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興澄1280m3高爐快速休復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐

時(shí)間:2023-01-02 07:59來(lái)源:煉鐵技術(shù) 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
江陰興澄特種鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱興澄特鋼)1號(hào)高爐容積為1280m 3 ,于2015年開(kāi)爐,至今高爐運(yùn)行情況相對(duì)穩(wěn)定。為配合煉鋼生產(chǎn)計(jì)劃以及高爐設(shè)備檢修和隱患處理,1號(hào)高爐需制定
  • 江陰興澄特種鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱興澄特鋼)1號(hào)高爐容積為1280m3,于2015年開(kāi)爐,至今高爐運(yùn)行情況相對(duì)穩(wěn)定。為配合煉鋼生產(chǎn)計(jì)劃以及高爐設(shè)備檢修和隱患處理,1號(hào)高爐需制定6至12小時(shí)的休風(fēng)檢修計(jì)劃。以往高爐6至12小時(shí)的休風(fēng)須使用休風(fēng)料,高爐休風(fēng)料由輕負(fù)荷料+凈焦+輕負(fù)荷料+正常料組成,高爐復(fù)風(fēng)后2到3小時(shí)爐內(nèi)凈焦反應(yīng),導(dǎo)致?tīng)t溫偏高、鐵水硅含量高,增加了煉鋼的生產(chǎn)負(fù)擔(dān)。同時(shí)由于鐵水爐溫偏高,需要大幅減少噴煤量去應(yīng)對(duì)凈焦反應(yīng),平衡爐溫。而凈焦到達(dá)風(fēng)口燃燒反應(yīng),高爐難免會(huì)出現(xiàn)高風(fēng)壓、高壓差、高爐溫,造成爐內(nèi)料柱透氣性、透液性變差,同時(shí)容易引發(fā)料柱管道或懸料事故,給高爐爐況恢復(fù)帶來(lái)困難。這不僅影響了高爐的產(chǎn)量,而且因爐前渣鐵流動(dòng)性差,增大了爐前的操作難度。高爐風(fēng)量、氧量、爐溫恢復(fù)至正常冶煉水平需要6到8小時(shí),時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致高爐生產(chǎn)效率降低、運(yùn)行成本升高。

    本文以興澄特鋼1號(hào)高爐休復(fù)風(fēng)實(shí)際操作情況為例,探索了高爐休風(fēng)取消凈焦與復(fù)風(fēng)后恢復(fù)至正常冶煉水平的相關(guān)性,并圍繞高爐休風(fēng)取消凈焦的方案提出了一系列配套操作措施,并對(duì)復(fù)風(fēng)后高爐爐況恢復(fù)情況及注意事項(xiàng)進(jìn)行了歸納和總結(jié)。

    1.休風(fēng)對(duì)高爐生產(chǎn)的影響


    高爐冶煉是按照一個(gè)長(zhǎng)期連續(xù)、不間斷循環(huán)的一系列理化綜合反應(yīng)體系進(jìn)行工作的一個(gè)過(guò)程。高爐從正常生產(chǎn)到休風(fēng),再?gòu)男蒿L(fēng)到復(fù)風(fēng)以及復(fù)風(fēng)后的爐況恢復(fù)過(guò)程,都必然伴隨著爐內(nèi)煤氣流場(chǎng)和溫度場(chǎng)等異常變化,以及能量重新分布的過(guò)程,容易發(fā)生爐內(nèi)煤氣運(yùn)行失常事故。休風(fēng)對(duì)高爐生產(chǎn)的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面:

    (1)對(duì)高爐熱量的影響。高爐在休風(fēng)期間,仍有大量剩余焦炭在風(fēng)口區(qū)位置,這部分焦炭不能充分燃燒,高爐很快就失去了熱量補(bǔ)充。爐內(nèi)現(xiàn)存的熱量會(huì)隨著休風(fēng)時(shí)間的延長(zhǎng)而不斷流失,休風(fēng)時(shí)間與爐內(nèi)熱量流失有著緊密的關(guān)聯(lián)性。隨著溫度的持續(xù)走低,爐內(nèi)料層滴落帶減少直至消失,軟熔帶厚度不斷增加,使得料柱整體透氣性降低,導(dǎo)致料層煤氣通道逐漸消失。高爐復(fù)風(fēng)時(shí)煤氣通道需要再次形成。

    (2)對(duì)爐缸鐵水環(huán)流的影響。高爐休風(fēng)后,內(nèi)部相對(duì)靜止,受爐料重力的作用和影響,料柱會(huì)下壓,在爐缸形成囤積,這在很大程度上阻礙了爐缸內(nèi)鐵水環(huán)流,爐缸砌筑材料受侵變質(zhì)現(xiàn)象加劇,會(huì)影響到高爐使用壽命。

