亚洲国产AV一区二区三区,爽死你个荡货h,色黄大色黄女片免费看直播,免费二人世界刺激战场

中國煉鐵網歡迎您!

中國煉鐵網

當前位置: 主頁 > 技術文摘庫 >

現代鋼鐵1號高爐噴補造襯停、開爐實踐

時間:2018-11-08 08:00來源:《煉鐵交流》雜志 作者:安 凱 于運良 王金龍 點擊:
  • 摘  要  通過爐頂打水空料線法降料面到風口,對破損爐墻進行噴涂造襯,以達到合理爐型的目的,本文重點總結高爐在噴涂造襯的停、開爐過程中應注意的事項。

    關鍵詞  高爐  降料面  停爐  烘爐  開爐    

    1前言

    現代鋼鐵1#高爐于2011年11月中修投產,爐容450m3。爐底采用了“大塊炭磚+陶瓷杯”的復合式爐底爐襯結構,鐵口和風口帶為復合棕剛玉組合磚,爐腹、爐腰、爐身中下部為高鋁磚,爐身上部為粘土磚。爐體冷卻結構為典型的“棋盤式”板壁結合結構,高熱負荷區冷卻壁為雙進雙出形式的鑲磚冷卻壁。高爐投產后,由于原料質量差,高爐長期采取發展邊緣的裝料制度,導致高爐爐墻沖刷侵蝕嚴重。1#高爐爐腰冷卻板共計26塊,到2018年已有14塊燒壞并做斷水處理。爐身中、下部冷卻板破損52塊,冷卻壁破損5塊。休風檢修在破損的冷卻板處安裝冷卻棒時發現爐腹、爐腰以及爐身下部耐火材料已經不存在了。由于爐型嚴重不規則,加之冷卻板完全裸露在爐內,探入爐內約400mm,高爐順行差,煤氣利用率低。因此經公司研究決定,2018年3月4日對1#高爐進行噴補造襯,計劃歷時5天。

    2降料面停爐操作

    2.1停爐前的準備

    休風前兩天高爐改全焦冶煉,有意識地采取發展邊緣的裝料制度,單環布料焦角大于礦角兩度,爐溫控制在[Si]=0.5~0.8%,配加錳礦洗爐,控制生鐵含錳[Mn]=0.6%左右,爐渣堿度略酸,杜絕出現石頭渣。爐前維護好鐵口,保證正常的鐵口深度,按時排凈渣鐵。水工仔細檢查冷卻系統防止向爐內漏水。制作四根爐頂打水用打水管,要求打水管能探入爐內1.5米,打水管前端封死,上表面鉆三排直徑為3mm的打水孔,以保證打水時霧化良好。

    2.2停爐降料面操作

    3月3日下午14:30開始有意識地空料線,在爐頂溫度上升至220℃時壓頂溫布料,15:30停止上正常料,加覆蓋焦40噸,目的是為了休風停爐時置換風口至鐵口段焦炭,使此段焦炭空隙中基本不存在渣鐵,以保證重新開爐時新產生的渣鐵能順利滲透到爐缸下部。16:40全部40噸覆蓋焦加完,高爐預休風安裝爐頂打水管,此時料線深度大約6.5米。四根打水管分別安裝在東、西、南、北四個方向上,與爐頂四點測溫方向相對應,四根打水管水源均來自風口平臺同一個高壓水包上,并單獨設置閥門,以便控制各方向的打水量。

