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摘 要 萊鋼5號1080 m3高爐通過優(yōu)化操作,采取精料入爐、提高煤氣利用率、合理控制熱制度和造渣制度、推行爐溫的趨勢化管理等措施,推進低硅冶煉,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行,平均燃料比降至505 kg/t。
關(guān)鍵詞 低燃料比 煤氣利用率 低硅
1 前言
萊鋼5# 1080m3于2017 年7 月大修完成投產(chǎn)。高爐共設(shè)有2個鐵口,20 個風(fēng)口,開爐后實現(xiàn)3 d 達產(chǎn)。2017 年至今高爐平均燃料比505kg/t,鐵水平均[Si]含量0.33%,大焦比降至306 kg/t,小焦比19kg/t,煤比達到180 kg/t,取得了良好的經(jīng)濟效益。
2 改善原燃料質(zhì)量,實施精料入爐
高爐生產(chǎn)“七分原料、三分操作”,說明精料對高爐生產(chǎn)的決定性作用。隨著煤比的提高,為保持爐況順行、高產(chǎn)低耗,原燃料質(zhì)量成為決定性的因素。
2.1 提高焦炭質(zhì)量
焦炭在爐內(nèi)起到很好的料柱骨架作用,它的熱強度指標(biāo)對于改善高爐下部的透氣性,尤其是爐缸“死焦柱”的透氣性和透液性起著至關(guān)重要的作用。
2.1.1 合理搭配入爐焦炭配比
5號高爐前期配加50%外購干熄焦和50%自產(chǎn)水熄焦。水熄焦水分不穩(wěn)定,粉末多。后期配加50%外購干熄焦和50%自產(chǎn)干熄焦,成分穩(wěn)定,為高爐降低燃料比的實踐奠定了基礎(chǔ)。
2.1.2 改善焦炭熱性能指標(biāo)
提高焦炭的熱強度和降低焦炭的熱反應(yīng)性,爭取焦炭的熱反應(yīng)性(CRI)≤27%,最高不超過29%;力爭焦炭的熱強度(CSR) >62%,最低不低于60%,這對于保證焦炭的骨架作用,提高煤比和保持爐況順行至關(guān)重要。
2.2 精料入爐
加強篩分確保精料入爐。通過提高礦、焦的篩分效果,減少入爐粉末率,從而減少了塊狀帶堵塞料柱空隙的發(fā)生,降低阻損,保證軟熔帶“焦窗”的透氣性,保證了爐缸死焦柱的透氣、透液性,因此使煤氣達到了合理的初始分布。
嚴格控制給料器閘門開度,控制給料速度,延長篩分時間,清篩、篩底更換和篩分粒級監(jiān)控,減少人爐粉末,實現(xiàn)使入爐粉末<3%,保持高爐順行。
2.3 加強對入爐原燃料的監(jiān)控
值班工長及時并詳細掌握原燃料,尤其是焦炭的變化,以便爐況波動時能及時應(yīng)對。焦炭質(zhì)量的變化比較大的時候應(yīng)及時調(diào)整焦炭的負荷。采取高爐料倉倉位管理制度,一倉一品種,控制倉位高度,控制好倉存量不低于50%,減少原燃料摔落破碎;防止混料;實現(xiàn)大焦、焦丁分級人爐。提高高爐入爐焦炭的平均粒度,而且提高焦炭資源使用效率
2.4 完善原燃料質(zhì)量檢測和管理
(1)煉鐵廠內(nèi)部實驗室對入爐原燃料的性能進行檢測,為高爐操作提供了及時有效地數(shù)據(jù)。
(2)對入爐原燃料中的K2O、Na2O、ZnO等有害元素進行定期平衡汁算與分析,杜絕有害元素含量高的物料參與燒結(jié)配料。建立長效預(yù)警機制。減少有害元素長期循環(huán)富積對高爐的危害。
3 合理煤氣流分布,提高煤氣利用率
煤氣流分布是否合理是決定高爐煤氣利用率高低的根本因素,因此必須根據(jù)不同時期爐況的需要,選擇合理的煤氣流分布,其主要控制措施是選擇合理的送風(fēng)制度和裝料制度,但同時爐況穩(wěn)定是提高煤氣利用的基礎(chǔ)。5號高爐通過摸索實踐,上部調(diào)劑采用“大礦批、厚焦層、平臺加漏斗”的操作理念,下部調(diào)劑采用“合理風(fēng)量、高風(fēng)速、高風(fēng)溫、高富氧”的操作思路,全面引入爐腹煤氣量和理論燃燒溫度綜合監(jiān)控制度,實現(xiàn)了煤氣流的合理分布,爐況在保持穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化布料矩陣、擴大礦批,改善了煤氣利用率,達到降低燃料比的目的。
