善爐缸的透氣、透液性,對改善爐缸的工作狀況起到了很好的作用。

    2.1.2  提高入爐品味,降低渣比

    馬鋼4000m3高爐入爐原燃料條件波動較大,相對同級別高爐入爐品味相對偏低,由于隨著煤比的上升,未燃煤粉帶入的渣比增加造成“概念”渣比升高[2],按65%的燃燒率計算煤比提高10kg/tFe增加渣比3kg/tFe左右。A高爐采取合理優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、球團礦降硅鋁、燒結(jié)礦降鎂等措施,提高入爐品味,降低渣比,同時規(guī)定及時變料應對原料波動。

    球團強化質(zhì)量優(yōu)先的理念,通過調(diào)整配礦比,優(yōu)化原料系統(tǒng)工藝等措施,球團礦Al2O3含量從1.64%下降至的1.33%左右,球團礦SiO2由6.0%下降至5.5%左右。

    關(guān)于MgO對燒結(jié)礦強度的影響,觀點不盡相同。但從近幾年國內(nèi)低鎂燒結(jié)發(fā)展的趨勢來看,隨著燒結(jié)礦MgO的降低,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度沒有惡化。2016年馬鋼新區(qū)燒結(jié)廠對燒結(jié)礦進行了降MgO實踐,由1.93%降至1.8%左右。

    通過不斷優(yōu)化燒結(jié)、球團生產(chǎn)工藝,燒結(jié)礦TFe由57.10%提高至57.40%,球團TFe由62.20%提高到62.79%,高爐綜合入爐品位由58.45%提高到58.85%,渣比由310 kg/t下降300 kg/t以內(nèi)。2016年A高爐綜合入爐品味和渣比。

    2.2  上下部調(diào)整相適應,優(yōu)化上部裝料制度[3]

    上部調(diào)劑必須與下部調(diào)劑相適應。下部調(diào)劑是根據(jù)爐況及原燃料條件來調(diào)節(jié)風口面積、調(diào)整氣流的初始分布來保持中心氣流,保持合理的邊緣氣流,控制合適的回旋區(qū)大小,避免過高或過低的風速及鼓風動能對回旋區(qū)焦炭的影響,實現(xiàn)合理的煤氣流初始分布,通過上下部調(diào)節(jié)達到“上引下吹”的效果。為了提高高爐穩(wěn)定性及煤氣利用率降低消耗,2014年下半年開始逐步取消中心加焦形成平臺加漏斗的布料模式,該模式必須在保證中心的同時保持適當發(fā)展的邊緣氣流,在上部料制調(diào)整的同時下部也進行積極調(diào)整與上部制度匹配,A高爐的風口面積由中心加焦時的0.4503m2逐步調(diào)整到目前的0.4680m2,從操作實績來看,高爐穩(wěn)定性及煤氣利用率均有提升。

    2.2.2  優(yōu)化上部布料矩陣

    2014年下半年起馬鋼4000m3高爐開始改變思路,上部裝料制度逐步由“中心加焦”模式過渡到“平臺加漏斗”模式,中心加焦便于打開中心,促使中心氣流發(fā)展;同時,推動爐缸“死料柱”的焦炭快速更新,有利于爐缸的活躍。A高爐采用中心加焦的布料模式也曾取得過良好的指標,但是中心加焦模式要求外界原燃料相對穩(wěn)定,當原燃料發(fā)生變化時,尤其是焦炭質(zhì)量變差,爐況穩(wěn)定性受到極大的影響,嚴重時甚至導致爐況失常。平臺加漏斗的布料模式主要優(yōu)勢在于穩(wěn)定中心的同時適當疏松邊緣,在一定程度上防止爐墻黏結(jié)并提高煤氣利用率。改變思路以來,高爐整體穩(wěn)定順行,對外部原燃料條件變化的適應能力明顯變強。