    18:00高爐復風,考慮復風后爐頂需要不斷打水,煤氣中會含有較大量的水蒸氣,引煤氣將會導致布袋板結,因此復風后高爐不再引煤氣,布袋除塵箱體荒煤氣入口盲板閥切死。為了保證高爐所產生的大量煤氣、水蒸氣能順利排入大氣中,高爐爐頂、重力除塵器以及荒煤氣管道末端共計5個放散閥均處于開起狀態。復風初期熱風壓力130KPa,冷風流量1450m3/min,空料面后爐頂溫度超過300℃時,爐頂開始打水,打水量依據爐頂溫度控制在200℃~350℃為宜,打水時水量要保持均勻,盡量使四點頂溫趨于一致,防止因打水過量使高爐產生爆震。爐前按照正常出鐵時間組織出鐵,隨著料面的不斷降低,料層變薄,高爐透氣性提高,風壓降低,風量不斷增大,爐頂溫度上升較快,此時不能盲目地增加爐頂打水量來控制頂溫,因為如果打水量過大,水在到達料面前不能充分霧化,料面上會積存大量的水,此時如果出現崩料或大片渣皮脫落,將會產生爆震。所以根據爐頂溫度是否可控、打水量是否已經過大、爐頂放散能否跑得開產生的煤氣、水蒸氣(爐頂壓力不超過20KPa),來決定是否需要減風。10:17高爐減風10KPa,風壓106KPa,冷風流量1480m3/min;11:05高爐減風10KPa,風壓87KPa,冷風流量1380m3/min;11:58高爐減風10KPa,風壓65KPa,冷風流量1245m3/min,發現個別風口顯涼,有掛渣現象,說明料面已接近風口。21日0:45全部風口掛渣,風口為爐涼時風口狀態,高爐減風10KPa,風壓50KPa,冷風流量1145m3/ min,此時爐頂溫度上升緩慢,個別方向溫度基本不再上漲。1:20風口見黑,個別風口已吹空,打開鐵口出最后一次鐵,由于風壓低,加之爐內新產生的渣鐵量少,僅出渣鐵20余噸。鐵后停止爐頂打水,休風停爐。由于在停爐降料面前,提前2天改全焦冶煉發展邊緣氣流洗爐,爐墻沒有結厚現象,加之在降料面過程中風壓、打水量控制合適,所以本次降料面較為成功,整個降料面過程沒有發生一次爆震現象。

    3噴涂造襯操作

    3.1噴涂前準備工作

    2:08休風,高爐停爐,加干水渣25噸,目的用來隔絕空氣,阻止爐缸內焦炭繼續燃燒,防止爐缸溫度進一步降低,保證高壓沖洗時清洗物不直接接觸焦炭,以便清除噴補反彈料,噴補后全部從風口處扒出。爐頂及時打開人孔、溜槽大門,為了盡快排出爐內的水蒸氣、熱氣,以便安裝爐內噴涂設備。爐前卸下全部風口小套、直吹管、彎頭,風口中套間隔卸下7個,此時發現1、5、6、7、14號風口有水流出,檢查發現有5塊冷卻板漏水,做斷水處理。6:00爐頂開始安裝噴涂設備,在破損冷卻設備處安裝冷卻幫,本次安裝冷卻棒共計26個。15:40用高壓水清洗爐墻,要求爐墻表面清潔、無松動物,以便噴涂料能與墻壁牢固結合。18:00組織爐前工進入爐內,清理風口周圍粘結的渣鐵。

    3.2高爐噴涂造襯

    4日1:40由噴涂廠家開始進行噴涂造襯,要求噴涂料反彈率不大于5%,噴涂形成的爐襯表面光滑,爐型合理。噴涂用料210噸,分兩種料下部為MS120噸,上部為BFS90噸,噴涂部位風口至爐喉鋼磚。在噴涂過程中,組織爐前工及時從風口扒出反彈料。5日12:30噴涂結束,整個噴涂用時34小時50分鐘。由于噴涂過快,反彈料較多約占20%。13:30~20:30清理爐內剩余反彈料,本次清理較為徹底,爐內反彈料全部清除干凈,露出疏松的紅焦炭。20:30爐前安裝風口裝置。

    4高爐烘爐、開爐

    4.1烘爐

    6日5:30高爐開始按噴涂要求烘爐,計劃烘爐時間48小時。烘爐曲線如下:     

    3月8日5:30烘爐結束,累計烘爐48小時。由于清理爐內反彈料較為徹底,見紅焦炭,所以在烘爐中期爐缸內焦炭著火,爐內溫度較高。烘爐中期不考慮風溫,通過調整風量來控制爐頂溫度。烘爐結束時風口以下焦炭燒掉深度約1.5米。