    (3)對(duì)高爐生產(chǎn)的影響。由于休風(fēng)導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)熱量急劇下降,使得高爐正常的生產(chǎn)計(jì)劃被延誤,鐵水產(chǎn)量減少,給企業(yè)的生產(chǎn)組織帶來(lái)一定的影響。

    綜上所述,必須要對(duì)高爐休復(fù)風(fēng)操作工藝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,控制整體的休復(fù)風(fēng)時(shí)間。在必須休風(fēng)的情況下,盡量減少?gòu)?fù)風(fēng)后高爐恢復(fù)到正常運(yùn)行所需要的時(shí)間,降低休風(fēng)整體損耗。

    2.高爐復(fù)風(fēng)爐況恢復(fù)的注意要點(diǎn)


    (1)高爐休復(fù)風(fēng)過(guò)程中,低風(fēng)量條件下是不能噴煤的,另外休風(fēng)過(guò)程中的熱量損失會(huì)造成復(fù)風(fēng)后高爐內(nèi)部熱量不足,不利于噴煤效果的發(fā)揮。高爐噴煤所產(chǎn)生的熱效應(yīng)并不是實(shí)時(shí)體現(xiàn)的,噴煤產(chǎn)生的熱效應(yīng)需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能發(fā)揮作用,噴煤后爐內(nèi)溫度要經(jīng)過(guò)從高到低、再到高的一個(gè)過(guò)程,會(huì)增加爐溫波動(dòng)幅度,這對(duì)高爐復(fù)風(fēng)后的快速恢復(fù)是不利的。

    (2)高爐復(fù)風(fēng)時(shí)爐內(nèi)溫度比較低,為了防止?fàn)t溫完全變涼,需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)風(fēng)速進(jìn)行一定控制,這就難免要延長(zhǎng)高爐復(fù)風(fēng)后的恢復(fù)時(shí)間,使得高爐生產(chǎn)效率下降。

    (3)高爐休復(fù)風(fēng)過(guò)程需要經(jīng)歷正常冶煉→休風(fēng)→送風(fēng)恢復(fù)→正常冶煉幾個(gè)階段,此時(shí)爐內(nèi)煤氣氣流與料柱會(huì)發(fā)生較大變化。高爐休風(fēng)期間爐內(nèi)氣流消失,爐料在重力的作用下被壓實(shí),料柱透氣性變差,爐溫降低。因此,在高爐復(fù)風(fēng)及恢復(fù)階段,需要平衡爐內(nèi)熱量、疏松料柱、重新建立合理的煤氣流分布、恢復(fù)正常的操作參數(shù),使?fàn)t況恢復(fù)至正常狀態(tài)。焦炭是高爐冶煉的基礎(chǔ),不僅起到燃料和還原劑的作用,而且還起到料柱骨架的作用。高爐休復(fù)風(fēng)過(guò)程中,如果焦炭加入量和加入方式不合適,往往會(huì)引起高爐復(fù)風(fēng)后的煤氣流分布失常,爐況異常波動(dòng),不利于高爐爐況的恢復(fù)。

    3.高爐快速休復(fù)風(fēng)的操作要點(diǎn)及注意事項(xiàng)


    3.1 高爐快速休復(fù)風(fēng)的操作要點(diǎn)

    高爐實(shí)現(xiàn)快速休復(fù)風(fēng),可減少爐況恢復(fù)時(shí)間、降低鐵水含硅量、提高生產(chǎn)效率、降低運(yùn)行成本。高爐實(shí)現(xiàn)快速休復(fù)風(fēng)主要面臨兩大難點(diǎn):一是鐵水爐溫波動(dòng),二是料柱透氣性變化。針對(duì)這兩個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題,興澄特鋼1號(hào)高爐優(yōu)化了休復(fù)風(fēng)操作工藝,實(shí)現(xiàn)了1號(hào)高爐在短時(shí)間內(nèi)快速休復(fù)風(fēng)操作。

    3.1.1休風(fēng)操作工藝的優(yōu)化

    (1)休風(fēng)前的準(zhǔn)備。休風(fēng)前兩天須保持爐況順行,視爐內(nèi)氣流調(diào)節(jié)的需要,可以適當(dāng)采取減輕焦炭負(fù)荷等方式保障氣流相對(duì)穩(wěn)定,并盡可能全風(fēng)操作,出盡渣鐵;高爐加休風(fēng)料的前一個(gè)冶煉周期,要根據(jù)入爐原燃料情況調(diào)整好渣鐵成分;爐溫要符合規(guī)定要求:鐵水物理溫度不小于1500℃,將鐵水中Si元素含量控制在0.40%-0.60%范圍內(nèi),并確保最低不小于0.30%,最高不大于0.75%;爐渣二元控制在1.12,使渣鐵能順利的流動(dòng)。

