-
摘 要:受環(huán)保因素影響,濟(jì)源鋼鐵5#高爐緊急休風(fēng)封爐28天,為濟(jì)源鋼鐵歷史上首次長期封爐;高爐在恢復(fù)過程首次采用在線安裝氧槍等技術(shù),在點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)1天后轉(zhuǎn)順,4天后達(dá)到正常指標(biāo),為我廠在封爐操作上積累經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵字:長期封爐 快速復(fù)產(chǎn) 在線安裝氧槍
濟(jì)源鋼鐵5#高爐于2004年2月8日開爐點(diǎn)火,爐容508m3,采用密閉軟水循環(huán),無料鐘串罐式爐頂。開爐后爐況一直保持穩(wěn)定順行,但冷卻壁破損嚴(yán)重,于2013年3月25日大修。2017年12月4日6:40受供暖季環(huán)保因素緊急休風(fēng)封爐,于2017年12月31日18:10點(diǎn)火開爐,共封爐27天11小時(shí)30分鐘。在2018年元月2日零點(diǎn)班風(fēng)用全,高爐快速恢復(fù)正常生產(chǎn)。
1 封爐
1.1封爐背景
2017年12月份為河南省供暖季環(huán)保(治霾)攻堅(jiān)月,濟(jì)源市要求我廠減產(chǎn)50%,燒結(jié)停雙機(jī),因4#高爐已進(jìn)入大修,要求再封一座爐一個(gè)月,廠部定為5#高爐。
1.2封爐料
12月3日接到封爐通知后,由于原燃料倉都是正常料,無法在封爐料里同時(shí)配加白云石、錳礦、螢石等常規(guī)設(shè)計(jì)的封爐料,只能騰空一個(gè)熔劑倉上螢石。12月4日零點(diǎn)班第2批開始下封爐料,組成:焦批5000kg,礦批17400kg(混合燒結(jié)礦81.90%+鐵山球團(tuán)6.03%+廠球10.34%+螢石1.72%),負(fù)荷3.28;第12.5批開始下凈焦,焦批5000kg,下到第30.5批結(jié)束,休風(fēng)停爐;故封爐料僅下了175噸凈焦。布料方式采用單環(huán)(焦22°礦20°),下凈焦時(shí)α角18°。
1.3封爐前熱制及造渣
1.4封爐前操作
12月3日四點(diǎn)班第24批(總共56批)開始輕負(fù)荷料,計(jì)劃控煤。焦炭負(fù)荷由正常的3.96輕至3.67,礦批由18噸縮至17.4噸。到位后,小時(shí)煤量由12噸逐漸退至7噸。4日4:00停煤停氧,5:40退出TRT。
1.5封爐料線
到12月4日6:40休下風(fēng),封爐開始;實(shí)測(cè)料線7.7米,爐喉北側(cè)人孔打開,料面點(diǎn)火,后未再關(guān)閉;爐頂放散閥開一個(gè)蓋一個(gè)。
1.6封爐過程
直風(fēng)管全部卸下,確認(rèn)風(fēng)口套全部無漏水現(xiàn)象,將風(fēng)口小套用白干泥填滿堵實(shí),大套與爐殼間抹黃油;冷卻水未關(guān)死,留點(diǎn)滴水量。封爐5天后,料面煤氣火熄滅,說明風(fēng)口堵的嚴(yán)實(shí),不進(jìn)風(fēng)。
2 開爐前的鐵口處理
2.1 送風(fēng)前鐵口預(yù)埋氧槍
將鐵口燒透,埋進(jìn)氧槍,第一根在12月30日18:30插進(jìn),氧氣0.2Mpa,壓縮空氣0.1 Mpa。31日10:00計(jì)劃關(guān)氣拔氧槍,因關(guān)錯(cuò)順序,氧槍燒壞,天車和泥泡都不能拔出來,用氧氣燒出,渣鐵少許。第二根在31日11:58時(shí)插進(jìn),氧氣0.15 Mpa,空氣0.10 Mpa。
2.2 二次在線安裝氧槍
氧槍18:10時(shí)送風(fēng)通氧,氧氣壓力開到0.5 Mpa,空氣壓力0.2Mpa,到22:40時(shí)氧槍燒壞,使用天車拔出,流出少量熔渣。堵口后,再次安裝自制氧槍,利用開口機(jī)打進(jìn)鐵口(第一根木質(zhì)錐,開氧氣后一下子燒壞,第二根使用鐵質(zhì)錐),控制氧氣壓力0.5 Mpa、空氣壓力0.6 Mpa。至3:35拔出氧槍開鐵口,渣鐵自動(dòng)流出,渣鐵流出約5米,后用泥炮堵口,不再埋氧槍。
3 開爐過程
3.1開爐料構(gòu)成
