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日前,方大特鋼轉爐氧槍孔蒸汽封改造獲得成功,不僅降低了現場的噪聲,改善了現場工作環境,減輕了工人的勞動維護強度,而且從改造前后的蒸汽消耗比較,每月自用蒸汽量從改造前的2018年12月份13340噸下降到今年年2月份的7020噸,每月下降6320噸,3個月共下降18960噸,按照每噸蒸汽125元計算,節約費用237萬元/季,年節約費用超過千萬元。
方大特鋼現有三座80噸轉爐,氧槍孔原設計采用氮封密封,因剛投產時蒸汽富余,遂將密封介質改成了蒸汽。2014年對密封裝置進行了改造,新密封裝置由氧槍孔上的密封底座和氧槍上的密封錐組成,蒸汽經過密封底座進入密封錐后再經小孔噴射至氧槍上實現密封。
隨著時間的推移,發現新密封裝置也存在不少缺點:一是蒸汽消耗大;二是密封錐和密封座間隙大密封效果差;三是蒸汽往上彌散多,攝像頭看不清氧槍孔,影響操作安全。經過技術人員現場跟蹤觀察和分析,發現癥結所在:密封錐小孔容易堵塞,須加大蒸汽才能保證密封效果;密封底座與密封錐配合面稍有間隙蒸汽直接泄漏導致蒸汽消耗大,密封效果差,影響操作工對氧槍孔的觀察。此外,兌鐵和加廢鋼狀態,密封裝置起不到密封作用,煙塵外溢至廠房內,影響作業環境。
經仔細研究,該廠技術人員將密封底座與密封錐連接的大孔取消,直接在密封面下方的豎直段開一圈直徑3mm的孔,噴出的蒸汽為30度朝下方向。高速噴射出來的蒸汽流會帶動周邊的空氣進入氧槍孔形成密封。該方案改動最小,只需要更換密封底座即可,而且費用只要20萬元。改進后的密封裝置,在兌鐵和加廢鋼狀態下,只要蒸汽打開實現密封,就能防止煙塵溢出;密封座與密封錐間隙大時也同樣不會影響密封效果。同時無蒸汽冒出氧槍孔外,解決了蒸汽對操作的影響,最重要的是噴射孔直接鉆在密封底座上減少了蒸汽的泄漏和浪費。
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