3.1 上部調(diào)劑
上部裝料制度的目的是通過控制布料參數(shù),形成合理的料面形狀,達到煤氣流的合理分布,最終達到改善透氣性和煤氣利用的目的。5號高爐上部調(diào)劑通過采用“大礦批、厚焦層、平臺加漏斗”的操作理念,實現(xiàn)了“平臺+漏斗”料面形狀,達到了煤氣流的合理分布。5號高爐采取穩(wěn)定風(fēng)量和氧量,固定焦比,微調(diào)噴煤量.每小時核算一次燃料比,量化各操作參數(shù)對燃料比的影響,爭取料速穩(wěn)定,降低頂溫,改善煤氣利用。目前,5號高爐焦批穩(wěn)定在7噸,礦批穩(wěn)定40噸,料速在6~6.5批/h,爐況運行效果較好。布料矩陣則通過調(diào)整布料檔位和圈數(shù),最終形成“平臺+漏斗”的料面形狀。通過優(yōu)化上部調(diào)劑,煤氣利用率提高到了49.3%,頂溫降到了105~120℃,大大降低了燃料比。
大礦批實驗。大量試驗及高爐解剖表明,爐料在到達軟熔帶,以前,一直保持著布料時的層次。適當(dāng)增加礦批和焦批,焦層和礦石的厚度比增加,明顯地改變了煤氣流的發(fā)展。合理的礦批可穩(wěn)定上部氣流發(fā)展,增加礦石和煤氣的接觸面積,利于改善煤氣利用率,并且加快了煤氣在燒結(jié)礦和球團礦微小空隙的擴散,有利于礦石還原。大礦批操作關(guān)鍵是要采用“大α 角、大角差”的布料矩陣,使礦帶減薄,改善料柱透氣性,降低壓差。5號高爐礦批維持在40 t的上限,煤氣利用率持續(xù)穩(wěn)定在49%以上,節(jié)焦效果顯著。2017年7月開爐以來5號高爐月平均煤氣利用率。
3.2 下部調(diào)劑
下部調(diào)劑通過優(yōu)化風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓、風(fēng)溫、風(fēng)口配置等參數(shù),控制風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,確保吹透爐缸中心。為了保持爐缸中心活躍,適當(dāng)維持較小進風(fēng)面積和較長的風(fēng)口長度,來獲得較高的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能。5號高爐的風(fēng)口進風(fēng)面積在0.202m2,實際風(fēng)速控制在240-260m/s,鼓風(fēng)動能控制在8000~10000kg.m/s。
3.2.1 合理風(fēng)量、富氧量使用
日常生產(chǎn)采取定風(fēng)量、定富氧量操作,目標(biāo)設(shè)定值控制在一個合理區(qū)間。不追求風(fēng)量、富氧量最大化,以實現(xiàn)風(fēng)量、富氧量的上下調(diào)整和波動留有余量,最大限度的保證爐腹煤氣量和初始煤氣流分布的穩(wěn)定性。根據(jù)爐況現(xiàn)狀和風(fēng)口布局,風(fēng)量在2450~2550m3/min區(qū)間,短時期即使?fàn)t況接受更高風(fēng)量也不能追高,根據(jù)目標(biāo)風(fēng)量調(diào)整風(fēng)壓,留給壓差合理波動區(qū)間,維持風(fēng)量和煤氣量長期的穩(wěn)定性。富氧量也以適應(yīng)目標(biāo)噴煤比對理論燃燒溫度和爐缸熱量的需求,富氧量控制在9000一10000m3/h,富氧率在4.8~5.5%,維持下部送風(fēng)參數(shù)的穩(wěn)定。2017年7月開爐以來5號高爐富氧率。
3.2.2 提高頂壓
提高頂壓可以穩(wěn)定煤氣分布,降低煤氣流速改善煤氣利用,降低燃料比。5號高爐視爐況透氣性改善,壓差降低的特征,在保持冶強穩(wěn)定的情況下,將頂壓提高到200kPa,爐況反應(yīng)良好,燃料比降低明顯。