送風(fēng)前料線8.7米(實(shí)測(cè)),該料線到風(fēng)口容積228m3,燜爐料為凈焦175噸,折合體積為237m3,說明凈焦到達(dá)風(fēng)口(從實(shí)際送風(fēng)出渣鐵看,分析準(zhǔn)確),料線距爐腰上沿距離為3米。
實(shí)際裝料從空焦段開始裝,生鐵硅按3.0%,爐渣堿度按1.0倍進(jìn)行設(shè)計(jì)。
3.2開爐操作
開爐初期簡約描述如下:12月31日18:10送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)口1#、2#、3#、13#和14#共5個(gè),其余用磚堵(送風(fēng)前將風(fēng)口全部搗開,未見紅焦炭,但焦炭很干);18:40時(shí)13#、14#風(fēng)口著火,18:50時(shí)3#、1#、2#依次著火。19:00風(fēng)壓加到60kPa,19:36風(fēng)壓80 kPa,20:00風(fēng)壓90 kPa;21:00引氣,21:45風(fēng)壓按113 kPa穩(wěn)定走下去,頂壓控制56 kPa,風(fēng)溫控制在860℃。22:40鐵口自開流出少量渣,22:55堵口(2塊泥)。31日四點(diǎn)班共下料13.5大批,布料角度:KK17PP16。
元月1日2:30第16小批下后見料面,西尺4.31米,東尺4.97米;3:12加風(fēng)到130 kPa,3:35打開鐵口(拔氧槍后渣鐵自動(dòng)流出),渣鐵約8米,此時(shí)料線西尺4.13米,東尺4.98米;4:40第二次開口(鉆開),料線西尺3.86米,東尺4.60米,出渣鐵流到事故坑;5:00加風(fēng)到144 kPa,6:06第三次打開鐵口,出鐵10分鐘,料線西尺3.10米,東尺3.41米,布料角度均加一度,即:KK18PP17。此后每隔1.5小時(shí)開始出鐵,并逐步捅開風(fēng)口、加風(fēng),13:00后按正常出鐵時(shí)間進(jìn)行控制;至2日2:33出鐵后,爐溫降到位,高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)。
3.3捅風(fēng)口進(jìn)程
3.4加風(fēng)情況
從送風(fēng)到加全,行程平穩(wěn),呈階梯式,未出現(xiàn)反復(fù)。
3.5 鐵水溫度及生鐵含硅
從1日能測(cè)溫時(shí),11:38出鐵約15噸,鐵水溫度1481℃,生鐵含硅估計(jì)2.2%,此后爐溫始終控制在1475-1505℃間,相對(duì)穩(wěn)定。生鐵含硅在2日2:33出鐵降到0.92%,生鐵含硫0.010-0.030%間(最高一次0.049%),開始計(jì)量產(chǎn)量。
3.6 原燃料調(diào)整
以下統(tǒng)計(jì)的為開爐料下完后的正常料,按1日全天73批料,2日129批料排序。
至2日四點(diǎn)班負(fù)荷到位,高爐調(diào)劑到位,生產(chǎn)恢復(fù)正常運(yùn)行。5日夜班倉內(nèi)螢石用完停用;11日倉內(nèi)錳礦用完停用。
3.7 富氧噴煤
1日18點(diǎn)開始富氧噴煤,小時(shí)煤量4噸,富氧600m3/h,兩個(gè)小時(shí)后氧加到950m3/h,煤量不變。2日隨焦炭負(fù)荷增加,富氧噴煤量隨之加大。
3.8 指標(biāo)
4 總結(jié)
4.1本次封爐未封蓋料面,風(fēng)口大、中、小套之間均抹黃油密閉。封爐前后料面下降1米(封爐前料線7.7米,開爐時(shí)料線8.7米),對(duì)復(fù)風(fēng)恢復(fù)影響不大。
4.2本次開爐前鐵口預(yù)埋氧槍及在線安裝氧槍加熱爐缸,有助于開爐恢復(fù)進(jìn)度,僅用一天多時(shí)間即轉(zhuǎn)入順行,行程穩(wěn)定,無懸料現(xiàn)象。
4.3封爐前最后一次鐵出凈后封爐,爐缸無殘?jiān)F,復(fù)風(fēng)后鐵口與風(fēng)口通道透氣,爐前開鐵口容易,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度低。
4.4封爐和開爐過程中冷卻設(shè)備無損壞、漏水現(xiàn)象,降低了爐況恢復(fù)難度。
(責(zé)任編輯:zgltw)