    (2)休風(fēng)負(fù)荷的調(diào)整。高爐6到12小時(shí)內(nèi)的休風(fēng)取消加凈焦模式。1號(hào)高爐的冶煉周期為6小時(shí),從休風(fēng)前6小時(shí)開(kāi)始,在正常冶煉焦比的基礎(chǔ)上每批料增加5kg/t~10kg/t焦比,這樣就可滿足高爐復(fù)風(fēng)后料柱透氣性的要求和彌補(bǔ)休風(fēng)期間損失的熱量。

    (3)休風(fēng)過(guò)程爐前操作。休風(fēng)前最后一爐鐵采用兩個(gè)鐵口重疊出鐵,利于渣鐵出凈,出凈渣鐵可為爐況快速恢復(fù)打下基礎(chǔ)。1號(hào)高爐正常風(fēng)量為3500m3/min,氧量為7000m3/h,頂壓為195kPa,噴煤量為30t/h。當(dāng)其中一面鐵口來(lái)風(fēng)大時(shí),高爐先減風(fēng)500m3/min,并逐步將頂壓控制在160kPa,根據(jù)爐前鐵口大噴情況停氧,并逐步降低頂壓直到鐵口不噴為止,此時(shí)噴煤量退至15t/h后繼續(xù)出鐵。當(dāng)鐵口第2次來(lái)風(fēng)時(shí),優(yōu)先堵來(lái)風(fēng)大的一面鐵口,另外一面鐵口再繼續(xù)出鐵。當(dāng)鐵口再次來(lái)風(fēng)時(shí),風(fēng)量減至1000m3/min,頂壓設(shè)在30kPa,停止噴煤。根據(jù)鐵口來(lái)風(fēng)和渣鐵排放情況,冷風(fēng)放風(fēng)閥采用點(diǎn)動(dòng)模式將風(fēng)量減至600m3/min,頂壓設(shè)在15kPa,此時(shí)爐前堵鐵口。這時(shí)風(fēng)壓大概在20kPa~30kPa,檢查風(fēng)口狀況,如果風(fēng)口沒(méi)有灌渣,可以一次放風(fēng)到零。

    3.1.2復(fù)風(fēng)操作工藝的優(yōu)化

    高爐復(fù)風(fēng)初期,由于爐內(nèi)料柱透氣性不好,風(fēng)量需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行控制和調(diào)整,待氣流順暢后可逐步增加風(fēng)量。同時(shí)要根據(jù)高爐實(shí)際風(fēng)量,調(diào)整裝料制度,使?fàn)t內(nèi)煤氣流與爐料狀況配合合理,為進(jìn)一步恢復(fù)爐況提供條件。

    (1)采取不堵風(fēng)口復(fù)風(fēng)。送風(fēng)時(shí)向冷風(fēng)放風(fēng)閥撥風(fēng)1000m3/min,將最后一次送風(fēng)的熱風(fēng)閥、冷風(fēng)閥打開(kāi)后,點(diǎn)動(dòng)關(guān)冷風(fēng)放風(fēng)閥至爐內(nèi)風(fēng)量900m3/min左右,風(fēng)壓不大于50kPa,風(fēng)溫要求大于900℃,并且視復(fù)風(fēng)具體情況補(bǔ)加焦炭和硅石。

    (2)送風(fēng)后迅速進(jìn)行風(fēng)口檢漏,期間關(guān)閉一個(gè)爐頂大放散閥,在確認(rèn)風(fēng)口正常后立即進(jìn)行引煤氣作業(yè)。引煤氣作業(yè)完成后立即關(guān)閉另一個(gè)爐頂大放散閥,關(guān)閉爐頂蒸汽。此時(shí)熱風(fēng)爐盡快引煤氣燒爐,以保證熱風(fēng)爐拱頂溫度不小于950℃。

    3.1.3恢復(fù)階段操作工藝的優(yōu)化

    2021年興澄特鋼1號(hào)高爐超過(guò)6小時(shí)的休風(fēng)共有5次,最長(zhǎng)一次休風(fēng)達(dá)12小10分鐘,具體高爐休風(fēng)情況統(tǒng)計(jì)如表1所示。由表1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,通過(guò)快速滿負(fù)荷風(fēng)量進(jìn)行復(fù)風(fēng),能有效縮短高爐恢復(fù)過(guò)程、提高高爐生產(chǎn)效率,為實(shí)現(xiàn)高爐低成本煉鐵創(chuàng)造了條件。恢復(fù)階段具體操作工藝如下:

    圖片

    (1)高爐恢復(fù)初始階段,應(yīng)該保證風(fēng)量快速滿負(fù)荷供給。由風(fēng)帶來(lái)的動(dòng)能可以快速?zèng)_開(kāi)氣流通道,使料柱松散,有利于下一步快速提升爐溫。高爐恢復(fù)階段起始風(fēng)量使用正常風(fēng)量的1/3,此時(shí)只吹料柱,不加料。待高爐頂溫上升到200℃時(shí),料線開(kāi)始活動(dòng)下降,可繼續(xù)加風(fēng)至正常風(fēng)量的1/2,此時(shí)高爐頂壓隨風(fēng)量增加逐步提高。

    (2)送風(fēng)20分鐘,組織爐前打開(kāi)鐵口后,風(fēng)量加至正常風(fēng)量的1/2,目的是讓風(fēng)口和鐵口上下貫通,排除部分渣鐵,改善爐缸透氣性,有利于爐缸騰出空間,使?fàn)t料順利下降,為快速加風(fēng)做準(zhǔn)備。鐵口大噴后堵口,并按工藝要求逐步加風(fēng)至正常風(fēng)量。

    3.2 高爐快速休復(fù)風(fēng)的注意事項(xiàng)

    (1)休風(fēng)前保證爐況順行。高爐實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因高爐生產(chǎn)計(jì)劃安排的不同,高爐操作參數(shù)實(shí)際控制也各不相同,這對(duì)爐況恢復(fù)后的高爐生產(chǎn)效率造成一定差異。因此,盡量在高爐工況穩(wěn)定的條件下進(jìn)行快速休復(fù)風(fēng)操作,來(lái)調(diào)整高爐生產(chǎn)節(jié)奏,這有利于高爐的整體恢復(fù)和生產(chǎn)順行。

    (2)快速休復(fù)風(fēng)操作中要嚴(yán)格把控爐體設(shè)備整體狀態(tài)。一旦出現(xiàn)爐體設(shè)備漏水事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,嚴(yán)禁出現(xiàn)爐涼或爐缸凍結(jié)事故。待休風(fēng)完成后,將全部出風(fēng)口封堵,降低爐內(nèi)的熱量損耗。

    (3)高爐復(fù)風(fēng)初始階段要采用大風(fēng)量送風(fēng)。加大高爐復(fù)風(fēng)初始階段的送風(fēng)量,可有效增加由熱風(fēng)帶來(lái)的動(dòng)能和風(fēng)速,有利于快速?zèng)_開(kāi)爐內(nèi)氣流通道,使物料松散,為下一步快速全風(fēng)操作創(chuàng)造條件。

    (4)高爐復(fù)風(fēng)后一定要及時(shí)排出渣鐵。雖然在休風(fēng)期間,爐內(nèi)狀態(tài)較為穩(wěn)定,但仍有部分渣鐵會(huì)在重力作用下滴落到爐缸中。送風(fēng)之后盡快打開(kāi)鐵口,這樣使得爐缸空間增大,為進(jìn)一步加風(fēng)創(chuàng)造條件。

    4.結(jié)語(yǔ)


    高爐休復(fù)風(fēng)操作在很大程度上會(huì)影響到高爐能否按照生產(chǎn)計(jì)劃順利完成任務(wù)。本文以興澄特鋼1號(hào)爐為研究對(duì)象,對(duì)休復(fù)風(fēng)高爐快速恢復(fù)爐況操作進(jìn)行了具體研究,針對(duì)1號(hào)高爐提出了快速休復(fù)風(fēng)方案,該方案減少了高爐復(fù)風(fēng)恢復(fù)階段中的一些不必要步驟,縮短了高爐爐況恢復(fù)時(shí)間。經(jīng)過(guò)1號(hào)高爐多次快速休復(fù)風(fēng)實(shí)踐,基本實(shí)現(xiàn)了復(fù)風(fēng)后1個(gè)小時(shí)左右將風(fēng)、氧量加全,使鐵水硅元素含量和物理熱快速恢復(fù)到正常水平。取消休風(fēng)時(shí)凈焦的加入,可避免高爐復(fù)風(fēng)后凈焦反應(yīng)引發(fā)的爐溫波動(dòng)。復(fù)風(fēng)初期采用大風(fēng)量送風(fēng),可迅速吹開(kāi)中心氣流通道,改善料柱透氣性,有利于高爐休風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)。由于各高爐所用原燃料不同,爐型結(jié)構(gòu)和容積大小也存在差異,仍需對(duì)高爐快速休復(fù)風(fēng)方案在實(shí)踐生產(chǎn)的應(yīng)用方面做出進(jìn)一步研究,這對(duì)高爐復(fù)風(fēng)后爐況快速恢復(fù)有著重要的指導(dǎo)意義。


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