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AOD精煉爐煙氣余熱回收系統設計及實踐

時間:2019-06-03 11:48來源:北海誠德金屬壓延有限公 作者:李忠偉 點擊:
摘 要 AOD精煉爐余熱回收系統充分利用冶煉產生的高溫廢氣,通過雙壓余熱鍋爐合理設計最大限度地生產蒸汽,用于汽輪機透平做功,驅動布袋除塵系統引風機工作,從而達到節能降耗
  • 摘  要  AOD精煉爐余熱回收系統充分利用冶煉產生的高溫廢氣,通過雙壓余熱鍋爐合理設計最大限度地生產蒸汽,用于汽輪機透平做功,驅動布袋除塵系統引風機工作,從而達到節能降耗、并為后續除塵系統安全運行提供保障的目的。

    關鍵詞  AOD精煉爐  煙氣  余熱回收  

    1  前言

    節能降耗與余熱利用不僅是當今世界共同關注的熱點,也是我國高度重視的政治與經濟任務[1],為積極響應國家“十三五”期間對資源高效利用,環境保護,科技創新的要求,北海誠德金屬壓延有限公司依據集團整體規劃,北海誠德金屬壓延精煉分廠一期工程2015年6月新建2臺90噸AOD精煉爐余熱回收系統。

    AOD精煉爐爐氣一般采用完全燃燒方式,冶煉時產生的含CO的煙氣在爐口和吸入的空氣混合燃燒后,產生的煙氣溫度~1450℃,完全燃燒后的精煉爐煙氣具有溫度高,煙溫波動大,含塵量高,粉塵在煙氣的降溫降速過程中也存在沉積。對于上述冶煉過程中產生的高溫煙氣,過去比較普遍的做法是采用水冷煙道對高溫煙氣進行降溫,通過設置的一套循環水冷卻系統(循環冷卻水采用空冷)將高溫煙氣降低到250℃左右送入后續的布袋除塵器,以滿足除塵器的運行要求。但是采用循環水冷卻的辦法,高溫煙氣的余熱沒有得到充分利用,浪費了大量的高溫余熱資源,而且還消耗了水資源和電力。通過對AOD精煉爐高溫煙氣余熱回收利用,有效降低系統排煙溫度,控制熱污染,確保后續布袋除塵器運行安全及煉鋼系統的穩定運行;同時產生一定溫度、壓力的飽和蒸汽,驅動汽輪機等,可有效降低煉鋼精煉工序的生產成本,提升企業鋼鐵產品的價格競爭優勢,改變了以往除塵系統“光花錢沒效益”的觀點,為典型的節能減排項目,具有十分顯著的社會效益。

    2  工藝流程和主要設備

    高溫廢氣(廢氣成分)經爐口汽化煙道進入雙壓余熱鍋爐,到達余熱鍋爐的廢氣平均溫度正常為630℃(最高900℃),經五級中壓蒸發器、一級低壓蒸發器換熱后廢氣溫度降低到250℃以下,然后通過增壓風機送入后續袋式除塵器系統。雙壓余熱鍋爐產生兩種不同壓力的飽和蒸汽,其中中壓蒸發器產生的2.4MPa飽和蒸汽送入蓄熱器,經蓄熱、降壓后產生穩定連續的1.0MPa、184℃、15t/h(單套)的飽和蒸汽進入分汽缸,然后送入汽輪機主蒸汽管,經汽水分離進入汽輪機驅動引風機工作,做功后蒸汽冷凝回到除氧器。低壓蒸發器產生的0.3MPa、143℃、3t/h(單套)飽和蒸汽供系統自身熱力除氧用,多余部分排空。

    2.1  煙氣流程

    高溫廢氣經鍋爐汽化煙道、五級中壓蒸發器、一級低壓蒸發器產生兩種不同壓力的飽和蒸汽后降溫至250℃,再通過增壓風機送入后續袋式除塵器,達到排放標準的煙氣通過除塵風機后排放到大氣中。煙氣為U型流程,當鍋爐進口溫度>900℃時,控制室顯示、報警。考慮到AOD精煉爐煙氣含塵量較大,為避免換熱器系統積灰,在鍋爐本體側設有激波吹灰器,鍋爐底部設有灰斗和卸灰閥,可定期人工清灰、卸灰。