    平臺加漏斗布料模式是在保證穩(wěn)定合適中心氣流的前提下適當疏松邊緣,若中心氣流不足,疏松邊緣則會出現(xiàn)邊緣局部氣流,墻體溫度局部上升,熱負荷大幅上升,壓制邊緣則會出現(xiàn)爐墻黏結(jié),都不利于高爐氣流的穩(wěn)定。A高爐以“穩(wěn)定中心,適當疏松邊緣”為指導思想,對各檔位的負荷和計算落料點位置調(diào)整變化后進行持續(xù)跟蹤,不斷摸索各檔的負荷變化梯度,并結(jié)合理論計算及十字測溫各環(huán)帶的溫度變化找出之間的對應性,為上部調(diào)整提供依據(jù),找出適合自身原燃料條件的調(diào)整基準,針對外界變化引起的氣流變化,高爐利用對料線、布料角度方法臨時調(diào)整過渡。平臺加漏斗的布料模式下,保持合適穩(wěn)定的平臺寬度及漏斗深度對中心與邊緣氣流的穩(wěn)定及合理分布至關(guān)重要,特別是隨著負荷增加煤比的上升后對邊緣的影響也會變大,平臺不穩(wěn)定更易出現(xiàn)氣流不穩(wěn)定,通過對上部調(diào)整建立趨勢化管理,探索各檔位負荷變化及礦焦角差和礦焦距爐墻的距離,逐步找到了合適的負荷分布及角差和距爐墻距離。為保證中心與邊緣氣流,邊緣負荷不宜高出中心負荷過多,同時煤比上升對邊緣氣流影響加大,加大角差及減小礦焦距邊距來調(diào)整中心與邊緣氣流的分配相對合適穩(wěn)定但調(diào)整幅度不能過大,漏斗區(qū)域負荷適當加重來穩(wěn)定控制次中心溫度保持中心氣流的集中、中心不過大;結(jié)合之前休風料面來看,平臺寬度較窄只有1m左右(平臺面積占爐喉面積的35%左右),氣流易受外界條件的影響而影響負荷及煤比的提高,因此,在調(diào)整操作上開始圍繞穩(wěn)定邊緣及找到合適平臺寬度及位置,料線在1.35m狀態(tài)下結(jié)合理論計算,隨煤比上升逐步外揚角度,拓寬礦石平臺寬度,礦石平臺寬度由8.5°逐步拓寬至 8.9°,摸索焦礦最外角的位置,調(diào)整各檔之間的角差使平臺寬度穩(wěn)定在1.2m左右(平臺面積占爐喉面積的42%左右)的位置。2016年A高爐上部布料矩陣主要調(diào)整過程。

    2.2.2  擴大礦批

    批重對爐料分布的影響是所有裝料制度參數(shù)中最重要的。批重決定爐內(nèi)層狀結(jié)構(gòu)的厚度,批重越大、料層越厚,軟熔帶每層“氣窗”面積越大,高爐將因此改善透氣性。批重越大,整個料柱的層數(shù)減少,因此界面效應減少。界面效應給高爐布料帶來的缺陷是明顯的:首先,它破壞了爐料的層狀結(jié)構(gòu),使布料操作復雜化;其次,由于礦、焦的互相作用,界面上的混合層是難以避免的,它對料柱的透氣性會有不同程度的不利影響,減少界面效應有利于改善高爐透氣性。當噴煤水平越來越高時,出現(xiàn)了是否存在最小焦層厚度的問題,以及如果存在會是多少的問題。一般來說,從實際生產(chǎn)觀察,在高爐爐喉的礦層不應超過70-80cm,焦層不應小于32cm[3]。綜合考慮馬鋼的原燃料條件,2016年A高爐礦批由100t逐步擴至110t,提高煤比降低焦比的同時,擴礦批選擇焦批不動,保證爐腰焦層厚度不低于20cm(爐喉焦層厚度不低于40cm)。

      通過以上調(diào)整,A高爐逐步獲得了穩(wěn)定合適的兩道煤氣流分布,煤氣利用率由48.5-49%水平提高至49-49.5%水平。

    2.3  提高煤粉燃燒率

    改善煤粉燃燒狀態(tài)是改善料柱透氣性,提高煤粉置換比、降低燃料比的關(guān)鍵,主要通過優(yōu)化鼓風參數(shù)、熱補償、改善煤粉粒度組成等措施實現(xiàn)[5];馬鋼4000m3高爐風溫基本穩(wěn)定在1200-1220℃水平,富氧率2.5-3.0%的水平,理論燃燒溫度2220-2300℃。馬鋼的富氧率在同級別高爐中是偏低的水平,低煤比條件下限制性不明顯,但隨著煤比的上升低富氧率的限制性就會越來越明顯,就目前狀況來看煤比達到160kg/tFe(燃料比500 kg/tFe,噴吹煤量60t/h以上),氧過剩系數(shù)只有1.06左右處于低水平影響煤粉燃燒,煤比繼續(xù)上升將會影響更嚴重,富氧率有待進一步提高。隨著煤比達到150 kg/tFe以上,進一步優(yōu)化噴煤制粉,改善煤粉粒度,煤粉粒度<200目的比例由原來的74%左右提高到77%以上,改善煤粉燃燒狀態(tài)。