3.2.3 提高風(fēng)溫
風(fēng)溫是廉價的資源,高爐提高風(fēng)溫,可以降低燃料比。隨著噴煤比的提高,高爐接受風(fēng)溫的能力也增強。高爐通過實施助燃空氣和煤氣雙預(yù)熱、實現(xiàn)正常爐況下風(fēng)溫提高到1200℃以上。2017年7月開爐以來5號高爐月平均風(fēng)溫。
3.2.4 控制噴煤量
噴煤量是高爐下部調(diào)劑的一個非常重要的手段,不但是調(diào)整爐溫的一個有效手段,也是影響爐腹煤氣量的一個重要因素。調(diào)劑原則足在某一階段服從高爐煤比設(shè)定目標(biāo)的需要,5號高爐噴煤量調(diào)劑原則如下:
(1)以穩(wěn)定爐溫為核心,日常操作對噴煤量小幅度調(diào)整和臨時調(diào)整,但不能長期偏離煤比目標(biāo)值,出現(xiàn)長時間偏離時應(yīng)采取調(diào)整焦炭負荷的方式將煤比水平恢復(fù)到目標(biāo)控制范圍。
(2)噴煤比實時控制在170~180kg/t。即使短時期觀察爐況有接受更高煤比的能力,必須不貪、不頂、不追。應(yīng)確保把煤比穩(wěn)定在一個固定水平上,再通過其他手段促進高爐燃料比的下降。
(3)因外界原燃料變化或者爐況不穩(wěn)定需要穩(wěn)定爐況而降低煤比控制值時,也應(yīng)當(dāng)設(shè)定好階段性的煤比控制目標(biāo)值,并按以穩(wěn)定爐溫為核心來調(diào)整煤量,在爐況好轉(zhuǎn)可以接受更高煤比時應(yīng)分臺階按計劃增煤,杜絕隨意性。高爐大噴煤操作模式下各種操作制度適應(yīng)了大噴煤,煤量變化太大也非常容易導(dǎo)致氣流分布改變過大而使?fàn)t況產(chǎn)生波動,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,在一般情況下,減煤過多反而不利爐況的操作和恢復(fù)。
4 合理控制熱制度和造渣制度,確保爐缸熱量充沛
爐溫控制必須加強鐵水物理熱和[Si]數(shù)的雙重控制,并且[Si]控制標(biāo)準必須滿足物理熱標(biāo)準。5號高爐鐵水物理熱控制在1470~1490℃,盡可能避免小于1470℃的情況,出現(xiàn)低物理熱時應(yīng)當(dāng)盡快采取措施恢復(fù)到合理控制區(qū)間。為了降低燃料比的需要,鐵水物理熱也不易過高造成浪費,對物理熱超過1500℃的現(xiàn)象也應(yīng)該注意控制。以此對應(yīng)目前合理的[Si]控制區(qū)間應(yīng)當(dāng)在0.25%一0.40%,并避免[Si]連續(xù)低于0.2%的情況。爐渣堿度根據(jù)爐缸熱量和生鐵脫硫需要,二元堿度控制在1.22—1.27,爐渣流動性良好,爐缸熱充沛。
5 高爐主要參數(shù)采用趨勢管理控制
高爐操作中具有爐頂布料控制要求高、高爐滯后性大、氣流控制較難、原燃料條件要求高、設(shè)備性能要求穩(wěn)定等特點。尤其是在爐溫調(diào)節(jié)或氣流分布調(diào)節(jié)等方面,難以在較短時間內(nèi)起作用達到預(yù)期目的,而現(xiàn)狀情況會持續(xù)一定時間,因此高爐操作必須采取趨勢管理,做到早動、少動、盡量使高爐保持穩(wěn)定。趨勢管理要做好長線判斷,加強對爐況變化的敏感性,及時掌握風(fēng)壓、風(fēng)量、壓差、爐腹煤氣量指數(shù)、煤氣利用率、頂溫、水溫差、熱負荷等關(guān)鍵參數(shù)的長線變化,從而分析判斷高爐爐況的走向,及早采取措施,確保爐況良性發(fā)展態(tài)勢和適應(yīng)性。
(1)根據(jù)冶煉條件和生產(chǎn)任務(wù)及時制定高爐操作方針,統(tǒng)一操作思想,三班統(tǒng)一操作。
(2)每周召開一次爐況分析會,對爐況運行全面分析,對存在問題制定解決方案。