    2.2  水汽系統流程

    水汽系統設有集中式泵房(2套鍋爐共用),自界區外來軟水進入軟水箱,然后由設置的2臺軟水泵(1用1備)送入熱力除氧器除氧;除氧后的除氧水分成兩路,其中一路通過設置的4臺低壓給水泵(2用2備)送入2臺低壓汽包;另一路通過設置的4臺中壓給水泵(2用2備)送入2臺中壓汽包;蓄熱器的補水通過備用1#鍋爐中壓給水泵供給。汽化煙道、蒸發器與汽包之間通過上升、下降管實現汽水自然循環,中壓汽包產生的2.4MPa飽和蒸汽,經蓄熱器蓄熱、穩壓至1.0MPa后送至分汽缸,然后由汽輪機主蒸汽管經汽水分離進入汽輪機驅動引風機工作,做功后蒸汽冷凝打回到除氧器;低壓汽包產生的0.3Mpa飽和蒸汽送入熱力除氧器用作除氧,多余部分自動排空或進入低壓管網。熱力除氧器用蒸汽從低壓飽和蒸汽總管引出,作為一次蒸汽送入除氧器除氧頭。另自低壓蒸汽總管引出2根支管,分別送至除氧器水箱,作為二次蒸汽及輔助加熱蒸汽。

    2.3  其他輔助設備

    系統還配置了排污系統、取樣系統、放空、放凈系統及加藥裝置。自動控制系統采用SIEMENS的PLC作為控制器,研華牌工業計算機作為人機界面。凝汽式汽輪機還配備T505系統。

    3  運行效果和經濟收益

    3.1  運行效果(單套,304工況下,見表2)

    3.2  經濟效益(見表3)

    基礎投資:4500萬元。

    設計運行時間:10年。

    每小時平均投資:539元。

    每小時平均鋼產量:115噸

    4  存在不足和改進措施

    4.1  存在不足

    (1)正常冶煉條件下,產氣量(38t/h)大于用氣量(26 t/h),排空時間較長,噪聲較大(已安裝排空消聲器),浪費水資源。汽輪機疏水排放到界區以外。

    (2)中壓汽包補水時段出口煙氣平均溫度≥225℃,此時段余熱仍可以回收利用。

    (3)余熱鍋爐系統排污量占補水量8%,余熱鍋爐維修、檢修時須將水排空,進入排污管網。

    4.2  改進措施

    (1)按照實際蒸汽流量加裝汽輪機(3號爐和一煉鋼產能改造);設置消聲冷凝室,將排空、疏水裝置末端引入,冷凝后水打回熱力除氧器,消除噪聲污染,形成封閉水循環。

    (2)低壓蒸發器上端安裝中壓給水省煤器。抬高給水溫度,減少排煙熱損失,提高鍋爐熱效率[2]。管內走水,管外流煙氣,煙氣側應采用翅片 [3] 。

    (3)鍋爐系統排污、排水可以為水泵房濁環補水,提高水資源利用率。

    5  結語 

    高效回收利用余熱余能資源是未來鋼鐵工業節能的潛力所在[4] ,本實踐證明北海誠德金屬壓延精煉分廠AOD精煉爐余熱回收系統取得了良好的經濟效益和環保效益。投運以來,安全穩定,達到預期效果,操作使用、維護、維修簡便,成本低廉,為以后集團擴建和產能改造提供了現實依據。達到了國內不銹鋼冶煉企業余熱回收利用先進水平,完成了噸鋼能耗指標不斷下降,節能降耗成效顯著[5]的總體目標。

    6  參考文獻

    [1]王紹文,楊景玲,賈勃.冶金工業節能與余熱利用[M].北京:冶金工業出版社,2010.前言.

    [2]沈貞珉,邢磊.司爐讀本[M].北京:中國勞動社會出版社,2008.29.

    [3]劉紀福.余熱回收的原理與設計[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2016.35.

    [4]王紹文,楊景玲,賈勃.冶金工業節能與余熱利用[M].北京:冶金工業出版社,2010.15.

    [5]王紹文,楊景玲,賈勃.冶金工業節能與余熱利用[M].北京:冶金工業出版社,2010.14.

    (責任編輯:zgltw)
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