    2.4 細化操作,加強管理 

    2014年開始在操作控制管理上創(chuàng)造性的建立了高爐體檢預警及順行體系,通過對歷史數(shù)據(jù)的總結(jié)回歸對高爐主要參數(shù)建立了管理控制界限,在日常操作中嚴格按照控制目標進行操作控制管理,形成目標值管理控制,為調(diào)整應對提供數(shù)字化、量化標準。為了強化過程體檢的效果,建立“每日體檢PDCA”驗證表,從現(xiàn)狀分析、原因分析、應對措施、結(jié)果驗證、下一步操作方針五個方面完成對每日爐況的PDCA過程控制,保證每一步調(diào)整有理有據(jù),有結(jié)果有分析。

    成立了各個分廠的相關(guān)技術(shù)組,主要負責技術(shù)方面的總結(jié)攻關(guān),作為高爐體系的一部分,建立各自部分的過程控制標準,加強過程控制管理;各個技術(shù)組之間通過交流溝通,信息共享,共同提高自身的過程控制水平,為提高高爐的過程控制起到很好的作用。

    針對外部條件變化對高爐的影響,建立了各類操作應對預案及管理辦法,在外界條件變化及事故突發(fā)的情況下,高爐操作者嚴格按照操作預案執(zhí)行,操作者在處理時做到處理 “心中有數(shù),腦中有路”,作出最快最準確的應對,減少高爐受外部條件影響程度,保證高爐在外部因素影響下平穩(wěn)過渡。

    3  取得效果

    通過改善焦炭質(zhì)量、提高入爐品味降低渣比、優(yōu)化上部裝料制度、提高煤粉燃料率、細化操作、加強管理等措施,A高爐在燃料比小幅下降的前提下,煤比由130kg/tFe提高至157kg/tFe,高爐各項經(jīng)濟技術(shù)指標均有所提升。

    4  結(jié)語

    (1)高效、低耗、穩(wěn)定順行是高爐生產(chǎn)的目標。提高煤比是個系統(tǒng)工程,整個鐵前系統(tǒng)需要聯(lián)動降本,保證高爐的長周期穩(wěn)定順行。

    (2)在不打破原有原燃料保供條件下,轉(zhuǎn)變思路調(diào)整部分焦炭篩齒間距提高焦炭粒度,加快中心料柱的置換速度,改善爐缸工作狀況、提高中心氣流穩(wěn)定性,對指標提高創(chuàng)造有利條件。

    (3)裝料制度上對平臺加漏斗模式的把控水平不斷提高,建立上部制度與氣流相關(guān)參數(shù)的趨勢跟蹤管理,為不斷探索調(diào)整優(yōu)化提供有利支撐。

    (4)高爐技術(shù)組成員分別跟蹤不同的數(shù)據(jù),建立自己的數(shù)據(jù)庫形成趨勢管理,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報預警,對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行整理分類,找到其相關(guān)性因素,不斷完善體檢制度,為高爐的高指標的穩(wěn)定順行提供數(shù)據(jù)依據(jù)和理論支撐。

    5  參考文獻

    [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:72

    [2]朱錦明.寶鋼高爐200kg/tFe 以上噴煤比的實踐[J].煉鐵,2005,24(增刊):36-40

    [4](荷)馬丁﹒戈德斯等著,沙永志譯.現(xiàn)代高爐煉鐵[M].第3版. 北京:冶金工業(yè)出版社,2016:93-94.

    []惠志剛,丁暉. 馬鋼新區(qū)4000m3高爐提高煤比實踐[J].煉鐵,2009,28(4):26-29

    (責任編輯:zgltw)
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