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今年以來,河鋼唐鋼直面市場挑戰,深挖內部潛力,依靠技術和管理手段持續加強能源管理,既實現了環保全流程再造,又保證了產線生產高效穩定運行。截至9月底,噸鋼綜合能源成本降低9.5元,實現降本增效6000余萬元。
今年以來,該公司把降本增效作為頭等大事來抓,多次組織召開降本增效專題研討會,細摳每一個環節,列出“負面清單”,一點一滴深入挖潛。
管理方面,成立管理小組,每天對各條產線能源數據進行匯總,利用月度例會進行總結,并對各產線指標完成情況進行通報,對能耗異常情況進行分析、制定攻關措施,做好能源消耗過程管控,形成“廠級—作業區—班組”三級管控機制,確保各項能源消耗有效受控。完善《能源介質停送管理辦法》,根據停車時長,細化關鍵設備啟停各種介質的時間節點,嚴格管控能源介質使用量。
技術方面,以重點能源消耗為突破口,實施多項攻關,取得了較大成效。針對電能消耗,適當降低鍍鋅線預熔鍋的保溫溫度;根據產線鋼鐘退火爐溫度控制曲線,優化退火爐感應加熱器變壓器使用時序,對天車、照明負荷中心供電系統優化,電耗得到有效控制。
智能制造讓能源成本“掘金”如虎添翼。針對煤氣消耗這一重要能耗指標攻關,技術人員開發薄規格燃燒控制模型,可根據產品規格和小時產量,自動調整加熱區域,進行選擇性打開、關閉,優化熱量分配,降低能源浪費。組織退火爐技術攻關,開發余熱利用閉環控制模型,利用廢氣余熱能源,提高帶鋼預熱溫度,降低煤氣成本,促進能源高效利用。
(責任編輯:zgltw)