(3)嚴格考核[Si] 、[S]和三類品等,對超標(biāo)的指標(biāo)嚴格按考核制度考核。
(4)嚴格規(guī)定高爐調(diào)劑權(quán)限。布料矩陣調(diào)整、料線、風(fēng)口布局、負荷等由工藝主管與車間主任商量確定后執(zhí)行,礦批、爐溫、堿度由值班工長做好調(diào)劑。
(5)推行爐況點檢制度,工長接班后首先對爐況重點冶煉參數(shù)點檢分析,做出判斷和調(diào)劑,對波動大或異常數(shù)據(jù)匯報給爐長。
6 推行爐溫的趨勢化管理,實施低硅冶煉
爐溫趨勢的管理是高爐操作的難點,是把影響爐溫的各類因素、風(fēng)口的狀況變化、爐溫的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、調(diào)節(jié)量的方向和作用效果等,進行綜合分析和判斷,依據(jù)爐溫變化趨勢,預(yù)先調(diào)整熱量水平。若只是靠現(xiàn)時的爐溫或鐵水溫度來調(diào)爐溫,就會發(fā)生滯后于爐溫變化而加熱過頭引起爐溫大熱或連續(xù)低熱造成爐溫急劇變涼,使?fàn)t溫大起大落波動。
實踐表明,[Si]下降1%,焦比下降4kg/t。因此,低硅冶煉是降低燃料比的有效手段。低硅冶煉的原則是“降硅不降熱、虧熱不降硅”,低硅冶煉必須要有充足的鐵水物理熱作保證。燃料比降低后,燃料帶人爐內(nèi)的SiO2明顯減少,有利于實現(xiàn)低硅冶煉。5號高爐低硅冶煉要求鐵水溫度1 480±10℃,[Si]:0.25%一0.40%,[S]:0.020%~0.030%,二元渣堿度:1.22~1.27,鐵水一級品率85%以上。鐵水溫度在上限或下限,一般采取小幅調(diào)整煤量來調(diào)爐溫。低硅冶煉技術(shù)的實施,有利于爐缸的穩(wěn)定和生產(chǎn)指標(biāo)的提升。2017年7月開爐以來5號高爐月平均爐溫。
7 加強爐外出鐵管理,適應(yīng)高爐產(chǎn)能的提高
5號高爐設(shè)有兩個鐵口,東西兩個矩形出鐵場,具備兩場同時出鐵的前提條件。隨著高爐產(chǎn)量的不斷提高,渣鐵量的增大,爐內(nèi)壓差維持在較高水平,高爐對爐前出鐵的依賴性增強。為了及時排凈爐缸渣鐵,5號高爐采用了零間隔出鐵,極大地緩解了爐內(nèi)操作壓力,減少了鐵前減風(fēng)現(xiàn)象。
8 效果
5號高爐通過加強原燃料管理,不斷優(yōu)化高爐各項基本制度,對高爐生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,及時采取行之有效的措施,確保高爐穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了低燃料比生產(chǎn),推進指標(biāo)創(chuàng)優(yōu)和節(jié)能降耗。目前已達到歷史較好水平505.2kg/t,但與國內(nèi)先進值492.53kg/t(寶鋼)相比仍有些許差距,這就是潛力所在。
9 結(jié)語
(1)加強原燃料質(zhì)量管理,尤其是焦炭熱強度是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,是實現(xiàn)低燃料比的基礎(chǔ)。
(2)“平臺+漏斗型”操作模式的采用是實現(xiàn)低燃料比實踐的根本。通過上、下部調(diào)劑,特別是大礦批和平臺加漏斗的料面形狀,可以獲得合理的煤氣流分布,是改善煤氣利用一條非常有效的辦法。
(3)在高爐日常操作中,爐溫、頂溫、煤氣利用率、水溫差等主要參數(shù)采用趨勢管理控制,有利于發(fā)現(xiàn)爐況的異常狀況,最大限度地保持高爐處于穩(wěn)定可控狀態(tài)。
(4)爐前出鐵質(zhì)量對于高爐來說非常重要,強化爐前出鐵組織是高爐穩(wěn)定順行的必要條件。
10 參考文獻
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