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——河北永洋特鋼集團(tuán)煉鐵廠1260m3高爐停爐本體耐材安全維護(hù)快速達(dá)產(chǎn)紀(jì)實(shí)
(中國(guó)煉鐵網(wǎng) 訊)近日河北永洋特鋼集團(tuán)煉鐵廠利用煉鋼轉(zhuǎn)爐大修和環(huán)保停產(chǎn)的時(shí)間,對(duì)1260m3高爐進(jìn)行停爐爐缸安全維護(hù)。從高爐降料面休風(fēng)停爐放殘鐵涼爐爐缸清理、爐缸整體澆筑、烘爐、裝料到高爐送風(fēng)點(diǎn)火用時(shí)總計(jì) 18天21小時(shí)。
本次年修,在煉鐵廠與山東省信隆爐窯工程有限公司、美固美特公司三方的緊密配合、統(tǒng)籌安排下。高爐降料面至風(fēng)口中心線用時(shí)10小時(shí)20分鐘,由于提前采取措施,殘鐵全部排放干凈,爐缸易于清理,涼爐加清理共計(jì)用時(shí)7天時(shí)間。其中山東信隆進(jìn)行爐缸清理施工總承包用時(shí)5天。美固美特對(duì)爐缸進(jìn)行了整體澆筑及局部噴涂用時(shí)7天,各施工時(shí)間節(jié)點(diǎn)用時(shí)均創(chuàng)同類型高爐最短紀(jì)錄。
煉鐵廠采取不拆烘爐導(dǎo)管帶風(fēng)裝料全焦開爐,從高爐送風(fēng)點(diǎn)火到各項(xiàng)參數(shù)恢復(fù)正常、達(dá)產(chǎn)用時(shí)66小時(shí)。開爐第三天產(chǎn)量4516.9噸(不加廢鋼金屬料),利用系數(shù)3.585,燃料比501.17kg/tFe。
永洋特鋼煉鐵團(tuán)隊(duì)成員:廠長(zhǎng)喬君成(中),生產(chǎn)廠長(zhǎng)牛永亮(右二),技術(shù)廠長(zhǎng)王強(qiáng)(左二),生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)張彥杰(右一),高爐車間主任郝春喜(左一)
中國(guó)煉鐵網(wǎng)、《煉鐵交流》雜志祝賀永洋特鋼喬君成廠長(zhǎng)帶領(lǐng)的煉鐵團(tuán)隊(duì)及兩家協(xié)作單位:山東省信隆爐窯工程有限公司,美固美特(天津)耐材有限公司,精誠(chéng)合作,再創(chuàng)佳績(jī)!
爐缸清理后
爐缸澆筑拆模后
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