    4.2冶煉參數的確定

    開爐方式:全焦熱風開爐

    開爐料裝入法:帶風裝料法

    開爐總焦比為3.00t/t,正常料焦比為1000kg/t

    開爐料制:CC↓OO↓,料線1.3m,α焦=α礦=30°

    爐渣堿度:R2=CaO/SiO2=1.05

    生鐵成分:[Si]=3%,[Fe]=92%,[S]≤0.05%,[Mn]=0.8%

    開爐料組成:48%燒結+38%球團+4%錳礦+焦炭+熔劑

    4.3高爐送風點火

    8日8:00開始裝料,考慮帶風裝料爐內焦炭會著火,改為靜態裝料。在裝料的同時爐前組織燒鐵口,燒開鐵口后一直向爐缸內吹氧,目的是加熱爐缸(爐缸內渣、鐵物理熱嚴重不足,流動性較差)。12:08用鐵口兩側1#、2#、13#、14#風口送風點火,風壓40KPa,風溫600℃(熱風爐風溫不足)。由于風量小風溫低,送風40分鐘后風口才逐漸見亮著火,送風90分鐘后鐵口大量噴吹煤氣火,停止從鐵口向爐缸內吹氧。捅開3#、12#風口,逐步加風至70KPa,風量935m3/min。噴吹鐵口的目的是引煤氣入爐缸,加熱爐缸改善風口和鐵口間爐料的透液性。17:50見料動,風壓由70KPa逐漸降低到62KPa,風量增加到986m3/min。18:50鐵口流出渣鐵約3噸,渣鐵物理熱不足,流動性差,堵鐵口。之后每隔1小時開一次鐵口,每次出渣鐵少許,均物理熱不足,渣過酸流動性差(凈焦所產生的渣鐵)。0:00打開鐵口,渣、鐵量增多,流動性有所好轉,落地渣鐵約15噸,此時按理論計算空焦料所產生的渣鐵到達爐缸,空焦中的熔劑使爐渣堿度趨于合理,流動性有所改善。在送風5個小時后(時),全部風口來水,原因是爐內大量焦炭的外水蒸發所產生的水,頂溫不升,爐頂放散冒出大量水蒸氣。27日1:10爐頂四點溫度升到110℃,開始引煤氣。2:53再次出鐵渣鐵量明顯減少,物理熱越來越差,沒有流動性,渣、鐵在風口前滲透不下,風口前涌渣,取樣分析[Si]=0.35%、(S)=0.500%、R2=0.68。分析原因:正常料到達,產生的渣鐵量增多,而風口到鐵口段爐料透液性還不是很好,大量渣鐵無法完全滲透進入爐缸,導致風口前涌渣。5:40風口見好,不見涌渣,打開鐵口后鐵流較大,物理熱和流動性均見好。此次出鐵情況說明爐缸熱量已經基本補充充足,爐缸透液性較好,高爐已具備進一步加風和開風口的條件。到28日早8:00高爐所有風口均已捅開,風壓230KPa接近正常風壓。

    5結論

    (1)停爐前提前兩天改全焦冶煉發展邊緣煤氣流,并且配加錳礦洗爐,為安全降料面停爐提供了有力保證。在降料面過程中風壓、打水量控制較為合理,整個降料面過程中沒有發生爆震。

    (2)在噴涂前爐況順行差,與冷卻板大量向爐內漏水,沒有檢查出來有一定的關系,因此休風前要加強水工巡查和管理,杜絕漏水現象。

    (3)在噴涂過程中,一定要控制好噴涂進度。噴涂速度過快,反彈料將增加,本次噴涂因噴涂速度過快,反彈料較多,反彈率為20%,超出了反彈率為10%的目標。

    (4)由于爐缸透液性差,開爐時4個風口送風較為合適,加風、開風口不可過急,否則產生的渣鐵量過多無法及時滲透進入爐缸,導致風口前涌渣,易燒壞風口。本次開爐初期開3#、12#風口略早。

    (5)料面降至風口噴涂高爐的開爐要難于新爐開爐,產生的渣鐵必須及時排出爐外。而全焦段所產生的爐渣,因沒有熔劑的中和堿度過低,加之爐缸處于嚴重虧熱狀態,流動性非常差,所以很難及時滲透進入爐缸和排出爐外。在噴涂高爐開爐時,可以考慮減少凈焦段,增加空焦段,并且配加一定量的螢石來達到提高爐渣流動性的目的。

    (責任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器
主站蜘蛛池模板: 手游| 游戏| 綦江县| 秦安县| 自治县| 荔浦县| 麟游县| 漳州市| 修武县| 得荣县| 洞口县| 伊宁县| 景宁| 绥芬河市| 山东| 济南市| 连南| 奉节县| 乐业县| 五大连池市| 津市市| 大足县| 剑河县| 卓资县| 专栏| 澄迈县| 新余市| 阿拉善盟| 灵台县| 莱芜市| 武强县| 虞城县| 南丹县| 加查县| 文化| 方城县| 吉隆县| 宁乡县| 深州市| 筠连县| 新竹市|